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      電網(wǎng)孤網(wǎng)穩(wěn)定模式分析與實(shí)測(cè)驗(yàn)證研究

      2016-08-05 02:48:14毛光輝拜潤(rùn)卿乾維江郝如海
      電力安全技術(shù) 2016年6期
      關(guān)鍵詞:孤網(wǎng)水電廠調(diào)速器

      毛光輝,秦 睿,拜潤(rùn)卿,乾維江,高 磊,郝如海

      (1.國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司,甘肅 蘭州 730050;2.國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司電力科學(xué)研究院,甘肅 蘭州 730050)

      電網(wǎng)孤網(wǎng)穩(wěn)定模式分析與實(shí)測(cè)驗(yàn)證研究

      毛光輝1,秦 睿2,拜潤(rùn)卿2,乾維江2,高 磊2,郝如海2

      (1.國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司,甘肅 蘭州 730050;2.國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司電力科學(xué)研究院,甘肅 蘭州 730050)

      針對(duì)某地區(qū)電網(wǎng)孤網(wǎng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的非機(jī)電模式振蕩問題,通過故障仿真再現(xiàn)和現(xiàn)場(chǎng)錄波分析得出孤網(wǎng)內(nèi)主力機(jī)組調(diào)速器參數(shù)設(shè)置不當(dāng)是導(dǎo)致振蕩事故的原因。在此基礎(chǔ)上,采用PSASP小干擾分析、PSASP-GOV振蕩模式分析,對(duì)省級(jí)電網(wǎng)內(nèi)發(fā)電廠勵(lì)磁系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)失穩(wěn)隱患進(jìn)行了排查,確定了機(jī)組在孤網(wǎng)運(yùn)行模式下推薦設(shè)置參數(shù),并現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)驗(yàn)證了參數(shù)的合理性。最后依據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,提出了提高孤網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性的措施。

      孤網(wǎng)運(yùn)行;非機(jī)電振蕩;調(diào)速器;小干擾穩(wěn)定分析

      0 引言

      隨著電網(wǎng)互聯(lián)規(guī)模的增大,系統(tǒng)受大小擾動(dòng)后產(chǎn)生的振蕩已經(jīng)成為制約電網(wǎng)安全穩(wěn)定性的最主要因素之一。目前對(duì)電力系統(tǒng)的振蕩研究主要集中于機(jī)電振蕩。隨著電網(wǎng)的發(fā)展,非機(jī)電振蕩模式也得到了研究人員的廣泛重視。以下就一起孤網(wǎng)失穩(wěn)故障進(jìn)行分析。

      1 孤網(wǎng)失穩(wěn)現(xiàn)象及原因分析

      1.1 故障現(xiàn)象

      2015-02-08T09:25,某地區(qū)電網(wǎng)S變至W變連接線路發(fā)生A相接地轉(zhuǎn)C相故障,線路保護(hù)動(dòng)作三相跳閘,重合閘動(dòng)作不成功,該地區(qū)孤網(wǎng)運(yùn)行。在孤網(wǎng)系統(tǒng)中出力占當(dāng)?shù)刎?fù)荷29 %的M水電廠頻率調(diào)整中,機(jī)組功率大幅波動(dòng),機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)剪斷銷剪斷,機(jī)組跳閘,最終導(dǎo)致330 kV W變、L變?nèi)臼骸?/p>

      1.2 故障原因分析

      用PSASP6.29對(duì)該地區(qū)電網(wǎng)進(jìn)行故障仿真再現(xiàn),根據(jù)故障前該地區(qū)電網(wǎng)運(yùn)行方式,對(duì)故障前電網(wǎng)進(jìn)行建模。

      故障前M水電廠機(jī)組調(diào)速器PID參數(shù)Kp=8,Ki=6,Kd=1,出力70 MW,仿真330 kV S變至W變連接線路故障過程M水電廠機(jī)組頻率(ω)、功率(P)曲線如圖1所示。

      圖1 故障過程M水電廠機(jī)組頻率、功率曲線仿真

      由仿真結(jié)果可知,M水電廠機(jī)組調(diào)速器PID參數(shù)Kp=8,Ki=6,Kd=1時(shí),故障過程孤網(wǎng)系統(tǒng)出現(xiàn)頻率、功率震蕩,M水電廠機(jī)組頻率在47.35-51.85 Hz范圍內(nèi)震蕩,功率波動(dòng)頻率為0.04 Hz,該地區(qū)孤網(wǎng)出現(xiàn)頻率失穩(wěn)。查詢事故時(shí)M水電廠機(jī)組故障錄波頻率、功率曲線,發(fā)現(xiàn)其與仿真波形基本一致。

