祁春偉
(甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司,貴州 福泉 550501)
磷酸裝置翻盤式真空過濾機(jī)控制系統(tǒng)的改造
祁春偉
(甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司,貴州 福泉 550501)
將年產(chǎn)30萬噸濕法磷酸裝置真空過濾機(jī)的原現(xiàn)場繼電器控制系統(tǒng),升級改造為基于CENTUM VP DCS的控制系統(tǒng)。硬件部分給出了油泵電動機(jī)控制回路、轉(zhuǎn)向和轉(zhuǎn)速控制以及聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的改造方案;軟件部分則給出了DCS程序組態(tài)的主程序、真空過濾機(jī)轉(zhuǎn)速控制的計(jì)算程序以及真空過濾機(jī)的轉(zhuǎn)向和聯(lián)鎖保護(hù)邏輯,最后展示了DCS操作界面的設(shè)計(jì)畫面。
CENTUM VP DCS 真空過濾機(jī) 控制系統(tǒng)升級 硬件 軟件組態(tài)
甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司于20世紀(jì)90年代中期引進(jìn)比利時(shí)普萊昂濕法磷酸生產(chǎn)工藝,建成年產(chǎn)30萬噸磷酸裝置。Bird-Prayon 30EH型翻盤式真空過濾機(jī)是該裝置過濾工序的關(guān)鍵設(shè)備,其控制系統(tǒng)由現(xiàn)場儀表、接觸器及繼電器等構(gòu)成。真空過濾機(jī)的控制箱安裝在真空過濾機(jī)旁邊,控制元件被酸性氣體嚴(yán)重腐蝕,故障率很高,調(diào)速電位器經(jīng)常接觸不良或損壞。儀表、繼電器等都采用110V(AC)電源,備件不通用,維修困難,導(dǎo)致多次真空過濾機(jī)停車,影響生產(chǎn)。為此,甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司組織技術(shù)人員,將Bird-Prayon 30EH型翻盤式真空過濾機(jī)的控制系統(tǒng),升級改造為基于CENTUM VP DCS的控制系統(tǒng)。CENTUM VP DCS采用冗余容錯(cuò)技術(shù),多微處理機(jī)分散控制結(jié)構(gòu),各單元都具有自診斷、自檢查、修復(fù)和故障報(bào)警功能,系統(tǒng)利用率達(dá)99.9999%[1]。
Bird-Prayon 30EH型翻盤式真空過濾機(jī)由30個(gè)濾盤組成,主要材料為904L、317L、316L不銹鋼,總過濾面積220.00m2,有效面積198.75m2,其轉(zhuǎn)速可根據(jù)生產(chǎn)需要在2~10r/min進(jìn)行調(diào)整。整個(gè)濾盤一周被分為加料區(qū)、初濾區(qū)、過濾區(qū)、一洗區(qū)、二洗區(qū)、反吹、翻盤倒渣區(qū)及濾布吸干區(qū)等。中央分配器由動靜錯(cuò)氣盤組成,它內(nèi)部的隔室與濾盤分區(qū)一一對應(yīng),濾盤和分配器用軟管連接。
真空過濾機(jī)周邊有一個(gè)大齒圈,由呈120°均勻布置的3個(gè)液壓馬達(dá)小齒輪驅(qū)動并帶動整個(gè)真空過濾機(jī)轉(zhuǎn)動。液壓馬達(dá)控制系統(tǒng)的工作原理如圖1所示。
