蘇 永
(遼寧調(diào)兵山煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧 調(diào)兵山 112700)
300?MW機(jī)組水汽品質(zhì)異常原因分析與處理
蘇 永
(遼寧調(diào)兵山煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧 調(diào)兵山 112700)
介紹了某發(fā)電公司機(jī)組啟動(dòng)初期水汽品質(zhì)異?,F(xiàn)象,對可能導(dǎo)致水汽品質(zhì)異常的原因進(jìn)行了分析和針對性的排查,檢查出是由于凝補(bǔ)水箱玻璃鋼襯里溶出造成的水汽品質(zhì)異常,并采取了相應(yīng)的處理措施,保證了機(jī)組再次啟動(dòng)的水汽品質(zhì)。
氫電導(dǎo)率;總有機(jī)碳;玻璃鋼;水汽品質(zhì)
某發(fā)電公司2×300 MW國產(chǎn)亞臨界循環(huán)流化床直接空冷發(fā)電機(jī)組,鍋爐為上海鍋爐廠有限公司SG-1065/17.5-M 804型單爐膛、一次中間再熱亞臨界循環(huán)流化床爐,汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司NZK 300-16.7/537/537型亞臨界、一次中間再熱、單軸三缸雙排汽直接空冷式汽輪機(jī)。鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)主水源為該市污水處理廠的二級再生水,采用“BAF+UF+RO+RO+EDI”全膜法水處理工藝。在凝結(jié)水精處理系統(tǒng)對每臺機(jī)組設(shè)置2臺100 %凝結(jié)水量的粉末樹脂覆蓋過濾器(1用1備),用于在水汽系統(tǒng)中過濾凝結(jié)水中的含鹽量和非溶解性雜質(zhì)。爐內(nèi)水處理系統(tǒng)采用氧化性全揮發(fā)水處理工況AVT(O)和平衡磷酸鹽處理相結(jié)合的處理方式。該發(fā)電公司2臺機(jī)組分別于2009年12月和2010年5月投產(chǎn)運(yùn)行。
2015-03-15,該發(fā)電公司2號機(jī)組C級檢修后啟動(dòng),化學(xué)監(jiān)督人員檢測該機(jī)組凝補(bǔ)水箱水質(zhì)硬度約為0,SiO2含量12.1 μg/L,F(xiàn)e含量11.7 μg/L,檢測項(xiàng)目合格。機(jī)組開始進(jìn)行低壓系統(tǒng)和高壓系統(tǒng)水沖洗然后鍋爐上水,3月15日17:00鍋爐點(diǎn)火,16日05:00機(jī)組并網(wǎng)。隨著水汽升溫升壓,化學(xué)監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水、給水和各蒸汽在線氫電導(dǎo)率逐漸升高。通過就地檢查發(fā)現(xiàn),各水汽取樣流量正常,表計(jì)顯示正常,就地顯示與遠(yuǎn)端傳輸相符;通過使用便攜式氫電導(dǎo)率儀對各取樣進(jìn)行比照,顯示結(jié)果與在線表計(jì)一致。此次機(jī)組啟動(dòng)過程中的水汽氫電導(dǎo)率變化與以往的變化趨勢有明顯差異,而通過對啟動(dòng)期間化學(xué)監(jiān)督手工化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,手工化驗(yàn)硬度、SiO2,F(xiàn)e,Na,Cu含量等檢測指標(biāo)均正常。隨即化學(xué)監(jiān)督人員向值長發(fā)出化學(xué)監(jiān)督異常通知單,要求加大鍋爐排污換水,查明水汽品質(zhì)異常原因,按照“機(jī)組水汽指標(biāo)異常三級處理規(guī)定”進(jìn)行處理,并將凝結(jié)水精處理粉末樹脂過濾器切換至備用過濾器運(yùn)行,同時(shí)對機(jī)組各水汽進(jìn)行取樣送相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步檢測分析。16 日21:00機(jī)組因主機(jī)振動(dòng)過大被迫停運(yùn)。機(jī)組啟動(dòng)運(yùn)行過程中凝結(jié)水、給水和各蒸汽氫電導(dǎo)率變化情況如圖1所示。
