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    缺氧/好氧比對連續(xù)流半亞硝化穩(wěn)定性的影響

    2016-10-13 19:45:57張艷輝梁瑜海關(guān)宏偉趙世勛
    中國環(huán)境科學 2016年6期
    關(guān)鍵詞:連續(xù)流硝化反應器

    張艷輝,李 冬*,梁瑜海,關(guān)宏偉,趙世勛,張 杰,2

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    缺氧/好氧比對連續(xù)流半亞硝化穩(wěn)定性的影響

    張艷輝,李 冬1*,梁瑜海1,關(guān)宏偉1,趙世勛1,張 杰1,2

    (1.北京工業(yè)大學,水質(zhì)科學與水環(huán)境恢復工程北京市重點實驗室,北京 100124;2.哈爾濱工業(yè)大學,城市水資源與水環(huán)境國家重點實驗室,黑龍江 哈爾濱 150090)

    為研究不同缺氧好氧比對半亞硝化穩(wěn)定性的影響,采用連續(xù)流反應器,在常溫(22~25 ℃),DO(0.3~0.5mg/L)和FA協(xié)同作用下實現(xiàn)了全亞硝化后,轉(zhuǎn)變進水為AO除磷二級出水,并逐步向半亞硝化過渡.在此過程中考察了不同缺氧好氧比(0:1、1:1、2:1和3:1)對半亞硝化穩(wěn)定性的影響.結(jié)果表明,缺氧好氧比為0:1時,很難維持低NH4+-N(40~70mg/L)亞硝化的穩(wěn)定,缺氧好氧比為1:1、2:1、3:1時均能維持穩(wěn)定的半亞硝化效果,相比之下缺氧好氧比為3:1時更加節(jié)能;在缺氧好氧比0:1,1:1,2:1,和3:1的過程中,氨利用速率分別提高了29.57%、44.27%、45.23%、49.63%.在整個過程中污泥沉降性能良好,SVI在65~130mL/g.

    生活污水;半亞硝化;缺氧好氧比;氨利用速率

    與傳統(tǒng)脫氮工藝相比,厭氧氨氧化工藝因為節(jié)省曝氣、無需外加碳源、污泥產(chǎn)量低等優(yōu)點,成為目前最為經(jīng)濟的脫氮工藝[1-3].然而作為厭氧氨氧化前段工藝的亞硝化的穩(wěn)定運行一直是研究的難點.近年來,對于亞硝化穩(wěn)定運行的研究多在SBR中,采用高溫, 高游離氨(FA),高游離亞硝酸(FNA),實時控制,低溶解氧(DO)等方式的一種或幾種實現(xiàn)[4-10],然而高溫,高FA,高FNA的條件對于低NH4+-N生活污水很難達到;實時控制措施對試驗裝置及設(shè)備的要求相對較高,投資較大,運行成本高;此外,Wei等[11]提出在低NH4+-N下僅對DO的控制很難實現(xiàn)NO2--N的積累;Ruiz等[12]指出與SBR相比,在連續(xù)流反應器中更難實現(xiàn)亞硝化,但連續(xù)流反應器工程應用范圍更廣,因此探究出一種能在低NH4+-N連續(xù)流下維持半亞硝化穩(wěn)定運行的方法非常必要. Kornaros等[13]和Katsogiannis等[14]在SBR中低NH4+-N下采用缺氧/好氧的運行方式實現(xiàn)了亞硝化,證明缺氧/好氧方式可以成為維持亞硝化穩(wěn)定的有效手段.

    基于此,筆者采用連續(xù)流反應器,在亞硝化啟動成功后,考察了不同缺氧/好氧比對半亞硝化的影響,以期為亞硝化的工程應用提供技術(shù)支持.

    1 材料與方法

    1.1 試驗裝置及運行條件

    試驗在北京某污水廠進行.試驗裝置由連續(xù)流反應器和豎流式二沉池組成,見圖1.其中連續(xù)流反應器總體積120L,分為4個隔室,每個隔室設(shè)有曝氣圓盤,相鄰隔室之間由擋板隔開,擋板上部和底部開孔防止短流,擋板可以自由移動調(diào)節(jié)體積比;二沉池為豎流式,由有機玻璃制成,總?cè)莘e為60L;進水和回流污泥采用蠕動泵控制,用轉(zhuǎn)子流量計標記流量,可以根據(jù)需要靈活控制各個隔室的曝氣量;反應器設(shè)有4個攪拌機.