      對(duì)調(diào)速器參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,在孤網(wǎng)模式下,使用孤網(wǎng)參數(shù):Kp=2,Ki=0.3,Kd=0.8,仿真330 kV S變至W變連接線路故障過程M水電廠機(jī)組功率曲線如圖2所示。

      仿真結(jié)果表明,M水電廠調(diào)速器在孤網(wǎng)參數(shù)下能夠保持機(jī)組穩(wěn)定。由此確認(rèn)孤網(wǎng)失穩(wěn)為M水電廠機(jī)組調(diào)速器參數(shù)整定不合理所致。

      圖2 調(diào)速器在孤網(wǎng)參數(shù)下故障時(shí)M水電廠機(jī)組功率曲線仿真

      2 電網(wǎng)穩(wěn)定模式掃描

      仿真分析后開展了該地區(qū)電網(wǎng)機(jī)組控制系統(tǒng)穩(wěn)定模式計(jì)算掃描,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)非機(jī)電振蕩模式的關(guān)注。使用PSASP6.29對(duì)該地區(qū)全網(wǎng)進(jìn)行小干擾模式掃描,結(jié)果如下。

      2.1 計(jì)算條件

      (1) 選擇夏大正常運(yùn)行方式對(duì)全網(wǎng)進(jìn)行小干擾穩(wěn)定計(jì)算。

      (2) 振蕩頻率范圍0-3.0 Hz。

      (3) 振蕩模式強(qiáng)弱的判定條件是,負(fù)阻尼:ξ%(阻尼比)<0;弱阻尼:0<ξ%<2 %;較弱阻尼:2 %<ξ%<3 %;中等阻尼:3 %<ξ%<5 %。

      2.2 特征值計(jì)算結(jié)果

      該地區(qū)電網(wǎng)系統(tǒng)中沒有出現(xiàn)小于2 %的弱阻尼振蕩模式,但有一個(gè)中等阻尼振蕩模式(見表1)。

      表1 電網(wǎng)阻尼振蕩模式

      2.3 振蕩模式分析

      該振蕩模式特征值為-0.164 239+j4.123 333,振蕩頻率0.656 249Hz,阻尼比3.98 %,機(jī)電回路相關(guān)比7.211 73,屬于中等阻尼振蕩模式。

      該振蕩模式正好與故障發(fā)生地區(qū)B,Q和M 3個(gè)水電廠8臺(tái)機(jī)組相關(guān)。其中與B電廠G2,G1,G3機(jī)組強(qiáng)相關(guān),相關(guān)因子分別為0.138 488, 0.137 006和0.125 554,見表2。

      2.4 GOV模式分析

      對(duì)以上小干擾作業(yè)進(jìn)行PSASP-GOV模式分析,分析調(diào)速器引起的振蕩模式,相關(guān)因子最小值取0.000 1,分析結(jié)果見表3。

      表2 振蕩模式相關(guān)電廠分析

      表3 GOV振蕩模式分析

      通過GOV模式分析得出,與GOV模式相關(guān)的分別為M水電廠G1,G3機(jī)組,見表4。

      表4 GOV振蕩模式相關(guān)電廠分析

      3 機(jī)組孤網(wǎng)參數(shù)實(shí)測(cè)驗(yàn)證

      針對(duì)調(diào)速器并網(wǎng)參數(shù)無法適應(yīng)孤網(wǎng)運(yùn)行的情況,特在M水電廠機(jī)組設(shè)置孤網(wǎng)運(yùn)行模式,在頻率超±0.3 Hz范圍后,自動(dòng)進(jìn)入孤網(wǎng)參數(shù)運(yùn)行。

      3.1 仿真優(yōu)化

      M水電廠孤網(wǎng)參數(shù):Kp=2,Ki=0.3,Kd=0.8。使用該參數(shù),模擬調(diào)速器在孤網(wǎng)參數(shù)下孤網(wǎng)內(nèi)機(jī)組功率振蕩的情況,仿真分析以2015冬大數(shù)據(jù)包為數(shù)據(jù)源。曲線1 PID參數(shù)為2,0.8,1,曲線2 PID參數(shù)為2,0.8,0.8,曲線3 PID參數(shù)為2,0.6,0.8,曲線4 PID參數(shù)為2,0.3,0.8,如圖3所示。

