周新勍
(華煤集團(tuán)有限公司)
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新城金礦立井含水層破碎帶綜合治理施工方法
周新勍
(華煤集團(tuán)有限公司)
立井井筒穿過(guò)含水層圍巖破碎帶施工時(shí)由于巖體穩(wěn)定性較差,在涌水的侵蝕下,采用爆破法施工時(shí)極易出現(xiàn)大面積片幫,嚴(yán)重影響了立井井筒的施工安全與質(zhì)量。為此,采用帷幕注漿封水的施工方法治理立井井筒涌水,采用工作面超前預(yù)注漿加固與后期掘進(jìn)時(shí)減少爆破擾動(dòng)的方法進(jìn)行破碎圍巖段施工。以新城金礦滕家副井穿過(guò)極破碎帶含水層施工工程為例,通過(guò)工作面超前預(yù)注漿的施工方法注漿封水與加固極破碎帶,在特殊地層中合理選擇注漿材料,注漿后下掘施工時(shí)加強(qiáng)探水力度、控制掘進(jìn)爆破振動(dòng)對(duì)圍巖擾動(dòng)與注漿帷幕的影響,使得立井井筒施工順利通過(guò)了極破碎帶含水層,成效顯著,可供類似礦山參考。
立井井筒破碎帶綜合治理帷幕注漿爆破振動(dòng)
立井穿過(guò)破碎帶施工時(shí)利用注漿技術(shù)對(duì)破碎圍巖進(jìn)行加固是最常用的施工方法,帷幕注漿技術(shù)已成為大水礦山治水的主要技術(shù)手段之一[1-2]。邵正民等[3]針對(duì)羅河鐵礦豎井井筒工作面注漿施工時(shí)前期注入普通水泥漿270d后注漿效果較差,施工進(jìn)度十分緩慢,經(jīng)分析后注入化學(xué)漿歷時(shí)60d取得了較好的封水效果;馮向東[4]提出采用高壓、大能量強(qiáng)制性注漿的施工方法對(duì)破碎圍巖進(jìn)行加固,取得了一定的成效。經(jīng)過(guò)對(duì)上述成果的分析,認(rèn)為對(duì)于立井井筒穿過(guò)破碎帶含水層施工時(shí)可采用工作面預(yù)注漿的施工方法治理涌水并加固圍巖,在注漿后通過(guò)控制爆破振動(dòng)減少對(duì)破碎帶與注漿帷幕的爆破擾動(dòng),防止破碎圍巖片幫與井筒內(nèi)突發(fā)涌水相互影響,導(dǎo)致井筒掘砌施工難度增加,確保立井井筒施工順利通過(guò)復(fù)雜特殊地層。
新城金礦位于山東省萊州市,瀕臨渤海,屬于巖溶環(huán)境相對(duì)發(fā)育的地區(qū)。工勘資料顯示礦區(qū)受焦家斷裂蝕變帶地質(zhì)構(gòu)造的影響,焦家斷裂蝕變帶不僅控制著礦體的分布與埋藏,而且控制著地下水的富集、運(yùn)移和水力特性,屬壓扭性斷裂帶,斷裂帶的中間部位是斷層泥,兩側(cè)為碎裂巖,巖石間細(xì)微導(dǎo)水裂隙密集,裂隙豎向傾角為45°~60°。新城金礦滕家副井井筒設(shè)計(jì)凈直徑7.5m,素混凝土支護(hù)厚度0.5m,井深1 170.88m。2015年5月29日施工至井深246m后出現(xiàn)涌水,經(jīng)過(guò)連續(xù)4次探注掘施工,2016年1月5日施工至井深386m,在井深388m探水施工時(shí),當(dāng)井筒內(nèi)的涌水量達(dá)到60m3/h時(shí)開(kāi)始第五次工作面超前預(yù)注漿。在第一次注漿結(jié)束后施工至井深254m位置時(shí)井筒內(nèi)松軟破碎圍巖出現(xiàn)大面積片幫,致使注漿封水帷幕被破壞,井筒內(nèi)涌水量急劇上升。井筒內(nèi)涌水量的增加,導(dǎo)致破碎圍巖在涌水的沖刷下松軟垮塌,增加了施工難度并延長(zhǎng)了施工工期。工勘資料顯示在注漿段高內(nèi)巖石均為破碎、極破碎巖,井深416~424m段為極破碎巖且涌水量較大,工勘取樣時(shí)巖芯多呈碎塊狀,局部呈碎渣狀,RQD為0%,巖體基本質(zhì)量等級(jí)為V級(jí)。在注漿過(guò)程中打鉆至416m位置時(shí)單孔涌水量達(dá)到30m3/h,且涌水中噴出大量顆粒性巖石與淤泥狀泥巖。因此,在對(duì)該段特殊地層井筒注漿封水與加固破碎帶施工時(shí)應(yīng)引起高度重視,在后期掘進(jìn)時(shí)應(yīng)加強(qiáng)探水與減少炮震對(duì)破碎圍巖的振動(dòng)影響,確保施工安全。
