彭修軍 黃 帆 謝文靜 劉澤軍 朱雯釗 李 龍
1.中國石油西南油氣田公司天然氣研究院 2.國家能源高含硫氣藏開采研發(fā)中心 3.中國石油西南油氣田公司開發(fā)部 4.中國石油西南油氣田公司遂寧龍王廟天然氣凈化廠 5.中國石油西南油氣田公司成都天然氣化工總廠 6.中國石油西南油氣田公司規(guī)劃計劃處
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活化MDEA脫碳溶劑CT8-23在天然氣提氦廠的應用
彭修軍1,2黃 帆3謝文靜4劉澤軍5朱雯釗1,2李 龍6
1.中國石油西南油氣田公司天然氣研究院2.國家能源高含硫氣藏開采研發(fā)中心3.中國石油西南油氣田公司開發(fā)部4.中國石油西南油氣田公司遂寧龍王廟天然氣凈化廠5.中國石油西南油氣田公司成都天然氣化工總廠6.中國石油西南油氣田公司規(guī)劃計劃處
活化MDEA脫碳溶劑CT8-23與混合胺溶劑(MDEA+MEA)相比,具有吸收速率快、易于解吸、腐蝕性較低等性能優(yōu)勢。CT8-23在某天然氣脫碳裝置上的應用結果表明,在提高CO2深度脫除效果的同時,CT8-23可進一步降低溶液循環(huán)量和蒸汽耗量,有效降低裝置能耗。
活化MDEA脫碳腐蝕
氦氣是國防軍工和高科技產業(yè)發(fā)展不可或缺的稀有戰(zhàn)略性物資之一,含氦天然氣迄今仍是工業(yè)化生產氦氣的唯一來源。低溫分離法是目前廣泛采用的氣體提氦工藝,該工藝在進入低溫分離裝置前需對含氦天然氣中的H2S、CO2、水及汞等雜質進行凈化分離,其中的CO2會使管道、閥門在低溫下發(fā)生堵塞,為了保障后續(xù)工藝裝置的正常運行,通常要求將CO2體積分數控制在100×10-6以下,因此,需要采用高效的脫碳溶劑對其進行深度脫除。成都某天然氣化工廠提氦分廠原設計采用MDEA+MEA混合胺體系進行凈化處理,投產前經過多方論證和試驗,決定采用脫碳性能更好、更為環(huán)保節(jié)能的活化MDEA脫碳溶劑CT8-23,經過兩年多的使用,取得了令人滿意的效果。
CT8-23是中國石油西南油氣田公司天然氣研究院開發(fā)的新一代脫碳溶劑,主要具有以下特點[1-2]:
(1) 選用新型活化劑,對CO2的吸收速率和吸收容量優(yōu)于常用活化劑,同時對H2S和COS等硫化物具有較好的脫除效果。
(2) 所用活化劑與CO2形成的氨基甲酸鹽不穩(wěn)定,可降低溶液再生能耗。
(3) 活化劑的沸點與MDEA接近,減少溶劑在使用過程中的夾帶及蒸發(fā)損失,降低裝置操作費用。
(4) 通過加入專用助劑,可減慢溶液的腐蝕變質速率。
1.1吸收性能
圖1是活化MDEA脫碳溶劑CT8-23與MDEA混合胺(質量分數均為40%的水溶液)吸收速率的對比情況[3],由圖1可知,在相同的CO2吸收負荷下,CT8-23對CO2的吸收速率明顯高于MDEA混合胺。
1.2再生性能
一種好的吸收溶劑不僅應具有優(yōu)良的吸收性能,同時還應易于解吸。工業(yè)應用的醇胺溶劑,均采用吸收再生的方法循環(huán)使用,只有高循環(huán)利用率的吸收溶液才具有工業(yè)應用價值。因此,考察不同CO2吸收液的解吸性能,可以全面了解CO2吸收劑在工業(yè)上的應用價值。為此,將CT8-23和MDEA+MEA溶劑的貧液中CO2質量濃度進行了對比,結果見圖2。
由圖2可知,初始階段,CT8-23和MDEA+MEA混合溶劑的再生效果相當,CT8-23略優(yōu)于MDEA+MEA混合溶劑。但隨著運轉時間的增加,兩種溶劑貧液中的CO2質量濃度均有所上升。運轉60 h后,CT8-23的再生效果明顯優(yōu)于MDEA+MEA,這是由于CT8-23中活性組分與CO2的反應產物較MEA更易于熱解吸。因此,CT8-23更能滿足工業(yè)裝置長周期運轉的要求。
1.3腐蝕性
單純醇胺溶液的腐蝕性很小,但吸收了CO2后,由于生成了一系列化合物(如氨基甲酸鹽、碳酸氫鹽等),導致其腐蝕性顯著增加。各種烷醇胺吸收CO2后均表現出不同程度的腐蝕性。因此,腐蝕是醇胺吸收CO2工藝過程中一個不容忽視的重要問題。關于均勻腐蝕和局部腐蝕均有報道。一般認為,烷醇胺飽和CO2水溶液的腐蝕性與烷醇胺的種類、CO2吸收機理有關。研究表明,醇胺的結構不同,其吸收CO2的機理和生成物也不盡相同,對碳鋼的腐蝕性大小亦不同,一般情況下,伯胺腐蝕性最強,位阻伯胺略小,仲胺次之,叔胺最小。必要時需要加入一定量的緩蝕劑,以減輕脫碳溶液對碳鋼的腐蝕[4]。