      仿真結(jié)果表明M水電廠調(diào)速器在孤網(wǎng)參數(shù)下,能夠保持機(jī)組穩(wěn)定。

      3.2 實(shí)測(cè)驗(yàn)證

      為了驗(yàn)證孤網(wǎng)參數(shù)的合理性,2015-02-13省調(diào)度控制中心組織對(duì)M水電廠現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了遠(yuǎn)方甩負(fù)荷試驗(yàn),模擬孤網(wǎng)運(yùn)行模式,考察調(diào)速器在該模式下的動(dòng)作情況,試驗(yàn)錄波表明調(diào)速器能夠在該工況下進(jìn)入孤網(wǎng)模式并發(fā)揮調(diào)節(jié)作用,維持機(jī)組穩(wěn)定。

      圖3 調(diào)速器在孤網(wǎng)參數(shù)下故障時(shí)不同PID參數(shù)M水電廠機(jī)組功率曲線仿真

      4 結(jié)論

      調(diào)速器對(duì)電力系統(tǒng)受大小擾動(dòng)后能夠維持穩(wěn)定運(yùn)行有著重要作用。通過仿真分析,得出某地區(qū)電網(wǎng)孤網(wǎng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的非機(jī)電模式振蕩是由于孤網(wǎng)內(nèi)主力機(jī)組調(diào)速器參數(shù)設(shè)置不當(dāng)導(dǎo)致的。通過仿真優(yōu)化,得到優(yōu)化后的孤網(wǎng)參數(shù),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)驗(yàn)證該參數(shù)是合理的。建議開展機(jī)組調(diào)速器、勵(lì)磁系統(tǒng)模型、參數(shù)及功能投運(yùn)情況等核查,推進(jìn)機(jī)組調(diào)速器實(shí)測(cè)與建模,對(duì)可能發(fā)生孤網(wǎng)運(yùn)行的地區(qū),優(yōu)化調(diào)速器參數(shù)、PSS(電力系統(tǒng)穩(wěn)定器)參數(shù),分析機(jī)組調(diào)速器、勵(lì)磁系統(tǒng)控制參數(shù)對(duì)系統(tǒng)振蕩的敏感性,為電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行打好基礎(chǔ)。

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      2 張 芳,房大中,陳家榮,等.阻尼聯(lián)絡(luò)線低頻振蕩的UPFC兩階段控制方法研究[J].中國(guó)電力,2006,39(11):27-32.

      3 王鐵強(qiáng),賀仁睦,徐東杰,等.Prony算法分析低頻振蕩的有效性研究[J].中國(guó)電力,2001,34(11):38-41.

      4 Chiang H D,JeanJumeau R.A More Efficient Formulation for Computation of the Maximum Loading Pointsin Electric Power Systems[J].Power Systems IEEE Transactions on,1995,10(2):635-646.

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      7 湯 宏,吳俊玲,周雙喜.包含風(fēng)電場(chǎng)電力系統(tǒng)的小干擾穩(wěn)定分析建模和仿真[J].電網(wǎng)技術(shù),2004,28(1):38-41.

      8 于之虹,李 芳,孫 璐,等.小干擾穩(wěn)定調(diào)度控制策略在線計(jì)算方法[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2014,34(34):6 191-6 198.

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      10 李佩杰,韋 化,白曉清.小干擾穩(wěn)定約束最優(yōu)潮流的非線性半定規(guī)劃方法[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2013,33(7):69-76.

      2015-06-19;

      2016-04-13。

      毛光輝(1967-),男,高級(jí)工程師,主要從事電力系統(tǒng)運(yùn)行管理、安全管理工作,email:652808534@qq.com.

      秦 睿(1967-),男,高級(jí)工程師,主要從事電力系統(tǒng)分析、柔性輸電研究工作。

      拜潤(rùn)卿(1984-),男,高級(jí)工程師,主要從事電力系統(tǒng)仿真分析工作。

      乾維江(1983-),男,高級(jí)工程師,主要從事電力系統(tǒng)仿真分析工作。

      高 磊(1985-),男,工程師,主要從事電力系統(tǒng)仿真分析方面的工作。

      郝如海(1976-),男,工程師,主要從事電力系統(tǒng)仿真分析方面的工作。

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