液壓馬達(dá)控制系統(tǒng)的關(guān)鍵執(zhí)行部分為安裝在軸向柱塞變量泵上的伺服閥電位移控制單元,由兩個(gè)線圈串聯(lián)組成,實(shí)際上是一種完成電氣-機(jī)械信號轉(zhuǎn)換的力矩馬達(dá)。伺服閥中的電氣-機(jī)械轉(zhuǎn)換器分為力矩馬達(dá)(輸出擺角)和力馬達(dá)(輸出直線位移)兩種。力矩馬達(dá)利用載流導(dǎo)體(線圈)所受磁場的作用力,通過彈性扭力元件把電流信號轉(zhuǎn)換成機(jī)械擺角(偏轉(zhuǎn)角),從而實(shí)現(xiàn)電氣-機(jī)械信號的轉(zhuǎn)換。力矩馬達(dá)機(jī)械擺角的變化會控制噴嘴擋板式伺服閥的閥芯位移量,使它與電流信號成比例[2]。通過改變流過線圈電流的大小,變量泵輸出給液壓馬達(dá)的液壓油流量會變化,從而改變真空過濾機(jī)的轉(zhuǎn)速。改變線圈電流的方向,變量泵輸出給液壓馬達(dá)的液壓油流方向會發(fā)生改變,從而改變真空過濾機(jī)的轉(zhuǎn)動方向。
當(dāng)控制繼電器KA不帶電時(shí)12V(DC)電源通過電阻R3(150Ω)進(jìn)入EDC,A正D負(fù),真空過濾機(jī)順時(shí)針正轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)動速度由電位器RP(100Ω)調(diào)節(jié),正轉(zhuǎn)最大驅(qū)動電流為12V/(150Ω+20Ω+16Ω)≈64.5mA。當(dāng)控制繼電器KA得電時(shí)12V(DC)電源通過電阻R1(950Ω)和R2(50Ω)進(jìn)入EDC,D正A負(fù),真空過濾機(jī)逆時(shí)針反轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)動速度由電位器RP(100Ω)調(diào)節(jié),反轉(zhuǎn)最大驅(qū)動電流為12V/(900Ω+50Ω+16Ω+20Ω)≈12.2mA。經(jīng)上述分析計(jì)算,得出反轉(zhuǎn)速度驅(qū)動電流約為正轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速電流的20%,這是由于真空過濾機(jī)反轉(zhuǎn)是用于清理和檢修維護(hù)用的,故原廠家通過限流電阻進(jìn)行了轉(zhuǎn)速限制。另外,當(dāng)油箱油位低報(bào)警、油溫不小于65℃、出口油壓不大于130psi(1psi=6.895kPa)時(shí),油泵電動機(jī)將保護(hù)跳閘。
圖1 液壓馬達(dá)控制系統(tǒng)工作原理
由于現(xiàn)場環(huán)境惡劣,常有腐蝕性氣體和酸性料漿噴濺,因此控制系統(tǒng)必須遠(yuǎn)離生產(chǎn)現(xiàn)場。同時(shí),采用具有高可靠性的CENTUM VP DCS系統(tǒng)來替代原來由儀表和繼電器控制的方式。將電氣類控制元件安裝在低壓配電室內(nèi),儀表控制類元件由DCS軟硬件結(jié)合完成。拆除原現(xiàn)場控制箱,更換為不銹鋼控制箱,箱體面板布局與原來的控制箱一樣,不改變操作人員習(xí)慣,新控制箱內(nèi)只安裝按鈕、指示燈等簡單元件,這樣一來就簡化了現(xiàn)場控制箱。而關(guān)鍵控制功能都轉(zhuǎn)移到了室內(nèi)環(huán)境較好的DCS系統(tǒng)中,用以大幅提高設(shè)備的可靠性。
2.1硬件部分
原電動機(jī)由安裝在控制箱內(nèi)的接觸器-熱繼電器來控制和保護(hù),現(xiàn)在將它改造為由接觸器和PMC550型電動機(jī)綜合保護(hù)器控制,放置在環(huán)境較好的電氣低壓配電室抽屜柜內(nèi)。安裝在現(xiàn)場控制箱上的啟停按鈕上的控制電壓均為24V(DC),避免按鈕漏電傷人。
如圖2所示,由于原來的調(diào)速電位器故障頻繁,現(xiàn)更換為增速和降速按鈕輸入到DCS的DI點(diǎn),由DCS運(yùn)算后,AO通道SC-51401輸出模擬量4~20mA信號,再經(jīng)過MSC306E-C0G0型隔離器放大為0~150mA信號,去驅(qū)動EDC電位移控制器。操作人員在現(xiàn)場按一次增速或降速按鈕,轉(zhuǎn)速變化5%。也可以在DCS的操作界面直接輸入數(shù)值來控制轉(zhuǎn)速。