圖1 機(jī)組啟動(dòng)各水汽氫電導(dǎo)率
2.1原因分析
對于濕冷機(jī)組,當(dāng)機(jī)組水汽品質(zhì)劣化時(shí),首先應(yīng)分析是否發(fā)生凝汽器泄漏,導(dǎo)致循環(huán)冷卻水漏入到凝結(jié)水中。而該發(fā)電公司機(jī)組屬于直接空冷機(jī)組,汽輪機(jī)排汽直接進(jìn)入到空冷凝汽器,通過空氣冷卻散熱,不存在與外來生水接觸的可能性。
對于供熱機(jī)組,當(dāng)熱網(wǎng)加熱器發(fā)生泄漏時(shí),熱網(wǎng)循環(huán)水會通過熱網(wǎng)疏水回到水汽系統(tǒng)。而該機(jī)組啟動(dòng)時(shí)已經(jīng)過了供暖期,熱網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)停運(yùn)放水,此時(shí)沒有對外供熱,因此可排除加熱器泄漏導(dǎo)致生水進(jìn)入到機(jī)組水汽系統(tǒng)的可能性。
從機(jī)組啟動(dòng)監(jiān)督手工化驗(yàn)硬度、SiO2,F(xiàn)e,Na,Cu含量等指標(biāo)來看,均和以往啟動(dòng)無明顯異常,且都能達(dá)到GB 12145—2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》中規(guī)定的停備用機(jī)組啟動(dòng)時(shí)各節(jié)點(diǎn)的水汽指標(biāo)要求,從而可排除水汽系統(tǒng)被外來其他低品質(zhì)生水污染的可能性。
根據(jù)水汽品質(zhì)異常時(shí)送檢的各水樣檢測結(jié)果,發(fā)現(xiàn)該機(jī)組各水樣均顯示總有機(jī)碳(TOC)含量嚴(yán)重超標(biāo),判斷水汽系統(tǒng)發(fā)生了有機(jī)物污染。具體可能存在以下幾個(gè)方面的原因。
(1) 凝結(jié)水精處理樹脂漏泄到系統(tǒng)。對于有凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的機(jī)組,由于運(yùn)行中凝泵壓力波動(dòng)過大,導(dǎo)致精處理混床出水裝置損壞,樹脂捕捉器如果不能完全截留泄漏的樹脂,將會導(dǎo)致混床中的樹脂進(jìn)入到水汽系統(tǒng)?;蛘吣Y(jié)水泵運(yùn)行中發(fā)生故障跳閘,精處理混床入口沒有加裝樹脂捕捉裝置,會導(dǎo)致混床內(nèi)樹脂從入口側(cè)被負(fù)壓吸入凝結(jié)水管道,凝泵再次啟動(dòng)將會導(dǎo)致樹脂進(jìn)入到水汽系統(tǒng)。
由于陰陽樹脂均為高分子有機(jī)物,在爐內(nèi)高溫水汽作用下發(fā)生分解,將會導(dǎo)致水汽系統(tǒng)TOC含量升高。該機(jī)組為直接空冷機(jī)組,凝結(jié)水精處理采用粉末樹脂過濾器,每臺粉末樹脂過濾器運(yùn)行中鋪膜樹脂80 kg。與高速混床一樣,如果遇到凝結(jié)水系統(tǒng)壓力波動(dòng)過大或者凝泵突然停運(yùn)的情況,將會導(dǎo)致過濾器濾元損壞或者樹脂粉被負(fù)壓吸入凝結(jié)水管道,存在樹脂粉泄漏到水汽系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)。
通過對機(jī)組啟動(dòng)階段凝泵運(yùn)行狀態(tài)的檢查,并未發(fā)現(xiàn)凝泵有以上2種情況。同時(shí)檢測結(jié)果顯示,凝結(jié)水精處理粉末樹脂過濾器進(jìn)出口TOC含量基本相同,且在水汽品質(zhì)異常期間化學(xué)人員也因懷疑運(yùn)行粉末樹脂過濾器發(fā)生泄漏,嘗試通過切換至備用粉末樹脂過濾器來改善水汽品質(zhì),但未見效。
綜合以上因素分析,可排除凝結(jié)水精處理粉末樹脂過濾器泄漏樹脂的可能性。
