成安
(安康水力發(fā)電廠,陜西 安康 725000)
水輪機(jī)引水蓋板損壞原因及處理方法
成安
(安康水力發(fā)電廠,陜西 安康 725000)
安康水電站4臺水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪引水蓋板先后發(fā)生了開裂現(xiàn)象。從機(jī)組設(shè)計(jì)、安裝、設(shè)備運(yùn)行三個方面分析了轉(zhuǎn)輪引水蓋板開裂的原因。引水蓋板設(shè)計(jì)不合理、制造安裝存在缺陷、機(jī)組在振動區(qū)運(yùn)行三個因素造成了轉(zhuǎn)輪引水蓋板損壞。介紹了轉(zhuǎn)輪引水蓋板修復(fù)處理的工藝和措施。
引水蓋板開裂;水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪;設(shè)計(jì);振動區(qū)
安康水電站安裝4臺200 MW的水輪發(fā)電機(jī)組,其水輪機(jī)型號為HL220-LJ-550,設(shè)計(jì)水頭為76.2 m,設(shè)計(jì)流量為304 m3/s,額定轉(zhuǎn)速為107.1 r/min,轉(zhuǎn)輪直徑為5 500 mm。第一臺機(jī)組(4號機(jī))于1990年12月投運(yùn),第四臺機(jī)組(1號機(jī))投運(yùn)于1992年年底。投產(chǎn)后的數(shù)年時間內(nèi),設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,未發(fā)生設(shè)備損壞現(xiàn)象。自1998年5月至1999年3月,4臺機(jī)相繼發(fā)生水輪機(jī)引水蓋板開裂、掉塊等設(shè)備損壞事故,導(dǎo)致被迫停機(jī)搶修。
1.1 1號機(jī)損壞情況
1998年5月,進(jìn)行轉(zhuǎn)輪上平面檢查時發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)輪引水蓋板存在掉塊現(xiàn)象,其形狀為邊長400 mm的正方形,掉塊位于轉(zhuǎn)輪分瓣法蘭附近,在引水蓋板外圈環(huán)焊縫和引水蓋板中心立筒焊縫開裂較多,引水蓋板板面也有一些裂紋,開裂總長度約1 450 mm,如圖1所示。
1.2 4號機(jī)損壞情況
1998年6月,對過流部件進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪引水蓋板有掉塊現(xiàn)象,其尺寸為720×580 mm2,引水蓋板分布有較多的分散裂紋,開裂總長度約1 440 mm,大部分裂紋分布在轉(zhuǎn)輪分瓣法蘭兩側(cè),如圖2所示。
1.3 2號機(jī)損壞情況
1999年2月25日,引水蓋板檢查發(fā)現(xiàn),其外圈環(huán)焊縫開裂較嚴(yán)重,開裂長度超過周長的一半,8個泄水孔焊縫和其他部位有開裂現(xiàn)象,裂紋總長度1 501 mm,如圖3所示。
圖1 1號機(jī)引水蓋板損壞示意圖
圖2 4號機(jī)引水蓋板損壞示意圖
1.4 3號機(jī)損壞情況
1999年3月12日,3號機(jī)小修中分解檢查發(fā)現(xiàn),引水蓋板有多處開裂,主要是外圈環(huán)焊縫、10個泄水孔焊縫和配重塊處,裂紋總長度約1 340 mm,如圖4示。
引起引水蓋板開裂的因素比較多,既有設(shè)計(jì)、安裝原因,也有運(yùn)行方面的原因,主要有以下幾個方面。
2.1 引水蓋板設(shè)計(jì)不合理
引水蓋板剛度不夠。水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪引水蓋板面積大、板材薄,其外徑為5 030 mm,內(nèi)徑為2 130 mm,引水蓋板板厚為22 mm,而引水蓋板的支撐和固定措施考慮不周,其支撐只有內(nèi)徑側(cè)立筒和轉(zhuǎn)輪上冠外緣,中間全部懸空,懸空面積約16 m2,引水蓋板剛性不足,當(dāng)受到轉(zhuǎn)輪振動影響或頂蓋水壓脈動嚴(yán)重時,引水蓋板振動幅度較大,長時間在強(qiáng)烈振動環(huán)境下運(yùn)行,將造成引水蓋板疲勞破壞[1]。
