程文峰,孫健
(1.中國電力投資集團公司江西分公司,南昌 330006; 2.江西中電電力工程有限責任公司景德鎮(zhèn)分公司,江西 景德鎮(zhèn) 333000)
?
某670 t/h循環(huán)流化床鍋爐回料閥堵塞問題分析及處理
程文峰1,孫健2
(1.中國電力投資集團公司江西分公司,南昌330006; 2.江西中電電力工程有限責任公司景德鎮(zhèn)分公司,江西 景德鎮(zhèn)333000)
摘要:某循環(huán)流化床鍋爐頻繁發(fā)生回料閥立管堵灰,通過分析發(fā)現(xiàn)其主要原因為高壓流化風風壓低,從運行操作、設(shè)備改造和技術(shù)管理方面提出針對性措施。改進后,回料閥立管堵塞問題得以解決。
關(guān)鍵詞:鍋爐;循環(huán)流化床;回料閥;立管;堵管
0引言
某循環(huán)流化床鍋爐型號為HG-670/13.7-L·PM19,于2006年7月投產(chǎn)。自2010年1月至今,該爐已發(fā)生回料閥堵塞問題26次。2012年2月18日、3月10日發(fā)生回料閥堵塞后引發(fā)了機組停運。通過與現(xiàn)場運行、技術(shù)人員交流,調(diào)取當時運行參數(shù),分析查找出了回料閥堵塞的主要原因為高壓流化風風壓低。
1鍋爐設(shè)備概況
該爐為自然循環(huán)、平衡通風、一次中間再熱、超高壓參數(shù)循環(huán)流化床鍋爐(CFB)。鍋爐采用H型布置方式,主要由爐膛、高溫絕熱旋風分離器、氣動式分流回灰換熱器(又稱外置換熱器)及尾部對流煙道4部分組成。4個高溫絕熱旋風分離器分別置于鍋爐兩側(cè),被其分離的循環(huán)物料經(jīng)立管、分配室分成2路返回爐膛:一路由高溫返料室、高溫回料斜腿返回爐膛;一路由內(nèi)、外均流室及外置換熱器、低溫回料斜腿返回爐膛。
2回料閥堵塞經(jīng)過和原因分析[1-2]
2.1事發(fā)經(jīng)過
2012-03-10 T 14:58:00,#8機組負荷185 MW,#1分離器立管上部壓力測點高;14:59:00,按回料閥堵塞預(yù)案進行擾動處理,無效;15:02:00,進一步采取壓火處理;15:11:00,#1分離器立管各部基本恢復(fù)正常;15:33:00,#3立管上部壓力測點突然升高,采取壓火處理,無效;16:00:00,#2旋風分離器立管溫度異常上升至1 116 ℃;16:17:00,#4旋風分離器立管溫度異常上升至1 086 ℃。由此判斷#2,#3,#4回料閥均發(fā)生堵塞,鍋爐停爐,機組與系統(tǒng)于16:28:00解列。
停爐后,工作人員進爐膛檢查發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)靠后墻有松散物料結(jié)塊,未發(fā)現(xiàn)高溫焦塊;爐膛布風板拼縫開裂(澆注料),10余個風帽因接管斷裂而掉落,致使大量漏入水冷風室的爐渣堵在#2,#3,#4風道燃燒器出口風道;另外,#2回料閥分配室風帽掉落2個,磨損3個,外均流室清灰時發(fā)現(xiàn)1塊300 mm×400 mm×400 mm耐火材料脫落,#3回料閥中4個風帽磨損。
2.2原因分析
2.2.1立管上、下部壓力