(2) 機(jī)組停爐保護(hù)藥劑因素。采用成膜胺法進(jìn)行停備用保養(yǎng)的機(jī)組,在機(jī)組重新啟動(dòng)時(shí),熱力設(shè)備表面殘留的十八胺或者表面活性胺保護(hù)膜會重新溶解到水汽中。隨著機(jī)組負(fù)荷的升高,其在水汽系統(tǒng)中會發(fā)生分解,分解產(chǎn)物會對水汽品質(zhì)產(chǎn)生影響,導(dǎo)致水汽系統(tǒng)TOC、氫電導(dǎo)率升高,pH值下降。此次機(jī)組檢修為C級檢修,停運(yùn)期間采用熱爐放水余熱烘干法進(jìn)行停爐保養(yǎng),并未采用成膜胺法,因此可排除機(jī)組停爐保護(hù)藥劑導(dǎo)致水汽品質(zhì)異常的可能性。
(3) 脫硝系統(tǒng)尿素泄漏。由于曾有報(bào)道機(jī)組因脫硝系統(tǒng)尿素溶液泄漏到水汽系統(tǒng)造成水汽品質(zhì)惡化的案例,而該機(jī)組近期進(jìn)行過脫硝改造并采用了尿素作為脫硝還原劑,因此組織相關(guān)專業(yè)人員對脫硝系統(tǒng)進(jìn)行排查。發(fā)現(xiàn)脫硝系統(tǒng)各閥門嚴(yán)密,管道系統(tǒng)連接無誤,從而可排除尿素溶液泄漏的可能性。
(4) 油質(zhì)泄漏到水汽系統(tǒng)。停機(jī)之后,運(yùn)行和檢修部門安排專人對該機(jī)組所有油系統(tǒng)進(jìn)行了全面排查,未發(fā)現(xiàn)主機(jī)潤滑油、抗燃油、各輔機(jī)潤滑油以及機(jī)組啟動(dòng)點(diǎn)火用油系統(tǒng)有明顯的外漏和內(nèi)漏痕跡,各用油和儲油設(shè)備油位均處于正常狀態(tài),說明不是因?yàn)橛唾|(zhì)泄漏導(dǎo)致的水汽品質(zhì)異常。
(5) 鍋爐補(bǔ)水時(shí)將有機(jī)物帶入水汽系統(tǒng)。鍋爐補(bǔ)水中的有機(jī)物來源于3個(gè)方面:一是原水中的大量有機(jī)物因?yàn)殄仩t補(bǔ)給水處理系統(tǒng)設(shè)備失效,達(dá)不到有效處理,從而導(dǎo)致鍋爐補(bǔ)水中有機(jī)物超標(biāo);二是鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)離子交換器或EDI(Electrodeionization,連續(xù)電除鹽技術(shù))模塊中的陰陽樹脂發(fā)生泄漏,隨補(bǔ)給水進(jìn)入到水汽系統(tǒng);三是鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)容器內(nèi)部防腐襯里發(fā)生異常,容器內(nèi)部襯里的有機(jī)物進(jìn)入到機(jī)組水汽系統(tǒng)。
針對這3方面對鍋爐補(bǔ)水系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查。對“BAF+UF+RO+RO+EDI”制水系統(tǒng)每一級設(shè)備出水指標(biāo)進(jìn)行核對,所有指標(biāo)均合格。整個(gè)系統(tǒng)沒有離子交換設(shè)備,也不存在離子交換器中樹脂泄漏的可能。對EDI模塊進(jìn)行檢查,進(jìn)出水指標(biāo)TOC均小于50 μg/L,制水系統(tǒng)所有水池水箱容器內(nèi)壁襯里完整沒有損壞現(xiàn)象,除鹽水箱水質(zhì)TOC含量為42 μg/L,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
最后檢測發(fā)現(xiàn),該機(jī)組凝補(bǔ)水箱水質(zhì)TOC含量為2 700 μg/L,遠(yuǎn)高于除鹽水TOC含量。同時(shí)對另外一臺相同機(jī)組凝補(bǔ)水箱取樣化驗(yàn),TOC含量為47 μg/L。經(jīng)過化學(xué)監(jiān)督人員與汽機(jī)運(yùn)行人員對凝補(bǔ)水箱系統(tǒng)進(jìn)行檢查,只有化學(xué)除鹽水來水管道閥門和凝輸泵出口管道閥門在補(bǔ)水時(shí)開啟,其他管道閥門均關(guān)閉嚴(yán)密,沒有內(nèi)漏現(xiàn)象,也就排除了機(jī)組水汽系統(tǒng)水返回到凝補(bǔ)水箱導(dǎo)致水箱水質(zhì)被污染的可能。經(jīng)檢修人員確認(rèn),在此次機(jī)組檢修期間對凝補(bǔ)水箱內(nèi)部重新進(jìn)行了玻璃鋼防腐,從而判定水汽品質(zhì)異常的源頭為該機(jī)組凝補(bǔ)水箱。