采用失重法考察了CT8-23的腐蝕性,經過預處理的20#碳鋼試片在配制的CT8-23和MDEA+MEA貧富液中靜態(tài)掛片30天后取出,用蒸餾水清洗,涼風吹干后迅速放入密封袋,進行表面分析;試片經水洗、硬毛刷擦洗、酸洗、水洗后放入干燥器中,24 h后稱重,試驗結果見表1。
從表1可以看出,20#碳鋼在CT8-23貧液中的腐蝕速率僅為0.001 6 mm/a,遠小于在MDEA+MEA貧液中的腐蝕速率0.030 5 mm/a;在富液中,二者的腐蝕速率分別為0.039 5 mm/a和0.037 1 mm/a,腐蝕情況相差不大,表明貧液在高溫狀態(tài)下,MDEA+MEA溶劑發(fā)生了部分降解,生成了加速碳鋼腐蝕的變質產物,導致其腐蝕速率高于CT8-23;而富液溫度相對較低,主要為CO2與之反應生成的氨基甲酸鹽和碳酸氫鹽,溶液中變質產物較少,故二者對碳鋼的腐蝕速率大致相當。
表1 脫碳溶劑腐蝕數據對比Table1 Corrosiondatacomparisonofdecarbonizationsolvent溶液酸氣負荷/(mol·mol-1)時間/h溫度/℃靜態(tài)腐蝕速率/(mm·a-1)貧液富液MDEA+MEACT8-23MDEA+MEACT8-23<0.010.40720120900.03050.00160.03950.0371
1.4變質情況
在醇胺法凈化過程中,溶劑變質不僅會造成胺的損失,使吸收液的有效胺濃度下降,從而增加溶劑消耗費用,其變質產物還會使得溶液腐蝕性增強、易發(fā)泡。因此,考察醇胺溶液的變質情況,有助于在生產過程中采取相應的措施(如復活、補充新鮮溶劑、調整操作參數等),保持溶劑活性和凈化效果,保證凈化裝置的安全、平穩(wěn)運行。
在同一臺氣相色譜儀上,將經過長時間腐蝕實驗后的活化MDEA脫碳溶劑貧液與未使用的新鮮貧液樣品,采用相同色譜條件分別進行了分析檢測,記錄二者的譜圖,結果見圖3。
從圖3可以看出,兩個樣品譜圖中的出峰數目、出峰順序以及峰型都基本相同,貧液譜圖未出現異常峰,說明其中的有效胺組分種類及數量未發(fā)生明顯的變化。但從圖3(b)可以看到,15.209 min時有1個雜質峰包,表明貧液中仍有降解產物產生,但極為少量,故變質速率較低,不會對溶劑的使用效果產生影響。因此,CT8-23抗降解變質能力強。
2.1脫碳裝置簡介
工業(yè)脫碳裝置處理量(20 ℃,101.325 kPa)為20×104m3/d,溶液最大循環(huán)量為16.8 m3/h,設計最大工作壓力為3.1 MPa。原料天然氣中CO2體積分數為2.78%,設計采用30%(w)MDEA+10%(w)MEA水溶液進行脫碳,工藝流程與傳統(tǒng)醇胺法裝置的流程基本相同,不同之處在于該脫碳裝置流程中并未設置閃蒸,脫碳裝置的吸收塔和再生塔均為填料塔,采用不銹鋼矩鞍環(huán)亂堆填料,填料高度為20 m。
工藝流程如圖4所示,原料氣經壓縮機增壓到2.4 MPa冷卻并分離水后進入脫碳裝置,與貧胺液在吸收塔內逆流接觸,脫除天然氣中的CO2后,出脫碳吸收塔塔頂的濕凈化天然氣送至分子篩脫水裝置。脫碳后的富液經過過濾和換熱后進入再生塔進行再生,胺液再生所得酸氣經增壓后進入外輸管線,再生后的貧液與富液換熱并經冷卻后,進入貧液貯罐,再由泵打入吸收塔循環(huán)使用。
2.2CT8-23實際應用效果
由于實際處理量未達到設計要求,只有(15~17)×104m3/d,吸收塔也由最初設計的板式塔改為填料塔,以適應處理量的變化。天然氣提氦廠在試生產期間,實際操作壓力1.8~2.1 MPa,重沸器溫度110~115 ℃,再生塔操作壓力0.08 MPa,再生塔塔頂溫度100~105 ℃,溶液循環(huán)量10~12 m3/h。試生產期間對溶液循環(huán)量進行了相應的調整(保持蒸汽量不變),結果見表2。
表2 不同循環(huán)量下CT8-23的吸收性能數據Table2 AbsorptionperformancedataofCT8-23atdifferentcirculationvolume吸收壓力/MPa處理量/(m3·h-1)溶液循環(huán)量/(m3·h-1)貧液溫度/℃原料氣中φ(CO2)/%凈化氣中ρ(CO2)/(mg·m-3)凈化氣中φ(CO2)/10-61.92624912.035.92.768.134.441.88623711.936.22.798.534.661.91624810.235.82.7411.316.182.0363299.836.52.7311.406.222.0163178.637.02.7012.357.842.1164018.237.62.7113.717.49
