賀景旭+房效永
隨著社會發(fā)展,包裝印刷業(yè)逐步進入微利時代,如果包裝印刷企業(yè)再以粗放式模式進行管理注定要被時代所拋棄。為了響應國家局“降本增效是內(nèi)功”的號召,筆者公司根據(jù)將軍集團精益管理工作統(tǒng)一部署和自身發(fā)展需要,于2015年9月導入精益管理理念,成立了精益課題小組,積極尋求利益增長點。
電化鋁燙印是包裝印刷中一道非常重要的印后加工工藝,該工藝過程運用直接影響了產(chǎn)品的質(zhì)量、成本及生產(chǎn)效率。2015年筆者公司與同行業(yè)單位對比產(chǎn)品單耗時,發(fā)現(xiàn)白將軍小盒產(chǎn)品的電化鋁單耗偏高?;谝陨锨闆r,精益課題小組通過綜合評價,確定以白將軍小盒為實驗產(chǎn)品,選擇降低電化鋁成本作為課題的方向。
筆者公司引進了新的凹印機,白將軍產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至該設備生產(chǎn),產(chǎn)品由12聯(lián)大張改為18聯(lián)大張,由此帶來了后面燙金工序版幅的增大,這給白將軍小盒產(chǎn)品燙金工藝的改進提供了良好契機。整體思路就是,通過這次版副變化重新安排燙印工位、工序,來提高電化鋁利用率,從而達到降低成本的目的。
工藝改進思路
從燙金后的電化鋁圖案可以看出,第一工序中電化鋁的幅面存在空白面積較大,材料利用率較低。顯而易見,如果把“Taishan”字母從第一工位中分離開單獨成一工位的話,就可以根據(jù)其圖案尺寸進行分切電化鋁,長、短線條還占用一個工位用整卷電化鋁燙印,重新計算兩個工位的電化鋁跳步進行燙印,以此來提高電化鋁的材料利用率。
如果僅僅是把“Taishan”字母從第一工位中分離開,這樣就增加了一道工序,不但降低了生產(chǎn)效率,而且還增加了人工和能源成本。
目前筆者公司有兩臺雙工位燙金機,可以考慮將“Taishan”字母放在單工位燙金機上燙印,其余的放在雙工位燙金機上燙印。其中,原來的盾牌和“泰山”字不變,組合為一個工位,另外,長、短線條組合為另一個工位。
課題實施
改進思路明確后,接下來進入實施階段。
第一,根據(jù)產(chǎn)品特性選拔相對有經(jīng)驗的人員,對其進行新工藝的理論及操作培訓。
第二,進行設備局部改造。工藝改進后,“Taishan”字母單獨燙印,要求同時安裝6卷電化鋁,而電化鋁送箔輥本身尺寸原因,單根送箔輥支架無法滿足新工藝的要求(如圖3所示)。再加裝一根送箔輥支架后,每根支架上安裝3個送箔輥,滿足了新工藝的要求(如圖4)。
第三,新工藝各參數(shù)的確定。根據(jù)“Taishan”字母圖案尺寸及合理余量,將電化鋁規(guī)格分切為37mm。
按照上述工藝要求進行生產(chǎn),盾牌和“泰山”字未做任何改變,所以燙印后電化鋁圖案變化的只有線條和“Taishan”字母。其燙印后的圖案如圖5所示。
從圖案可以看出,電化鋁幅面較改進前得到充分利用。
成果驗證
對工藝改進前后的產(chǎn)品進行各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析,產(chǎn)品質(zhì)量標準和生產(chǎn)效率不變的前提下,產(chǎn)品不但達到了質(zhì)量要求,而且合格率也沒有降低(如表1、2)。發(fā)生改變的只有電化鋁單耗和設備改變引起的電能單耗。
從電化鋁和電能單耗改變情況統(tǒng)計表(表3)中可以看出,工藝改進后每箱成本下降3.46元,白將軍以每年產(chǎn)量12.2萬箱(2015年年產(chǎn)量)計算,每年白將軍產(chǎn)品可節(jié)約成本3.46X12.2=42.21萬元。
總結(jié)
通過該項目的實施,項目組成員熟悉和掌握了問題分析與解決的方法及技巧;對項目成果完成了固化,對《白將軍小盒燙金工序作業(yè)指導書》、《白將軍小盒工藝流程》及經(jīng)濟責任制中燙金工序的考核指標重新修訂,進行標準化;根據(jù)該項目總體思路,在其他產(chǎn)品當中進行推廣,力求更多地降低產(chǎn)品成本。
作者單位:濟南泉永印務有限公司