    1.2 試驗用水和接種污泥

    如表1所示試驗分為S1~S5共5個階段,在缺氧段只攪拌不曝氣,不控制DO,經(jīng)測定DO在0~0.1mg/L,在好氧段曝氣并攪拌,控制DO為0.3~0.5mg/L,S1階段采用模擬生活污水,具體水質(zhì):向自來水中投加(NH4)2SO4,至NH4+-N 濃度為85~95mg/L,投加 NaHCO3提供堿度,堿度與NH4+-N濃度質(zhì)量比為10:1,pH值為7.5~8.1,每1L 模擬廢水中含有0.136gKH2PO4,同時還含有微生物生長必需的微量元素.

    表1 各階段反應器參數(shù)變化Table 1 The parameter variations of each stage

    S2~S5階段用水采用城市污水廠原污水經(jīng)AO除磷后的出水,具體出水水質(zhì):NH4+-N為40~70mg/L, COD<50mg/L(幾乎全部是微生物難降解的物質(zhì)),(NO-N)<1mg/L,磷的濃度為4~ 6mg/L.接種污泥來自中試A2O曝氣池,接種污泥MLSS為3500mg/L,MLVSS為2730mg/L,污泥沉降性能良好,SVI為105mL/g.

    1.3 分析方法

    定期檢測反應器內(nèi)混合液的MLSS, SV30及進出水NH4+-N, NO2--N, NO3--N的濃度等參數(shù),通過WTW 便攜式測定儀監(jiān)定DO, pH值和水溫等.水樣分析中NH4+-N測定采用納氏試劑光度法,NO2--N采用N-(1-萘基)乙二胺光度法,NO3--N采用紫外分光光度法,COD采用快速測定儀,其余水質(zhì)指標的分析方法均采用國標方法.

    本試驗中氨氧化率,亞硝化率,游離氨(FA)和游離亞硝酸(FNA)按下式計算:

    式中:(NH4+-Nin)為進水NH4+-N濃度;(NH4+- N)為進出水NH4+-N的濃度差;(NO2--N)為進出水NO2--N的濃度差;(NO3--N)為進出水NO3--N的濃度差;(NH4+-Ninner)為反應器內(nèi)NH4+-N濃度;(NO2--Ninner)為反應器內(nèi)NO2--N濃度;為水溫.

    1.4 氨利用速率的測定

    氨利用速率(AUR)通過測定混合液中起始的NH4+-N濃度,并間隔一定時間的變化曲線,利用曲線的斜率和測定的混合液 MLVSS 值,由公式AUR=/MLVSS求得氨利用速率(mgNH4+- N/(gVSS·h)).其中,采用人工配制混合液,以硫酸銨為氮源,碳酸氫鈉為堿度,并且保證氮源及堿度過量(設(shè)定NH4+-N濃度為60mg/L, 0.5g/ LNaHCO3,0.28g/L(NH4)2SO4)[15]將污泥清洗后與混合液混合,連續(xù)曝氣2h,溫度為(25±0.5)℃,其間,每隔20min 取樣測定NH4+-N濃度.為減小誤差,進行3組平行試驗.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 缺氧好氧比為0:1下亞硝化的快速啟動

    在S1階段(0~25d),接種污泥來自A2O曝氣池,厭氧雜菌較多,為了將其淘汰采用全程好氧即缺氧好氧比為0:1運行.郭海娟等[16]指出AOB的氧飽和常數(shù)為0.2~0.4mg/L,NOB的氧飽和常數(shù)為1.2~1.5mg/L,因此控制全程DO為0.3~0.5mg/L,污泥回流比為50%,HRT為8h,如圖2所示,僅經(jīng)過14d的運行就實現(xiàn)了亞硝化,分析主要原因除了控制DO在0.3~0.5mg/L以外,還有以下兩方面的原因.一方面,NOB在原A2O曝氣池中活性較低.因為污泥接種前所在的好氧池DO一直在1.0~1.5mg/L, 而與AOB(0.2~0.4mg/L)相比,NOB氧飽和常數(shù)(1.2~1.5mg/L)較大,異養(yǎng)菌的生長速率大約是自養(yǎng)菌的10倍[17],在同好氧異養(yǎng)菌競爭DO的過程中NOB必然處于劣勢,因此,接種前污泥中NOB活性較低.另一方面,接種后的反應器中NH4+-N在15~47mg/L, AOB的基質(zhì)較充足,能同NOB進行有力的競爭,這樣使本來活性不高的NOB進一步受到抑制,最終能快速啟動亞硝化.