表3 CT8-23在不同蒸汽耗量下的吸收、再生性能數據Table3 AbsorptionandregenerationperformancedataofCT8-23underdifferentsteamconsumption吸收壓力/MPa處理量/(m3·h-1)溶液循環(huán)量/(m3·h-1)貧液溫度/℃蒸汽耗量/(kg·h-1)原料氣中φ(CO2)/%凈化氣中ρ(CO2)/(mg·m-3)凈化氣中φ(CO2)/10-6貧液中ρ(CO2)/(g·L-1)2.09624912.035.814682.6911.296.171.482.12623711.936.114792.7711.166.101.582.11624810.235.712032.8112.456.801.632.1063299.836.012132.7612.336.741.592.1163178.636.5998.72.7413.327.281.782.0964018.235.6989.92.7913.297.261.81
由表2中數據可以看出,在吸收壓力、處理氣量、貧液入塔溫度基本穩(wěn)定的情況下,隨著溶液循環(huán)量的降低,凈化氣中CO2質量濃度基本維持在8~14 mg/m3的范圍內,上升幅度不大。即便是循環(huán)量下降至8.2 m3/h,較初始循環(huán)量12 m3/h降幅達到32%,凈化氣中CO2質量濃度也只有約14 mg/m3,遠低于100×10-6的控制指標。
對于化工裝置而言,其能耗的主要構成為燃料消耗和電消耗。從節(jié)能的難易程度來看,只有蒸汽消耗可以通過調整工藝參數實現。但蒸汽耗量會直接影響貧液再生質量,進而影響到氣體的凈化度。因此,在調整蒸汽耗量的同時,應保證溶液再生和氣體凈化效果。調整蒸汽耗量的結果見表3。
從表3中數據可以看出,隨著循環(huán)量的降低,再生蒸汽耗量也隨之減少,凈化氣中CO2質量濃度基本維持在11~14 mg/m3,貧液中CO2質量濃度也保持在1.4~1.9 g/L,均無明顯變化。
在隨后近半年的生產運行過程中,對CT8-23的運轉情況也進行了相應的監(jiān)測,包括吸收再生效果、壓差變化、胺液質量分數變化等,結果見表4。
表4 CT8-23長周期運轉情況數據Table4 LongperiodoperatingdataofCT8-23時間處理量/(m3·h-1)溶液循環(huán)量/(m3·h-1)蒸汽耗量/(kg·h-1)原料氣中φ(CO2)/%凈化氣中φ(CO2)/10-6貧液中ρ(CO2)/(g·L-1)吸收塔壓差/kPa胺液質量分數/%2012-02-0165238.9987.32.81161.832012-03-0371069.110232.79222.122012-04-0775689.510992.91332.562012-05-0676199.911232.77242.892012-06-23782310.211002.81182.4810~1337.0~39.5
從表4中數據可以看出,在近半年的運轉期間,脫碳裝置運行平穩(wěn),凈化氣中CO2體積分數基本在(16~33)×10-6的范圍內,貧液中CO2質量濃度為1.83~2.89 g/L(出于節(jié)能考慮,在保證凈化效果的同時,一般工業(yè)要求控制在3 g/L以內),吸收和再生效果穩(wěn)定;吸收塔壓差變化較小,基本保持在10~13 kPa,未見發(fā)泡跡象,表明活化MDEA脫碳溶劑具有較強的抗發(fā)泡能力。此外,由于CT8-23溶劑的沸點接近MDEA,生產過程中溶劑損失相對較小,運行至今,廠方僅補充過少量CT8-23,很好地降低了生產成本。
2.3熱穩(wěn)定性鹽的生成情況
提氦廠脫碳裝置運行前期,貧液后冷器、溶液泵不銹鋼機封滲漏出現過泄漏問題,隨后對脫碳溶液的成分進行了跟蹤監(jiān)測,檢驗其中的熱穩(wěn)定鹽含量,結果見表5。
表5 CT8-23熱穩(wěn)定鹽數據w/10-6Table5 HeatstablesaltscontentofCT8-23檢測項目推薦控制指標[5]2012年2月2012年8月2013年2月2014年3月乙酸和乙酸鹽10002.6121.225.3736.12甲酸鹽5001.386.317.2418.96氯離子2507.92273.81314.66838SO2-4500-1293.01219.41302草酸500----鐵離子200-169.87151.35120.56
由表5中數據可知,從開產至今,溶液中的乙酸鹽、甲酸鹽、乙酸、草酸等陰離子含量較低,均遠小于控制指標,說明CT8-23在兩年的使用過程中性質穩(wěn)定,變質產物較少,且未出現溶液吸收能力降低的現象。因此,CT8-23溶液的熱降解和氧降解產物的腐蝕基本上可以排除。
