馮雪剛
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州 545007)
【摘 要】文章主要介紹車身焊裝線總拼下線吊具在批量生產(chǎn)和大柔性化焊裝線運(yùn)行過程中主觀結(jié)構(gòu)分析和調(diào)校的主要內(nèi)容和方法,探討如何提升下線吊具吊裝質(zhì)量精度和穩(wěn)定性,以及在公司產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,新車型增加,柔性化拼臺(tái)的普及使用,人力、物力資源有限的工作狀態(tài)下,總拼下線吊具具備3~5車型/1焊裝線能力的必要性。
【關(guān)鍵詞】車身焊裝線;總拼;下線;柔性化;吊具;研制
【中圖分類號(hào)】U468 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2016)03-0090-04
0 前言
汽車車身車間焊裝流水線一般有4~5條,每條生產(chǎn)線上線口傳輸機(jī)構(gòu)位置都配有1~3個(gè)下線吊具,此位置的吊具的主要功能為車身整車質(zhì)量合格率送檢等;其他車型白車身焊合總成,需從總拼最后一個(gè)拼臺(tái)輸送到位后,用人工手動(dòng)方法進(jìn)行吊裝白車身總成送至地面返修,返修后又通過該上線口將白車身總成輸送至空中輸送線;該上線口傳輸機(jī)構(gòu)維護(hù)、故障搶修造成停線事故時(shí),能及時(shí)通過吊具人工吊裝方案進(jìn)行轉(zhuǎn)移至最近的上線口進(jìn)行輸送,減少損失工作日的事故率;此生產(chǎn)線工作節(jié)拍不飽和或空閑狀態(tài)下,需應(yīng)急臨時(shí)吊裝其他車型通過上線口舉升機(jī)至空中輸送線時(shí)。隨著上汽通用五菱汽車股份有限公司(簡(jiǎn)稱五菱公司)新車型的逐漸增多,根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)節(jié),一條焊裝線柔性化具備2~3種車型大量投入,傳統(tǒng)的1~2車型/1吊具已難以適應(yīng)五菱公司的大批量生產(chǎn)要求,因此只有3~4個(gè)車型/1柔性化吊具才能滿足五菱公司各車型焊裝生產(chǎn)線的大批量快速切換要求,使五菱公司上線口傳輸機(jī)吊具能達(dá)到柔性化、標(biāo)準(zhǔn)化和系列化等要求(如圖1所示)。
1 原車身焊裝線總拼下線吊具現(xiàn)狀
車身車間因增加新車型量產(chǎn)和暢銷車型的增產(chǎn),所有4~5種車型或混線焊裝線總拼下線吊具在工作過程中,發(fā)現(xiàn)以下難題。
(1)每條生產(chǎn)線的總拼下線吊具只能吊裝1~2種車型,使白車身總成輸送至涂裝車間輸送線使用率僅為75%~85%;從現(xiàn)場(chǎng)發(fā)回的照片可證實(shí)原生產(chǎn)線吊具為單一車型,改進(jìn)版的混線吊具為2種車型/1吊具(如圖2所示)。
經(jīng)過對(duì)車身車間4條生產(chǎn)線空中輸送線上線口使用現(xiàn)狀進(jìn)行分析,一條為N系列2種車型混線、GP系列生產(chǎn)線只吊裝一種車型,CN系列生產(chǎn)線只吊裝一種N系列車型,因此當(dāng)東部車身車間N系列白車身產(chǎn)量增加,需借用西部車身車間空中輸送線輸送至西部車間涂漆,各上線口單一車型功能吊具無法兼容其他車型,吊裝率只達(dá)到50%~75%。
(2)當(dāng)某條生產(chǎn)線的上線口輸送機(jī)構(gòu)出現(xiàn)故障,或其他車型產(chǎn)量增加,需借用另一條生產(chǎn)線上線口進(jìn)行空中輸送時(shí),單一型吊具無法滿足工作要求,造成如N系列某一車型暢銷,需從另一有空閑的焊裝線上線口輸送,或某一車型焊裝線總拼下線拼臺(tái)空中輸送線出故障,只能使用其他兩個(gè)上線口時(shí),因吊具無法實(shí)現(xiàn)車型轉(zhuǎn)換而造成空中輸送線停線損失工作日事故。
