賈 喆,潘進(jìn)平,許 明,胡 楠
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)
延長水煤漿氣化水系統(tǒng)運(yùn)行周期方法探討
賈 喆,潘進(jìn)平,許 明,胡 楠
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)
針對中海石油華鶴煤化有限公司GE水煤漿氣化系統(tǒng)用煤的特殊性,以及灰石添加對水系統(tǒng)的影響,對水系統(tǒng)進(jìn)行改造和工藝調(diào)整,制定合理的工藝控制指標(biāo)。就水系統(tǒng)的優(yōu)化,延長生產(chǎn)長周期的方法進(jìn)行分析與研究。
石灰石;硬度;工藝改造;工藝調(diào)整;水源分配;結(jié)垢
中海石油華鶴煤化有限公司30萬t合成氨52萬t大顆粒尿素項(xiàng)目選擇美國GE能源水煤漿加壓氣化技術(shù),氣化壓力6.5MPa(G),四級閃蒸流程。設(shè)計(jì)為三臺(tái)氣化爐,兩開一備,另外一臺(tái)氣化爐在運(yùn)行爐出現(xiàn)故障時(shí)可以及時(shí)投入使用,保證生產(chǎn)連續(xù)性。鶴崗地區(qū)煤質(zhì)具有優(yōu)異的成漿性能,為水煤漿加壓氣化技術(shù)提供了有力的支撐,煤漿濃度正常運(yùn)行時(shí)濃度為65wt%,氣化有效氣(CO+H2)達(dá)到85%,CO含量47%,H2含量38%,均達(dá)到為同行業(yè)較高水平。其中比氧耗401,比煤耗599,噸煤產(chǎn)變換氣2.86km3(標(biāo))。GE水煤漿加壓氣化技術(shù)操作壓力高,為后系統(tǒng)系統(tǒng)壓縮工段節(jié)約了大量能量。使用雙軟管式高壓煤漿泵進(jìn)料,與粉煤氣化氣力輸送相比,高壓煤漿泵運(yùn)行更穩(wěn)定,性能更可靠,輸送壓力更高,穩(wěn)定的給料系統(tǒng)也是GE水煤漿加壓氣化技術(shù)運(yùn)行可靠的主要因素。中海石油華鶴煤化有限公司自投料生產(chǎn)以來,經(jīng)過不斷的工藝優(yōu)化,雙爐在線運(yùn)行率達(dá)80%,日產(chǎn)合成氨1 100t,GE水煤漿氣化效率高,運(yùn)行穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)體現(xiàn)明顯,為公司滿負(fù)荷穩(wěn)定生產(chǎn)提供了可靠的保證。同時(shí)使用煤質(zhì)灰分高(約12%-14%),助溶劑石灰石添加3%,水系統(tǒng)的結(jié)垢,是目前制約本公司氣化裝置長周期運(yùn)行的主要原因。本文就優(yōu)化水系統(tǒng)的操作,針對系統(tǒng)現(xiàn)狀進(jìn)行工藝改造,延長水系統(tǒng)運(yùn)行周期進(jìn)行探討與分析。
1)本單位由于使用的原料煤的灰熔點(diǎn)較高,需要添加石灰石,石灰石添加量為原料煤質(zhì)量的3%,系統(tǒng)水質(zhì)硬度在1 200mg/L到1 600mg/L,水系統(tǒng)結(jié)垢趨勢很強(qiáng),平均2 000h就進(jìn)行一次物理清洗。根據(jù)運(yùn)行中的摸索,本文對延緩水系統(tǒng)結(jié)垢趨勢,延長水系統(tǒng)運(yùn)行周期到4 000h方法進(jìn)行探討。
2)原料煤灰熔點(diǎn)與粘溫特性曲線如表1、表2所示。
表1
根據(jù)粘溫特性曲線分析,氣化爐使用原料煤需要添加石灰石為原料煤質(zhì)量的3%適合操作,石灰石的添加與原煤中灰分含量較高,引起系統(tǒng)水質(zhì)惡化是本公司亟須解決的問題。
表2
圖1 石灰石添加3%的灰渣粘溫特性曲線
1)系統(tǒng)水質(zhì)指標(biāo)總堿度與總硬度均處于高位運(yùn)行,水系統(tǒng)結(jié)垢趨勢嚴(yán)重。
2)系統(tǒng)結(jié)垢,嚴(yán)重制約了系統(tǒng)長周期運(yùn)行,系統(tǒng)運(yùn)行2000h后,激冷水管線結(jié)垢流通面積變小,激冷水過濾器內(nèi)部大量積灰,激冷水泵進(jìn)口堵塞導(dǎo)致吸入能力不足,引起激冷水泵氣蝕。氣化爐激冷室內(nèi)積灰結(jié)垢嚴(yán)重,上升管與下降管堵塞,合成氣偏流,影響氣化爐的正常運(yùn)行。
3)嚴(yán)重制約了系統(tǒng)長周期運(yùn)行,清洗備爐的工作量較大且次數(shù)頻繁。
根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,為延長氣化裝置的運(yùn)行周期,計(jì)劃將水系統(tǒng)運(yùn)行周期延長到4 000h。
