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    芳烴抽提裝置中關(guān)于環(huán)丁砜溶劑保護(hù)的改造措施及優(yōu)化方案

    2016-08-29 09:26:13邵松偉趙吉鵬甘肅省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院甘肅蘭州73000蘭州石化公司甘肅蘭州730060
    甘肅科技 2016年13期
    關(guān)鍵詞:環(huán)丁砜回收塔熱載體

    邵松偉,陳 雪,趙吉鵬(.甘肅省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院,甘肅蘭州73000;.蘭州石化公司,甘肅 蘭州 730060)

    芳烴抽提裝置中關(guān)于環(huán)丁砜溶劑保護(hù)的改造措施及優(yōu)化方案

    邵松偉1,陳雪2,趙吉鵬1
    (1.甘肅省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院,甘肅蘭州730020;2.蘭州石化公司,甘肅 蘭州730060)

    針對(duì)蘭州石化公司0.4MT/a芳烴抽提裝置在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的環(huán)丁砜溶劑劣化降解造成的溶劑損耗、設(shè)備腐蝕、堵塞、生產(chǎn)成本提高等問(wèn)題,采取了一系列改造措施及優(yōu)化方案,并對(duì)之后的效果進(jìn)行了分析,分析表明措施及方案切實(shí)可行,從而達(dá)到了保護(hù)溶劑、減少腐蝕、延長(zhǎng)生產(chǎn)周期的目的。

    環(huán)丁砜;腐蝕;保護(hù);改造;優(yōu)化

    1 前言

    蘭州石化公司0.4MT/a芳烴抽提裝置采用的是SEI以環(huán)丁砜為溶劑的抽提技術(shù),但由于環(huán)丁砜溶劑在高溫、含氧等工藝條件下會(huì)發(fā)生降解,導(dǎo)致抽提系統(tǒng)溶劑顏色變深,pH值下降,酸性特征極為明顯,對(duì)設(shè)備、管道造成了不同程度的腐蝕,從而影響芳烴抽提裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

    2 環(huán)丁砜溶劑的劣化對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的影響

    環(huán)丁砜的降解物是造成芳烴抽提系統(tǒng)腐蝕的主要原因。環(huán)丁砜溶劑降解及降解產(chǎn)物對(duì)生產(chǎn)設(shè)備最主要的影響就是造成設(shè)備腐蝕和堵塞[1]。

    如圖1所示,抽提塔C-302塔盤,全塔93層篩板塔盤腐蝕產(chǎn)物和結(jié)焦溶劑使塔盤堵孔嚴(yán)重,局部達(dá)50mm厚,多次檢修加鈍化劑滿塔浸泡清洗效果仍不明顯。其他各塔、重沸器等亦均有不同程度的腐蝕堵塞,對(duì)整個(gè)芳烴抽提系統(tǒng)有比較大的影響。

    圖1 C-302塔盤上的腐蝕產(chǎn)物及結(jié)焦溶劑情況

    3 關(guān)于環(huán)丁砜溶劑保護(hù)的改造及效果分析

    針對(duì)上述導(dǎo)致溶劑降解的不同原因,在操作中需要采取有針對(duì)性的工藝措施來(lái)對(duì)溶劑進(jìn)行保護(hù),防止溶劑降解劣化影響正常生產(chǎn)及設(shè)備運(yùn)行。

    3.1回收塔(C-304)再沸器(E-309)結(jié)構(gòu)改造

    要保證操作溫度的平穩(wěn),首先要控制加熱介質(zhì)即控制加熱蒸汽溫度不應(yīng)超過(guò)220℃,防止因局部超溫造成環(huán)丁砜劣化加速[2]。

    2014年9月,由于回收塔C-304的再沸器E-309積液槽泄漏,車間在搶修的同時(shí),針對(duì)其因結(jié)構(gòu)缺陷使溶劑受熱不均而需要大量熱,以致熱載體不斷提溫,長(zhǎng)期中段溫度過(guò)高等問(wèn)題,對(duì)E-309做了結(jié)構(gòu)的改造,加裝了一層密封板如圖2所示。