    啟動的結(jié)果表明,在溫度22~25℃,通過接種低DO曝氣池的活性污泥,在缺氧好氧比為0:1下,控制溶解氧為0.3~0.5mg/L,HRT為8h,可以快速啟動亞硝化.

    2.2 缺氧/好氧比對半亞硝化穩(wěn)定性的影響

    2.2.1 各階段亞硝化率及氨氧化率 經(jīng)過S1階段亞硝化的成功啟動,試驗用水轉(zhuǎn)變?yōu)锳O除磷出水,進入到S2階段(26~35d),根據(jù)進水NH4+-N濃度的下降,HRT降低為4h,繼續(xù)保持體積比為0:1的方式運行,此過程目的是考察在低NH4+-N, 缺氧好氧比為0:1下能否維持穩(wěn)定的亞硝化效果.如圖2所示,整個S2過程中氨氧化率一直在上升,由原來的81.04%上升到90.28%,而亞硝化率卻由最初的93.83%降低到59.01%,分析主要原因在于AO除磷出水NH4+-N濃度較低,加之連續(xù)流反應器由于回流的稀釋等作用,反應器中NH4+-N濃度更低,FA值更小,不能很好地抑制NOB,另外,系統(tǒng)出水NO2--N濃度明顯高于出水NH4+-N濃度(圖3),使得NOB的基質(zhì)增加,促進了NOB的增殖,導致了亞硝化失穩(wěn).

    結(jié)果表明在缺氧好氧比為0:1且低NH4+-N的條件下,很難維持亞硝化的穩(wěn)定.

    為了使亞硝化有效的恢復, 張功良等[18]指出在SBR中設(shè)置前置厭氧段,有助于亞硝化的恢復.因此,在S3階段(36~58d)將缺氧好氧比變?yōu)?:1,同時保持HRT和DO不變.如圖2所示,S3階段初期,NH4+-N氧化率從90.28%下降到49.15%,而亞硝化率下降并不是很大,同時出水的NO3--N下降了2mg/L,說明在缺氧/好氧運行方式下,AOB和NOB均受到了不同程度的抑制,但是,之后AOB適應了反應器的水力條件,開始恢復活性,在第49d亞硝化率再一次達到了81.20%,并且從50~58d亞硝化率一直維持在85%以上,出水NO2--N和NH4+-N比值在1~1.1之間,亞硝化得到了很好的恢復,并成功過渡到半亞硝化,這雖然不足以說明缺氧/好氧的運行方式能夠使崩潰的亞硝化得到有效恢復,因為在S2的最后階段亞硝化率仍為59.01%沒有完全崩潰,但與S2階段相比,缺氧好氧比為1:1的運行方式確實很好地控制NH4+-N氧化率并抑制了NOB,.對于從缺氧到好氧過程中,NOB的生長速率變慢從而受到抑制的的假設(shè),眾多研究者進行了研究和證實,其中Bournazou等[22]和Kornaros等[13]利用數(shù)學建模的方法論證了這一假設(shè)的合理性,并依據(jù)Sadana等[23]的研究結(jié)果指出,從缺氧到好氧過程中,與NOB生長密切相關(guān)的一種酶的失活導致了NOB活性的下降,但是對于這種酶的名稱并沒有說明,同時指出從缺氧到好氧過程中,對NOB的抑制作用隨著缺氧段長度的增加而加強,高春娣等[10]和蘇東霞等[24]也指出,在SBR中,缺氧時間延長,亞硝化效果依然較好,這些都是本實驗重要的理論基礎(chǔ).

    在S3階段半亞硝化穩(wěn)定過程中氨氧化率在50%~60%,亞硝化率在90%以上.通過對比S2和S3階段得到,缺氧好氧比由0:1到1:1更加有利于半亞硝化趨于穩(wěn)定.

    為了進一步研究缺氧好氧比對半亞硝化穩(wěn)定性的影響,筆者進行了S4階段(59~78d)和S5階段(79~100d)的研究.如圖2所示,在S4和S5階段只將缺氧好氧比提高為2:1和3:1,在這2個階段,氨氧化率和亞硝化率均經(jīng)歷了開始的驟降,上升到穩(wěn)定的過程.這2個階段穩(wěn)定運行期間氨氧化率平均值分別為56.15%和57.01%,亞硝化率平均值分別為91.95%和92.01%,出水NO2--N與NH4+-N比值的平均值分別為1.01和1.15,這說明半亞硝化效果穩(wěn)定.