圖1為#1立管上、下部料位壓力變化曲線,圖2為#1~#4立管上、下部料位壓力變化曲線。正常情況下,立管上、下部料位壓力為負值,此時表示料位低于此測點;當物料蓋住此測點后,壓力為正值。從圖1、圖2可以看出,14:58:00,#1立管上部壓力高,而下部壓力已于14:30:00左右上升了1個臺階,即已提前28 min有報警信號;15:33:00,#3立管上部壓力高,而下部壓力已于15:28:00左右上升了1個臺階,即已提前5 min有報警信號;#2,#4立管下部料位壓力早在07:00:00左右就曾有階躍變化,只是其后的累積變化不如#1立管發(fā)展快,且又連續(xù)2次受壓火處理影響,所以上、下部料位壓力高信號在圖中幾乎同時出現(xiàn)。
圖1 #1立管上、下部料位壓力變化曲線
圖2 4只立管上、下部料位壓力變化曲線
圖3 回料閥各風室風壓
2.2.2回料閥各風室風壓與立管料位
圖3是回料閥分配室壓力、高溫回料室壓力以及內(nèi)、外均流室壓力變化曲線。循環(huán)灰被旋風分離器分離后落入立管,進入回料閥分配室,再由分配室分成2部分:一部分經(jīng)高溫回料室回到爐膛;另一部分經(jīng)內(nèi)、外均流室及外置換熱器、低溫回料室回到爐膛。循環(huán)灰如欲順利流回爐膛,必須保持回料閥各風室有一定風壓、風量,使循環(huán)灰處于疏松流動狀態(tài)。從圖3可以看出,回料閥各風室風壓在15:00:00左右都有較大壓降(此時正是處理立管堵塞的時期),這意味著循環(huán)灰的流動性打折扣,嚴重時甚至停止流動。
回料閥各風室風壓為何會降低?繼續(xù)檢查高壓風機母管壓力,如圖4所示:高壓風機母管壓力在15:00:00左右發(fā)生突降,該突降缺口約15 min。為便于分析,把立管料位、回料閥主要風室風壓和高壓風機母管風壓等圖拼在一起,如圖5所示。
圖5 回料閥主要風室風壓與立管料位
圖4 高壓風機母管壓力
至于高壓風機母管壓力為何會突降,據(jù)電廠技術(shù)人員對運行操作檢查時發(fā)現(xiàn),在處理#1立管出現(xiàn)正壓時,增大了#1高溫返料風室的風量,風門開度由30%左右增至99%,導致整個高壓風系統(tǒng)壓力均下降,使#2,#3,#4高溫返料風室的風量急劇下降,最終使#2,#3,#4回料閥和立管發(fā)生堵塞。進一步收集的高壓風機(又稱回料閥流化風機)電動機電流、各高溫返料室風量變化曲線等證實了此操作過程,如圖6所示。
上述情況表明:運行中提高某一高溫返料室風量時,應(yīng)增投1臺高壓風機,防止高壓風系統(tǒng)壓力下降,影響其他高溫返料室風量。如果受高壓風管道系統(tǒng)條件限制,不允許2臺高壓風機并列運行,應(yīng)盡快改進該系統(tǒng)。
3小結(jié)和建議[3-4]
3.1小結(jié)
本次回料閥立管堵灰問題,除了循環(huán)灰量過大外,還與循環(huán)灰在立管中繼續(xù)燃燒(即循環(huán)灰碳的質(zhì)量分數(shù)過高)、壓火后高溫返料室風量擾動操作不當有關(guān)。循環(huán)灰碳的質(zhì)量分數(shù)過高問題與氧量或風量控制不當有關(guān)。
3.2建議
3.2.1對設(shè)備系統(tǒng)的改進和測量設(shè)備的維護
(1)建議加裝外置床放灰裝置。當循環(huán)灰量過大時,將循環(huán)灰引至滾筒冷渣器內(nèi),使設(shè)備在運行中能排出循環(huán)灰量,而無需降負荷、降床壓運行。目前外置床的放灰坑在爐左側(cè)負零米層,容量小且不易清理,已經(jīng)廢棄。
(2)高壓風系統(tǒng)問題。如果高壓風管道系統(tǒng)受條件限置,2臺高壓風機不能并列運行,則應(yīng)盡快改進該系統(tǒng)。