本研究注漿設(shè)計(jì)澆筑厚3.5m、C40混凝土止?jié){墊,段高50m,沿井筒周圈距井壁0.5m均勻布置16個(gè)φ108mm注漿孔,注漿孔傾角3°,注漿材料以單液水泥漿為主。注漿孔打鉆時(shí)的實(shí)測(cè)水壓為2.6MPa,在打鉆深度至30m后注漿孔在高注漿壓力(20MPa)下注入單液普通水泥漿,但注入量極少(單孔0.5~1t),掃孔后注漿孔涌水量無(wú)明顯減少。主要原因是高壓水泥漿注過(guò)后仍存在眾多細(xì)微導(dǎo)水裂隙,因普通水泥漿顆粒較大無(wú)法進(jìn)入細(xì)微裂隙向外擴(kuò)散封水,但經(jīng)注水試驗(yàn),注水壓力保持在2.5~3.5MPa仍可持續(xù)注入清水,通過(guò)壓水試驗(yàn)說(shuō)明非顆粒液體可實(shí)現(xiàn)在較小的壓力下進(jìn)入已注過(guò)的單液普通水泥漿的破碎帶含水層。
2.1總體注漿方案
顧及到金屬礦山細(xì)微導(dǎo)水裂隙密集發(fā)育,普通水泥顆粒較大無(wú)法有效擴(kuò)散封堵,故選用化學(xué)漿與超細(xì)水泥漿進(jìn)行工作面注漿封水施工。原注漿孔經(jīng)高壓注入普通水泥漿已形成孔內(nèi)屏蔽,須新增注漿孔補(bǔ)注(在原注漿孔中間穿插新增16個(gè)注漿孔,注漿孔傾角5°,注漿段高50m)?;瘜W(xué)漿選用脲醛樹(shù)脂與草酸溶液,屬于非顆粒性液體,可有效充填巖石間細(xì)微裂隙,凝固后抗壓強(qiáng)度較低,作用在于封堵細(xì)微導(dǎo)水裂隙。超細(xì)水泥漿顆粒粒徑0.02μm,凝固后抗壓強(qiáng)度較高且耐久性良好,作用在于封堵大裂隙與加固破碎圍巖。注漿孔漿液選擇應(yīng)遵循的原則為:①打鉆時(shí)注漿孔內(nèi)出現(xiàn)顆粒狀巖石或出現(xiàn)夾孔卡鉆堵塞鉆機(jī)沖擊器現(xiàn)象時(shí),須注入超細(xì)水泥漿;②單孔涌水量大于5m3/h時(shí)須注入超細(xì)水泥漿;③注漿孔涌水量小于5m3/h或掃孔時(shí)須注入化學(xué)漿。
2.2現(xiàn)場(chǎng)漿液配比試驗(yàn)2.2.1化學(xué)漿配比
采用脲醛樹(shù)脂與草酸進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)配比試驗(yàn),主要通過(guò)控制草酸溶液濃度來(lái)控制化學(xué)漿初凝時(shí)間。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,化學(xué)漿中脲醛樹(shù)脂與草酸溶液體積比為3∶1時(shí)效果最佳。經(jīng)試驗(yàn),草酸溶液濃度與化學(xué)漿凝結(jié)時(shí)間的關(guān)系見(jiàn)圖1。
圖1 草酸濃度與化學(xué)漿凝結(jié)時(shí)間曲線■—初凝時(shí)間;◆—終凝時(shí)間
2.2.2超細(xì)水泥漿水灰比配比
采用超細(xì)水泥漿進(jìn)行水灰比調(diào)配試驗(yàn),具體配比與凝固時(shí)間見(jiàn)表1。
表1 超細(xì)水泥不同水灰比對(duì)應(yīng)的凝結(jié)時(shí)間
2.3具體施工方法
注漿孔打鉆完畢后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)水,根據(jù)涌水量大小與打鉆記錄情況選擇漿液,注超細(xì)水泥漿時(shí)漿液先稀后濃,以封堵裂隙水為主,若注漿壓力上升較慢應(yīng)逐漸增大漿液濃度,當(dāng)注漿壓力上升至10MPa以后集中注濃漿,此時(shí)注入濃漿以加固井筒附近破碎圍巖為主,直至注漿壓力上升至15MPa并穩(wěn)定15~20min后結(jié)束注漿。注入雙液化學(xué)漿時(shí)調(diào)節(jié)草酸濃度先稀后濃,漿液初凝時(shí)間控制在8~10min為宜,單孔漿液注入量可根據(jù)下式計(jì)算[5-6]:
式中,Q為單孔漿液注入量,m3;H為注漿段高,取50m;R為井筒荒半徑,取4.25m;L為漿液擴(kuò)散超出荒徑的安全保護(hù)距離,取3m;η為巖石間裂隙率,取2%;n為注漿孔數(shù),取16個(gè)。
