熊萬鵬大慶中石油昆侖燃氣有限公司,黑龍江大慶 163000
紅崗母站排風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)方案探討
熊萬鵬
大慶中石油昆侖燃氣有限公司,黑龍江大慶 163000
筆者在文中以紅崗母站排風(fēng)系統(tǒng)存在問題為切入點,著重對紅崗母站排風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)改造進行了深入的探討,并結(jié)合站內(nèi)實際情況提出了技術(shù)方案,對提高紅崗母站排風(fēng)系統(tǒng)的自動化程度具有很強的參考價值。
連鎖控制,爆炸下限,聲光報警
紅崗母站壓縮機廠房排風(fēng)系統(tǒng)由于沒有連鎖控制,當(dāng)廠房內(nèi)出現(xiàn)燃氣泄漏時,操作人員只有在聽到控制室內(nèi)的燃氣報警器報警后才能在壓縮機廠房內(nèi)啟動風(fēng)機。本文著重對風(fēng)機、壓縮機與燃氣報警器連鎖控制的技術(shù)方案進行了探討。
1.1方案1:全啟動控制
1.1.1系統(tǒng)原理
所謂全啟動控制就是,當(dāng)廠房的燃氣泄漏濃度達到爆炸下限10%時,燃氣報警器發(fā)出聲光報警,同時將報警信號傳輸?shù)娇刂苾?nèi)的控制器,控制器經(jīng)過程序運算,快速做出響應(yīng),啟動廠房內(nèi)全部風(fēng)機實現(xiàn)泄漏燃氣的快速排放。
1.1.2系統(tǒng)特點
1)PLC自動控制系統(tǒng)實時監(jiān)測報警信號,監(jiān)測到燃氣報警后,響應(yīng)時間小于6ms。
2)所有風(fēng)機同時啟動,能夠快速完成泄漏燃氣的排放。
1.1.3系統(tǒng)控制流程
廠房內(nèi)的燃氣報警器,監(jiān)測到燃氣泄漏后,會產(chǎn)生2A的信號,傳輸至控制器,由控制器發(fā)出聲光報警。報警器安裝在壓縮機廠房壓縮機處。控制主機安裝在控制柜內(nèi)。
1.1.4性能特點
測量精度高,響應(yīng)時間短,性能穩(wěn)定,故障率低,可用時間長。
1)信號監(jiān)測系統(tǒng)。采用PLC自動控制系統(tǒng),通過采集控制器接收到報警信號,做出相應(yīng)動作,控制風(fēng)機啟停。系統(tǒng)具有很強的抗干擾能力,在惡劣的工作環(huán)境下也能夠穩(wěn)定的工作,其可以通過各種方式直觀地反映控制系統(tǒng)的運行狀態(tài),方便對系統(tǒng)的檢測和維修。
2)執(zhí)行系統(tǒng)。執(zhí)行系統(tǒng)主要由8臺防爆型軸流風(fēng)機組成,安放在壓縮機廠房距離頂端,風(fēng)機選用BT35式風(fēng)機,在正常工作條件下的風(fēng)量為9133m3/h,單位能耗為0.75kW,風(fēng)機主驅(qū)動器為防爆電機,電動機與風(fēng)扇通過銷軸固定連接,并通過了線性校準。
3)監(jiān)控管理系統(tǒng)。為了方便監(jiān)控管理,風(fēng)機的運行情況能夠時時反映到母站控制室計算機的SCADA系統(tǒng)中,監(jiān)控計算機與PLC進行實時通訊,操作人員通過站控系統(tǒng)即能掌握風(fēng)機運行狀態(tài)。
1.2方案2:點式啟動控制
1.2.1系統(tǒng)原理
點式啟動控制就是當(dāng)廠房的燃氣泄漏濃度達到爆炸下限10%時,泄漏點附近的燃氣報警器發(fā)出聲光報警,同時將報警信號傳輸?shù)娇刂苾?nèi)的控制器,控制器經(jīng)過程序運算,判斷燃氣報警器的位置,并快速啟動廠房內(nèi)對應(yīng)位置的風(fēng)機實現(xiàn)泄漏燃氣的快速排放。
1.2.2系統(tǒng)特點
1)PLC自動控制的系統(tǒng)實時監(jiān)測報警信號,監(jiān)測到燃氣報警后,響應(yīng)時間小于6ms。
