●沈 帆
燈泡貫流式水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪與主軸連接扭矩銷拆卸裝置的研制及應(yīng)用
●沈 帆
某水電站位于紅水河中游,為紅水河干流梯級開發(fā)的第七級電站。該水電站安裝有6臺單機(jī)容量為32MW的燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量192MW,水輪發(fā)電機(jī)組由日本富士和富春江富士水電設(shè)備有限公司制造。該水電站于1992年10月進(jìn)場籌建,1993年2月18日主體工程開工,1996年2月16日第一臺機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電,1999年5月21日六臺機(jī)組全部投產(chǎn)發(fā)電,至今已安全穩(wěn)定運(yùn)行十多年,每年均按計(jì)劃檢修。
該廠水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪直徑為6.4m,機(jī)組為臥軸布置,主軸直徑為Ф950mm,水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪與主軸通過法蘭連接。轉(zhuǎn)輪與主軸有18個(gè)M90×456連接螺栓及6個(gè)均布于連接法蘭處的Ф160×310 扭矩銷,扭矩銷中心設(shè)計(jì)有M48×75的吊具安裝螺紋及Ф43通孔(扭矩銷結(jié)構(gòu)如圖1所示),轉(zhuǎn)輪端扭矩銷底部設(shè)計(jì)有M30的堵桿連接螺紋。扭矩銷設(shè)計(jì)配合間隙為0.04~0.08mm。
圖1 扭矩銷結(jié)構(gòu)圖(圖中所示1-扭矩銷;2-M48×75吊孔;3-止動墊片鎖定孔;4-Ф43通孔;5-15°倒角)
在機(jī)組轉(zhuǎn)輪A級及B級檢修時(shí),需將水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪從主軸連接法蘭處拆卸并吊至安裝間進(jìn)行檢修。由于扭矩銷與銷孔配合間隙小,機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊,現(xiàn)場作業(yè)空間受到一定的限制,使得轉(zhuǎn)輪與主軸連接扭矩銷的拆卸工作一直都是一項(xiàng)艱難的工作。
原有的拆卸方法為:制作一根長700mm兩端分別開M48的螺紋拉伸桿及一個(gè)三角支架,將拉伸桿一端與扭矩銷螺紋連接,穿過三角支架中心孔,放置一個(gè)60T中空液壓千斤頂,調(diào)整中心,然后用墊片及螺母將液壓千斤頂與三角支架鎖緊,通過電動壓油泵打壓將扭矩銷拔出。如圖2所示。
圖2 原拆卸方法裝配圖
該方法存在的問題:
(一)三角支架始終處于一種傾斜的狀態(tài),使得液壓千斤頂中心與扭矩銷中心產(chǎn)生偏離,拉伸桿處于傾斜狀態(tài),中心調(diào)整困難。
(二) 由于拉伸桿傾斜,且扭矩銷配合間隙很小,液壓千斤頂頂升力與扭矩銷中心不同心,容易造成設(shè)備傷害,使得扭矩銷拆卸工作難度加大,工期無法保證。
(三)由于中心不對,使拉伸桿傾斜,拉伸桿受到剪切力,容易發(fā)生斷裂,對現(xiàn)場工作人員存在安全威脅,實(shí)際工作時(shí)多次發(fā)生拉伸桿斷裂。
圖3 過渡接頭
(一)如圖2所示,由于扭矩銷孔靠近主軸法蘭側(cè)為弧面(圖中14所示)結(jié)構(gòu),弧面面積占據(jù)扭矩銷孔圓周40%的比例,致使三角支架始終處于一種傾斜的狀態(tài),從而使得液壓千斤頂也處于傾斜狀態(tài),液壓千斤頂中心調(diào)整困難。液壓千斤頂中心與扭矩銷中心產(chǎn)生偏離,使拉伸桿受傾斜力,拉伸桿承受軸向拉力的同時(shí)還受徑向剪切力,這是造成拉伸桿斷裂的主要原因。
(二)由于拉伸桿受力傾斜,且扭矩銷配合間隙很小,液壓千斤頂頂升力與扭矩銷中心不同心,使得扭矩銷受到一個(gè)軸向拉力的同時(shí),也受到一個(gè)徑向力,從而增加了扭矩銷與銷孔接觸面之間的摩擦力,增加扭矩銷拆卸難度,這是造成扭矩銷與銷孔卡阻的主要原因。
圖4 方案裝配圖