(3)原柔性化吊具超重和設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理,切換和效率低,無法吊裝車身焊和總成零件。①原吊具設(shè)計(jì)采用8個(gè)吊鉤(如圖3所示),不符合設(shè)計(jì)規(guī)范,具有切換車型時(shí)間25~35 min/1車型。具體舉例說明:工作狀態(tài)下是CN100車型、GP50吊鉤向外側(cè)懸掛,用鎖緊銷卡位緊固,處于待命工作狀態(tài)。缺點(diǎn):增加的4個(gè)吊鉤使整個(gè)吊具重量增加1/2以上,再加上白車身焊合總成的重量經(jīng)過計(jì)算,接近通用型標(biāo)準(zhǔn)63 mm×150 mm氣缸的理論最大舉升臨界壓力值,從而造成氣缸無法工作或降低工作效率的2/3以上。②如圖3所示的原設(shè)計(jì)圖紙,增加的前后2塊吊具連接板180 mm×16 mm×1 300 mm為實(shí)心Q235A板料,增加整個(gè)吊具約1/4的重量;經(jīng)過計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)試,按正常批量生產(chǎn)中吊裝一輛總拼下線白車身焊合總成時(shí),100%無法吊裝成功。③原單一下線吊具批量生產(chǎn)中的使用缺點(diǎn)如下:只能吊1~2種車型,空中使用率為50%~70%,吊裝,人工勞動(dòng)強(qiáng)度高,切換或更換吊具調(diào)校時(shí)間為25~35 min/1車型,吊鉤增加至6~8個(gè),結(jié)構(gòu)復(fù)雜和超重,不符合人機(jī)工程等。
(4)吊臂連接結(jié)構(gòu)原設(shè)計(jì)不合理,可調(diào)性差,車型切換效率低。由圖3可知,定位導(dǎo)向銷軸為兩端帶螺帽螺桿式連接方式,不符合設(shè)計(jì)規(guī)范,吊臂在大批量生產(chǎn)中每次工作狀態(tài)下,起吊時(shí)使銷軸會(huì)產(chǎn)生沿Z軸方向上旋轉(zhuǎn)扭力值和摩擦力,從而產(chǎn)生凹痕,使吊臂和銷軸產(chǎn)生間隙,影響吊裝精度和使白車身焊合總成產(chǎn)生晃動(dòng),加速與總拼主定位銷的磨損速度,縮短使用壽命,有1%會(huì)碰凹白車身總成。緊固防轉(zhuǎn)螺桿可調(diào)性不高,只有2個(gè)工作位置,每次切換車型時(shí)都需用人工方式松開和緊固,不符合人際工程。
(5)吊鉤只能滿足單一車型。由圖3得知,吊鉤為單一車型設(shè)計(jì),只滿足水平面且吊裝位置和重心在同一平面上,如傳統(tǒng)的N系列4種車型,但如果白車身總成重心偏向車頭位置或發(fā)動(dòng)機(jī)前置等(如CN、GP系列等)系列車型,整個(gè)白車身總成的重心經(jīng)計(jì)算和實(shí)測(cè),前吊鉤在左/右側(cè)門A柱上風(fēng)窗斜角位置(如圖4所示),GP系列白車身總成重心在左、右側(cè)框中門B柱位置,前、后吊鉤尼龍塊經(jīng)計(jì)算在水平面上存在15°斜角,后部?jī)傻蹉^尼龍塊需加工成厚度為50 mm,但在吊裝N系列車型時(shí),只有恢復(fù)為前后共4個(gè)吊鉤均為20 mm,才能滿足正常吊裝批量生產(chǎn)要求?,F(xiàn)采取的方案為增加2個(gè)吊鉤方案(如圖2所示),即在原N系列車型左、右前側(cè)框兩吊鉤上,新增加2個(gè)經(jīng)實(shí)配滿足吊裝GP系列車型的吊鉤。雖然它能滿足正常的批量生產(chǎn)要求,但存在以下缺點(diǎn):{1}整個(gè)吊具的重量增加了近1/4的重量,增加了氣缸工作負(fù)荷量,縮短了氣缸使用壽命1/3以上,增加了維修更換成本30 000元/年。{2}只能滿足2種車型,如后續(xù)新增1~2款新車型共用上線口升降機(jī)后,如再增加吊鉤將超過氣缸的最大極限負(fù)荷量造成無法吊裝和吊裝速度過慢無法滿足大批量生產(chǎn)的要求,且不符合工藝設(shè)計(jì)規(guī)范要求。{3}因吊鉤工作位置不同,在切換車型時(shí),因重心不一致,需重新增、減調(diào)試配重塊,確保吊具工作狀態(tài)下的平衡性,但員工勞動(dòng)量大,不符合人際工程。