2)啟動泄漏點附近的風(fēng)機進行排放,降低電能損耗。
除了以上系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)和風(fēng)機啟動方式不同外,方案2與方案1中的其他內(nèi)容一樣,這里不再詳述。
考慮到快速排放泄漏燃氣的情況下,母站風(fēng)機與報警器連鎖控制擬選用全啟動控制方式。
2.1方案1:邏輯信號控制
2.1.1系統(tǒng)原理
邏輯信號控制就是當(dāng)廠房的燃氣泄漏濃度達到爆炸下限10%時,燃氣報警器發(fā)出聲光報警,同時將報警信號傳輸?shù)娇刂苾?nèi)的控制器,控制器經(jīng)過程序運算,判斷出運行的壓縮機編號,并向壓縮機的控制柜內(nèi)發(fā)出邏輯控制信號,實現(xiàn)壓縮機的停機。
2.1.2系統(tǒng)特點
1)PLC自動控制的系統(tǒng)實時監(jiān)測報警信號,監(jiān)測到燃氣報警后,響應(yīng)時間小于6ms。
2)自動監(jiān)測壓縮機運行狀態(tài)。
3)利用邏輯信號控制壓縮機停機。
4)控制電流低,安全可靠。
2.1.3系統(tǒng)控制流程
1)信號檢測。廠房內(nèi)的燃氣報警器,監(jiān)測到燃氣泄漏后,會產(chǎn)生3A的信號,傳輸至控制器,由控制器發(fā)出聲光報警。報警器安裝在壓縮機廠房處,控制主機安裝在控制室內(nèi)。(注:技術(shù)規(guī)格和性能特點見報警器與風(fēng)機連鎖控制方案1。)
2)信號監(jiān)測系統(tǒng)。采用PLC自動控制系統(tǒng),通過采集控制器接收到報警信號,發(fā)出邏輯控制信號。(注:技術(shù)規(guī)格和性能特點見報警器與風(fēng)機連鎖控制方案1。)
3)監(jiān)控管理系統(tǒng)。壓縮機運行情況能夠反映到站內(nèi)控制系統(tǒng)中,為了方便監(jiān)控管理,控制室設(shè)有計算機,監(jiān)控計算機與PLC進行實時通訊,采集數(shù)據(jù),操作人員通過站控系統(tǒng)即能掌握壓縮機運行狀態(tài)。
2.2方案2:電源控制
2.2.1系統(tǒng)原理
電源控制在壓縮機電源端加裝一套電源控制裝置,當(dāng)廠房的燃氣泄漏濃度達到爆炸下限10%時,燃氣報警器發(fā)出聲光報警,控制器監(jiān)測到報警信號后,判斷出正常運行的壓縮機編號,并向電源控制裝置發(fā)出邏輯控制信號,切斷壓縮機電源,從而實現(xiàn)壓縮機的停機。
2.2.2系統(tǒng)特點
1)PLC自動控制的系統(tǒng)實時監(jiān)測報警信號,監(jiān)測到燃氣報警后,響應(yīng)時間小于6ms。
2)自動監(jiān)測壓縮機運行狀態(tài)。
3)利用邏輯信號切斷壓縮機電源。
4)控制電流低,安全可靠。
除了以上系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)和風(fēng)機啟動方式不同外,方案2與方案1中的其他內(nèi)容一樣,這里不再詳述。
2.3兩種方案的比較
從控制原理上:控制原理相同,都為弱電控制強電來達到功能。
對壓縮機影響上:方案2對壓縮機影響較大。
綜上所述,考慮到兩種控制性能相差不多情況下,母站壓縮機與報警器連鎖控制擬選用邏輯控制方式。
紅崗母站排風(fēng)系統(tǒng)的自動控制至關(guān)重要,關(guān)乎加氣站生產(chǎn)運行的可靠性,文中對紅崗母站排風(fēng)系統(tǒng)的自動化改造的技術(shù)方案進行了探討,對提高紅崗母站排風(fēng)系統(tǒng)自動化程度以及站內(nèi)安全運行具有重要意義。
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1674-6708(2016)170-0170-02
熊萬鵬,工程師,大慶中石油昆侖燃氣有限公司。