向亞東
(中煤科工集團(tuán)武漢設(shè)計(jì)研究院有限公司湖北武漢430064)
生豬屠宰廢水處理工程實(shí)踐研究
向亞東
(中煤科工集團(tuán)武漢設(shè)計(jì)研究院有限公司湖北武漢430064)
高氨氮、高COD、高懸浮物濃度是生豬屠宰廢水的顯著特點(diǎn)。在對(duì)原水水質(zhì)特點(diǎn)深入分析的基礎(chǔ)上,提出了“CSTR-混凝沉淀-A/O”的組合工藝,并對(duì)工程的運(yùn)行狀況進(jìn)行了歸納總結(jié)。實(shí)踐證明,所采取的處理工藝相比傳統(tǒng)工藝,不僅可做到資源的回收利用、節(jié)能減排,有一定的經(jīng)濟(jì)效益;還大大改善了廠區(qū)的衛(wèi)生條件。
生豬屠宰廢水;CSTR;A/O;沼氣
目前國內(nèi)外生豬屠宰廢水的處理以生物法為主,輔以物理化學(xué)等預(yù)處理。這些方法或許能夠?qū)U水處理到達(dá)標(biāo)排放,但從資源的回收利用、經(jīng)濟(jì)性、運(yùn)行的穩(wěn)定性以及污水站的衛(wèi)生條件等方面考慮,目前的生豬屠宰廢水處理工藝仍有改善的空間。
本研究提出了“CSTR-混凝沉淀-A/O”聯(lián)合工藝處理生豬屠宰廢水的設(shè)想。該工藝相對(duì)于傳統(tǒng)工藝的創(chuàng)新思路是前置產(chǎn)沼氣回收能源。首先,生豬屠宰廢水中含有大量的血污、油脂質(zhì)、肉屑、內(nèi)臟雜物、未消化的食物和糞便等,有機(jī)物含量非常高,適合厭氧處理。其次,所產(chǎn)沼氣可以用來取代柴油或煤燒熱水燙豬毛(生豬屠宰的主要成本)。這樣將為企業(yè)節(jié)省開支,帶來經(jīng)濟(jì)效益。另外,采用前置CSTR工藝可取消“格柵”,柵渣(內(nèi)臟雜物、肉屑等雜物)直接進(jìn)入沼氣池進(jìn)行分解,消除了柵渣帶來的衛(wèi)生條件差的狀況,并可省去柵渣外運(yùn)處置費(fèi)用。
以廣東某生豬定點(diǎn)屠宰廠廢水處理工程為例,通過其實(shí)際運(yùn)行效果來證明該工藝在生豬屠宰行業(yè)的應(yīng)用不僅做到了資源的回收利用、節(jié)能減排,還大大改善了廠區(qū)的衛(wèi)生條件,更為企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。前置CSTR工藝使得在技術(shù)經(jīng)濟(jì)上具有更高的競爭能力,符合我國國情和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),更具廣泛應(yīng)用前景。
該企業(yè)日屠宰生豬500頭左右,產(chǎn)生的廢水量為250m3/d。進(jìn)、出水水質(zhì)如表1。
表1 企業(yè)進(jìn)、出水水質(zhì)檢測情況
圖1 工藝流程框圖
屠宰廢水可分為高濃度的生產(chǎn)廢水和低濃度的沖洗廢水,這兩股廢水的預(yù)處理分開進(jìn)行,在調(diào)節(jié)池中匯合。高濃度的生產(chǎn)廢水、廢渣自流進(jìn)入集水池,然后通過剪切泵提升至CSTR反應(yīng)器,在CSRT反應(yīng)器中經(jīng)行厭氧消化,降解或去除大部分有機(jī)物,產(chǎn)生沼氣。沼氣進(jìn)行回收利用,CSTR反應(yīng)器出水自流進(jìn)入調(diào)節(jié)池。低濃度沖洗廢水先經(jīng)人工格柵去除如:塑料袋、方便盒等大的無機(jī)漂浮污物后直接進(jìn)入調(diào)節(jié)池。在調(diào)節(jié)池中與CSTR反應(yīng)器出水進(jìn)行混合,然后通過提升泵提升至混凝沉淀池,通過投加混凝劑進(jìn)行固液分離,去除大部分的SS,同時(shí)去除部分有機(jī)物和懸浮物等。混凝沉淀池出水自流進(jìn)入A/O生化池,并進(jìn)行大流量回流,在A/O生化池中經(jīng)過微生物的吸附降解、硝化、反硝化等一系列復(fù)雜的微生物作用,廢水中的絕大部分污染物、氨氮、總磷得到去除,廢水得到凈化。出水自流進(jìn)入二沉池,在二沉池中進(jìn)行泥水分離,上清液進(jìn)入消毒池經(jīng)消毒后達(dá)標(biāo)排放。沉淀池底部的部分污泥回流至缺氧池,剩余污泥通過污泥泵排到污泥濃縮池,通過重力濃縮后,經(jīng)板框壓濾機(jī)脫水后外運(yùn)。
圖2 沼氣的產(chǎn)生量與COD去除率
圖3 總進(jìn)、出水COD及去除率
圖4 整體工藝進(jìn)、出水NH3-N及去除率