隨后立即對凝補(bǔ)水箱進(jìn)行放水,打開水箱人口門進(jìn)入后發(fā)現(xiàn)水箱玻璃鋼襯里并未完全固化,內(nèi)壁有大量溶出物,用手輕輕擦拭便有未固化完全的粉末狀物質(zhì)脫落,整個(gè)水箱內(nèi)空氣有強(qiáng)烈的刺激氣味。玻璃鋼施工規(guī)范要求的施工溫度為15-25 ℃、相對濕度不大于80 %,而機(jī)組檢修期間天氣寒冷,氣溫經(jīng)常在-10 ℃以下,空氣濕度相對較大。在此種情況下,環(huán)氧樹脂的固化反應(yīng)速度將會減慢,且粘度增大。而施工期間并未做特別的加熱措施和采用低溫粘結(jié)配方,施工結(jié)束后也未對水箱進(jìn)行充分干燥、固化和沖洗,急于將水箱投入運(yùn)行。這就導(dǎo)致玻璃鋼施工材料中的環(huán)氧樹脂、固化劑、稀釋劑等有機(jī)物質(zhì)溶解到凝補(bǔ)水中,從而進(jìn)入水汽系統(tǒng),導(dǎo)致水汽系統(tǒng)TOC含量升高。有機(jī)物質(zhì)在爐內(nèi)隨著溫度、壓力的升高分解為有機(jī)酸離子,而直接空冷機(jī)組凝結(jié)水精處理粉末樹脂過濾器樹脂除鹽能力極其有限,不能將產(chǎn)生的有機(jī)酸離子除去,從而導(dǎo)致機(jī)組水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率明顯升高。
2.2處理措施
查明該機(jī)組水汽品質(zhì)異常的原因后,立即對機(jī)組凝補(bǔ)水箱進(jìn)行了隔離,檢修人員對水箱失效的玻璃鋼防腐襯里進(jìn)行了徹底清除,采用進(jìn)口聚脲重新進(jìn)行防腐。工作時(shí),嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行聚脲防腐施工;施工結(jié)束后,向水箱內(nèi)鼓入熱風(fēng)對聚脲防腐襯里進(jìn)行干燥固化,并對水箱進(jìn)行沖洗直至出水TOC含量達(dá)到國標(biāo)要求(小于400 μg/L)后再并入系統(tǒng)運(yùn)行。
機(jī)組再次啟動(dòng)時(shí),通過連接臨時(shí)管道,暫時(shí)采用另一臺機(jī)組的凝補(bǔ)水。啟動(dòng)前對水汽系統(tǒng)進(jìn)行了徹底的沖洗,檢測水汽系統(tǒng)TOC含量合格后再進(jìn)行鍋爐點(diǎn)火。
導(dǎo)致水汽品質(zhì)異常事件的原因很多,在機(jī)組發(fā)生水汽品質(zhì)異常時(shí),要通過現(xiàn)象深入分析,及時(shí)進(jìn)行處理,避免事故擴(kuò)大。通過此次事件的分析與處理,有以下幾點(diǎn)建議。
(1) 玻璃鋼防腐作為一種成熟的水處理設(shè)備防腐襯里技術(shù),有一定的工藝要求,施工時(shí)必須嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行操作。對于除鹽水箱和凝補(bǔ)水箱等對水質(zhì)品質(zhì)要求較高的設(shè)備,建議采用目前主流的聚脲防腐技術(shù)。
(2) 化學(xué)監(jiān)督人員應(yīng)加強(qiáng)對水汽指標(biāo)的敏感性,對異常指標(biāo)能夠做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),確認(rèn)水質(zhì)異常后必須嚴(yán)格按照水汽質(zhì)量異常3級處理原則進(jìn)行處理,防止造成惡性事故。
(3) 應(yīng)該對水汽系統(tǒng)總有機(jī)碳(TOC)含量進(jìn)行定期檢測分析,為化學(xué)監(jiān)督積累數(shù)據(jù)。
(4) 在機(jī)組檢修過程中,凡是涉及到影響機(jī)組水汽品質(zhì)的檢修工作,設(shè)備管理人員應(yīng)該與化學(xué)監(jiān)督人員做好溝通,化學(xué)監(jiān)督人員要參與檢修方案的審核、施工過程的監(jiān)督以及竣工驗(yàn)收工作,嚴(yán)把化學(xué)監(jiān)督質(zhì)量關(guān)。
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2016-03-18。
蘇 永(1985-),男,工程師,主要從事火力發(fā)電廠技術(shù)管理工作,email:suyong0415@163.com。