引水蓋板連接焊縫設(shè)計(jì)強(qiáng)度不足。引水蓋板結(jié)構(gòu)的直角搭接均是焊高為8 mm的單邊角焊,外圈的焊縫為單邊V型坡口周焊,坡口較小,坡口深10mm,為非清根焊縫。對于板厚為22 mm引水蓋板的結(jié)構(gòu)來說,焊縫顯得薄弱。
引水蓋板與轉(zhuǎn)輪上冠法蘭過于靠近。引水蓋板下平面與上冠上平面的間隙過小,相互之間沒有焊接在一起,當(dāng)外力引起引水蓋板劇烈振動時,轉(zhuǎn)輪上冠法蘭和與其對應(yīng)的引水蓋板就會發(fā)生碰撞,引水蓋板碰撞點(diǎn)的周圍產(chǎn)生交變應(yīng)力,造成引水蓋板開裂或掉塊。檢查結(jié)果表明,轉(zhuǎn)輪上冠法蘭和引水蓋板確實(shí)發(fā)生了較嚴(yán)重的碰撞,1、4號機(jī)引水蓋板在轉(zhuǎn)輪上冠法蘭對應(yīng)位置開裂嚴(yán)重與二者相撞密切相關(guān)。
2.2 安裝質(zhì)量不良
引水蓋板焊縫質(zhì)量不良。由于當(dāng)時管理體制的原因,業(yè)主單位無法監(jiān)督和約束施工單位,不能到施焊現(xiàn)場把關(guān),造成施工單位不夠重視焊接工藝和焊接質(zhì)量,存在諸多焊接缺陷,埋下了引水蓋板開裂的隱患。4臺機(jī)引水蓋板開裂部位大部分位于外圈環(huán)焊縫和立筒焊縫上,2號機(jī)尤為突出。
安裝工藝不當(dāng)。安裝時,引水蓋板上隨意開孔,且加配重位置不合適。工地安裝時,轉(zhuǎn)輪的配重焊在了引水蓋板的下平面上,且多處挖孔配制。一是多處開孔后的補(bǔ)焊,均為封閉焊縫,容易產(chǎn)生裂紋;二是單側(cè)焊接,另一側(cè)無法完全熔透,為天然缺陷;三是配重增加了引水蓋板的局部慣性。引水蓋板振動時,由于三種缺陷存在,必然引起其局部損壞。檢查中發(fā)現(xiàn)部分開裂部位在開孔和焊配重塊處,1、4號機(jī)較為明顯。
2.3 機(jī)組長期運(yùn)行于非最優(yōu)工況
由于電力系統(tǒng)的需要及上游水位的變化,水輪機(jī)不可能經(jīng)常處于設(shè)計(jì)工況下運(yùn)行。水輪機(jī)在偏離最優(yōu)工況運(yùn)行時,會產(chǎn)生劇烈的水壓脈動、振動、氣蝕及噪聲。
非最優(yōu)工況加劇引水蓋板振動。機(jī)組的水力振動主要是由壓力脈動引起的,壓力脈動是激振源。壓力脈動產(chǎn)生的原因主要有兩個方面,一是由于過流部件中流場的速度分布不均勻產(chǎn)生的壓力脈動;二是水流流過一些繞流體后出現(xiàn)脫流漩渦,如卡門渦列和尾水管中的渦帶,脫流的漩渦誘發(fā)壓力脈動。機(jī)組在非最優(yōu)工況下運(yùn)行時,有流場分布不均勻產(chǎn)生的壓力脈動,也有脫流漩渦引起的壓力脈動,機(jī)組偏離最優(yōu)工況越遠(yuǎn),水流的圓周速度分量越大,脫流漩渦越嚴(yán)重,產(chǎn)生的壓力脈動越劇烈,特別是尾水管的周期性壓力脈動,對機(jī)組影響最大,劇烈壓力脈動激起轉(zhuǎn)輪、頂蓋等部件的強(qiáng)烈垂直振動,有時甚至產(chǎn)生共振[2-3]。根據(jù)機(jī)組穩(wěn)定性測試結(jié)果,機(jī)組在80 MW以下負(fù)荷運(yùn)行時產(chǎn)生劇烈振動。
非最優(yōu)工況引水蓋板壓力脈動嚴(yán)重。在空載和小負(fù)荷工況下運(yùn)行時,由于轉(zhuǎn)輪出口的旋轉(zhuǎn)水流以及脫流漩渦和氣蝕等影響,尾水管產(chǎn)生較嚴(yán)重的低頻壓力脈動,在其影響下,蝸殼壓力、轉(zhuǎn)輪進(jìn)出口的壓力也發(fā)生周期性脈動,引水蓋板外徑側(cè)經(jīng)上止漏環(huán)間隙與蝸殼水相連,內(nèi)徑側(cè)通過10個泄水孔與轉(zhuǎn)輪出口水流相連,蝸殼壓力和轉(zhuǎn)輪出口壓力脈動均能傳導(dǎo)到引水蓋板上,引水蓋板處壓力脈動使其承受交變應(yīng)力的作用,易引起疲勞破壞。機(jī)組穩(wěn)定性試驗(yàn)結(jié)果表明,安康水電廠蝸殼壓力脈動非常劇烈,脈動值達(dá)設(shè)計(jì)水頭的40%[4]。