141mg/L,總出水平均氨氮濃度為13.2mg/L,氨氮平均去除率為90.6%。出水氨氮達(dá)到了國家《肉類加工工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13457-92)中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖5 整體工藝進(jìn)、出水SS及去除率
3.4SS去除效果
本項(xiàng)目原水中懸浮物(SS)濃度較高,通過CSTR和混凝沉淀池去除了大部分的SS,運(yùn)行過程中的監(jiān)測結(jié)果如下圖5所示。
由圖5可見,本項(xiàng)目原水SS平均濃度在1800 mg/L~2300mg/L,總出水平均SS濃度為56.5mg/L,SS平均去除率為92.26%。出水SS達(dá)到了國家《肉類加工工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13457-92)中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
通過上面的數(shù)據(jù)顯示:該組合工藝在穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)下,沼氣的產(chǎn)生量一直穩(wěn)定在700m3/d~900m3/d,平均每天的產(chǎn)氣量為800m3,產(chǎn)生的沼氣足夠企業(yè)生產(chǎn)使用;出水的COD基本保持在60~80,氨氮基本保持在11~15,SS濃度基本保持在50~60,出水的各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到了國家《肉類加工工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13457-92)中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
CSTR、混凝沉淀與A/O工藝三者優(yōu)勢互補(bǔ),處理屠宰廢水具有能帶來經(jīng)濟(jì)效益、改善廠區(qū)衛(wèi)生環(huán)境、抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、能耗低、剩余污泥量少等技術(shù)特點(diǎn)。
該屠宰廢水處理工程造價(jià)比較合理,總投資為141.65萬元,折算噸水投資5666元;總用地面積約260m2;工程每天的總運(yùn)行費(fèi)用為318.66元,折算成噸水運(yùn)行費(fèi)用為1.27元/噸;工程每天產(chǎn)生沼氣800m3左右,折合后每天沼氣收益為456元,即每年的沼氣收益為16.64萬元,噸水沼氣收益為1.82元/噸。
本論文針對(duì)屠宰廢水懸浮物濃度高、有機(jī)物濃度高、氨氮濃度高、處理難度大、運(yùn)行成本高、衛(wèi)生條件差等問題,提出了CSTR-混凝沉淀-A/O組合工藝方案,并在廣東某屠宰場廢水處理工程中得以應(yīng)用,取得了穩(wěn)定的處理效果,同時(shí)回收利用沼氣帶來了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
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3.1CSTR沼氣的產(chǎn)生量
圖2是在CSTR成功啟動(dòng)正常運(yùn)行后,沼氣的產(chǎn)氣量與COD去除率的關(guān)系圖。由下圖可知,當(dāng)CSTR運(yùn)行穩(wěn)定后,沼氣的產(chǎn)量一直穩(wěn)定在700 m3/d~900m3/d。平均每天的產(chǎn)氣量為800m3,COD去除率在75%~85%。
3.2COD去除效果
本工程采用CSTR-混凝沉淀-A/O工藝處理生豬屠宰廢水,原水、總出水COD濃度以及總COD去除率如圖3所示。
本項(xiàng)目正常運(yùn)行時(shí),原水COD平均濃度為4200mg/L,總出水COD平均濃度為72.3mg/L,總平均去除率為98.2%。出水COD達(dá)到了國家《肉類加工工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13457-92)中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
3.3氨氮去除效果
由圖4可見,本項(xiàng)目原水氨氮平均濃度為