文/朱平,童錢虎,葉常林·神龍汽車有限公司技術(shù)中心
G95超長側(cè)圍沖壓模具開發(fā)
文/朱平,童錢虎,葉常林·神龍汽車有限公司技術(shù)中心
G95是東風(fēng)乘用車自主品牌的高端車型,軸距較長,其中側(cè)圍零件的長度達(dá)到了3596mm。本文就對此側(cè)圍在沖壓工藝設(shè)計、模具結(jié)構(gòu)設(shè)計及現(xiàn)場制造調(diào)試階段,所做的重要工藝技術(shù)方案進(jìn)行描述,以供大家借鑒。
G95側(cè)圍零件形狀如圖1所示,尺寸為3596mm×1248mm,所用材料為DX54D,料厚0.67mm。
圖1 G95側(cè)圍
G95側(cè)圍相對于其他項目,其長度是目前神龍公司最長的,大約比其他側(cè)圍長140mm左右。側(cè)圍是沖壓件中技術(shù)要求最高的,其難度表現(xiàn)在工藝設(shè)計難度高、模具結(jié)構(gòu)復(fù)雜、制造調(diào)試技術(shù)要求高等方面。
開卷落料的可行性方案
經(jīng)過初步工藝預(yù)估,板料的尺寸為3910mm×1550mm,開卷線的步距必須要達(dá)到3910mm,但神龍公司的一廠開卷線只能達(dá)到3810mm,因此無法在一廠實施開卷落料工序。經(jīng)初步討論,需將開卷落料工序放到新工廠,但這個方案會增加生產(chǎn)運(yùn)輸成本,并不是最優(yōu)方案。
針對此問題,在工藝設(shè)計階段對工藝補(bǔ)充作了詳細(xì)的設(shè)計優(yōu)化。優(yōu)化手段為:⑴降低拉延深度;⑵局部優(yōu)化拔模角度,修正后的工藝補(bǔ)充如圖2所示。通過這些修正,將板料的尺寸控制在3805mm,滿足了一廠的生產(chǎn)要求,減少了板料的運(yùn)輸成本。同時由于板料長度的優(yōu)化,材料利用率也比原先定的目標(biāo)值提升了1%。
圖2 工藝補(bǔ)充結(jié)果
拉延成形可行性方案
側(cè)圍零件屬于深拉延零件,最大的拉延深度在350mm左右,存在開裂、起皺、凹陷、滑移等風(fēng)險。側(cè)圍加長后,后三角窗部位將引起A面凹陷,后三角窗深度還會導(dǎo)致側(cè)壁開裂起皺風(fēng)險加重,以及在尾燈處的沖擊線滑移到A面,其有限元分析結(jié)果如圖3所示。在成形過程中,必須針對這些現(xiàn)象對工藝和產(chǎn)品參數(shù)進(jìn)行調(diào)整、修改,使產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計需求和客戶需求的平衡點(diǎn)。
圖3 有限元分析結(jié)果
在圖3中的1處,三角窗處的深度達(dá)到20mm,在成形過程中產(chǎn)生了凹陷,這種變形類似于門把手附近的缺陷。有三種優(yōu)化方案:(1)增加二級臺階,改變成形過程,如圖4所示;(2)使拉延模在此區(qū)域增加寬度100mm及深0.05mm的腔;(3)在凹陷處增加型面補(bǔ)償,此方法必須建立在準(zhǔn)確的預(yù)測變形范圍和大小的基礎(chǔ)之上,但目前技術(shù)水平?jīng)]有能力達(dá)到這個要求。所以對于以上三種優(yōu)化方案,我們綜合采用了前兩種方法,并在最終的模擬和調(diào)試中順利解決了此處的變形問題。
圖4 增加二級臺階
在圖3中的2處,三角窗的深度導(dǎo)致側(cè)壁開裂嚴(yán)重。在工藝設(shè)計階段,通過不斷地調(diào)整產(chǎn)品側(cè)壁的拔模角和圓角,使模擬的變薄率從32%優(yōu)化到25%。為減少調(diào)試的難度,在此處板料上增加一個工藝孔,用于增加材料的流動性,通過工藝孔將材料變薄率控制在19%以內(nèi)?,F(xiàn)場調(diào)試時,取消此處的工藝孔后,零件側(cè)壁未有開裂現(xiàn)象,并在小批量生產(chǎn)中得到了驗證,最后消除了開裂風(fēng)險。雖然調(diào)試結(jié)果未完全遵循工藝設(shè)計方案,但是此處風(fēng)險的消除,離不開前期大量的產(chǎn)品優(yōu)化和工藝優(yōu)化。