在1991年至1997年的7年時間里,安康水電廠機(jī)組主要在10萬kW負(fù)荷以上工況運(yùn)行,很少在空載和低負(fù)荷工況運(yùn)行,機(jī)組運(yùn)行狀況良好,沒發(fā)生嚴(yán)重異常情況。后來,因電網(wǎng)的需要,安康水電廠4臺機(jī)組空載調(diào)壓、帶10萬kW以下負(fù)荷運(yùn)行的時間顯著增加,1997年年底到1998年,4臺機(jī)組空載荷調(diào)壓和低負(fù)荷運(yùn)行的時間比例接近15%,2號機(jī)空載調(diào)壓和低負(fù)荷運(yùn)行的時間比例超過1/3。機(jī)組在空載調(diào)壓和低負(fù)荷運(yùn)行一段時間后,4臺機(jī)先后出現(xiàn)了引水蓋板損壞、上止漏環(huán)嚴(yán)重?fù)p壞、尾水管里襯損壞等問題。事實(shí)證明,轉(zhuǎn)輪引水蓋板損壞與機(jī)組在非最優(yōu)工況區(qū)運(yùn)行有緊密關(guān)系。
4臺機(jī)轉(zhuǎn)輪引水蓋板第一次處理都屬于搶修性質(zhì),由于受到工期緊的限制,不可能從根本上解決問題,只能對引水蓋板進(jìn)行簡單補(bǔ)焊和加固。后來,1號機(jī)在擴(kuò)大性大修中進(jìn)行了引水蓋板更換,4、3號機(jī)在機(jī)組大修中進(jìn)行了結(jié)構(gòu)改造(取消鋼質(zhì)引水蓋板,填充鋼筋混凝土)。
3.1 1、4號機(jī)引水蓋板的補(bǔ)焊處理
按照常規(guī),引水蓋板的檢查和處理,需要在拆吊頂蓋的擴(kuò)大性大修中進(jìn)行。為了迅速完成搶修工作,安康水電廠采用了在底環(huán)上加千斤頂,將頂蓋頂起一定高度并固定,檢修人員鉆到頂蓋和引水蓋板之間進(jìn)行修復(fù)的方法。為了縮短檢修工期,減少拆裝工作,僅分解水導(dǎo)、主軸密封、接力器推拉桿以及妨礙頂蓋起升的所有管道和花鐵板等,將導(dǎo)葉、套筒、拐臂等部件和頂蓋一起頂升[5]。起落頂蓋時,分別用兩組(每組8個)32 t的螺旋千斤頂轉(zhuǎn)換操作,起升高度在560~580 mm比較合適。為了頂蓋的起落安全和快速回位,加裝了8根M64的導(dǎo)向螺桿,并在起落的過程中,用10 t的千斤頂調(diào)整頂蓋和導(dǎo)葉的位置。
引水蓋板補(bǔ)焊處理時,對開裂的焊縫和板面裂紋,用碳弧氣刨刨出深21 mm的U型坡口,磨去滲碳層,焊前將翹起的引水蓋板外緣用千斤頂壓實(shí),選用抗裂性能好的E5015焊條進(jìn)行焊接,焊前進(jìn)行預(yù)熱,每焊一層均用風(fēng)鏟進(jìn)行錘擊,以消除焊接應(yīng)力和防止產(chǎn)生焊接裂紋,為防止產(chǎn)生焊接變形,采取對稱焊和分段焊[6];對引水蓋板掉塊位置,用22 mm厚相同材質(zhì)鋼板進(jìn)行了鑲補(bǔ);為了消除配重塊對引水蓋板的影響,將原焊于引水蓋板上的配重塊移到轉(zhuǎn)輪上冠上表面進(jìn)行焊接。
4號機(jī)引水蓋板補(bǔ)焊處理時,針對引水蓋板與轉(zhuǎn)輪上冠法蘭相碰撞問題,將引水蓋板與轉(zhuǎn)輪上冠法蘭焊在一起,以防二者再發(fā)生相撞。具體做法是,引水蓋板上刨開一條長孔,孔的尺寸為600×30mm2,長孔的兩邊均布兩排塞焊孔,在長孔和塞焊孔處施焊。
3.2 2、3號機(jī)引水蓋板的加固處理
2、3號機(jī)引水蓋板檢修處理基本按照1、4號機(jī)的方法進(jìn)行,為了解決引水蓋板剛度不足的問題,對其進(jìn)行了加固。在上冠與引水蓋板之間加裝6根Ф275×7.5 mm的鋼管支撐,6根鋼管沿圓周方向均布,分布圓直徑為Ф4 067 mm,其上下部分別與引水蓋板和上冠焊接牢固,頂部加焊封蓋。