1)嚴(yán)格執(zhí)行灰水控制工藝指標(biāo)?;宜到y(tǒng)之前的控制指標(biāo)以中南化工提供的為依據(jù),有幾點(diǎn)需要變更,總硬度由1500mg/L更改為1 300mg/L,總堿度由1 500mg/L更改為500mg/L。具體的控制指標(biāo)見表1。灰水硬度如果高于1 300 mg/L,分散劑投入量必須按照1 503×10-6絮凝劑的添加。
2)變換汽提塔嚴(yán)格控制氣提后的低溫變換冷凝液的質(zhì)量,保證汽提塔塔底溫度不低于137℃,保證NH3-N低于150mg/L,并根據(jù)高壓灰水的運(yùn)行工況,堿度高于500mg/L時(shí),氨氮需要控制的更低。
3)嚴(yán)格控制排水量,其中對于每生產(chǎn)1 000m3(標(biāo))/h有效氣(CO+H2),對應(yīng)排水1t本單位雙爐滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)有效氣(CO+H2)為88 000m3(標(biāo))/h,氣化雙爐滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)排水量應(yīng)不低于88m3/h。
1)除氧器在具備條件下應(yīng)配有脫鹽水管線,該設(shè)計(jì)對于優(yōu)化整個(gè)系統(tǒng)水質(zhì)至關(guān)重要,對于水之源相對豐富地區(qū)的煤化工企業(yè)可以連續(xù)向除氧器加水,優(yōu)化系統(tǒng)內(nèi)整體水質(zhì)。
2)將高堿度的真空閃蒸冷凝液由原設(shè)計(jì)到除氧器更改到澄清池,便于與澄清池內(nèi)高硬度的水進(jìn)行中和,優(yōu)化水質(zhì)。真空閃蒸冷凝的pH值約為9,在澄清池內(nèi)會(huì)發(fā)生結(jié)垢反應(yīng),由于澄清池的容積較大,內(nèi)部設(shè)有耙料器,結(jié)垢等沉積物可以由澄清池底部進(jìn)入真空過濾機(jī)脫去。
3)對進(jìn)除氧器的低溫變換冷凝液進(jìn)行改造,將該路水分配到真閃,汽提后的低溫變換冷凝液進(jìn)入真閃再次進(jìn)行閃蒸。真空閃蒸系統(tǒng)具備處理一定量氨氮的能力,其可以解析出60m3(標(biāo))/h氨氣,以便閃蒸系統(tǒng)對低溫變換冷凝液進(jìn)行精制處理,也有利于降低除氧器高壓灰水的總堿度,除氧器補(bǔ)水配合脫鹽水的補(bǔ)入,對工藝系統(tǒng)的水質(zhì)在源頭上進(jìn)行優(yōu)化。
1)考慮到本裝置原料和水質(zhì)的特殊性,以控制水質(zhì)指標(biāo)為前提,和供貨商做相關(guān)的測試,優(yōu)化分散劑的配方,對添加量和位置就目前水質(zhì)情況,做進(jìn)一步的深入研究,針對水質(zhì)拿出有針對性的分散劑解決方案,并使用高效低磷的分散劑,降低外排水的含磷量,分散劑性能得到優(yōu)化發(fā)熱同時(shí),更滿足綠色環(huán)保的要求。
2)對分散劑管線進(jìn)行改造,低壓灰水和高壓灰水泵的進(jìn)口分散劑按照比例添加。低壓灰水泵進(jìn)口量與高壓灰水泵的進(jìn)口量為6:4,此處更改可以減少因低壓灰水泵持續(xù)向廢水處理排水對藥劑添加濃度的影響。正常運(yùn)行時(shí)低壓灰水流量為280m3/h,去污水處理的量為83m3,改造之前約29.3%的藥劑進(jìn)入了廢水處理,改造之后約17.7%的藥劑進(jìn)入廢水處理,減少了去水處理的磷含量,提高了分散劑的效力,更降低了系統(tǒng)的結(jié)垢的風(fēng)險(xiǎn)。
1)正常運(yùn)行中通過提高除氧器壓力的方法來為提高除氧器水溫,導(dǎo)致除氧器頂部壓力調(diào)節(jié)閥PV03309經(jīng)常自動(dòng)關(guān)閉,除氧器頂部無放空,導(dǎo)致氨與二氧化碳在無法解析,除氧器在回收熱量的同時(shí)無法發(fā)揮汽提作用。為此我公司低壓閃蒸罐運(yùn)行壓力由原0.21MPa(G)降低為0.19MPa(G),加大低壓閃蒸的解析量,降低真空閃蒸的負(fù)荷。低壓閃蒸壓力降低后,除氧器接收的熱源更加充足,除氧與汽提的效果更好,除氧器運(yùn)行溫度維持在112℃以上,系統(tǒng)熱量得到很好的回收利用的同時(shí)也優(yōu)化了水質(zhì)。
2)增加高壓閃蒸分離器出口氣量,減少高壓閃蒸最終冷卻器的冷量。提高高壓灰水加熱器的流通能力,將出高壓閃蒸分離器的流量提升到1 500m3(標(biāo))/h,高壓閃蒸最終冷卻器需要設(shè)計(jì)有調(diào)節(jié)副線,在正常運(yùn)行時(shí)候,副線閥門全部打開,增加氣體的流動(dòng)速度,閃蒸氣與高壓灰水加熱器的傳熱效果更好,提高高壓灰水加熱器的效率。
