劉凱 高延楠 胡濱
摘 要:針對邯鋼新區(qū)PLTCM在調(diào)試生產(chǎn)以來卡倫賽卷曲機出現(xiàn)的各種問題,通過對該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、工作原理的深入分析研究。成功解決了芯軸卷筒卡死、旋轉(zhuǎn)配油故障等問題,并取得了良好的效果。從而保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
關鍵詞:冷軋;卡倫賽卷曲機;旋轉(zhuǎn)進油;芯軸卡死
1 卡倫賽卷曲機機械結(jié)構(gòu)介紹
在冷軋生產(chǎn)中為保持板帶高速連續(xù)軋制,普遍采用的卡倫賽雙卷曲機構(gòu)作為軋機出口帶鋼卷曲設備??ㄓ捎诶滠堒堉浦行枰浅4蟮膲合铝Γ瑸榻档蛶т撥堉浦械膲合铝?,必須在軋制中采用張力軋制,卡倫賽卷取機與軋機入口的張力輥組共同構(gòu)成了帶鋼的拉伸張緊裝置??▊愘惥砣C位于軋機出口,與飛剪及皮帶助卷器配合完成帶鋼分卷重新卷曲的過程。
2 卡倫賽卷曲機的工作原理
卡倫賽卷取機由兩臺主電機、一臺減速箱及一個大轉(zhuǎn)子構(gòu)成。其中大轉(zhuǎn)子上又分為1#、2#芯軸。減速箱出口傳動軸經(jīng)過特殊設計,其空心軸供分為三層,外層齒輪傳動1#芯軸,中間層齒輪傳動2#芯軸,內(nèi)部配置各種液壓潤滑油管。在正常工作卷取的過程中,其轉(zhuǎn)盤的鎖緊定位是由布置在大轉(zhuǎn)盤兩側(cè)的出,入口擋塊完成。.
為保證鋼卷在卷曲后能夠正常卸卷,卷筒在卷曲帶鋼之前要進行膨脹,擴大卷筒直徑。當完成卷曲后需要卸卷時卷筒需要收縮,鋼卷車完成托起卸卷過程。由于卡倫賽轉(zhuǎn)子不停的旋轉(zhuǎn),為保證液壓油的正常供應,需要一種旋轉(zhuǎn)給油裝置以保證卷筒漲縮工作。
旋轉(zhuǎn)給油器主要分定子與轉(zhuǎn)子組成,其轉(zhuǎn)子進油管路布置在雙層傳動空心軸內(nèi)部與其一起旋轉(zhuǎn)。定子固定在支架上與外側(cè)進、回油管連接。液壓油可通過定子與轉(zhuǎn)子形成的環(huán)形封閉油腔進入到轉(zhuǎn)子的油管中。從而完成芯軸卷筒的漲縮配油過程。
3 卡倫賽卷曲機在工作中易出現(xiàn)的故障及處理辦法
卡倫賽卷取機在使用中發(fā)生如抽芯、芯軸不膨脹、芯軸不收縮等故障。卡倫賽卷取機作為關鍵設備,一旦發(fā)生故障將導致生產(chǎn)線停車,會造成嚴重的生產(chǎn)事故。因此在日常生產(chǎn)維護中要重點關注。
3.1 故障分析及措施
3.1.1卡倫賽卷取芯軸無法收縮原因及措施
1)機械故障:卷取機芯軸扇形板潤滑不良可導致異形塊燕尾槽之間粘連而引起伸縮缸不足以克服之間摩擦阻力而引起芯軸無法收縮膨脹導致重大設備事故。因此需要定期對扇形板進行補充潤滑脂。
2)液壓系統(tǒng)故障主要有三方面:
第一,芯軸伸縮慢,檢查系統(tǒng)中節(jié)流閥是否正常,系統(tǒng)中的鎖緊球閥是否處于常開位置。。
第二,芯軸膨脹不能保壓,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)引起芯軸不能保壓的原因為系統(tǒng)出現(xiàn)內(nèi)泄,而系統(tǒng)中易在主旋轉(zhuǎn)給油器或分旋轉(zhuǎn)給油器的分割油腔處出現(xiàn)內(nèi)泄。對出現(xiàn)漏油的給油器進行檢查更換,保證芯軸液壓缸系統(tǒng)膨脹壓力。