    2.2.2 各階段沿程氮素變化 為了更深入地分析各階段亞硝化效果的原因,對沿程氮素進行了測定.對比圖4A和4B發(fā)現(xiàn),在S1,S2階段, NH4+-N均是沿程逐漸下降,NO2--N沿程逐漸上升,在S1階段,好氧池3和好氧池4中NO3--N濃度增加的很少,但在S2階段卻發(fā)生了亞硝化向全程硝化的轉(zhuǎn)變,分析主要原因是在S2階段改變進水為AO除磷出水,此時NH4+-N濃度的驟降,使得FA的值很低,同時NO2--N的積累為NOB提供了基質(zhì),雖然DO仍控制在0.3~0.5mg/L,但還是為NOB提供了增殖的可能,使得亞硝化率下降,這也說明了在缺氧好氧體積比為0:1的條件下很難維持低NH4+-N亞硝化的穩(wěn)定.

    對比圖4B、4C、4D和4E得到,缺氧/好氧下亞硝化能夠穩(wěn)定運行的根本原因在于前置的缺氧段抑制了NOB的活性,即使在后續(xù)的好氧段DO在0.3~0.5mg/L其活性也很難被激活.對于從缺氧到好氧過程NOB活性下降,大量的試驗結(jié)論已經(jīng)證實了這一點.

    在實際工程中,可以相對增加缺氧段的長度提高亞硝化穩(wěn)定性.同時發(fā)現(xiàn),缺氧段越長,出水NO3--N越低,但不可能無限制的增加缺氧段的長度,因為這很有可能造成污泥的膨脹和處理效率的下降,對于是否存在一個缺氧/好氧比的極限值,在此值時既有良好的亞硝化效果又不會引起污泥的膨脹,還需要進一步的研究.

    亞硝化的影響因素 目前已知的亞硝化的影響因素主要有溫度、pH值、FA、FNA等.為了凸顯缺氧好氧比對亞硝化的影響,本試驗全程控溫(22~25 ℃),溫度的波動是因為一天中的晝夜溫差,早晚溫差所致,同時Paredes等[25]指出,溫度高于25 ℃AOB和NOB的生長速率有較大的差異,才能將二者分離開,而本試驗的溫度控制在22~25 ℃,這樣排除了溫度的變化使亞硝化維持穩(wěn)定的可能.

    FA變化對本試驗的影響,經(jīng)過計算在缺氧好氧比為0:1, 1:1, 2:1和3:1時的FA分別在0.76~ 0.95,0.97~1.12,1.18~1.80,1.0~1.20mgN/L,有部分FA的值達到了對NOB的抑制濃度,但在缺氧好氧比由2:1變?yōu)?:1的過程中FA卻從1.18~1.80mg/L下降到1.0~1.20mg/L,而此時亞硝化效果依然較好,這說明并不是FA略微升高,使得亞硝化維持穩(wěn)定.另外,孫洪偉等[26]進行了FA對NOB活性抑制的試驗中指出,在FA為5.3mg/L時NO2--N的積累仍然很少,相比之下,本試驗中的FA值很低,且波動很小,不足以對亞硝化效果造成較大的影響.對于FNA對NOB的影響,經(jīng)計算,FNA的最大值為0.0077mg/L,遠遠小于對NOB的抑制濃度(0.011~0.077mg/L).

    由此可見,本試驗中缺氧好氧比不斷提高下,亞硝化效果仍較好且穩(wěn)定的原因,并不是溫度, FA和FNA的作用.

    2.3 不同缺氧好氧比下的節(jié)能分析

    從節(jié)能角度講,缺氧池只攪拌不曝氣,不對DO進行控制,在整個試驗過程中測定其DO在0~0.1mg/L之間,在缺氧好氧比從0:1到3:1的整個過程中,攪拌機的轉(zhuǎn)速不變,因此,可以排除因為攪拌變快的原因,使得在缺氧好氧比不斷提高時,為缺氧段提供多余溶解氧的可能.

    比較S2、S3、S4、S5穩(wěn)定運行階段得到,即使曝氣量逐漸減少,但半亞硝化的效果基本都較好且穩(wěn)定,即在能夠為厭氧氨氧化提供需求的進水水質(zhì)的前提下,缺氧好氧比為3:1時更能節(jié)省曝氣能耗.

    本試驗分別測定了接種初期的全程硝化污泥以及S2, S3, S4, S5穩(wěn)定階段亞硝化污泥的氨氧化速率,如圖5所示分別為:5.822, 7.546, 8.402, 8.458, 8.713mgNH4+–N/(VSS·h),較全程硝化相比,在缺氧好氧比為0:1, 1:1, 2:1, 3:1條件下的氨氧化速率分別提高了29.57%, 44.27%, 45.23%, 49.63%.