3)高壓閃蒸分離器頂部排放氣目前排放量較小時(shí),高壓閃蒸最終冷凝量很大,由于降溫導(dǎo)致解析出的氨和二氧化碳重新冷凝。高壓閃蒸器氣相出口氨與二氧化碳約200m(3標(biāo))/h,溫度降低會(huì)解析氣會(huì)再次溶解于冷凝液中,應(yīng)合理的平衡高壓閃蒸最終冷卻器循環(huán)水分配,控制高壓閃蒸分離器頂部氣量在1 500-2 000m3(標(biāo))/h,保證氣體可以有效地解析,穩(wěn)定系統(tǒng)的水質(zhì),防止氨氮在系統(tǒng)內(nèi)部累積。
項(xiàng)目 控制指標(biāo) 分析頻次pH 6-8 24電導(dǎo)率 ≤4 700mg/L 24總?cè)芄蘐DS ≤2 000 mg/L 24濁度NTU 50 mg/L 24懸浮物SS 100 mg/L 24總硬度 1 300 mg/L 24總堿度 500 mg/L 24氯離子 500 mg/L 24 COD 500 mg/L 24 NH3-N 600 mg/L 24
通過合理的平衡氣化爐與洗滌塔之間的黑水的循環(huán)量,來調(diào)節(jié)激冷室黑水pH值。本單位開車初期激冷水量為220m3/h,氣化爐外排水位120m3/h,通過合成氣進(jìn)入洗滌塔水量為100 m3/h,該運(yùn)行條件下激冷水管線結(jié)垢較快,堵塞嚴(yán)重,洗滌塔排水pH為6.8,氣化爐排黑水pH為5.3,排水量過大導(dǎo)致激冷室內(nèi)部酸性高,造成激冷室內(nèi)部硅酸鹽結(jié)垢,上升管與下降管之間硅酸鹽結(jié)垢與懸浮物不斷的累計(jì),引起堵塞。根據(jù)該情況對工藝運(yùn)行進(jìn)行調(diào)整,激冷水量原220m3/h不變,氣化爐外排水由120m3/h減小到80m3/h,合成氣帶入洗滌塔水為140m3/h,使氣化爐內(nèi)pH值較低的水大量進(jìn)入洗滌塔以降低洗滌塔內(nèi)水的pH值,提高氣化爐激冷室內(nèi)的pH值,調(diào)整后洗滌塔排水pH為7.2,氣化爐排黑水pH為5.9,激冷室內(nèi)硅酸鹽結(jié)垢情況減緩,氣化爐上升管與下降管堵塞的情況消失,氣化爐運(yùn)行周期延長。
表4 改造前低壓灰水?dāng)?shù)據(jù)
表5 改造后低壓灰水?dāng)?shù)據(jù)
通過對水系統(tǒng)進(jìn)行操作的優(yōu)化,合適的排水量,優(yōu)化系統(tǒng)水源的分配,藥劑進(jìn)行科學(xué)添加,水系統(tǒng)運(yùn)行周期進(jìn)一步的優(yōu)化,中海石油華鶴煤化有限公司水系統(tǒng)運(yùn)行周期目前為4 000h,而且還有延長的空間,解決了因原料煤灰分高和石灰石的添加而引起系統(tǒng)結(jié)垢造成運(yùn)行周期短的問題,為公司長周期運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本單位通過一系列努力,克服了黑龍江鶴崗地區(qū)高寒的氣候條件,克服了黑龍江鶴崗地區(qū)原料煤高灰分高灰熔點(diǎn)的生產(chǎn)條件,以上為就本公司水系統(tǒng)的所做的相應(yīng)改造與工藝調(diào)整,望廣大同仁批評指正。
[1] 黃少烈,鄒華生.化工原理[M].北京:高等教育出版社,2002.
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Extend CWS Gasification Water System Methods of Operation Cycle
Jia Zhe,Pan Jin-ping,Xu Ming,Hu Nan
Sea Crane Coal Co.GE coal water slurry gasifi cation system particularity,and limestone addition on water system,water system transformation and adjustment process,develop a reasonable process control targets.In this paper,water system optimization method to extend the long production cycle of analysis and research.
limestone;hardness;technological transformation;adjustment process;water distribution;fouling
TQ546
A
1003-6490(2016)01-0011-02
2016-01-11
賈喆(1987—),男,遼寧沈陽人,助理工程師,主要從事氣化部工藝技術(shù)監(jiān)督,負(fù)責(zé)工藝技術(shù)管理工作。