靳慶凱(遼河公司特種油開(kāi)發(fā)公司, 遼寧 盤(pán)錦 124010)
防竄井封井裝置的研究與應(yīng)用
靳慶凱(遼河公司特種油開(kāi)發(fā)公司, 遼寧 盤(pán)錦 124010)
杜229塊隨著吞吐開(kāi)發(fā)的深入,井間汽竄日趨嚴(yán)重,已經(jīng)危及到油井的正常生產(chǎn)。而如何及時(shí)、有效、安全的做好防竄工作,已經(jīng)成為了現(xiàn)場(chǎng)管理需要解決的問(wèn)題。防竄井封井裝置的研究與應(yīng)用,從安全性、實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性等方面,為油井的生產(chǎn)運(yùn)行和管理起到了關(guān)鍵的作用。
防竄井封井裝置;研究;應(yīng)用
(1)基本概況 特種油開(kāi)發(fā)公司自成立以來(lái)至2014年,經(jīng)過(guò)17年的勘探開(kāi)發(fā),隨著生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)換,自蒸汽吞吐、組合式注汽、蒸汽驅(qū)、SAGD到目前的火燒油層先導(dǎo)試驗(yàn),采油工藝技術(shù)也在不斷提高,各種新設(shè)備、新工藝也應(yīng)運(yùn)而生。注采一體雙管熱采井口的應(yīng)用,在水平井的吞吐開(kāi)發(fā)中起到了縮短作業(yè)時(shí)間,提高生產(chǎn)時(shí)率的作用。目前采油作業(yè)三區(qū)共有3口水平井應(yīng)用注采一體雙管熱采井口。(見(jiàn)圖1)
(2)生產(chǎn)概況 高輪次的吞吐生產(chǎn),使得采出程度已達(dá)30%以上,地層虧空嚴(yán)重,地層能量嚴(yán)重不足,生產(chǎn)效果差。而密井網(wǎng)的開(kāi)發(fā)布置,使得井間形成日益發(fā)達(dá)的汽竄通道,相鄰兩井之間普遍存在汽竄關(guān)系。在單井注汽過(guò)程中,井間相互波及、干擾,嚴(yán)重影響了注汽效果及生產(chǎn)時(shí)率。據(jù)統(tǒng)計(jì),2005年至2013年累計(jì)注汽286井次,發(fā)生汽竄174井次,占總井次的60.8%。因此汽竄所導(dǎo)致的停井防竄工作較多,使得生產(chǎn)運(yùn)行與現(xiàn)場(chǎng)管理難度增大。
(3)存在的問(wèn)題 ①安全性不足。在日常生產(chǎn)過(guò)程中,隨著井間汽竄的發(fā)生,我們通常會(huì)采取打方卡子卸載荷坐封井口的防竄方式。但是,由于井口密封裝置在高溫下的耐壓能力不足,導(dǎo)致H2S氣體泄漏,更有甚者,可能會(huì)導(dǎo)致井噴事故的發(fā)生,使得安全隱患發(fā)生的幾率變高,因此安全性較低。②技術(shù)性不足。注采一體雙管熱采井口的應(yīng)用,能夠有效節(jié)約作業(yè)時(shí)起下隔熱注汽管柱的時(shí)間,但是在注汽及采油生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中仍然需要起下油管及抽油桿的作業(yè),這樣不僅增加了作業(yè)費(fèi)用,還延誤了生產(chǎn)時(shí)間,因此技術(shù)性不足
(1)技術(shù)思路 從安全角度來(lái)講,我們需要一個(gè)具有較高的耐壓等級(jí),能夠防止井噴事故的發(fā)生,便于員工安全操作,并且能方便觀測(cè)防竄壓力的工具和方式。從技術(shù)角度來(lái)講,我們需要一個(gè)能夠保證油井正常的開(kāi)井時(shí)率,能有效節(jié)約成本,并能夠多元化推廣應(yīng)用的工具和方式。
(2)防噴封井裝置(見(jiàn)圖2)
(3)防噴封井裝置的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
首先,利用抽油機(jī)將泵坐到底;卸掉井筒余壓后,利用抽油機(jī)卸掉載荷,并取下懸繩器;接下來(lái)卸下井口密封裝置;最后裝上防噴封井裝置。
圖1
圖2
(1)大幅度提高井口耐壓安全性 在常溫下井口密封裝置可耐壓15MPa,但是在發(fā)生汽竄時(shí)的高溫狀態(tài)下,井口密封裝置的耐壓能力較低。而防噴密封裝置的耐壓標(biāo)準(zhǔn)可達(dá)25MPa以上。
如2013年,興46#臺(tái)H209、H210井組注汽,3#臺(tái)6032井、6230井做好防竄工作。由于防噴封井裝置數(shù)量有限,因此6032井采用了傳統(tǒng)的卸載荷坐封井口的防竄方式,而6230井采用了防噴封井裝置進(jìn)行防竄工作。當(dāng)汽竄發(fā)生時(shí),最高汽竄壓力高于4MPa,6032井由于井口密封裝置的耐壓能力有限,井口有H2S氣體泄漏,不得不采取壓井措施,而6230井由于采用了防噴封井裝置,井口并無(wú)異常。
(2)提高了(注采一體雙管熱采井口)油井的生產(chǎn)時(shí)率 通常注采一體雙管熱采井口在轉(zhuǎn)注轉(zhuǎn)抽生產(chǎn)轉(zhuǎn)換時(shí),需要起下管桿作業(yè)2井次,耗費(fèi)工時(shí)至少2天。而防噴封井裝置的引用,在轉(zhuǎn)注轉(zhuǎn)抽生產(chǎn)轉(zhuǎn)換時(shí),只需要站上員工自行操作安裝,耗費(fèi)工時(shí)少于2小時(shí)。這樣不僅能夠保證達(dá)到油井的黃金開(kāi)井時(shí)間,還能提高油井的生產(chǎn)時(shí)率。
(3)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 到目前為止,采油作業(yè)三區(qū)共有3口水平井應(yīng)用注采一體雙管熱采井口,平均年吞吐3輪次,自防噴封井裝置應(yīng)用后,年累計(jì)節(jié)約作業(yè)井次9井次,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
年節(jié)約作業(yè)成本=年作業(yè)所需費(fèi)用-防噴封井裝置成本=15000×2×3×3-3000×3×3 =234000元
(1)結(jié)論 ①能夠安全有效的做好現(xiàn)場(chǎng)的防噴工作。②員工操作方便,提高了油井的生產(chǎn)時(shí)率。③經(jīng)濟(jì)效益顯著,能夠大幅度節(jié)約成本。
(2)建議 多元化應(yīng)用,值得推廣。