孔海超
摘 要:某高線生產(chǎn)線為全連軋熱軋生產(chǎn)線,主要產(chǎn)品為Φ5-Φ12盤條和盤螺,設(shè)計(jì)年生產(chǎn)產(chǎn)量50萬(wàn)噸。本文主要介紹了該生產(chǎn)線由于設(shè)計(jì)、制造、控制等一系列問(wèn)題而進(jìn)行了主電機(jī)勵(lì)磁控制系統(tǒng)的優(yōu)化改造。從勵(lì)磁控制系統(tǒng)保護(hù)不完善、勵(lì)磁線圈的設(shè)計(jì)線徑較細(xì)、電流檢測(cè)元件檢測(cè)出現(xiàn)偏差等問(wèn)題著手,對(duì)電機(jī)勵(lì)磁控制程序、WinCC畫面和6RA70箱參數(shù)進(jìn)行修改,軋機(jī)直流主電機(jī)保護(hù)得到完善,解決了勵(lì)磁電流原因引起的電機(jī)燒損故障,同時(shí),直流電機(jī)運(yùn)行溫度正常,電機(jī)振動(dòng)減少,并且降低了運(yùn)行噪音。
關(guān)鍵詞:高線;軋機(jī)直流主電機(jī);勵(lì)磁控制系統(tǒng)
由于部分電控設(shè)備不能夠正常運(yùn)行,該生產(chǎn)線生產(chǎn)不能夠穩(wěn)定進(jìn)行,生產(chǎn)作業(yè)率較低。軋機(jī)主電機(jī)勵(lì)磁控制部分故障尤為突出,主要表征為:主電機(jī)勵(lì)磁部分發(fā)熱打火,致使軋機(jī)直流主電機(jī)系統(tǒng)報(bào)故障,電機(jī)勵(lì)磁部分絕緣下降,甚至出現(xiàn)電機(jī)燒毀故障。經(jīng)研究分析,以上故障是由于在產(chǎn)前調(diào)試過(guò)程中,直流主電機(jī)傳動(dòng)控制參數(shù)設(shè)定出現(xiàn)問(wèn)題,同時(shí)設(shè)計(jì)選型和電機(jī)保護(hù)控制聯(lián)鎖不完備,從而引起主電機(jī)不能穩(wěn)定的運(yùn)行,故障率高,直接影響該生產(chǎn)線生產(chǎn)的穩(wěn)定進(jìn)行。
依據(jù)上述原因,如果不及時(shí)解決以上問(wèn)題,會(huì)經(jīng)常發(fā)生設(shè)備故障,生產(chǎn)作業(yè)率將大大降低。
1 生產(chǎn)過(guò)程中軋機(jī)直流主電機(jī)勵(lì)磁控制系統(tǒng)遇到的問(wèn)題
直流電機(jī)是將直流電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能量的電機(jī)。因其良好的調(diào)速性能而在軋鋼生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用。勵(lì)磁是向電機(jī)提供定子電源的裝置,是直流電機(jī)的重要組成部分。勵(lì)磁在直流電機(jī)中的作用是產(chǎn)生勵(lì)磁電流形成磁場(chǎng)來(lái)保證直流電機(jī)能夠進(jìn)行調(diào)速控制。
下面是該高線生產(chǎn)線生產(chǎn)過(guò)程中軋機(jī)直流主電機(jī)勵(lì)磁控制系統(tǒng)遇到的問(wèn)題:
1)電氣設(shè)備的長(zhǎng)期運(yùn)行,很多在線檢測(cè)元件靈敏度下降,勵(lì)磁保護(hù)控制聯(lián)鎖不完備,致使直流電機(jī)勵(lì)磁線圈燒損。
2)直流主電機(jī)勵(lì)磁線圈線徑細(xì),無(wú)法承載較大的運(yùn)行電流。