圖3 中2處的角部同時存在著起皺問題,因為在成形初始過程中,板料由高低兩點(diǎn)形成一張面,在成形后此面無法被其他部分形狀吸收,所以在此類形狀的零件中,起皺是個普遍現(xiàn)象。解決此類問題的方法一般有兩種,一種是在高低點(diǎn)之間建立一個臺階面,使多余的料在成形過程中被吸收,從而解決起皺。另一種方法是在低點(diǎn)處增加一個凹坑,影響成形過程,并在最終的3~5mm時吸收多余的料。前后兩種方案的對比,第一種方案解決起皺明顯,但是對產(chǎn)品限制較大;第二種方案解決起皺不太明顯,但對產(chǎn)品限制較小。最后,為保證產(chǎn)品的功能要求,選擇第二種方案,結(jié)果在調(diào)試中仍有輕微的波紋,但是不影響產(chǎn)品的功能和外觀的要求。
在圖3中的3處,由于需要降低拉延深度和拔模角,用以提高材料利用率,導(dǎo)致局部尾燈處的沖擊線滑移到A面上。此時,通過對拉延深度的調(diào)整和局部工藝補(bǔ)充的優(yōu)化,最后在滑移線控制和板料的長度之間找到了一個平衡點(diǎn),既滿足開卷線設(shè)備的要求,又將滑移線控制在合理區(qū)域。
拉延模具結(jié)構(gòu)可行性設(shè)計
由于側(cè)圍零件超長(3596mm),拉延凸模輪廓會超過3720mm,超過壓機(jī)氣墊頂桿布置范圍,因此模具結(jié)構(gòu)設(shè)計需要考慮結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和壓力源的問題。經(jīng)過梳理一共得到了四種方案:
⑴氮?dú)鈴椈?。?nèi)外壓邊圈全部用氮?dú)鈴椈商峁哼吜?,所有氮?dú)鈴椈纱?lián)。
⑵氮?dú)鈴椈?氣墊頂桿。如圖5所示,在壓邊圈超出氣墊頂桿布置區(qū)域用氮?dú)鈴椈商峁哼吜?,并在壓邊圈局部區(qū)域布置氮?dú)鈴椈桑ù?lián)),平衡壓邊圈受力狀態(tài),其余部位使用氣墊頂桿。
圖5 氮?dú)鈴椈珊蜌鈮|頂桿配合使用
⑶氣墊頂桿+特殊模具結(jié)構(gòu)。如圖6所示,壓邊圈超出氣墊頂桿布置區(qū)域向下插入凸模,用壓邊圈保證強(qiáng)度,通過模具結(jié)構(gòu)傳遞壓料力。
圖6 氣墊頂桿與模具配合
⑷純氣墊頂桿。壓邊圈超出氣墊頂桿布置區(qū)域空開,不施加輔助壓力源(超出氣墊頂桿區(qū)域懸空)。
設(shè)計階段經(jīng)過多輪的分析論證,在神龍公司現(xiàn)有的壓機(jī)條件下,決定側(cè)圍拉延模的結(jié)構(gòu)采用方案二:氮?dú)鈴椈珊蜌鈮|頂桿混用,氮?dú)鈴椈善鹁植垦a(bǔ)充壓料力和平衡壓邊圈作用,同時在壓邊圈四周均勻布置氮?dú)鈴椈桑?個串聯(lián)安裝),以保持壓邊圈的平衡。采用此方案的模具成本較低,模具強(qiáng)度相對好保證,但調(diào)試時間長,需定期維護(hù)。方案三的結(jié)構(gòu),屬于比較創(chuàng)新的結(jié)構(gòu),也能解決壓力平衡問題,但是其結(jié)構(gòu)存在拆裝缺陷。
調(diào)試初始階段,按設(shè)計方案進(jìn)行調(diào)試,壓料板在成形過程中比較平穩(wěn),未有不正?,F(xiàn)象。但因取料時壓料板在氮?dú)鈴椈傻淖饔孟律仙?,使零件取料空間受限。現(xiàn)場調(diào)試時嘗試取消氮?dú)鈴椈?,以驗證無氮?dú)飧椎目尚行?,?jīng)過多輪調(diào)試驗證,在無氮?dú)飧椎那闆r下,需要降低無壓力源上方的壓料面研合等級,以減小此處的壓邊圈成形受力。
在解決G95側(cè)圍沖壓工藝開發(fā)過程中的各種問題時,我們不僅可以借鑒原本的技術(shù)方案,更可以提煉出在面對工藝問題時須遵循的四點(diǎn)原則:
⑴設(shè)計階段應(yīng)該重視對仿真模擬結(jié)果的分析,通過優(yōu)化工藝方案和改變產(chǎn)品形狀,來保證產(chǎn)品的工藝可行性。
⑵工藝同步工程的主要目的是,在保證產(chǎn)品功能的前提下,提高產(chǎn)品的工藝可行性。
⑶設(shè)計階段制定工藝方案時,需要全方面考慮,從質(zhì)量、周期、成本等各方面分析每個方案的優(yōu)劣性,為最后制定決策提供有力參考。
⑷調(diào)試階段是工藝方案的重要驗證環(huán)節(jié),不能一味追求同設(shè)計一致,可根據(jù)實際調(diào)試情況,對工藝方案作更優(yōu)改進(jìn)。