第三,發(fā)現(xiàn)在工作中主旋轉(zhuǎn)給油器端蓋密封損壞頻繁,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)泄流管的流量不足,引起泄流壓力過高導致主旋轉(zhuǎn)給油器密封損壞。為解決這一問題,單獨給旋轉(zhuǎn)給油器制作一根卸油管路。從而避免主旋轉(zhuǎn)給油器頻繁損壞的事故發(fā)生。
3.2 芯軸卸卷抽芯原因及措施
卡倫賽卷取機另外一個主要事故為芯軸在鋼卷小車卸卷時出現(xiàn)抽芯情況,抽芯嚴重會導致鋼卷掉入地下油庫引起長時間事故以及鋼卷質(zhì)量問題。
引起卡倫賽芯軸抽芯的主要原因經(jīng)過分析主要由兩方面引起:
第一,接鋼卷小車鞍座調(diào)整不對中,導致芯軸的中心線與鞍座的中心線不在同一平面上。一旦鋼卷落在接鋼卷小車上,將會導致鋼卷出現(xiàn)向某一側(cè)傾斜,導致鋼卷內(nèi)側(cè)摩擦到芯軸上,接鋼卷車移動時就會產(chǎn)生抽芯現(xiàn)象。為避免該事故發(fā)生,要求定期對接鋼卷小車的鞍座中心線進行測量,一旦出現(xiàn)中心偏差過大及時進行調(diào)整。
第二,接鋼卷小車上的舉升液壓缸接鋼卷后如果出現(xiàn)不保壓也會導致鋼卷位置降低芯軸抽芯事故發(fā)生。引起液壓缸不保壓的原因有兩方面:即液壓缸內(nèi)泄或溢流閥不保壓。根據(jù)現(xiàn)場使用情況分析,正常情況下接鋼卷后舉升液壓缸會有3毫米的位置降低,一旦出現(xiàn)位置降低過大即出現(xiàn)液壓系統(tǒng)不保壓的事故發(fā)生。為避免這種事故的發(fā)生,在日常點檢中注意觀察舉升液壓缸的位置編碼器,一旦出現(xiàn)位置波動過大,就應對接鋼卷車舉升液壓系統(tǒng)進行測量判斷是否出現(xiàn)故障。
3.3 芯軸不膨脹的原因
引起卡倫賽芯軸不膨脹的原因主要有兩方面:
第一,機械方面軋機軋制時經(jīng)常出現(xiàn)帶鋼斷裂的情況,有時碎帶頭卡入芯軸斜楔塊中,會導致斜楔塊不能正?;瑒?,從而導致芯軸不能膨脹。因此在生產(chǎn)中一旦出現(xiàn)段帶情況,一定要注意及時清理帶鋼碎片,避免其進入芯軸內(nèi)斜楔塊中卡住芯軸。
第二,液壓方面:芯軸膨脹液壓缸內(nèi)泄,旋轉(zhuǎn)給油器不保壓及控制閥卡阻都將會導致芯軸不能膨脹。由于液壓系統(tǒng)事故的隱蔽性,在判斷液壓事故時可用對調(diào)法將1#、2#芯軸的液壓控制系統(tǒng)逐一替換,最終判斷引起故障的根本原因。
4 結(jié)語
通過多年對冷軋卷曲機系統(tǒng)的維護,通過對遇到的各種問題及應對措施進行分析總結(jié)。獲得了很多行之有效的辦法,從而為提高系統(tǒng)的穩(wěn)定運行、減低事故時間做出了很大貢獻。在今后的設備維護中,將會繼續(xù)深入地對卡倫賽卷曲系統(tǒng)進行研究,為實現(xiàn)我國冷軋板質(zhì)量的進一步提高做出貢獻。
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作者簡介:劉凱(1983-),男,漢族,本科,工程師,液壓技術員。