楊建榮 趙樂 王寶珠
【摘要】針對河北石家莊某電廠2×300MW汽輪機,低壓缸效率低于設(shè)計值,進行針對性分析,制定出一號機組A級檢修設(shè)備改造方案,項目實施后收到了良好效果。
【關(guān)鍵詞】汽輪機;低壓缸;設(shè)備改造;節(jié)能
汽輪機作為電廠的主要工具,其效率的高低對電廠的節(jié)能降耗以及其經(jīng)濟指標有著重要的影響。低壓缸的進口級段通流效率偏低是導(dǎo)致機組試驗熱耗率偏高于設(shè)計值的主要原因。在此本文主要針對石家莊某電廠一號300MW汽輪機低壓缸效率偏低的問題,著重從低壓缸進汽流動場以及其氣流收到阻力方面進行了分析、探討。
1、設(shè)備狀況
石家莊某電廠一號汽輪機組,是東方汽輪機生產(chǎn)的型號為CC330/238- 16.7/1.0/0.5 /537/537亞臨界中間再熱雙可調(diào)抽汽供熱式汽輪機組。高、中壓部分為分缸結(jié)構(gòu),具有獨立的高壓缸和中壓缸,低壓缸為雙流、雙排結(jié)構(gòu)。低壓缸采用焊接三層缸結(jié)構(gòu),軸承座在低壓外缸上。低壓內(nèi)缸進汽室設(shè)計為裝配式結(jié)構(gòu),整個環(huán)形的進汽腔室與內(nèi)缸其它部分隔開,并且可以沿軸向徑向自由膨脹,低壓進汽口設(shè)計為鋼板焊接結(jié)構(gòu),可以減輕進汽口的重量,同時避免了鑄件可能存在的缺陷。低壓缸為中部進汽,汽流對稱向兩側(cè)流動。
2、對該機組低壓缸缸效情況分析如下
2.1 運行參數(shù)分析:
2.1.1 低壓缸各段抽汽參數(shù)分析:對該機組運行中六、七、八段抽汽溫度、壓力對比分析,均與東方汽輪機廠提供的設(shè)計值基本相符。說明低壓缸級間及內(nèi)缸結(jié)合面無明顯漏汽現(xiàn)象。
2.1.2 低壓缸軸封漏汽的影響:
2012年10月21日定期進行一號機組真空嚴密性試驗,試驗結(jié)果為313 Pa/min,為不合格。試驗時#1機軸封壓力一直維持投產(chǎn)以來的30KPa,規(guī)程規(guī)定軸封母管壓力維持25KPa--35KPa之間,試驗時軸封母管壓力符合規(guī)程規(guī)定??紤]到軸封間隙偏大,提高軸封母管壓力至上限35KPa,再次進行真空嚴密性試驗,試驗結(jié)果為140Pa/min,達到良好。繼續(xù)升高軸封壓力做試驗,真空嚴密性維持不變,試驗說明軸封間隙略有偏大,或者存在一定磨損。目前通過提高軸封壓力能夠彌補。需要利用機組檢修機會解體檢查,必要時更換。
2.1.3 低壓缸排汽參數(shù)分析:
從低壓缸參數(shù)分析發(fā)現(xiàn)低壓缸排汽略有偏流現(xiàn)象,兩側(cè)排汽存在不均衡現(xiàn)象。
2.2 設(shè)備結(jié)構(gòu)方面:
機組安裝時發(fā)現(xiàn),低壓缸進汽蒸汽室沒有設(shè)計分向?qū)Я靼澹ㄈ鐖D1),蒸汽進入蒸汽室后直接撞擊在進汽室隔板上,靠壓力自然分流,造成分流不均。同時造成蒸汽流動過程中,擾動增加,流動性能下降,能耗升高。一號汽輪機性能試驗計算出低壓缸效率為86.683%,低于東方汽輪機廠提供的熱力平衡圖(保證熱耗7890KJ/kwh)THA工況下的低壓缸效率90.03%,偏低3.347%,嚴重影響汽輪機整體效率,造成供電煤耗上升,機組效率下降。
3、優(yōu)化方案
