趙強(qiáng),趙剛,呂徑春
(天津渤化永利化工有限公司,天津300271)
淺析利用管道模擬軟件對(duì)低壓蒸汽(1.37MPa)管網(wǎng)現(xiàn)狀的模擬及優(yōu)化
趙強(qiáng),趙剛,呂徑春
(天津渤化永利化工有限公司,天津300271)
某公司蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)錯(cuò)綜復(fù)雜,分為高壓蒸汽、中壓蒸汽、低壓蒸汽及低低壓蒸汽管網(wǎng),同時(shí)存在高壓、中壓、低壓蒸汽減溫減壓系統(tǒng)及部分生產(chǎn)裝置副產(chǎn)中壓、低壓蒸汽,為了更好的了解該公司蒸汽管網(wǎng)實(shí)際運(yùn)行情況,查找在運(yùn)行過程中蒸汽的溫度、壓力、流量的分布,利用管道模擬軟件對(duì)該公司低壓蒸汽(1.37MPa)系統(tǒng)進(jìn)行模擬,通過模擬查找低壓蒸汽管網(wǎng)在實(shí)際運(yùn)行過程中存在瓶頸,并提出針對(duì)性改造措施,達(dá)到節(jié)能降耗目的。
模擬軟件;蒸汽;流速
某公司各壓力等級(jí)蒸汽年消耗量約為300萬t,對(duì)蒸汽的生產(chǎn)、輸送、使用等過程進(jìn)行用能合理性分析,對(duì)節(jié)能非常有意義。
該公司1.37MPa低壓蒸汽管網(wǎng)全長(zhǎng)3.82km,主管直徑DN500,供汽源分別為熱電低壓雙減、4.2MPa減溫減壓站、2.7MPa減壓站、蒸汽噴射器等裝置。用汽裝置主要為丁辛醇、聯(lián)堿、空分及公司外用戶。目前熱電低壓雙減出口壓力最高達(dá)到1.48MPa,而丁辛醇裝置入口壓力達(dá)不到1.37MPa,只通過4.2MPa減溫減壓站來保持壓力,降低了蒸汽品位,損失了能量,增加了能源消耗。
蒸汽管網(wǎng)的模擬分析及評(píng)價(jià),所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要有兩類:結(jié)構(gòu)參數(shù)和操作參數(shù)。
2.1結(jié)構(gòu)參數(shù)
1.37MPa壓力等級(jí)蒸汽管網(wǎng)按圖1建立數(shù)學(xué)模型。該圖根據(jù)實(shí)際的管網(wǎng)工藝流程圖及管廊布置圖抽象而來,與實(shí)際的低壓蒸汽管網(wǎng)結(jié)構(gòu)相吻合。
2.2操作參數(shù)
模型的工況參數(shù)選取的是2014年10月13日12時(shí)間點(diǎn)的工藝參數(shù)(如表1),其中二期丁辛醇、混合醇醛兩裝置的蒸汽用量分別約為50與5t/h。
圖1 1.37MPa蒸汽管網(wǎng)模型圖
表1 模型對(duì)應(yīng)的操作參數(shù)
根據(jù)上述操作數(shù)據(jù),進(jìn)行模擬計(jì)算與實(shí)測(cè)值進(jìn)行比較。計(jì)算結(jié)果與實(shí)際值比較如表2所示。大部分計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)值的偏差基本在±1%以內(nèi),但存在部分常數(shù)據(jù),判斷為儀表異常(因汽源溫度為199.14℃,用戶溫度不可能達(dá)到243.2℃,也不可能低至7.8℃。同樣,氣源壓力為1.43MPa,用戶壓力不可能達(dá)到1.44及1.46MPa)。因此,調(diào)整后的管網(wǎng)模型與實(shí)際情況吻合較好,可用于進(jìn)行管網(wǎng)的分析與評(píng)估。
表2 模擬誤差分析表
4.1各管線供汽狀態(tài)