(3)入爐煤顆粒度過細問題。發(fā)電廠燃料運行部門沒有調(diào)閱顆粒度分析報告,雖然為防止煤粒過度破碎,已經(jīng)將1級破碎機錘頭全部拆除,但煤粒仍然太細。應(yīng)當在有足夠空間場地的情況下,在1級破碎機前增加1級篩分設(shè)備,使合格煤粒直接進入煤倉。
圖6 風機電流與各高溫返料室風量變化曲線
3.2.2對運行操作的改進
(1)回料閥立管堵塞問題的處理(包括對風室的風量擾動操作,壓火后對各風室風量擾動操作)。某個回料閥立管堵塞后,對相應(yīng)風室的風量進行擾動操作時,注意不應(yīng)降低其他風室的風量,否則應(yīng)增加1臺高壓風機,防止其他回料閥立管堵塞。
(2)某個回料閥立管堵塞并壓火后,按壓火操作要求,在一定時間內(nèi)應(yīng)保持各回料閥風室風量正常,在各回料閥風室沒有正常風量的情況下,不允許啟動一次風機,否則將造成事故擴大。
(3)上述措施中,條件成熟的發(fā)電廠應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的操作提示、報警,以隨時提醒操作人員。
3.2.3技術(shù)管理改進
(1)嚴格執(zhí)行缺陷申請、消缺登記和消缺率保持等管理制度,確保消缺的及時性、有效性。
(2)加強煤場管理,適當添置有關(guān)設(shè)備,爭取實現(xiàn)燃用煤質(zhì)預(yù)報,使運行操作人員對煤質(zhì)變化有提前準備。
(3)修編相關(guān)運行規(guī)則章程。隨著時間的推移、認識的提高和設(shè)備實際狀況的改變,應(yīng)發(fā)動運行、檢修、管理、技術(shù)等人員對現(xiàn)行規(guī)則章程提修改意見;組織專業(yè)技術(shù)骨干,集中意見與智慧,把新鮮、有效的運行、檢修經(jīng)驗和技術(shù)(包括安全、節(jié)能、環(huán)保和典型事故處理等)溶入新規(guī)則章程中;規(guī)則章程修定后,應(yīng)組織宣貫、學習,著重從實際運行操作方面對宣傳貫徹學習情況進行檢查、驗證、考試。對在修編過程中積極參與投入、成績突出者,應(yīng)給與適當獎勵、晉級或提拔。
4結(jié)束語
上述設(shè)備改進建議正在計劃實施中,改進后,避免了一次回料閥堵塞的可能,由同類原因引起的堵塞問題得到遏制,相應(yīng)的運行措施已初見成效。
參考文獻:
[1]孫獻斌,黃中.大型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)與工程應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2012.
[2]蔣敏華,孫獻斌.自主知識產(chǎn)權(quán)大型CFB鍋爐的開發(fā)研制[C]//中國電機工程學會.2006年中國電機工程學會年會論文集,2006:763-769.
[3]135 MW級循環(huán)流化床鍋爐運行導則:DL/T 1034—2006[S].
[4]彭小崢,陳念祖,段宏波.江西大型電站循環(huán)流化床鍋爐的整治和運行情況[C]//中國電機工程學會.2006年中國電機工程學會年會論文集,2006:479-488.
(本文責編:弋洋)
收稿日期:2013-10-11;修回日期:2016-01-18
中圖分類號:TM 621
文獻標志碼:B
文章編號:1674-1951(2016)03-0054-04
作者簡介:
程文峰(1970—),男,江西南昌人,高級工程師,國家注冊監(jiān)理工程師,國家注冊一級建造師,從事工程建設(shè)和鍋爐專業(yè)方面的工作(E-mail:chengwenfeng70@163.com)。