控制箱上真空過濾機(jī)的正轉(zhuǎn)、停止和反轉(zhuǎn)按鈕接入DCS的DI輸入點(diǎn),由DCS進(jìn)行邏輯運(yùn)算后經(jīng)DO點(diǎn)輸出給安裝在DCS柜內(nèi)的兩個(gè)繼電器KA2和KA3,它們分別接通即可控制正反轉(zhuǎn)的方向。反轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速通過DCS程序限制為20%,不再需要限流電阻進(jìn)行轉(zhuǎn)速限制。
圖2 轉(zhuǎn)向與轉(zhuǎn)速控制硬件原理
將油箱油位低報(bào)警、油箱油溫和油泵出口油壓均接入DCS,在DCS上設(shè)計(jì)顯示、報(bào)警和聯(lián)鎖保護(hù)。當(dāng)油箱油位低報(bào)警、油箱油溫不小于65℃、油泵出口油壓不大于130psi、現(xiàn)場急停、中控室急停、工藝聯(lián)鎖停真空過濾機(jī)信號中,任意一個(gè)信號觸發(fā)聯(lián)鎖時(shí),油泵電動機(jī)將保護(hù)跳閘。其中油泵出口油壓是低壓力保護(hù),因此在啟動油泵15s待油壓建立后,再自動投入聯(lián)鎖。
2.2DCS程序組態(tài)
如圖3所示,主程序由輸入信號處理部分、真空過濾機(jī)轉(zhuǎn)速控制計(jì)算、真空過濾機(jī)油泵及其轉(zhuǎn)向和聯(lián)鎖保護(hù)控制,以及油溫油壓轉(zhuǎn)速計(jì)算顯示等功能塊組成。
圖3 主程序
輸入信號處理部分。將現(xiàn)場控制箱送入DCS的開關(guān)量輸入點(diǎn)(如升速、降速、油泵運(yùn)行狀態(tài)、正轉(zhuǎn)及反轉(zhuǎn)等),用TON/TOFF功能塊進(jìn)行預(yù)處理,變?yōu)樯仙鼗蛳陆笛兀瑸镃ALCU計(jì)算塊或LC64邏輯功能塊調(diào)用做準(zhǔn)備。
真空過濾機(jī)轉(zhuǎn)速控制計(jì)算由CALCU計(jì)算塊FS_CALC實(shí)現(xiàn),程序代碼如下:
1|PROGRAM
2|ALIAS FSINC INC_ONS. CFV !現(xiàn)場升速按鈕上升沿;
3|ALIAS FS_INC_CC FS_INC_C. PV !中控室升速按鈕脈沖;
4|ALIAS FSDEC DEC_ONS. CPV !現(xiàn)場降速按鈕上升沿;
5|ALIAS FS_DEC_CC FS_DEC_C. PV !中控室降速按鈕脈沖;
6|ALIAS FS_AO FS_CTRL.MV
7|ALIAS PUMP10 LUBE_10_ONS.CPV
8|ALIAS PUMP01 LUBE_01_ONS.CPV
9|ALIAS REV FLTR_REV.PV
10|
11|IF (FSINC==1 OR FS_INC_CC==1 ) THEN!現(xiàn)場或中控升速按鈕,一次加5%;
12| FS_AO=FS_AO+5.0
13|END IF
14|
15|IF (FSDEC==1 OR FS_DEC_CC==1)THEN !現(xiàn)場或中控降速按鈕,一次減5%;
16| FS_AO=FS_AO-5.0
17|END IF
18|
19|IF (PUMP10==1 OR PUMP01==1 OR FWD_ONS. CPV==1 OR REV_ONS.CPV==1 OR STP_ONS.CPV==1)THEN
20| !油泵電機(jī)狀態(tài)變化,或正反轉(zhuǎn)方向變化,調(diào)速信號回零;
21| FS_AO=0.0
22|END IF
23|
24|IF (REV==1) THEN !若為反轉(zhuǎn)狀態(tài),則轉(zhuǎn)速限幅為20%;