1.37MPa蒸汽管網(wǎng)中各管線的供汽量可知,在現(xiàn)行供汽狀態(tài)下,2.7MPa變1.37MPa蒸汽雙減器要向旭東道方向供汽12t/h左右,環(huán)線輸汽量約為49t/ h,經(jīng)空分道分支點(diǎn)后向空分裝置方向供汽約6t/h,向丁辛醇裝置方向供汽約43t/h左右。
4.2管網(wǎng)壓降梯度分析
1.37MPa壓力等級(jí)蒸汽管網(wǎng)的壓力梯度分布如圖2所示。由圖可知,各管線的壓降梯度均在0.5kPa/m以下,但壓降分別不均,其中2.7MPa減壓出口、至丁辛醇1、2套蒸汽管線壓降相對(duì)較大,仍有改善空間。
圖2 低壓蒸汽管網(wǎng)壓降梯度分布如圖
4.3最優(yōu)流速分析及流速分布
眾所周知,壓損可折算為相應(yīng)的熱和功。在某個(gè)流速下的熱損、壓損之和最小,即總的能量消耗最小,即為最佳流速。據(jù)此DN500及DN350蒸汽管道,最佳流速約為21、23m/s。
低壓蒸汽管網(wǎng)的流率分布如圖3所示。從管段流率的分布來看,至丁辛醇1、2套裝置蒸汽流速值最大,約為32m/s,其能量損失較大。
4.4管網(wǎng)分析結(jié)論
圖3 低壓蒸汽管網(wǎng)流速分布圖
綜上所述,現(xiàn)行管網(wǎng)供汽狀態(tài)大部分良好,但從模擬結(jié)果來看,丁辛醇等處管線壓降及能量損失較大,需對(duì)部分管線進(jìn)行優(yōu)化以降低外供蒸汽壓力,提高能源利用率。
為降低1.37MPa低壓蒸汽供汽壓力及至丁辛醇裝置管線壓力降,通過模擬計(jì)算制定優(yōu)化及改造方案,為了降低編號(hào)為23的管段壓降,對(duì)部分管線進(jìn)行了優(yōu)化,低壓蒸汽管網(wǎng)優(yōu)化后流程如圖4。
由分析結(jié)果可知,在環(huán)線供汽的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,要滿足一期丁辛醇對(duì)蒸汽壓力的要求,那么熱電的最低供汽壓力數(shù)值應(yīng)為1.435MPa,此方案在4.2變1.37MPa蒸汽雙減器一定負(fù)荷下即可保證丁辛醇用汽壓力,也可降低熱電外供蒸汽壓力,能到達(dá)降低能量損失的效果。
圖4 優(yōu)化后管網(wǎng)
圖5 蒸汽流向示意圖
圖6 各管段流速分布情況
圖7 各管段壓降分布情況
6.1管網(wǎng)改造后運(yùn)行現(xiàn)狀及分析
管網(wǎng)改造后的蒸汽流向如圖5所示??梢?,管網(wǎng)改造后熱電供1.37MPa低壓蒸汽和2.7MPa雙減所供部分蒸汽合并后,經(jīng)復(fù)線供至丁辛醇一、二期裝置。
管網(wǎng)各管段的蒸汽流速分布如圖6所示,可見管網(wǎng)改造后編號(hào)為23的瓶頸管段蒸汽流速明顯降低,編號(hào)為13、14的管段蒸汽流速略偏高(2.7MPa雙減出口及相連管段),管網(wǎng)整體流速基本維持在合理的運(yùn)行范圍內(nèi)。
管網(wǎng)各管段的壓降分布如圖7所示,可見除編號(hào)為13、14的管段壓降略偏高外,其余管段的壓降均較低。改造后編號(hào)為23的管段壓降明顯降低,管網(wǎng)整體壓降均維持在合理的范圍內(nèi)。
6.2改造后結(jié)論
通過改造后實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)看,熱電供汽壓力最大為1.41MPa,較改造前降低0.07MPa,提高熱電運(yùn)行效率,同時(shí)丁辛醇通過適當(dāng)調(diào)節(jié)4.2變1.37MPa蒸汽雙減器保證了用氣壓力,并降低了蒸汽管線壓降及能量損失。
10.3969/j.issn.1008-1267.2016.04.011
TP391.9
B
1008-1267(2016)04-0033-05
2016-03-02