3.3 1號機(jī)引水蓋板更換
1號機(jī)擴(kuò)修時,割除舊引水蓋板,更換了新引水蓋板,增加了如下措施:1)新引水蓋板板厚由原來的22 mm增加到30 mm;2)引水蓋板上12個箱格內(nèi),均布12個Ф425×12.5 mm厚壁鋼管支撐,以解決引水蓋板剛度不夠的問題。鋼管與引水蓋板和上冠分別焊接牢固,最后在支撐鋼管頂部加焊封蓋并磨平;3)加大各處焊縫尺寸,提高引水蓋板與轉(zhuǎn)輪上冠焊縫金屬融合度,以防止焊縫再度開裂;4)為解決引水蓋板與轉(zhuǎn)輪上冠法蘭碰撞問題,按4號機(jī)同樣的方法,將引水蓋板與轉(zhuǎn)輪分瓣法蘭焊在一起。
3.4 3、4號機(jī)取消引水蓋板
為了徹底解決引水蓋板開裂問題,參照某大型水電廠的方法,取消鋼質(zhì)引水蓋板,用鋼筋混凝土把上冠凹坑部分填平。具體做法是:把引水蓋板平面布置的鋼板割除,引水蓋板立筒做為混凝土的內(nèi)擋圈予以保留,保留部分鋼結(jié)構(gòu)與上冠焊縫補(bǔ)強(qiáng),均勻?qū)ΨQ布置鋼筋網(wǎng),腔體內(nèi)澆入高標(biāo)號混凝土。10個泄流孔處預(yù)焊20 mm厚的半環(huán)形鋼板,以消除泄水孔處的氣蝕和磨損。在轉(zhuǎn)輪分瓣法蘭處,因其上平面與混凝土表面距離太小,考慮到混凝土厚度太薄易破碎,加一厚度適宜的鋼板并焊牢。因引水蓋板處理后不起吊轉(zhuǎn)輪,轉(zhuǎn)輪不具備做靜平衡試驗(yàn)的條件,所以,必須嚴(yán)格保證鋼筋布置和混凝土澆筑的對稱性,不改變轉(zhuǎn)輪原有的靜平衡狀態(tài)。
經(jīng)過修復(fù)、加固、改造后,4臺機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,引水蓋板經(jīng)受住了長期運(yùn)行的考驗(yàn)。處理后4臺機(jī)組運(yùn)行了十幾年,都經(jīng)歷了數(shù)次大修,各臺機(jī)組再未出現(xiàn)異常情況。機(jī)組大修中分解檢查,經(jīng)過改造的4、3、1號機(jī)引水蓋板無開裂、掉塊等損懷現(xiàn)象,未經(jīng)改造的2號機(jī)引水蓋板僅有過個別焊縫開裂現(xiàn)象,且經(jīng)過幾輪補(bǔ)焊后不再開裂。實(shí)踐證明,上述處理措施是切合實(shí)際、卓有成效的,能保證機(jī)組長期安全穩(wěn)定運(yùn)行。不可否認(rèn)的是,后來機(jī)組避免了在10萬kW以下負(fù)荷運(yùn)行,對機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。
(1)懸空的引水蓋板是分瓣轉(zhuǎn)輪外法蘭聯(lián)接的產(chǎn)物。設(shè)計(jì)制造以及安裝檢修均未引起足夠的重視,導(dǎo)致事故頻繁發(fā)生。轉(zhuǎn)輪在設(shè)計(jì)制造時,考慮此問題,應(yīng)從根本上加以解決。如大型轉(zhuǎn)輪分瓣聯(lián)接,應(yīng)采用內(nèi)法蘭結(jié)構(gòu),就不需要引水蓋板。
(2)對于已運(yùn)行的電站,此類結(jié)構(gòu)引水蓋板的水輪機(jī),須定期用內(nèi)窺鏡檢查,及時修補(bǔ)與加固,而把引水蓋板與轉(zhuǎn)輪分瓣法蘭焊在一起是必要的。
(3)頂蓋連同全部導(dǎo)葉拐臂等一起起落搶修引水蓋板的方法,既節(jié)省搶修時間,又安全可靠。
(4)上冠空腔填充混凝土的方法是一種可行的處理措施,該方法簡單易行,處理后可長期安全可靠運(yùn)行。
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2016-06-26
成 安(1964-),男,工程師,主要從事水輪發(fā)電機(jī)組檢修技術(shù)工作。
TK730.3+18
B
1672-5387(2016)10-0060-04
10.13599/j.cnki.11-5130.2016.10.018