王宜華,李勇河南省南陽熱電有限責(zé)任公司
#2爐高溫再熱器爆管原因分析
王宜華,李勇
河南省南陽熱電有限責(zé)任公司
摘要:本文通過#2爐高溫再熱器爆管的原因分析,提出了今后在運(yùn)行過程中的防范措施,對(duì)其他電廠防止高溫再熱器爆管具有指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:再熱器;爆管
河南某電廠2#爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的超高壓、自然循環(huán)、單爐膛四角切園燃燒、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、半露天布置、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱、“π”型煤粉固態(tài)排渣爐,容量為210MW,型號(hào)為:DG670/13.7—20。2#機(jī)組于2008年6月15日投入商業(yè)運(yùn)行,截止到2016年3月10日,累計(jì)運(yùn)行49840H。
汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的超高壓、一次中間再熱、單軸、兩缸兩排汽、可調(diào)整抽汽、供熱凝汽式汽輪機(jī)。汽輪機(jī)型號(hào)為C160/N210-12.75/535/535/0.325。
高溫再熱器出口口壓力2.45MPa,溫度540℃,高溫再熱器布置在水平煙道內(nèi),呈懸垂U型管排,煙爐寬共58排,每排8根Ф51* 3.5的管子單繞成U型,與煙氣流一致做順流布置。共計(jì)有464根管子,材料為SA-213T91,橫向節(jié)距為200mm,為了減少集箱上管接頭的排數(shù),同時(shí)為保證管排內(nèi)外圈有足夠的介質(zhì)流量,管壁溫度在允許范圍內(nèi),在其余6根管上設(shè)了三個(gè)叉型管,由后向前第2、3根是在出口側(cè)煙道外由叉型管匯流在一起,由前向后第4、5根和第6、7根則在煙道內(nèi)僅靠頂棚的入口側(cè)由叉型管匯流在一起,高溫再熱器共有174個(gè)叉型管,其蛇形管橫向管排間的橫向節(jié)距有專門的定位裝置。
2016年3月10日15:00就地檢查發(fā)現(xiàn)#2爐六層甲側(cè)高再附近有泄漏聲,主汽溫、主汽壓無明顯變化,給水流量暫無異常波動(dòng),四管泄漏報(bào)警裝置異常報(bào)警,初步判斷#2爐泄漏。因在供暖期,考慮高溫再熱器壓力低,繼續(xù)觀察運(yùn)行,在觀察運(yùn)行中,給水、主汽流量較為平衡,無異常差異;排煙溫度逐步升高,#2爐補(bǔ)水率逐步增大,高再甲側(cè)壁溫測(cè)點(diǎn)下降50℃左右,乙側(cè)下降30℃左右;初步判斷甲側(cè)高溫再熱器泄漏。3月14日20:56#2機(jī)組停運(yùn)。3月17日進(jìn)入爐膛內(nèi)部檢查,現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)無法判斷原始泄漏點(diǎn)位置。檢查發(fā)現(xiàn)西望東數(shù)第26排外1至外3圈,27排外1至外6圈、28排外1至外6圈、29排外1至外6圈、30排外六圈,共22個(gè)U型彎吹損或吹爆,因現(xiàn)場(chǎng)爆扣較多,已無法找出原始爆口,但在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)所有爆管的U型管內(nèi)都有積水,吹損沒有爆開的U型管內(nèi)割開后里面也有積水。
因在檢查過程中首先發(fā)現(xiàn)管內(nèi)積水,然后查看了近期減溫水的投運(yùn)情況,查看#2爐再熱器各測(cè)點(diǎn)歷史曲線,如圖1所示。
從歷史曲線分析:2016年2月23日7:59:18#2爐甲側(cè)高溫再熱汽溫快速升至550.82℃,甲側(cè)再熱器微量噴水開度由13.51%升至100%,噴水量由4.8t/h迅速升至22.19t/h,甲側(cè)高再進(jìn)口溫度由463℃快速降至366.52℃,時(shí)間為42秒。
對(duì)氧化皮情況也進(jìn)行了檢查,爆管后進(jìn)入爐膛,對(duì)爆管區(qū)域和兩邊區(qū)域的管子進(jìn)行了檢查,管子還是原始的紅褐色,沒有發(fā)現(xiàn)管子高溫氧化變色發(fā)黑,氧化皮翹起或有氧化皮生成、脫落現(xiàn)象,對(duì)割管的22個(gè)U型彎,爐內(nèi)的44根管子內(nèi)壁也進(jìn)行了檢查,內(nèi)壁保護(hù)膜完好、光滑,呈灰褐色,沒有氧化皮生成或脫落。
對(duì)該區(qū)域爆管和沒爆的管子進(jìn)行了蠕脹測(cè)量,管子都沒有脹粗,都在合格范圍內(nèi)??紤]到聯(lián)箱內(nèi)可能有異物導(dǎo)致超溫爆管,對(duì)高再減溫器聯(lián)箱和高再進(jìn)出口聯(lián)箱進(jìn)行了內(nèi)窺鏡檢查,無發(fā)現(xiàn)異物。
圖1
綜上所述,通過原因分析,本次高溫再熱器爆管的原因?yàn)闉榱苏{(diào)節(jié)再熱汽溫,快速開大減溫水量,瞬間減溫水投入量過大,導(dǎo)致高再U型彎內(nèi)積水,引起水塞,管內(nèi)介質(zhì)受阻,管子得不到冷卻,引起局部超溫,最終因管子強(qiáng)度不夠?qū)е鲁瑴乇堋?/p>
1、對(duì)爐內(nèi)原始管子和新更換的管子進(jìn)行光譜分析,避免錯(cuò)用管材。
2、制定焊接、熱處理工藝,嚴(yán)格執(zhí)行焊前預(yù)熱、焊后熱處理、焊接過程充氬氣的施工要求,保證施工質(zhì)量。
3、焊接完成后及時(shí)進(jìn)行焊后熱處理,保證焊接接頭的金相組織正常。
4、焊后進(jìn)行100%的射線探傷,保證焊口質(zhì)量。
5、對(duì)焊縫進(jìn)行100%的硬度檢測(cè),測(cè)量值要求在規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi),對(duì)硬度不合格的焊口,必須重新熱處理。
6、啟動(dòng)過程中嚴(yán)格按照啟動(dòng)曲線進(jìn)行,禁止過快,增加暖管時(shí)間,保證受熱面內(nèi)的積水蒸發(fā)干凈,及時(shí)開啟疏水,保證疏水暢通、正常疏水。
7、運(yùn)行過程中注意監(jiān)視再熱器汽溫,壁溫,合理、及時(shí)投入減溫水,杜絕減溫水異常投入。
8、停爐過程中及時(shí)疏水和打開對(duì)空排汽,利用爐內(nèi)余熱烘干U型彎內(nèi)凝結(jié)水,保證管子干燥。
9、合理調(diào)整燃燒,防止火焰偏斜,避免超溫。
作者簡(jiǎn)介:王宜華(1972-),男,高級(jí)工程師,河南省南陽熱電有限責(zé)任公司,長(zhǎng)期從事金屬、鍋爐壓力容器、焊接技術(shù)管理工作。