文/李儉·東風商用車有限公司車身廠
車門外板外開手柄安裝孔周邊A面凹陷問題解決方案
文/李儉·東風商用車有限公司車身廠
隨著汽車工業(yè)的發(fā)展及人們物質(zhì)文明及精神文明生活水平的提高,人們對汽車品質(zhì)的要求不斷提高。車門作為汽車車身A級覆蓋件,其外觀品質(zhì)水平,尤其顯得重要。本文主要是針對東風某車型車門外板外開手柄安裝孔周邊A面凹陷質(zhì)量缺陷產(chǎn)生機理、具體現(xiàn)象進行介紹,同時也向讀者介紹該問題的解決思路、原理和方案,以供讀者參考。
車門外板外開手柄安裝孔產(chǎn)品介紹
車門外板后下角是車門外開手柄安裝孔,該孔大小為125mm×139mm,孔深為5.8mm,該孔前下角半徑R為21mm,前上半徑R為62mm,后上角半徑R為28mm,后下角半徑R為25mm,根部半徑R為2mm。車門外開手柄零件與該孔的法蘭邊型面、輪廓線都有裝配關(guān)系。
A面凹陷質(zhì)量問題介紹
車門外板外開手柄安裝孔周邊A面凹陷主要產(chǎn)生在該孔的上方、下方、前方黑線框圈部位,凹陷主要是采用長方形油石碚的檢測方式,如圖1所示。
圖1 凹陷的檢測方式
車門外板有3道沖壓工序,第一序是拉延成形,第二序是修邊沖孔,第三序是修邊翻邊整形,如圖2所示;車門外開手柄安裝孔在第一序中的內(nèi)容是初步成形,在第二序中是沖孔,最后是通過在第三序整形最終完全實現(xiàn)該孔,該工藝特點是在第一序拉延中將安裝孔深度一次拉深到位,但是為避免拉延成形導致根部R一次拉伸成形過量開裂,所以把根部R放大,20序沖孔后,通過30序整形把根部R整到產(chǎn)品要求尺寸,整形量約1.7mm。
圖2 車門外板的3道沖壓工序
經(jīng)過對車門外板全工序模具調(diào)試分析發(fā)現(xiàn),在拉延工序,車門外板外開手柄安裝孔周邊A面并沒有出現(xiàn)凹陷。在第二序修邊沖孔工序中,沖孔后,車門外開手柄孔上方、前方、下方出現(xiàn)凹陷,具體凹陷部位如圖3黑線框中部位所示。在第三序翻邊整形后,外開手柄孔前下方凹陷向外延伸,如圖4所示,凹陷范圍沿著零件側(cè)壁延伸約90mm×300mm。
圖3 沖孔后前方、上方、下方出現(xiàn)凹陷
圖4 翻邊整形后,零件下方凹陷范圍
第二序沖孔后產(chǎn)生凹陷原因分析
⑴模具研合率不足。
零件沖孔后產(chǎn)生凹陷,一般性的原因是由于模具研合率不足,造成沖孔過程中零件懸空,在沖孔過程中的強大作用力下,零件產(chǎn)生變形,所以第一步是排除模具研合率問題,對沖孔周邊型面進行重新研合。
⑵沖孔后回彈造成型面畸變。
經(jīng)過對沖孔部位上、下模模具型面重新研合合格后調(diào)試,發(fā)現(xiàn)零件凹陷情況基本沒有變化,所以判定20序凹陷是由于沖孔后回彈造成零件型面畸變而產(chǎn)生的。
第三序翻邊整形后凹陷變大原因分析
⑴檢查模具型面壓合率。
翻邊整形過程中,模具上、下模型面研合率不足,造成零件局部懸空,由于在整形過程中強大作用力的作用下,也會使零件變形,但是經(jīng)過對第三序模具型面研合率重新研合合格后調(diào)試,零件凹陷情況基本沒有變化。
⑵減少根部R處的整形量。
根據(jù)門外開手柄實際裝配情況,減少孔根部R處的整形量,由理論的1.7mm整形量減少到1.0mm左右。有輕微的變化,但是從根本上來說沒有改善,基本上可以判斷此方案無法解決該工序產(chǎn)生的凹陷。
經(jīng)過對第三序翻邊整形模具提高研合率及減少外開手柄安裝孔根部R處的整形量調(diào)試驗證,可以最終判定出該工序產(chǎn)生凹陷的原因是翻邊整形過程中產(chǎn)生的材料變形的內(nèi)部力量造成零件型面發(fā)生畸變而產(chǎn)生凹陷的。
解決方案分析
要解決車門外板外開手柄安裝孔周邊A面凹陷問題,有兩個關(guān)鍵問題需要解決,第一個關(guān)鍵問題是沖孔后回彈發(fā)生型面畸變造成凹陷,第二個關(guān)鍵問題是翻邊整形過程中材料變形的內(nèi)部力量造成零件型面的畸變而產(chǎn)生凹陷,通過反復驗證和理論論證,最終定下的解決方案如下:
⑴原來該孔深度5.8mm是在拉延工序一次性拉深到位,改為在拉延工序只拉深3.0mm,并在該孔上方、前方、下方做A面隆起,以隆起中心線為最高點隆起0.5mm,以離孔邊120mm距離做邊界線漸變過渡消失,拉延件合格并沒有產(chǎn)生凹陷。
⑵由于在拉延工序拉深深度減少了2.8mm,在20序沖孔后,車門外開手柄周邊型面回彈非常少,所以零件沒有產(chǎn)生畸變,該處的A面凹陷消除,如圖5所示。
圖5 二序沖孔后沒有產(chǎn)生凹陷
⑶由于外開手柄安裝孔下方翻邊為拉伸性翻邊,在翻邊過程中會產(chǎn)生很大的材料變形力,所以在該部位翻邊每隔70mm左右增加一個三角形(尖角打圓角避免翻邊過程開裂)缺口,缺口深約5mm,缺口部位翻邊高度由原來8mm變成3mm;同時,由于外開手柄孔前下角R比較小,只有21mm,角度約70°呈銳角,法蘭邊寬10mm,整形過程中在其前下角部位產(chǎn)生比較大的應力集中區(qū),那樣必然造成該區(qū)域零件型面產(chǎn)生畸變,從而產(chǎn)生凹陷,必須將該處整形力弱化,才有可能消除該區(qū)凹陷,同時考慮到外開手柄孔本身的強度需求,所以決定把前下角34mm×70mm范圍內(nèi)的法蘭邊減少8mm,保留2mm寬度的法蘭邊保證該孔的強度;外開手柄安裝孔下側(cè)翻邊開缺口及其前下角法蘭邊寬度減少,如圖6所示。
圖6 安裝孔下側(cè)翻邊開缺口及其前下角法蘭邊寬度減少
最終解決效果
通過拉延工序在車門外開手柄安裝孔周邊A面進行隆起,并減少該孔的拉延工序深度,及在該孔下側(cè)翻邊開缺口,及減少其前下角法蘭邊寬度等改善方案后,車門外開手柄安裝孔周邊A面凹陷問題基本消除,如圖7所示。
圖7 車門外開手柄安裝孔周邊凹陷消除
本文描述了車門外板外開手柄安裝孔周邊A面凹陷問題現(xiàn)象、原因,并分析了該凹陷問題的產(chǎn)生機理、解決思路、原理及具體的解決方案,向讀者介紹了一些沖壓凹陷問題解決方法、思路和經(jīng)驗,同時也希望能夠給同行們提供一些借鑒和參考。