根據(jù)扭矩銷及銷孔的結(jié)構(gòu),扭矩銷設(shè)計(jì)有Ф43通孔直通扭矩銷孔底部,扭矩銷底部設(shè)有倒角,銷孔底部設(shè)有M30的鎖定桿螺紋,以及加工銷孔時(shí)底部留有退刀槽,所以在扭矩銷安裝到位之后,在扭矩銷及銷孔底部之間留有一定的間隙。由于扭矩銷與孔配合間隙很小,使得扭矩銷在底部與銷孔之間形成一個(gè)相對密封的空間。將扭矩銷孔設(shè)想成為一個(gè)缸體,而扭矩銷設(shè)想為活塞,在扭矩銷與銷孔底部之間通入壓力油,在壓力油的作用下將扭矩銷頂升,從而達(dá)到將扭矩銷拆卸的目的。
(一) 根據(jù)扭矩銷結(jié)構(gòu),制作一過渡接頭(如圖3所示),中心設(shè)有Ф8的通孔,過渡接頭一端設(shè)有M48螺紋與扭矩銷吊孔螺紋連接,另一端與電動液壓油泵壓力油管快速接頭螺紋連接(方案裝配圖如圖4)。
過渡接頭替代了原有方法中的三角支架、拉伸桿及液壓千斤頂部分,通過壓油泵將壓力油注入扭矩銷底部,使壓力油作用在扭矩銷底部面積上。由于油壓的作用力總是與接觸面積垂直,扭矩銷底部各處油壓相同,所以扭矩銷各接觸面受力始終保持平衡。從而解決了原有的拆卸方法中因中心調(diào)整不好而造成扭矩銷受力不平衡與銷孔卡阻的問題。
(二) 可以制作多個(gè)過渡接頭,拆卸前提前將過渡接頭與扭矩銷吊孔螺紋連接,這樣在拆卸完一個(gè)扭矩銷之后松脫壓油管快速接頭,就可以進(jìn)行下一個(gè)扭矩銷拆卸工作,無需等待退出過渡接頭,從而進(jìn)一步地提高了工作效率。
(三) 系統(tǒng)流程:如圖4所示,壓油泵將壓力油經(jīng)過壓力管及過渡接頭進(jìn)入扭矩銷的通孔,到達(dá)扭矩銷孔底部與扭矩銷間隙之間,在壓力油的作用下將扭矩銷安全拆卸。
(一)主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
1.研制了轉(zhuǎn)輪與主軸連接扭矩銷拆卸裝置,整個(gè)拆卸過程中,能有效地保證扭矩銷各部位受力平衡,根本上解決了原來拆卸時(shí)扭矩銷因受力不平衡而與銷孔卡阻從而對設(shè)備造成損壞的問題。
2.解決了拆卸時(shí)調(diào)整中心困難的問題。
3.解決了因中心調(diào)整不好而無法將扭矩銷拆卸的問題。
4.解決了原拆卸方法中對工作人員存在的安全隱患問題。
5.解決了扭矩銷拆卸過程中受力不可控問題。
(二)使用效果
此技術(shù)方案于2010年11月在該電廠4號機(jī)組A級檢修中首次應(yīng)用。至2014年4月,該廠6臺機(jī)組均使用了該技術(shù)方案拆卸轉(zhuǎn)輪與主軸連接扭矩銷,此方案拆卸一個(gè)轉(zhuǎn)輪扭矩銷平均耗時(shí)約1小時(shí),一臺機(jī)組扭矩銷拆卸工作在一個(gè)工作日內(nèi)均能完成,比原有方法平均節(jié)省3天工期,大大節(jié)省了檢修工期,為電廠多爭取了三天發(fā)電運(yùn)營時(shí)間。同時(shí),在扭矩銷拆卸工作中,原先需要8個(gè)工作人員,現(xiàn)在只需要5個(gè)工作人員即可完成,一天就可以完成原來幾天才能完成的拆卸工作,大大地節(jié)省了人力資源。
目前,燈泡灌流式水輪發(fā)電機(jī)組在國內(nèi)外得到了廣泛地應(yīng)用,其裝機(jī)容量也在不斷地?cái)U(kuò)大。燈泡貫流式水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪與主軸連接扭矩銷作為水輪機(jī)重要的零部件之一,其作用是在機(jī)組于各種工況下運(yùn)行時(shí)承受由于水流對水輪機(jī)產(chǎn)生的徑向作用力,避免水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪與主軸連接螺栓因受到徑向剪切力而損壞,發(fā)生連接螺栓斷裂事故。而扭矩銷與銷孔的配合質(zhì)量,直接影響著扭矩銷在機(jī)組運(yùn)行時(shí)所起的作用,因此,在轉(zhuǎn)輪檢修過程中,扭矩銷的拆卸是一項(xiàng)十分關(guān)鍵及重要的工作。
傳統(tǒng)的機(jī)械力拆卸方法拆卸困難,效率低,工期無法保證,容易造成設(shè)備傷害及人身傷害事故。本文所述技術(shù)方案結(jié)構(gòu)簡單,應(yīng)用方便,裝置費(fèi)用低,更改了銷釘拆卸的傳統(tǒng)方法,能更有效、安全地將銷釘拆卸,對設(shè)備的傷害降到了最低。在機(jī)組檢修中,提高設(shè)備的檢修質(zhì)量才是最重要的,只有設(shè)備的檢修質(zhì)量確保了,才能更有效地提高機(jī)組的安全可靠運(yùn)行,為電廠爭創(chuàng)效益,為社會提供更好地服務(wù)。
(作者單位:大化水力發(fā)電總廠)