韓其利 王賢山 魏艷艷 周海峰 王春雷
摘 要: 通過六西格瑪方法探討了制氫裝置提高制氫量的影響因素。結(jié)果表明正和集團(tuán)焦化干氣制氫裝置轉(zhuǎn)化出口溫度在755~762 ℃、原料氣量在3 360~3 400 Nm?/h范圍內(nèi),可以滿足制氫量≥9 500 Nm?/h,氫氣純度≥99%,產(chǎn)品氫CO含量<10×10-6,產(chǎn)品氫CO2含量<10×10-6要求。
關(guān) 鍵 詞:六西格瑪;制氫;焦化干氣;轉(zhuǎn)化反應(yīng)
中圖分類號:TQ 116 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 1671-0460(2016)04-0803-02
Abstract: Influence factors of improving hydrogen yield of hydrogen production unit were investigated by six-Sigma method. The results show that, when outlet temperature of the conversion reaction is 755~762 ℃, material volume is 3 360~3 400 Nm?/h, the hydrogen yield can reach 9 500 Nm?/h, and hydrogen purity can reach 99%, CO content in hydrogen is less than 10×10-6, CO2 content is less than 10×10-6.
Key words: Six-Sigma; Hydrogen production; Coking dry gas; Conversion reaction
正和集團(tuán)制氫裝置自2006年12月份開工以來產(chǎn)氫量平均在8 000 Nm?/h左右,與裝置設(shè)計值存在偏差,有一定的提升空間。隨著企業(yè)加工規(guī)模的擴(kuò)大,汽油加氫裝置的開工運行,正和集團(tuán)制氫裝置目前產(chǎn)氫量已不能滿足氫源需求,難以達(dá)到產(chǎn)品提升的需求。本文從六西格瑪?shù)墓芾矸椒ǔ霭l(fā),查找裝置存在的問題,找出根本原因并解決,以提高裝置制氫能力,使效益最大化[1]。
1 裝置的運行原理及基線水平
正和集團(tuán)的制氫裝置設(shè)計是以焦化干氣為主原料,生產(chǎn)氫氣規(guī)模為10 000 Nm?/h工業(yè)氫。裝置技術(shù)采用輕烴水蒸氣轉(zhuǎn)化造氣、變壓吸附(PSA)凈化工藝技術(shù)路線。其中,輕烴水蒸氣轉(zhuǎn)化造氣、變壓吸附(PSA)凈化工藝技術(shù)均采用上海華西化工科技有限公司的專有技術(shù)。該裝置由原料氣壓縮、原料氣精制、輕烴水蒸氣轉(zhuǎn)化、中溫變換、PSA以及余熱回收等部分組成[2]。
采用六西格瑪過程能力分析方法對2014年4月至5月裝置制氫量及相關(guān)數(shù)據(jù)分析得出表1。
由表1數(shù)據(jù)可以看出制氫裝置制氫量均值為8507.3 Nm?/h,與裝置設(shè)計值10 000 Nm?/h相差較大,制氫量CpK,PpK值均為0,過程能力很差,亟待改善。氫氣純度均值99.659,滿足裝置要求,其CpK,PpK值表明其短期過程能力、長期過程能力尚可,能夠滿足控制要求。產(chǎn)品氫CO含量均值為1.191,其CpK,PpK值表明其短期能力、長期能力充分,能夠滿足控制要求。產(chǎn)品氫CO2含量均值5.573,其CpK,PpK值表明其短期能力、長期能力充分,能夠滿足控制要求。
2 裝置制氫量影響因子分析
對制氫裝置運行單元進(jìn)行因子分析,采用團(tuán)隊頭腦風(fēng)暴法對原料進(jìn)裝、脫硫部分、轉(zhuǎn)化部分、中溫變換部分、PSA提純部分影響因子進(jìn)行分析,共找出31個因子。通過C&E矩陣對31個因子進(jìn)行打分,采用柏拉圖對關(guān)聯(lián)因子進(jìn)行篩選得出圖1。
通過圖1可知,有13個因子對目標(biāo)影響近80%,對其13個因子用FMEA進(jìn)一步分析。分析后得出可以速贏的三個因子:轉(zhuǎn)化催化劑、中變催化劑及脫附氣壓力。