    圖2 再沸器E-309改造前后對(duì)比

    由圖2可知:改造前由于E-309無(wú)密封板,導(dǎo)致汽提蒸汽、汽提水、環(huán)丁砜溶劑未完全經(jīng)過(guò)再沸器E-309加熱,從圖示可知只有一半以下的介質(zhì)通過(guò)換熱器,致使換熱效率嚴(yán)重下降,而為達(dá)到工藝指標(biāo)要求不得不通過(guò)提高熱載體溫度、熱載體量來(lái)補(bǔ)償換熱面積不足帶來(lái)的影響,從而造成局部過(guò)熱現(xiàn)象更加嚴(yán)重,溶劑降解速度加劇。改造后所有進(jìn)入積液槽中的環(huán)丁砜溶劑、汽提蒸汽、汽提水均通過(guò)強(qiáng)制改變方向從再沸器通過(guò),不但換熱面積得到充分利用,而且被加熱的汽提蒸汽由于降低了局部分壓,帶走大量熱量,充分起到了保護(hù)溶劑的作用。

    如圖3所示為回收塔再沸器E-309及集液槽結(jié)構(gòu)圖,中間兩根鋼梁即為支撐再沸器的導(dǎo)軌,在改造過(guò)程中架設(shè)兩根縱向支撐鋼梁以增加導(dǎo)軌的強(qiáng)度,解決了再沸器晃動(dòng)的問(wèn)題。在集液槽左側(cè)增設(shè)斜角支撐并在其上方敷設(shè)鋼板進(jìn)行密封。如圖4所示為改造前換熱器實(shí)物圖,從圖4中可以明顯觀察到再沸器左上側(cè)管束經(jīng)沖刷形成的發(fā)亮現(xiàn)象,而再沸器下側(cè)、右側(cè)均無(wú)明顯沖刷痕跡,充分證明改造前因?yàn)榧翰蹮o(wú)密封板液流局部通過(guò)換熱器導(dǎo)致的換熱效率差的推斷。

    圖3 E309內(nèi)部結(jié)構(gòu)

    圖4 E309改造前局部加熱痕跡

    3.2改造后效果分析

    回收塔集液槽密封板改造方案實(shí)施開(kāi)工后,回收塔蒸發(fā)段中部溫度大幅度下降,效果明顯。

    圖5 改造前后回收塔中部溫度變化對(duì)比

    由圖5可知改造后由于再沸器換熱面積充分被利用,在密封板的限制下汽提蒸汽被迫與環(huán)丁砜溶劑一同進(jìn)入換熱器管束間換熱帶走大量熱,回收塔C-304中部溫度較改造前下降20℃,有效降低了環(huán)丁砜溶劑的局部過(guò)熱降解速率。

    圖6 改造前后水洗水量對(duì)比

    由圖6可知改造后汽提蒸汽被充分加熱,水循環(huán)速率得以提升,有效增加了水洗水量。水洗水量的提升一方面降低了非芳烴溶劑攜帶損失。另一方面水循環(huán)量的增加,也在一定程度上增加了回收塔汽提蒸汽量,進(jìn)一步降低了溶劑分壓,減緩環(huán)丁砜降解速率。

    圖7 改造前后pH變化對(duì)比

    由圖7可知改造后由于系統(tǒng)環(huán)丁砜溶劑降解速率下降,系統(tǒng)環(huán)丁砜溶劑pH值由原來(lái)的平均值5.2上升至6.5的平均值,有效說(shuō)明了在改造后環(huán)丁砜溶劑的降解速率減緩。

    4 保護(hù)環(huán)丁砜溶劑的優(yōu)化方案

    4.1新開(kāi)停工方案的應(yīng)用

    1)在抽提裝置開(kāi)工階段,汽提塔C-303與回收塔C-304兩塔循環(huán)如圖8所示,在此期間,貧溶劑在兩塔內(nèi)循環(huán)加熱。由于汽提塔C-303底部再沸器E-307為熱虹吸固定管板式換熱器,被加熱介質(zhì)環(huán)丁砜溶劑屬于熱虹吸自流循環(huán)工作方式。抽提開(kāi)工兩塔溶劑循環(huán)階段由于貧溶劑內(nèi)無(wú)揮發(fā)組分,故溶劑在汽提塔再沸器E-307中屬于相對(duì)靜止?fàn)顟B(tài),被加熱介質(zhì)在無(wú)流動(dòng)狀態(tài)被不斷加熱,與再沸器管束接觸的環(huán)丁砜溶劑局部高溫降解速率加快。