3)軋機(jī)直流主電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)為閉環(huán)調(diào)節(jié),在生產(chǎn)調(diào)速過(guò)程中,由控制系統(tǒng)向6RA70控制箱發(fā)出勵(lì)磁電流給定值,同時(shí)電流檢測(cè)元件檢測(cè)實(shí)際運(yùn)行的電流值,并將實(shí)際電流值反饋至控制系統(tǒng)與給定值進(jìn)行比較,若實(shí)際電流值小于控制系統(tǒng)的給定電流值,控制系統(tǒng)將增大勵(lì)磁給定電流值,6RA70控制箱增大勵(lì)磁電流;若實(shí)際電流值小于控制系統(tǒng)的給定電流值,控制系統(tǒng)將減小勵(lì)磁給定電流值,6RA70控制箱減小勵(lì)磁電流。由于電流檢測(cè)元件出現(xiàn)問(wèn)題,檢測(cè)誤差增大,并且由于器件老化原因其靈敏度下降,勵(lì)磁電流回饋值就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。若電流檢測(cè)元件檢測(cè)到的電流值比實(shí)際運(yùn)行電流值小,那么控制系統(tǒng)將會(huì)增大勵(lì)磁電流給定值,可能超過(guò)直流電機(jī)的勵(lì)磁額定電流值;同樣檢測(cè)元件檢測(cè)到的電流值比實(shí)際運(yùn)行電流值大,那么控制系統(tǒng)將會(huì)減小勵(lì)磁電流給定值,有時(shí)偏差過(guò)大時(shí),控制系統(tǒng)將會(huì)繼續(xù)減小給定值趨近于零。以下?tīng)顩r均會(huì)引起直流電機(jī)運(yùn)行失控,引起生產(chǎn)停機(jī)和設(shè)備損壞,并且勵(lì)磁實(shí)際電流超過(guò)直流電機(jī)額定電流并長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行時(shí),電機(jī)勵(lì)磁部分電流過(guò)大將會(huì)燒損電機(jī);勵(lì)磁實(shí)際電流過(guò)小甚至為零時(shí),將會(huì)引起直流電機(jī)速度加快,甚至出現(xiàn)“飛車”現(xiàn)象,設(shè)備隱患非常大,甚至對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)造成威脅。
4)6RA70箱報(bào)F005勵(lì)磁故障,現(xiàn)場(chǎng)電機(jī)勵(lì)磁線包過(guò)熱燒毀。
2 針對(duì)直流主電機(jī)勵(lì)磁控制系統(tǒng)問(wèn)題的優(yōu)化改造情況
通過(guò)以上情況可看出為勵(lì)磁部分問(wèn)題,因此,需對(duì)主傳動(dòng)直流電機(jī)勵(lì)磁控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。下面介紹為具體優(yōu)化改進(jìn)情況。
1)對(duì)直流主電機(jī)勵(lì)磁控制的PLC程序進(jìn)行優(yōu)化:因電機(jī)勵(lì)磁線圈的線徑細(xì),無(wú)法承載較大的啟動(dòng)電流(超過(guò)額定電流50A)的沖擊,通過(guò)PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò),將6RA70控制箱的勵(lì)磁電流給定參數(shù)用狀態(tài)字的形式上傳上位機(jī)。在PLC程序中增設(shè)專門限制電機(jī)勵(lì)磁電流給定超限幅的子程序。通過(guò)在PLC程序中增加勵(lì)磁電流限幅來(lái)完成直流主電機(jī)的聯(lián)鎖保護(hù)功能。將讀取的狀態(tài)字經(jīng)計(jì)算變換成實(shí)際電流,把變換出的實(shí)際電流與直流電機(jī)額定電流進(jìn)行比較,若實(shí)際電流值大于直流電機(jī)額定電流的85%并延時(shí)0.2秒,則認(rèn)為系統(tǒng)出現(xiàn)故障,此時(shí)傳動(dòng)裝置輸出重故障并立即停車。
