韓麗娜,李紹剛
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 萊州 261400)
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鍋爐密封風機節(jié)能改造
韓麗娜,李紹剛
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 萊州261400)
摘要:華電萊州發(fā)電有限公司原密封風機電能浪費大,軸承磨損嚴重。采用永磁調(diào)速節(jié)能技術(shù)對A密封機進行調(diào)速節(jié)能改造,并進行了冷、熱態(tài)試驗。與B密封風機相比,改造后的A密封風機有效降低了廠用電,提高了機組的安全性。
關(guān)鍵詞:密封風機;節(jié)能;改造;永磁調(diào)速
1設(shè)備簡介
密封風的主要作用是給磨煤機提供密封氣源,以防止煤粉侵入磨輥軸承及風粉混合物外漏,同時該系統(tǒng)還向給煤機、噴燃器火檢探頭及空氣預熱器(以下簡稱空預器)上、下軸端提供密封和冷卻風,因此,密封風機運行穩(wěn)定性十分重要[1]。
對密封風機進行永磁節(jié)能技術(shù)應用改造,采用永磁調(diào)速器減少設(shè)備振動,提高電機與負載的可靠性,減少設(shè)備維護,根據(jù)液位自動調(diào)節(jié)負載端的轉(zhuǎn)速,達到調(diào)速節(jié)能的目的。
2原密封風機系統(tǒng)情況
每臺鍋爐配置100%容量的密封風機2臺,1運1備,向6臺磨煤機及磨煤機進、出口擋板提供密封風(鍋爐冷一次風向給煤機提供密封風),防止煤粉外漏。密封風機吸風取自一次風機出口,經(jīng)過濾器后吸入密封風機。密封風機及其電機的主要參數(shù)見表1。
3密封風機系統(tǒng)改造[2-5]
3.1改造必要性分析
#1鍋爐A,B密封風機長期滿負荷運行,用閥門和擋板控制流量,負載運行能耗高,廠用電使用量高。高速運行的密封風機不間斷地為鍋爐制粉系統(tǒng)提供密封風,原密封風機設(shè)計余量較大,電能浪費大,且電機由于長期高速運行,軸承磨損嚴重,影響電機長期安全、穩(wěn)定運行。為了降低密封風機的能耗水平,有必要對密封風機進行改造。
表1 密封風機及其電機的主要參數(shù)
3.2改造方案
經(jīng)過對改造前、后的運行參數(shù)以及改造技術(shù)要求的充分論證,采用永磁調(diào)速節(jié)能技術(shù)對#1鍋爐A密封風機進行改造,延長原密封風機基礎(chǔ),增加永磁調(diào)速器,安裝必可測永磁傳動器,其參數(shù)見表2,以降低廠用電,提高系統(tǒng)的可靠性。
永磁調(diào)速器自帶電動執(zhí)行器,在分散控制系統(tǒng)(DCS)上新增操作界面,用永磁調(diào)速器來調(diào)節(jié)負載的轉(zhuǎn)速,從而達到節(jié)能的目的。改造的內(nèi)容主要包括以下幾方面。
假設(shè)模型中的風險厭惡因子 λ=0.7,β=1,A=0,B=0.6 時,利用Matlab 2016a軟件對模型進行求解,可以得到均值—方差—熵模型的投資策略情況見表2。
(1)基礎(chǔ)相對延長680 mm。
(2)電機向風機反方向移動680 mm,中間放置永磁調(diào)速器。
(3)在DCS畫面新增控制畫面,可手動控制永磁調(diào)速器開度,新增水泵轉(zhuǎn)速顯示,比例-積分-微分(PID)閉環(huán)自動根據(jù)母管壓力控制程序及故障報警。
表2 必可測永磁傳動器參數(shù)
(4)電機的動力電纜和信號電纜的長度不夠,需重新敷設(shè)。為執(zhí)行器添加動力電纜,可從動力機房到電機敷設(shè)動力電纜,采用三相4線制接線,單根線纜的截面積為2.5 mm2,其電源參數(shù)見表3。
表3 執(zhí)行器電源參數(shù)
以1臺風機為例,從DCS控制室到現(xiàn)場控制柜,需鋪設(shè)永磁調(diào)速器的監(jiān)控以及控制屏蔽線,其參數(shù)見表4。
表4 永磁調(diào)速器控制屏蔽線參數(shù)
密封風機改造前現(xiàn)場如圖1所示,密封風機改造后現(xiàn)場如圖2所示。
