穆生德 高鑫
【摘要】目前,我國的火電廠排煙溫度普遍較高,排煙熱損失較大。采用低溫省煤器是回收排煙熱量的有效方法之一。本文對330MW鍋爐進(jìn)行低溫省煤器加裝前后的鍋爐熱力環(huán)保特性進(jìn)行了分析,研究發(fā)現(xiàn)采用低溫省煤器可以降低煤耗2.4g/kWh,脫硫和除塵效率分別提高至99.16%和99.8%,達(dá)到了節(jié)能環(huán)保地目的。
【關(guān)鍵詞】低溫省煤器;排煙損失;脫硫
前言
排煙溫度是影響排煙損失的最重要的因素。我國現(xiàn)役的火力發(fā)電機(jī)組的排煙溫度大都在130~150℃,與國際水平相比,排煙溫度普遍較高。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),排煙溫度每下降20℃,則排煙熱損失可以減少0.6%~1%。有效利用鍋爐尾部煙氣的余熱,是發(fā)電企業(yè)亟待解決的問題之一。
某電廠三期5#鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛、平衡通風(fēng),除塵方式為電除塵。鍋爐額定出力時(shí)的設(shè)計(jì)排煙溫度為129℃。而實(shí)際運(yùn)行中,各季節(jié)排煙溫度均高于設(shè)計(jì)值,夏季甚至?xí)哌_(dá)150℃。故設(shè)計(jì)在鍋爐煙道尾部加裝低溫省煤器,回收利用煙道尾部余熱。
1、系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)措施
1.1 受熱面的防腐
低溫腐蝕是鍋爐尾部煙道常見的問題之一。當(dāng)煙氣沿著尾部煙道流動(dòng)過程中會(huì)產(chǎn)生2個(gè)金屬低溫防腐的安全區(qū)和2個(gè)低溫腐蝕嚴(yán)重區(qū)。設(shè)計(jì)的原則就是要保證低溫腐蝕處于腐蝕速率較低的區(qū)域。設(shè)計(jì)中應(yīng)核算設(shè)計(jì)煤質(zhì)下的煙氣露點(diǎn)及最低管壁溫度,控制入口水溫及出口煙溫以保證受熱面鋼材在低腐蝕區(qū)域運(yùn)行。
1.2 受熱面的防磨
要對低溫省煤器受熱面的煙氣流程進(jìn)行數(shù)值模擬,分析流場中煙氣走廊、煙氣渦流的位置及產(chǎn)生原因,作好預(yù)防措施;要控制好受熱面的流速,使煙氣在保有一定自清灰能力的基礎(chǔ)上,盡量減少磨損,通常進(jìn)入除塵器前煙氣速度保持在9m/s左右。
1.3 受熱面的除灰
設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)臒煔饬魉?,可以使低溫省煤器具有一定的自清灰能力。同時(shí)設(shè)立蒸汽、聲波兩級吹灰系統(tǒng),保證受熱面的除灰效果,使受熱面保持較好的換熱系數(shù)。
2、低溫省煤器的系統(tǒng)流程
如圖1:從#1低加進(jìn)口與#2低加出口接出的部分主凝結(jié)水通過調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)控制在70℃,通過循環(huán)泵,分成8路進(jìn)入低溫省煤器,與煙氣逆流換熱。通過兩組低溫省煤器,凝結(jié)水有70℃溫升乃至103℃,再經(jīng)由室外管線回到汽機(jī)房0米層的#3低加出口處,與主凝結(jié)水回合后進(jìn)入#4低加。
圖1低溫省煤器的系統(tǒng)流程圖
3、節(jié)能環(huán)保效果分析
3.1 熱力系統(tǒng)節(jié)能分析
利用低溫省煤器吸收煙道尾部的余熱加熱部分主凝結(jié)水,可以有效減少發(fā)電的熱損失,但增加的循環(huán)泵也會(huì)消耗一定的電量。投用低溫省煤器前后的熱力系統(tǒng)狀況的對比如表1所示:
凝結(jié)水吸收排煙的熱量,使得#3低加凝結(jié)水的出口溫度提高了12.1℃。真空度下降了0.91,但幾乎不會(huì)對熱耗率產(chǎn)生影響。排煙溫度下降了50℃左右,使得煙氣體積流量減少了約10%,減少阻力約400kPa,增加的低溫省煤器的結(jié)構(gòu)增加了尾部煙道的阻力損失為320kPa,引風(fēng)機(jī)綜合電耗下降,凝結(jié)水量增加,循環(huán)泵用電量增加,廠用電率增加0.04%。
3.2 環(huán)保效果分析
由表2可知:由于排煙溫度的下降,有效地提搞了電除塵器的比集塵面積,降低了煙塵的比電阻下降,使得電除塵器出口煙塵下降到12.14 mg/Nm3,除塵效率提高到99.8%。煙氣在除塵器之前溫度降低,部分煙氣中的酸凝結(jié)成霧滴,此時(shí)煙氣中灰濃度較高,霧滴被堿性灰粒吸收,酸堿中和,易于被電除塵器捕集,在脫硫之前就使得煙氣中酸濃度下降,故脫硫效率從原來的95.8%提高到99.16%。
4、小結(jié)
對330MW鍋爐進(jìn)行低溫省煤器改造后:
1. 增加的設(shè)備增加了廠用電耗,廠用電率增加了0.04%,但利用了煙道尾部余熱,廠標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電煤耗下降了2.4 g/kWh,達(dá)到了節(jié)能的目的。
2. 電除塵器出口煙塵下降到了12.14 mg/Nm3,除塵效率提高到99.8%,脫硫效率從原來的95.8%提高到99.16%,達(dá)到了更高的環(huán)保要求。
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