通過分析得出結(jié)論,如果在低壓缸進汽口加裝導(dǎo)流板,使進汽口拐角處形成平滑流道減小撞擊阻力,改善該區(qū)域的流場。通過優(yōu)化結(jié)構(gòu),使得低壓缸進汽道氣動性能得到改善,壓力損失下降,提高了低壓缸第一級的效率,達到了節(jié)能降耗的目的,機組經(jīng)濟效益也得到很大的提高。根據(jù)東汽提供的數(shù)據(jù),蒸汽流經(jīng)此處會產(chǎn)生0.02MPa左右的壓降。加裝導(dǎo)流板進行優(yōu)化后,機組熱耗可降低25kj/kw.h,因此有必要增設(shè)導(dǎo)流板,優(yōu)化低壓缸進汽口流場。
其他優(yōu)化項目有低壓缸中分面改造、低壓進汽隔板增加密封、通流汽封齒形式的改進將迷宮梳齒式汽封改為蜂窩式汽封,通過設(shè)備改造充分提高低壓缸缸效。
4、項目實施方案
如下圖所示,加工低壓缸進汽分向?qū)Я靼澹馁|(zhì)為:15CrMoA,直徑1700mm,導(dǎo)流板制作完成后,采取螺絲緊固加焊接的方式,安裝到低壓缸進汽蒸汽室中間部位,從而達到減小蒸汽擾動,降低蒸汽流動損失的目的。導(dǎo)流板安裝過程中,焊接存在一定風(fēng)險,應(yīng)嚴格按照相應(yīng)的焊接工藝進行,確保焊接質(zhì)量,導(dǎo)流板安裝牢固,防止脫落。
一號機組于2013年9月4日23時27分解列轉(zhuǎn)為A級檢修,按照進度對汽輪機本體揭缸檢查、檢修,對相關(guān)設(shè)備進行改造。低壓缸解體后發(fā)現(xiàn),第一級噴嘴左右兩側(cè)進汽倒圓角裝反,造成該區(qū)域產(chǎn)生蒸汽窩流,節(jié)流損失增大,嚴重影響機組能耗。按照圖紙要求進行了重新安裝,同時按照技術(shù)要求對低壓缸進汽導(dǎo)流板進行了安裝。(如圖2、3)
本項改造完成后,預(yù)計熱耗下降約25kJ/(kw.h),預(yù)計供電煤耗降低約=HRfh/[ηgl×ηgd×7×4.18×(1-δ)]
=25/[92.4%×99%×7×4.18×(1-5.67%)]
=1g/kw.h
其中:HRfh - 汽機熱耗率變化率,
ηgl - 鍋爐效率設(shè)計值,
ηgd - 管道效率取,
δ -廠用電率。
按等效年利用小時數(shù)5500h,年節(jié)約標煤約300000×5500×1=1650噸,標煤價格按700元/噸計算,年直接效益為110萬元左右。
5、結(jié)語
石家莊某熱電有限公司一號機組,低壓缸進汽區(qū)優(yōu)化改造方案實施后收到了良好的效果,機組啟動后性能試驗結(jié)果低壓缸效為87.826%,比改造前提高1.143%。改造過程中也發(fā)現(xiàn)了低壓缸第一級噴嘴左右兩側(cè)進汽倒圓角裝反問題,雖然未對機組安全運行造成威脅,但是機組經(jīng)濟性受到較大影響,糾正后節(jié)流損失明顯減小;建議同類型機組利用機組檢修機會,認真檢查并消除影響機組經(jīng)濟性的因素,提高機組效率。
參考文獻:
[1]汪玉林編.汽輪機設(shè)備檢修實用技術(shù)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,ISBN:9787122132550.2012-06-01.
[2]王德堅 等著,王德堅等編.汽輪機設(shè)備檢修[M].中國電力出版社,ISBN:9787512327757.2012-07-01.