劉家興
摘 要:對(duì)于石油煉油廠而言,作為第一道工序的常減壓蒸餾,需要針對(duì)這一裝置運(yùn)行問題進(jìn)行完善解決,為提高產(chǎn)品的質(zhì)量與效益奠定基礎(chǔ)。為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)常減壓蒸餾裝置生產(chǎn)運(yùn)行的研究,本文將就此論題展開探討。
關(guān)鍵詞:常減壓;蒸餾裝置;生產(chǎn)運(yùn)行;問題
一、裝置中存在的問題
現(xiàn)階段,市場(chǎng)上存在眾多的原油產(chǎn)品,其種類繁多,在制作過程中,煉油裝置不同,提煉制作的產(chǎn)品性能存在差異。目前來(lái)說,制作原油產(chǎn)品的工藝流程相對(duì)落后,而且對(duì)于市場(chǎng)變化趨勢(shì)的把握也不夠,很多企業(yè)針對(duì)這些問題,對(duì)生產(chǎn)裝置進(jìn)行了深度優(yōu)化與改善,希望獲取更好的效果。但當(dāng)前原油質(zhì)量不高,變化較大,油性惡劣化和重質(zhì)化嚴(yán)重,此外在供給上也不能保持持續(xù)狀態(tài),因此給很多工廠帶來(lái)了不便之處,無(wú)法對(duì)原油的比例以及種類做到有效控制。原油在添加塔指油等原料后,嚴(yán)重影響了原油的比例組成,如果能夠正確調(diào)整操作,大量增加的初餾塔輕質(zhì)油導(dǎo)致沖塔現(xiàn)象的發(fā)生,進(jìn)而破壞塔內(nèi)分餾效果,影響傳熱效果,使塔頂溫度急劇上升,而塔底的液態(tài)會(huì)減少,最終實(shí)現(xiàn)保守生產(chǎn)的運(yùn)行模式。對(duì)于初餾塔裝置的技術(shù)改造,應(yīng)該針對(duì)具體問題進(jìn)行具體分析。
對(duì)分流精度重視不足。當(dāng)前,這一裝置的常壓蒸餾塔的分流精度偏低,而在實(shí)際運(yùn)行過程中,對(duì)于該問題的重視不足,在實(shí)際運(yùn)行的過程中,需要以三個(gè)常規(guī)分流精度指標(biāo)與常壓拔出率來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)分流精度的判斷,以避免對(duì)相應(yīng)測(cè)線分離產(chǎn)生影響。在實(shí)際運(yùn)行過程中,主要問題是常底油與常一線油、常二線油與常三線油的相應(yīng)重疊度分別為10度、80度,而常三線油350度餾出率僅達(dá)到百分之十,因此,這與先進(jìn)的裝置設(shè)備相比較而言的差距大。而常三線油能夠結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況來(lái)定位是作為柴汕還是作為蠟油,而作為柴油、蠟油的常壓塔拔出率都在40%左右。
低溫位的腐蝕現(xiàn)狀。常減壓裝置易發(fā)生低溫硫化氫腐蝕的部位就是三塔塔頂系統(tǒng)及空冷部分。因?yàn)樵谡麴s塔頂部,由于溫度較低,水蒸氣冷凝成液態(tài)水,從而形成了濕態(tài)H2S環(huán)境,在H2S+HCl+H2O的環(huán)境中會(huì)對(duì)普通碳鋼產(chǎn)生強(qiáng)烈腐蝕,通稱為露點(diǎn)腐蝕,既便奧氏體不銹鋼也會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕。由于Cl-的存在加快了設(shè)備的腐蝕,腐蝕的主要形式為點(diǎn)蝕,設(shè)備往往被腐蝕穿孔而被破壞。通過一個(gè)對(duì)塔頂脫水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的一個(gè)分析,可知,通過塔頂?shù)娜?,常壓塔和減壓塔塔頂脫水中都還含有較多的鐵離子,說明塔頂系統(tǒng)及空冷部分的管線、設(shè)備腐蝕較為嚴(yán)重。
二、實(shí)現(xiàn)常減壓蒸餾裝置節(jié)能降耗、穩(wěn)定高效運(yùn)行的有效對(duì)策
(一)提升加熱爐熱效率以降低燃料能耗
在實(shí)際運(yùn)行的過程中,針對(duì)這一問題可采用如下對(duì)策進(jìn)行解決:第一,要在優(yōu)化加熱爐這一設(shè)備的基礎(chǔ)上,提高對(duì)運(yùn)維管理工作的重視程度,以先進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用以及完善的管理維護(hù)來(lái)降低燃料消耗量;第二,要提升操作水平,落實(shí)專業(yè)管理,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)排煙溫度的控制,并實(shí)現(xiàn)對(duì)燃料硫含量的控制,以降低燃料能耗。
(二)提升原油換熱終溫與大型裝置的完善應(yīng)用