25| IF (FS_AO>=20) THEN
26| FS_AO=20.0
27| END IF
28|END IF
29|
30|CPV=FS_AO
31|
32|END
該程序主要實(shí)現(xiàn)了升速和降速控制,在現(xiàn)場控制箱上按一下按鈕,DCS輸出的真空過濾機(jī)轉(zhuǎn)速驅(qū)動電流會相應(yīng)上升或下降5%。當(dāng)油泵或轉(zhuǎn)向狀態(tài)發(fā)生變化時(shí),程序?qū)⑥D(zhuǎn)速控制信號自動拉到零,防止真空過濾機(jī)立即轉(zhuǎn)動傷人。當(dāng)真空過濾機(jī)反向轉(zhuǎn)動時(shí),按工藝要求,程序?qū)⑥D(zhuǎn)速控制信號限幅為20%。
真空過濾機(jī)轉(zhuǎn)向和聯(lián)鎖保護(hù)控制由LC64邏輯圖功能塊51401CTRL實(shí)現(xiàn),原理如圖4所示。真空過濾機(jī)的正-停-反控制主要由兩個(gè)SR觸發(fā)器構(gòu)成,圖中兩條虛線信號是互鎖作用,保證正反兩個(gè)輸出繼電器只有一個(gè)能閉合,防止輸出給伺服閥的驅(qū)動電流回路短路。真空過濾機(jī)停止時(shí),斷開伺服閥的驅(qū)動電流,但液壓站的油泵電動保持轉(zhuǎn)動。當(dāng)工藝聯(lián)鎖保護(hù)、急停、油溫、油壓、油
圖4 真空過濾機(jī)轉(zhuǎn)向和聯(lián)鎖保護(hù)控制邏輯
位保護(hù)動作時(shí),油泵電動機(jī)也會一并停止,保證設(shè)備和人身安全。圖中,中控室升速、降速、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)和停止按鈕都在DCS上設(shè)計(jì)了軟操作面板,由于CENTUM VP DCS系統(tǒng)操作面板不能自動復(fù)位,故在此邏輯圖中用2、3、4、5、6號時(shí)間繼電器分別做了延時(shí)2s的復(fù)位程序,讓面板上的ON/OFF按鈕自動復(fù)位。
2.3DCS操作界面
筆者設(shè)計(jì)的真空過濾機(jī)操作界面如圖5所示。界面中直觀地顯示出了真空過濾機(jī)和液壓站的操作與運(yùn)行數(shù)據(jù)。虛線下方為聯(lián)鎖保護(hù)顯示畫面,當(dāng)某個(gè)聯(lián)鎖回路動作時(shí),會變紅閃爍,讓操作人員和維修人員對真空過濾機(jī)的故障快速定位,節(jié)約了故障判斷時(shí)間和維修時(shí)間。
甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司的Bird-Prayon 30EH型翻盤式真空過濾機(jī)控制系統(tǒng)經(jīng)改造、調(diào)試和試運(yùn)行后,徹底擺脫了原來現(xiàn)場儀表、繼電器和調(diào)速電位器故障頻發(fā)帶來的困擾,DCS系統(tǒng)在穩(wěn)定性方面的優(yōu)勢得以充分發(fā)揮。同時(shí),驗(yàn)證了在控制精度要求不高的情況下,用定制的隔離器來替代昂貴的專用伺服控制器是可行的。目前,工藝人員在現(xiàn)場和中控室都可以操作真空過濾機(jī),故障狀態(tài)也一目了然。系統(tǒng)投運(yùn)后,穩(wěn)定、安全、可靠,為整個(gè)磷酸裝置的正常生產(chǎn)提供了有力保障。
圖5 真空過濾機(jī)操作界面
[1] 趙瑾.CENTUM CS1000集散控制系統(tǒng)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001:4.
[2] 宋錦春,陳建文.液壓伺服與比例控制[M].北京:高等教育出版社,2013:62~64.
2016-06-03(修改稿)
TH862+.6
B
1000-3932(2016)08-0868-05