同時可以看到,溶液中的氯離子和硫酸根質量分數均較高,超過了控制指標。在氯離子和硫酸根存在的情況下,大大降低了金屬鈍化膜形成的可能性,其與鈍化膜中的陽離子結合形成可溶性氯化物,對不銹鋼、合金鋼仍不可避免會產生孔蝕、縫隙腐蝕等局部腐蝕,溶液泵不銹鋼機封發(fā)生滲漏應該是此原因造成的。據了解,該廠在配制溶液時鍋爐水未達標,導致氯離子含量超高。硫酸根則為溶液中吸收的H2S氧化所致,其原因可能為溶液貯罐未得到有效保護。后提氦廠采取相應措施控制了溶液質量,裝置腐蝕情況得到緩解。
由于采用了新型的活化劑,活化MDEA脫碳溶劑CT8-23較目前廣泛使用的混合胺溶劑(MDEA+MEA)具有較強的性能優(yōu)勢,在天然氣提氦廠的工業(yè)應用表明,CT8-23具有優(yōu)良的脫碳性能,可保證尾氣中CO2體積分數低于50×10-6。同時,其再生能耗低,腐蝕輕微,有利于脫碳裝置的長周期穩(wěn)定運行。該技術可產生較好的經濟效益,值得進一步推廣應用。
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Application of activated MDEA decarbonization solvent CT8-23 in the plant of enriching helium from natural gas
Peng Xiujun1,2, Huang Fan3, Xie Wenjing4, Liu Zejun5, Zhu Wenzhao1,2, Li Long6
(1.ResearchInstituteofNaturalGasTechnology,PetroChinaSouthwestOil&GasfieldCompany,Chengdu610213,China; 2.NationalEnergyR&DCenterofHighSulfurGasExploitation,Chengdu610213,China;3.DevelopmentDepartment,PetroChinaSouthwestOil&Gasfield,Chengdu610051,China; 4.SuiningLongwangmiaoNaturalGasPurificationPlant,PetroChinaSouthwestOil&GasfieldCompany,Suining402660,China; 5.ChengduNaturalGasChemicalPlantGeneral,PetroChinaSouthwestOil&GasfieldCompany,Chengdu610213,China; 6.StrategicDevelopmentPlanningDepartment,PetroChinaSouthwestOil&GasfieldCompany,Chengdu610051,China)
Compared with mixed amine solvent of MDEA and MEA, the decarbonization solvent CT8-23 has the advantages of high absorption rate, easier to be desorbed, and lower corrosion performance. The application results of CT8-23 in a natural gas decarbonization unit showed that besides improving the CO2deep removal effect, the CT8-23 solvent could further reduce the solution circulation volume and steam consumption, thus reduced the power consumption effectively.
activative MDEA, decarbonization, corrosion
彭修軍(1977-),男,工程師,2001年畢業(yè)于西南石油學院(現西南石油大學)化學工程與工藝專業(yè),大學學歷(工學學士),現就職于中國石油西南油氣田公司天然氣研究院,從事天然氣處理與加工研究工作。E-mail:pengxj@petrochina.com.cn
TE644
B
10.3969/j.issn.1007-3426.2016.04.006
2016-02-02;編輯:溫冬云