圖1 密封風機改造前現(xiàn)場
圖2 密封風機改造后現(xiàn)場
4設(shè)備改造后取得的效果
設(shè)備改造后,進行試驗,以#1鍋爐A密封風機為對象,為防止熱態(tài)調(diào)整制粉系統(tǒng)跑粉,初次試驗在冷態(tài)下進行,試驗數(shù)據(jù)見表5、表6,熱態(tài)試驗數(shù)據(jù)選擇在機組負荷為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況下進行。
風機試驗步驟為保持#1鍋爐A密封風機入口調(diào)節(jié)擋板全開,逐漸降低A密封風機轉(zhuǎn)速,調(diào)整密封風與一次風差壓,達到安全、節(jié)能運行的目的。
通過調(diào)閱生產(chǎn)日志發(fā)現(xiàn),2015-11-04 T 06:34:00,#1機組負荷960 MW,A,B,C,E,F(xiàn)磨煤機運行,啟動D磨煤機,密封風機差壓設(shè)定值為4.25 kPa,開啟D磨煤機密封風門后差壓降至4.06 kPa,聯(lián)啟備用密封風機。隨后C磨煤機密封風差壓由2.300 kPa降至1.992 kPa,B磨煤機密封風差壓由2.660 kPa降至2.350 kPa,其他運行磨煤機密封風差壓均大于3.150 kPa。將密封風機差壓設(shè)定值升至4.500 kPa,至2015-11-13 T 13:00:00前,啟動磨煤機投入密封風時均未聯(lián)啟備用密封風機。
2015-11-13 T 12:30:00,#1機組負荷965 MW,A,B,D,E,F(xiàn)磨煤機運行,啟動C磨煤機,密封風機差壓設(shè)定值為4.50 kPa,開啟C磨煤機密封風門后差壓降至4.04 kPa,聯(lián)啟備用密封風機。隨后B磨煤機密封風差壓由2.60 kPa降至2.30 kPa,其他運行磨煤機密封風差壓均大于3.15 kPa。將密封風機差壓設(shè)定值升至4.75 kPa,調(diào)整后的試驗數(shù)據(jù)見表7。
表5 A密封機冷態(tài)試驗數(shù)據(jù)(2015-10-28)
表6 B密封機冷態(tài)試驗數(shù)據(jù)(2015-10-28)
表7 熱態(tài)試驗數(shù)據(jù)(2015-11-13)
注:A磨煤機密封風與一次風差壓3.15 kPa為熱工測點滿量程。
5結(jié)論
通過表5可以看出,#1鍋爐A密封風機轉(zhuǎn)速為1 218 r/min、調(diào)速器開度指令為43%、電流為185 A時,達到B密封風機206 A運行時的密封風壓參數(shù),運行電流節(jié)約20 A。假設(shè)#1機組全年運行330 d,電壓為380 V,功率因數(shù)為0.85,系數(shù)取1.732,則節(jié)約電量20×380×1.732×0.85×24×330÷1 000=88 614.66 (kW·h)。
通過熱態(tài)試驗結(jié)果可以看出,6臺磨煤機運行時,與#2鍋爐相比,#1鍋爐A密封風機能有效降低運行密封風壓力,電流可降低90 A左右,每天節(jié)電約1 200 (kW·h)。假設(shè)#1機組全年運行330 d,則節(jié)約電量90×380×1.732×0.85×24×330÷1 000=398 765.98 (kW·h),節(jié)能效果顯著。
因此,采用永磁調(diào)速節(jié)能技術(shù)對#1鍋爐A密封風機進行調(diào)速節(jié)能改造,可有效降低廠用電,提高系統(tǒng)的可靠性。
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(本文責編:弋洋)
收稿日期:2016-01-19;修回日期:2016-03-08
中圖分類號:TM 621.2
文獻標志碼:B
文章編號:1674-1951(2016)03-0066-03
作者簡介:
韓麗娜(1985—),女,山東濟南人,工程師,工學碩士,從事電廠運行方面工作(E-mail:lina0904@163.com)。
李紹剛(1982—),男,山東曲阜人,工程師,工學碩士,從事電廠運行方面工作(E-mail:15153577692@139.com)。