2)完善上位機(jī)WinCC畫面:為了能夠更系統(tǒng)全面的了解直流主電機(jī)的運(yùn)行狀況,可以在最短的時(shí)間內(nèi)應(yīng)對(duì)發(fā)生的故障,降低故障對(duì)其他設(shè)備和人員的影響。將上位機(jī)WinCC畫面中增加檢測(cè)到勵(lì)磁電流大于額定電流80%和檢測(cè)到的勵(lì)磁電流為0的報(bào)警功能。同時(shí)在WINCC歷史趨勢(shì)畫面中增加勵(lì)磁回饋電流值和勵(lì)磁觸發(fā)電流曲線,以便于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各直流主電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)。
3)修改6RA70控制箱設(shè)定參數(shù):在6RA70控制箱中設(shè)定讀取勵(lì)磁給定電流的狀態(tài)字,通過(guò)PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)通訊把6RA70裝置的勵(lì)磁狀態(tài)字的傳遞給上位機(jī),作勵(lì)磁給定電流的百分?jǐn)?shù),便于作曲線進(jìn)行故障分析。
3 小結(jié)
下面對(duì)高線軋機(jī)直流主電機(jī)勵(lì)磁控制系統(tǒng)優(yōu)化進(jìn)行小結(jié),主要通過(guò)以下工作完成:
3.1 傳動(dòng)參數(shù)優(yōu)化
我們將傳動(dòng)柜1D-18D的控制裝置(6RA70)的勵(lì)磁電流參數(shù)P250(勵(lì)磁整流器觸發(fā)角的整流固定限幅),由原來(lái)的全部開(kāi)放角(0度角)通過(guò)分別計(jì)算各機(jī)架勵(lì)磁整流器最大觸發(fā)角度,最終修定為45度角,可以有效限制直流電動(dòng)機(jī)在上電建立勵(lì)磁磁場(chǎng)勵(lì)磁電流的峰值,以此用來(lái)保護(hù)由于勵(lì)磁峰值電流過(guò)高對(duì)直流電機(jī)勵(lì)磁繞組的沖擊,避免電機(jī)勵(lì)磁繞組過(guò)流燒毀。另一方面修改并增加U734參數(shù)(6RA70的狀態(tài)字),把U734.005改為266(勵(lì)磁電流反饋值),U734.006改為252(勵(lì)磁觸發(fā)電流值)并通過(guò)DP網(wǎng)絡(luò)通訊到PLC2程序中,確定DB地址名,實(shí)數(shù)整形,再除以16384最終寄存在MD寄存器當(dāng)中。在WINCC歷史趨勢(shì)中增加勵(lì)磁回饋電流值和勵(lì)磁觸發(fā)電流曲線曲線,以便于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各直流主電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)。
3.2 完善PLC保護(hù)聯(lián)鎖程序
增加勵(lì)磁電流限幅來(lái)完成直流主電機(jī)的聯(lián)鎖保護(hù)功能,若實(shí)際電流值大于直流電機(jī)額定電流的85%并延時(shí)0.2秒,則認(rèn)為系統(tǒng)出現(xiàn)故障,此時(shí)傳動(dòng)裝置輸出重故障并立即停車。運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)勵(lì)磁突然為零,輸出重故障立即停車,若直流電機(jī)起車后勵(lì)磁電流為零時(shí),主畫面閃爍報(bào)警。
經(jīng)優(yōu)化改造后,軋機(jī)直流主電機(jī)勵(lì)磁控制改造后主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)的保護(hù)聯(lián)鎖得到完善,解決了勵(lì)磁電流原因引起的電機(jī)燒損故障,同時(shí),直流電機(jī)運(yùn)行溫度正常,電機(jī)振動(dòng)減少,并且降低了運(yùn)行噪音,大幅度減少設(shè)備停機(jī)時(shí)間,且降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,方便了檢修維護(hù)。