(6)GP、CN和N 3種系列車型,吊具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不一致,無法實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。這是基于各種車型設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)等因素,從而得出結(jié)論:各種吊具基本上只能夠滿足最多2款車型的工作需求。因五菱公司為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,各種新車型、升級(jí)車型不斷投入,現(xiàn)車身車間焊裝生產(chǎn)線一般都有3~5條焊裝生產(chǎn)線,各個(gè)生產(chǎn)線的上線口因生產(chǎn)車型使用率不同,有些車型(如原N5、N200車型)班產(chǎn)僅需60~120 JBH/1班,上線口空置率很低,但CN100車型班產(chǎn)量160~180 JBH/1班,超過了上線口傳輸機(jī)構(gòu)的最大工作量,從而成為瓶頸,每天至少損失10~30 JBH/1班以上。如有需返修后的白車身總成需重新從上線口傳輸拼臺(tái)輸送至空中輸送鏈,而現(xiàn)生產(chǎn)線又處在最大輸送工作狀態(tài)下不能用吊具從此位置輸送;如果出現(xiàn)上線口傳輸機(jī)構(gòu)出現(xiàn)故障搶修時(shí),作為應(yīng)急措施需從其他1~2條焊裝線上線口輸送時(shí),需確保一吊具具備3~4種車型吊裝功能,傳統(tǒng)思路為同時(shí)放3~4個(gè)吊具/1條生產(chǎn)線,缺點(diǎn)為重心吊裝點(diǎn)不一致,調(diào)試周期為30~40 min/1車型,切換率低,影響工作效率3~5倍以上,吊裝需從其他上線,但有些車型對(duì)各上線口要實(shí)現(xiàn)一口多用功能,以提高各種緊俏車型輸送至空中輸送線的效率。
2 總拼下線吊具改進(jìn)
(1)吊臂設(shè)計(jì)成滑移可調(diào)式,如圖5所示,吊臂最短Lmin以E系列車身寬度最小標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),中間L=150 mm,位置B點(diǎn)設(shè)計(jì)為CN100、CN112等相類似結(jié)構(gòu)車型,最大Lmax=300 mm,位置A點(diǎn)可滿足N109、N400等所有加長(zhǎng)型車型。
(2)空中輸送線使用率提升至85%~90%。1條焊裝生產(chǎn)線上線傳輸機(jī)構(gòu)只有1套吊具,只能吊裝單一車型,在某款新車型緊俏熱銷期間,該升降機(jī)構(gòu)上線口吊具,無法從最近的生產(chǎn)線將新車型焊裝流水線上線口吊裝白車身總成零件,造成緊缺車型流水線上線口超出最大輸送量180~200輛/1班次,另一款車型每天80~90輛/1班次,造成空中輸送鏈空載率高達(dá)50%~70%,因此采用標(biāo)準(zhǔn)化、多功能型吊具放置在每條生產(chǎn)線上線口傳輸拼臺(tái)旁,經(jīng)調(diào)試后的新吊具可滿足每個(gè)上線口所有車型的吊裝需求,可使空中輸送線的使用效率提升至85%~90%以上。