首先,提升原油換熱終溫。需要針對(duì)操作控制進(jìn)行升級(jí)與完善,積極的將先進(jìn)的廠藝設(shè)備進(jìn)行應(yīng)用,進(jìn)而提升換熱終溫的同時(shí),降低能耗,當(dāng)前,一系列相應(yīng)的軟件逐漸被應(yīng)用于其中,能夠通過先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用來(lái)實(shí)現(xiàn)有針對(duì)性方案的制定,進(jìn)而提升側(cè)線餾分質(zhì)量,提高換熱終溫。其次,實(shí)現(xiàn)大型裝置的應(yīng)用,并加強(qiáng)對(duì)設(shè)備裝置的管理。實(shí)現(xiàn)大型裝置的應(yīng)用,是有效降低能耗與綜合成本費(fèi)用的關(guān)鍵,也是落實(shí)節(jié)能環(huán)保的突破點(diǎn)之一。在實(shí)際踐行的過程中,要強(qiáng)化對(duì)工藝條件的重視,完善運(yùn)行管理,并提高硫油加工的適應(yīng)。
(三)實(shí)現(xiàn)裝置電耗與蒸汽單耗的有效降低
第一,降低裝置的電耗。需要在裝置設(shè)計(jì)階段,就針對(duì)相應(yīng)的負(fù)荷問題進(jìn)行完善設(shè)計(jì),同時(shí)要對(duì)加工方案進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置,基于在降低電能耗的基礎(chǔ)上,確保實(shí)現(xiàn)設(shè)備的經(jīng)濟(jì)安全且高效運(yùn)行。第二,降低蒸汽單耗。需要針對(duì)蒸汽等級(jí)進(jìn)行合理設(shè)置,同時(shí),針對(duì)減壓抽真空用汽,要針對(duì)溫度與壓力等級(jí)進(jìn)行合理設(shè)計(jì)。
(四)針對(duì)低溫部位腐蝕的防腐對(duì)策
針對(duì)低溫部位的腐蝕,應(yīng)采取“一脫三注”的防腐措施。塔頂形成HCl—H2S—H2O腐蝕介質(zhì),造成常壓塔頂塔盤、冷凝系統(tǒng)的腐蝕。原油脫鹽后,減少原油加工過程中氯化氫的生成量,可以減輕腐蝕。三“注”是指注堿、注氨、注緩蝕劑。
1、從工藝上提高電脫鹽的脫鹽效率。電脫鹽運(yùn)行情況好將極大地有利于低溫部位腐蝕問題的解決。2008年2月,車間對(duì)原油電脫鹽運(yùn)行情況進(jìn)行考察,有98.4%的脫后含鹽高于中石化≤3mg/L的指標(biāo)要求,有23%的脫后含鹽高于5mg/L。脫鹽效果的惡化不僅使裝置腐蝕加快,影響生產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)效益,而且使油品質(zhì)量劣質(zhì)化,更造成環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。經(jīng)過對(duì)原油性質(zhì)的分析和摸索,確定操作條件,通過對(duì)2008年車間電脫鹽操作的優(yōu)化,電脫鹽的效果有了提高,脫后含鹽的合格率也有了很大的提升。
2、提高“三注”的效果。優(yōu)選中和緩蝕劑作為防腐注劑,中和緩蝕劑注入到塔頂系統(tǒng)以后,能迅速在管道壁上形成一層保護(hù)膜,防止腐蝕性介質(zhì)與金屬接觸,從而阻隔其腐蝕.由于緩蝕劑的注入口是在揮發(fā)線上,所以揮發(fā)線的防腐效果比較好,當(dāng)油氣及緩蝕劑液體混合物進(jìn)入空冷后,由于換熱面積驟然增大,緩蝕劑的保護(hù)膜不能充分形成,所以空冷器部分的腐蝕相對(duì)嚴(yán)重,所以要適度提高配藥的濃度和注入量。
3、針對(duì)高溫硫化氫腐蝕的防腐對(duì)策。應(yīng)對(duì)高溫硫化氫腐蝕的防護(hù)措施為選用滲鋁鋼材或耐H2S腐蝕的材料如12Cr2AlMoV、Cr5Mo、18-8系列。車間在裝置上的200-400℃高溫部位有兩塔底部、兩路爐管及轉(zhuǎn)油線,都采用了耐腐蝕材質(zhì)Cr5Mo、18-8、316L系列材料。
三、結(jié)束語(yǔ)
對(duì)于石油行業(yè)而言,面對(duì)較高的油氣產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),就需要針對(duì)常減壓蒸餾這一原油加工的第一道工序,在積極應(yīng)用新技術(shù)的同時(shí),強(qiáng)化對(duì)裝置運(yùn)行問題的重視程度,以實(shí)現(xiàn)原油加工綜合效益目標(biāo)的高效達(dá)成,基于裝置生產(chǎn)運(yùn)行過程中所呈現(xiàn)出的高能耗、低分流精度以及裝置易生銹等問題,本文進(jìn)行了深入分析與探討,進(jìn)而提出有效解決對(duì)策,為實(shí)現(xiàn)設(shè)備高質(zhì)高效運(yùn)行、提升石油行業(yè)的綜合竟?fàn)庂I力提供可參考意見。
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