    結(jié)果表明,缺氧好氧運行下更容易篩選出氨氧化速率較高的AOB,并隨著缺氧好氧比的增加有上升的趨勢.

    2.4 不同缺氧好氧比下的SVI

    研究表明,污泥膨脹和絲狀菌過度增殖有關(guān),從S1~S5過程中,污泥沉降性能良好,SVI在65~130mL/g,在S1階段SVI值很低,在65~ 85mL/g,主要原因是人工模擬污水中不含有COD,且全程曝氣運行,絲狀菌同AOB和NOB競爭過程中處于劣勢.從S2到S5階段,污泥SVI從85mL/g一直增長到130mL/g,筆者認為有以下原因,從S2到S5一直采用的是AO除磷二級出水其中殘存的少量COD是SVI增長的首要原因,其次從S2到S5階段,缺氧池的體積一直在增加,絲狀菌的氧飽和常數(shù)很低[27],在缺氧且有殘存COD的條件下,其同硝化細菌競爭的優(yōu)勢增大,因此使得SVI持續(xù)上升.但在整個運行過程中,并沒有發(fā)生污泥膨脹,原因有三.第一,AO除磷出水中COD很低且大量是難降解的物質(zhì),因此不會持續(xù)的為絲狀菌的生長提供碳源;第二,雖然在缺氧池中低DO等條件有利于絲狀菌的生長,但是在缺氧池中AOB基質(zhì)充足能和絲狀菌進行有利的競爭,同時低DO下的污泥膨脹SVI增長緩慢,并不會影響污水處理效果[28];第三,污泥的膨脹和NO2--N的積累有關(guān)[29],而從S2到S5階段一直維持的是半亞硝化, NO2--N濃度很低,不足以造成污泥的膨脹.以上的綜合作用使得整個過程污泥沉降性能良好.

    3 結(jié)論

    3.1 接種低DO曝氣池的活性污泥,協(xié)同控制DO為0.3~0.5mg/L、FA等可以在連續(xù)流反應器中快速啟動亞硝化,但是以上控制條件過渡到低NH4+-N(40~70mg/L),很難維持亞硝化的穩(wěn)定.

    3.2 在缺氧好氧比為1:1, 2:1和3:1時,均能維持低氨氮半亞硝化的穩(wěn)定,與接種的全程硝化污泥相比,三者的氨氧化速率分別提高了44.27%, 45.23%,49.63%,缺氧好氧比為3:1更加節(jié)能.

    3.3 由于進水中COD很少,出水NO2--N濃度較低和缺氧好氧的運行方式有效地抑制了絲狀菌,在整個過程中污泥沉淀性能良好,SVI在65~ 130mL/g,

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    * 責任作者, 教授, lidong2006@bjut.edu.cn

    Influence of anoxic/aerobic ratio on stability of partial nitritation in a continuous flow process

    ZHANG Yan-hui1, LI Dong1*, LIANG Yu-hai1, GUAN Hong-wei1, ZHAO Shi-xun1, ZHANG Jie1,2

    (1.Key Laboratory of Beijing Water Quality Science and Water Environment Recovery Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China;2.State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090, China)., 2016,36(6):1724~1731

    In order to investigate different anoxic/aerobic ratio on stability of partial nitritation (PN), continuous flow reactor was used at room temperature (22~25℃). After complete nitritation (CN) was achieved through controlling FA and DO (0.3~0.5mg/L), the effluent of Anaerobic/Oxic(A/O) process removing phosphorous wastewater was used as influent to CN. Then, CN turned to PN gradually. The influence of different anoxic/aerobic volume ratios (0:1,1:1,2:1,3:1) on stability of PN was investigated. It demonstrated that PN was difficult to mantain when treating domestic sewage containing low ammonia nitrogen (40~70mg/L) at the ratio of 0:1.However, stable PN could be maintained when the ratios were 1:1, 2:1 and 3:1. The ratio of 3:1 was more efficient than the others. In the process of 0:1, 1:1, 2:1 and 3:1, ammonia utilization rate increased by 29.57%、44.27%、45.23%、49.63%, respectively. During the whole operating period, the settleability of sludge was good with volume Index (SVI) being 65~130mL/g.

    domestic sewage;partial nitritation;anoxic/aerobic ratio;ammonia utilization rate

    X703.5

    A

    1000-6923(2016)06-1724-08

    張艷輝(1989-),男,河北承德人,碩士研究生,研究方向為水質(zhì)科學與水環(huán)境恢復技術(shù).

    2015-11-06

    北京市青年拔尖團隊項目

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