(3)吊具采用滑桿可調(diào)式柔性結(jié)構(gòu)。由設(shè)計(jì)圖得知,更改方案為將原設(shè)計(jì)的8個(gè)吊鉤的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更改為4個(gè)吊鉤方式。如圖3所示,新設(shè)計(jì)理念為車型轉(zhuǎn)換時(shí)可將吊臂滑移切換的方式,既滿足吊裝2種車型設(shè)計(jì)要求,又達(dá)到降低吊具約1/3的重量,提高了工作時(shí)車型切換效率,因此只安裝常規(guī)的4個(gè)吊鉤。吊臂之間連接板減重方式如圖5所示,在中間鉆φ60 mm孔,重量減輕1/2左右。
(4)吊臂連接為滑桿可調(diào)式結(jié)構(gòu)。如圖5示,主要由吊臂、滑桿、鎖緊銷軸等組成,防轉(zhuǎn)限位固定滑桿φ25 mm?;瑮Uφ16 mm只能按六點(diǎn)定位原理,滑桿1限制吊臂四個(gè)X、Y軸移動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)自由度,并承載整個(gè)吊臂自重G+白車身總成1/4自重G1,根據(jù)計(jì)算得出:滑桿1的直徑D=φ25 mm?;瑮U2限制吊臂z軸的轉(zhuǎn)動(dòng)自由度,同理,滑桿2的直徑D=φ16 mm,因此滑桿1、2的結(jié)構(gòu)、尺寸完全符合工藝設(shè)計(jì)要求,而1個(gè)吊臂滑桿副的Y軸的可調(diào)移動(dòng)量0~300 mm,2個(gè)吊臂滑桿副在Y軸上的組合,最大可調(diào)范圍達(dá)到0~600 mm,基本上能滿足現(xiàn)有的所有加長(zhǎng)型車型(如N109、N109L等)。為調(diào)節(jié)方便快捷,將滑移量劃分為3檔:{1}Lmin=0;{2}L=2×150 mm=300 mm;{3}Lmax=2×300 mm=600 mm。吊臂上鉆有M8止動(dòng)鎖緊螺栓孔,防止吊臂在工作中產(chǎn)生位移或松動(dòng)。
(5)吊鉤為上下兩面和360°旋轉(zhuǎn)可調(diào)式結(jié)構(gòu)。如圖6所示,可調(diào)型尼龍塊在吊裝CN100&N109等白車身總成時(shí),因前側(cè)門與中側(cè)門的頂上面窗框吊裝位置呈一條直線度,所以可選擇4個(gè)吊鉤尼龍塊厚度均為30 mm,但在吊裝GP50白車身時(shí),因其重心與吊裝車型重心不在一條直線度上,因此首先將尼龍塊2放置在側(cè)圍中門B柱上邊梁左側(cè)位置,再把尼龍塊1放置在前門前風(fēng)窗A柱上邊梁窗框位置按零件型面實(shí)配角度,將吊具上升,實(shí)配尼龍塊2的厚度,確保在上升過程中的水平度和直線度。通過計(jì)算得出尼龍塊厚度為50 mm。
3 改進(jìn)后的效果(如圖7所示)
(1)大批量生產(chǎn)過程中,提升吊具工作定位質(zhì)量精度:X和Y軸位移偏差都為±1~2 mm,確保設(shè)計(jì)精確和穩(wěn)定性。
(2)切換車型工作時(shí)間提升至1~2 min/1車型,首次吊裝合格率達(dá)100%,完全符合大批量生產(chǎn)要求,工作效率提高3~4倍以上。
(3)創(chuàng)新了1吊具/3~4種車型,將五菱公司車身車間至今無法解決1吊具/1~2車型,兼容性差等難題,力爭(zhēng)在2個(gè)月內(nèi)完成。
(4)采用更改原吊具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)長(zhǎng)期解決方案,達(dá)到98%以上質(zhì)量合格率。
(5)提升1JPH/1班次,增加26~38輛/1月;共計(jì)可節(jié)約費(fèi)用162萬元。
(6)空中輸送線使用率50%~75%具備提升至85%~90%。
4 總結(jié)
本文提出了今后各焊裝生產(chǎn)線,規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的上線口吊具工藝設(shè)計(jì)。隨著五菱公司車身車間各種新車型的不斷更新,對(duì)吊具的功能性提出新要求,即3~4種車型/1吊具。
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[責(zé)任編輯:陳澤琦]