經(jīng)計(jì)算,Q=10.31m3,因此,在漿液注入量超過(guò)10m3后,若注漿壓力無(wú)較大變化時(shí)須提高草酸濃度使得漿液初凝時(shí)間控制在3~5min,直至注漿壓力達(dá)到15MPa并穩(wěn)定15~20min,方可結(jié)束注漿,注漿效果見(jiàn)圖2、圖3。
圖2 化學(xué)漿封堵細(xì)微縱向?qū)严稁?/p>
圖3 超細(xì)水泥充填加固圍巖破碎帶
2.4恢復(fù)下掘施工標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)所有新增孔打鉆注漿完畢后,在井筒內(nèi)出現(xiàn)噴孔位置與涌水量較大的注漿孔附近增加注漿孔,探明注漿封水與加固破碎圍巖效果,若探水孔涌水較大應(yīng)繼續(xù)補(bǔ)孔注漿,無(wú)需對(duì)原注漿孔掃孔,直至檢驗(yàn)孔不再出現(xiàn)噴孔且單孔涌水量低于1m3/h后,方可恢復(fù)下掘施工。
3.1下掘施工總體施工方案
為確保安全下掘,采用分2次下掘的施工方案,首先施工井深386~410m段,掘砌段高24m,在掘砌至井深410m后停掘,預(yù)留厚6m已注安全巖帽對(duì)極破碎含水帶進(jìn)行進(jìn)一步探注,根據(jù)探水情況增孔對(duì)極破碎段補(bǔ)孔注漿封水與加固圍巖;然后施工井深410~426m段,掘砌段高16m,在掘進(jìn)至井深426m后停掘,預(yù)留厚10.0m已注巖帽,進(jìn)行下一含水層探水工作(圖4)。
圖4 分段下掘施工示意
3.2下掘施工爆破控制
恢復(fù)下掘施工時(shí)每次打眼施工前須先打探水孔,實(shí)行“有掘必探、探8掘3”的施工原則。根據(jù)打鉆注漿記錄找到原涌水較大位置并布置4~6個(gè) 8m深探水孔,探水孔傾角5°~8°,盡量向外傾斜探水,在確認(rèn)探水孔涌水量低于0.5m3/h后,打3m深前進(jìn)眼進(jìn)行下掘施工。打眼時(shí)周邊眼間距不宜超過(guò)500mm,爆破時(shí)減少裝藥量,選用藥卷直徑較小的火藥,以降低一次爆破沖擊能量對(duì)圍巖的破壞。
3.3極破碎段施工
極破碎段巖性呈粉狀結(jié)構(gòu),掘進(jìn)時(shí)使用中心回轉(zhuǎn)抓巖機(jī)、挖掘機(jī)配合人工風(fēng)鎬掘進(jìn)。對(duì)相對(duì)較好的圍巖井幫采取打注漿管與掛金屬網(wǎng)臨時(shí)支護(hù),注漿管采用0.6m長(zhǎng)一寸無(wú)縫鋼管(若打眼出水,可直接注雙液漿封堵),金屬網(wǎng)規(guī)格1.2m×2.0m。對(duì)于破碎帶的粉狀結(jié)構(gòu)采用裝配式小模板先施工一層臨時(shí)外壁,將圍巖盡快封閉。施工時(shí)先小段高掘支外壁,掘支段高1m,壁厚0.3m,滿足大模板4m段高時(shí)進(jìn)行內(nèi)壁永久混凝土支護(hù)。
3.4防外壁混凝土脫落施工
為防止小段高支護(hù)混凝土脫落,可采取布置掛鉤鋼筋加固的施工方法,用長(zhǎng)1.5m、φ20mm鋼筋制作長(zhǎng)1m的長(zhǎng)鋼筋掛鉤,鋼筋鉤間距500mm,布置于井筒荒徑周圈,將掛鉤預(yù)埋至井底浮矸內(nèi),在下一循環(huán)出渣后進(jìn)行搭接,上部直接與井筒外壁澆筑成整體。
(1)在復(fù)雜地層中采取注漿治水與加固破碎圍巖的施工方法,實(shí)踐表明,采用超細(xì)水泥漿注漿不僅能擴(kuò)散封堵巖石間導(dǎo)水裂隙而且可有效充填破碎巖石間隙加固破碎圍巖,井筒揭露時(shí)未出現(xiàn)大面積片幫現(xiàn)象,有效確保了施工安全。
(2)對(duì)于富水金屬礦山密集裂隙帶立井施工可采用化學(xué)漿注漿封水,在普通水泥漿難以注入封堵涌水的條件下注入非顆粒性化學(xué)漿可有效封堵巖石間裂隙水。
(3)注漿后下掘施工時(shí)采取長(zhǎng)探短掘的施工方法,嚴(yán)格控制打眼裝藥施工,減少爆破擾動(dòng)對(duì)圍巖與注漿帷幕的破壞,對(duì)極破碎帶采取小段高風(fēng)鎬掘進(jìn)、提前支模等方法,縮短圍巖暴露時(shí)間,確保井筒施工順利通過(guò)特殊地層。
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2016-06-14)
周新勍(1990—),男,助理工程師,碩士,130000 吉林省長(zhǎng)春市高新區(qū)創(chuàng)譽(yù)街213號(hào)。