    為解決此問(wèn)題,在抽提開(kāi)工方案中對(duì)抽提兩塔循環(huán)期間的升溫方式進(jìn)行了改變,采用了汽提塔再沸器兩塔循環(huán)期間不加熱而利用回收塔再沸器進(jìn)行加熱的新開(kāi)工方法。由于回收塔再沸器集液槽流體屬于流動(dòng)態(tài),不存在局部過(guò)熱造成的溶劑降解問(wèn)題,有效地解決了開(kāi)工期間汽提塔再沸器E-307加熱導(dǎo)致的溶劑降解及換熱器管束堵塞的問(wèn)題,對(duì)延長(zhǎng)換熱器壽命及抽提裝置長(zhǎng)周期有積極意義。

    圖8 C-303、C-304溶劑兩塔流程圖

    2)停工期間的雜質(zhì)沉積對(duì)汽提塔再沸器E-307影響明顯,對(duì)其造成堵塞。反之,由于堵塞嚴(yán)重又會(huì)使E-307在加熱過(guò)程中消耗熱載體大量的熱,致使其他換熱器得不到足夠的熱,只能不斷提溫,局部溫度最高已達(dá)285℃,而高溫又大大加速了溶劑的降解劣化,因此造成惡性循環(huán)。

    基于以上問(wèn)題,去年6月份抽提裝置檢修,對(duì)堵塞結(jié)焦嚴(yán)重的E-307進(jìn)行清理除焦換芯,清理后熱載體溫度下降明顯,平均維持在265℃左右,下降了20℃。同時(shí)及時(shí)調(diào)整了停工方案,在溶劑循環(huán)過(guò)程中即退C-303中溶劑至溶劑罐T-303,至液面消失后停溶劑泵,有效防止了溶劑靜置時(shí)雜質(zhì)沉積堵塞設(shè)備,從根源上保證了熱載體溫度繼續(xù)維持在正常范圍內(nèi)。

    4.2合理使用添加劑,穩(wěn)定溶劑pH值

    為了使環(huán)丁砜保持正常的pH值,本裝置采用加注單乙醇胺(MEA)來(lái)中和環(huán)丁砜分解而形成的各種酸性物質(zhì),使溶劑的pH值一直保持在6~8之間,從而降低這些酸性物質(zhì)對(duì)設(shè)備的腐蝕,同時(shí)減緩環(huán)丁砜的分解劣化[3]。然而,單乙醇胺的調(diào)節(jié)作用只有在環(huán)丁砜溶劑酸化變質(zhì)前加入才更有效,并且過(guò)多的加入MEA還會(huì)使其受熱分解產(chǎn)生的銨鹽大量累積堵塞設(shè)備,故應(yīng)合理添加使用。

    由圖9看出,5年中,隨著溶劑質(zhì)量的不斷下降,MEA的添加量呈逐年遞增趨勢(shì),而由于采用了以上所述多種有效的溶劑保護(hù)措施,去年MEA的消耗則有明顯回落。

    5 結(jié)束語(yǔ)

    環(huán)丁砜溶劑的劣化降解在抽提裝置中是一個(gè)普遍存在的問(wèn)題,其劣化的原因是多樣而復(fù)雜的。針對(duì)環(huán)丁砜溶劑的主要劣化因素,蘭州石化公司0.4MT/a芳烴抽提裝置實(shí)施了以下溶劑保護(hù)措施,取得了較好的效果:

    圖9 本裝置近年來(lái)單乙醇胺的月平均使用量

    (1)對(duì)回收塔C-304的重沸器E-309進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造,使回收塔中部溫度降低,水洗水量增加,溶劑pH值升高,從而降低了溶劑的降解速率;

    2)采用了新的開(kāi)停工方案,有效防止了溶劑降解沉積的雜質(zhì)堵塞設(shè)備;

    3)合理添加單乙醇胺,定期檢測(cè)溶劑pH值,穩(wěn)定溶劑pH值在一定范圍內(nèi)。

    綜上所述,根據(jù)環(huán)丁砜溶劑劣化的原因,針對(duì)不同的劣化因素進(jìn)行設(shè)備改造,采用優(yōu)化方案,可達(dá)到延長(zhǎng)設(shè)備的使用周期和提高芳烴產(chǎn)量的目的。

    [1]顧侃英.芳烴抽提中環(huán)丁砜的劣化及影響[J].石油學(xué)報(bào),2000,16(4):19-25.

    [2]趙國(guó)雄.芳烴抽提裝置溶劑環(huán)丁砜劣化因素探討[J].石油煉制與化工,1994,25(5):44-48.

    [3]俞霖.芳烴抽提環(huán)丁砜溶劑系統(tǒng)的工藝維護(hù)[J].煉油技術(shù)與工程,2005,35(6):48-51.

    TE624

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