2.1 三因子速贏方式改善[3]
(1) 轉(zhuǎn)化催化劑撇頭、篩選處理,補(bǔ)充Z418催化劑0.2 t,Z417催化劑0.9 t。轉(zhuǎn)化氣中催化劑含量為4.6%左右。
(2) 中變催化劑更換11.3 t。中變氣中CO含量1.60%左右。
(3)脫附氣壓力調(diào)整為0.04 MPa。投用小火嘴,將脫附氣與燃料氣分開燃燒。火嘴燃燒正常。
三因子速贏后,制氫量約提高至8 727 Nm?/h。
2.2 關(guān)鍵因子相關(guān)性分析
速贏后FMEA分析得出關(guān)鍵因子有原料氣量、配氫量、轉(zhuǎn)化出口溫度。對關(guān)鍵因子相關(guān)性分析得出表2。
由表2數(shù)據(jù)可以看出原料氣量、轉(zhuǎn)化出口溫度與制氫量是相關(guān)的,配氫量與制氫量無相關(guān)性。為避免浪費氫源,同時考慮到裝置工藝運行要求,將配氫量定為(300±10)Nm?/h[4,5]。
原料氣量、轉(zhuǎn)化出口溫度與制氫量有顯著影響。對其進(jìn)行回歸分析得出:制氫量=14 687-4.89原料氣量+0.000 967原料氣量2;制氫量=489 843-1 291轉(zhuǎn)化出口溫度+0.866 4轉(zhuǎn)化出口溫度2。
3 裝置制氫量相關(guān)因子實驗設(shè)計
影響制氫量的關(guān)鍵因子有2個,在已確認(rèn)為最優(yōu)區(qū)域的范圍內(nèi),進(jìn)行響應(yīng)曲面實驗,來研究響應(yīng)變量Y與自變量X的關(guān)系,進(jìn)而找到自變量的參數(shù)設(shè)置使得響應(yīng)變量Y得到最佳值。通過CCF設(shè)計,得出表3。
通過響應(yīng)曲面實驗得出:模型總體有效,沒有失擬現(xiàn)象。R-Sq=98.24%與R-Sq(調(diào)整)=96.98%比較接近,說明模擬較好。轉(zhuǎn)化出口溫度、原料氣量×原料氣量、轉(zhuǎn)化出口溫度×轉(zhuǎn)化出口溫度、原料氣量×轉(zhuǎn)化出口溫度都是高度顯著的,而原料氣量則不顯著。
最后確定回歸方程為:制氫量=567 088-11.8原料氣量-1 448轉(zhuǎn)化出口溫度+0.007 44原料氣量×原料氣量+1.07轉(zhuǎn)化出口溫度×轉(zhuǎn)化出口溫度-0.0473原料氣量×轉(zhuǎn)化出口溫度(圖2)。
為保證裝置穩(wěn)定運行,考慮到裝置運行后期轉(zhuǎn)化爐尾管出現(xiàn)嚴(yán)重炭化現(xiàn)象,轉(zhuǎn)化出口溫度不宜過高。我們要求轉(zhuǎn)化出口溫度低于762 ℃。根據(jù)等值線圖結(jié)果,我們確定轉(zhuǎn)化出口溫度在755~762 ℃、原料氣量在3 360~3 400 Nm?/h范圍內(nèi)(如圖2中陰影部分所示),可以滿足制氫量≥9 500 Nm?/h,氫氣純度≥99%,產(chǎn)品氫CO含量<10×10-6,產(chǎn)品氫CO2含量<10×10-6要求。
由圖3可知:改善前后制氫量對比發(fā)現(xiàn),制氫量明顯提高,且數(shù)據(jù)正態(tài)分布,過程能力較好。
4 結(jié) 論
通過六西格瑪分析,制氫裝置制氫量的關(guān)聯(lián)因子有轉(zhuǎn)化出口溫度及原料氣量。實驗設(shè)計得出轉(zhuǎn)化出口溫度在755~762 ℃、原料氣量在3 360~3 400 Nm?/h范圍內(nèi),可以滿足制氫量≥9 500 Nm?/h,氫氣純度≥99%,產(chǎn)品氫CO含量<10×10-6,產(chǎn)品氫CO2含量<10×10-6要求。
經(jīng)過改善,制氫量達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),同時氫氣純度、產(chǎn)品氫CO含量、產(chǎn)品氫CO2含量等指標(biāo)也得到了保證,但由于時間關(guān)系,對長期流程能力的狀況還有待進(jìn)一步驗證。同時需要按照控制計劃,監(jiān)控各參數(shù)的指標(biāo),將制氫量控制在目前水平。
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