呂倩,王偉,呂慧,楊海燕,武學(xué)亮
(1.獨(dú)山子石化公司研究院,新疆獨(dú)山子833699;2.獨(dú)山子石化公司營(yíng)銷調(diào)運(yùn)處,新疆獨(dú)山子833699)
高含油高乳化洗罐廢水處理工程實(shí)例
呂倩1,王偉1,呂慧1,楊海燕1,武學(xué)亮2
(1.獨(dú)山子石化公司研究院,新疆獨(dú)山子833699;2.獨(dú)山子石化公司營(yíng)銷調(diào)運(yùn)處,新疆獨(dú)山子833699)
某石化公司洗罐廢水具有油含量高、COD高、乳化嚴(yán)重的特點(diǎn),采用溶氣氣浮+電極氣浮+微電解氧化工藝處理后,油和COD去除率均達(dá)到90%以上。該工藝裝置采用一體化撬裝方式,施工方便。該組合工藝運(yùn)行穩(wěn)定,處理效果好,噸水運(yùn)行處理成本僅3.83元,裝置出水保證了下游生化處理單元不受沖擊。
洗罐廢水;溶氣氣?。浑姌O氣??;微電解氧化
現(xiàn)今鐵路罐車廣泛應(yīng)用于石油、化工、食用油等液體產(chǎn)品的運(yùn)輸,已逐漸成為運(yùn)輸液體物料的重要工具。鐵路罐車在段修、廠修及更換裝車品類時(shí)都需清洗內(nèi)部。隨著石油產(chǎn)品產(chǎn)量的快速增長(zhǎng),運(yùn)輸量增大的同時(shí),罐車清洗的工作量也隨之增大,罐車清洗水帶來(lái)的污染問(wèn)題不容忽視。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
某石化公司營(yíng)銷調(diào)運(yùn)處洗罐站洗罐庫(kù)目前所洗物料罐裝載物料主要為苯、甲苯、二甲苯、汽油、苯乙烯、航空煤油、輕柴油。清洗作業(yè)中,采用高壓水對(duì)黏附在運(yùn)輸油罐內(nèi)壁的油進(jìn)行水力沖刷,并將摻有一定量清洗劑的水注入到油罐內(nèi),與黏附在罐壁的油接觸,在自動(dòng)清洗及水力沖刷的作用下,掛壁的油從罐壁洗刷下來(lái),致使污水中的溶解油含量很高,COD較高,乳化嚴(yán)重。該洗罐站廢水連續(xù)排放量為300m3/d左右,水質(zhì)變化較大,毒性沖擊大,若不經(jīng)處理會(huì)對(duì)下游污水處理廠的生化處理單元、堿渣生物處理裝置產(chǎn)生沖擊。針對(duì)該洗罐站廢水的特殊性質(zhì)及實(shí)際排放狀況,綜合分析考慮,確定采用溶氣氣浮+電極氣浮+微電解氧化的處理工藝。運(yùn)行實(shí)踐表明,該組合處理工藝對(duì)此類洗罐廢水處理效果穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)單,且具有很強(qiáng)的耐沖擊負(fù)荷能力,處理出水可達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。廢水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)要求見(jiàn)表1。
2.1 廢水處理工藝流程
廢水處理工藝流程如圖1所示。
圖1 廢水處理工藝流程示意
2.2 廢水處理工藝流程簡(jiǎn)述
洗罐廢水進(jìn)入隔油調(diào)節(jié)罐前首先進(jìn)入污水儲(chǔ)存池進(jìn)行水量、水質(zhì)調(diào)節(jié),然后經(jīng)50m3/h強(qiáng)自吸污水泵提升進(jìn)入隔油調(diào)節(jié)罐進(jìn)行初級(jí)隔油。隔油調(diào)節(jié)罐的含油污水再經(jīng)水泵提升進(jìn)入旋流油水分離器進(jìn)行高速旋流油水分離,其出水自流至溶氣氣浮裝置,隔油調(diào)節(jié)罐和旋流油水分離器產(chǎn)生的污油進(jìn)入污油池中收集處理。在廢水進(jìn)入溶氣氣浮池前投加絮凝劑PAC和助凝劑PAM,在反應(yīng)區(qū)域與廢水均勻混合形成絮體,在溶氣氣浮分離區(qū)域進(jìn)行分離,浮渣上浮至水面。通過(guò)刮渣機(jī)將浮渣刮至渣槽內(nèi),定期收集至污泥池中。該溶氣氣浮裝置使用的溶氣罐為部分回流加壓容器氣浮。溶氣氣浮裝置處理出水經(jīng)水泵提升進(jìn)入電極氣浮裝置,在電極氣浮裝置中廢水在陰極狀態(tài)下產(chǎn)生大量的微小氫氣泡,氫氣泡的直徑一般在18~90μm,起著氣浮助劑的作用,懸浮顆粒黏附在微小氫氣泡上,隨著氫氣泡上浮,從而達(dá)到凈化廢水的目的;與此同時(shí),在陽(yáng)極狀態(tài)下電離形成的氫氧化物起著混凝劑的作用,有助于廢水中的雜質(zhì)上浮。在此階段通過(guò)電化學(xué)氧化還原過(guò)程及電物化絮凝過(guò)程,實(shí)現(xiàn)了對(duì)雜質(zhì)的固液分離。該裝置產(chǎn)生的污泥同樣收集至污泥池中。電極氣浮裝置出水自流進(jìn)入微電解氧化反應(yīng)裝置。微電解工藝是利用鐵屑中的鐵和顆粒炭組分分別構(gòu)成微原電池的正極和負(fù)極,以充入的廢水為電解質(zhì)溶液,通過(guò)氧化-還原反應(yīng)對(duì)廢水進(jìn)行處理,其具有成本低廉、效果好的特點(diǎn)〔1〕。Fenton試劑氧化法是利用H2O2在Fe2+催化作用下生成氧化能力很強(qiáng)的羥基自由基(·OH),·OH可無(wú)選擇地氧化水中多數(shù)有機(jī)物,具有反應(yīng)迅速、無(wú)二次污染等優(yōu)點(diǎn)〔2〕。將微電解工藝與Fenton高級(jí)氧化法耦合,能夠彌補(bǔ)微電解工藝填料易鈍化、板結(jié)和Fenton高級(jí)氧化法成本高的不足〔3〕。通過(guò)微電解和氧化反應(yīng)對(duì)洗罐廢水進(jìn)行處理后,其出水經(jīng)水泵提升至活性炭過(guò)濾器進(jìn)行吸附及過(guò)濾處理,過(guò)濾達(dá)標(biāo)出水。系統(tǒng)中設(shè)置污泥池,溶氣氣浮池等產(chǎn)生的污泥進(jìn)入污泥池后,通過(guò)槽車?yán)\(yùn)至固廢處理裝置進(jìn)行焚燒無(wú)害化處置。污油池中污油統(tǒng)一回收處理。
該處理裝置主體為一體化整體撬裝供應(yīng),碳鋼防腐,設(shè)備凈尺寸為17 400mm×2 000mm×5 000mm。如圖1所示,虛線內(nèi)的裝置均為一體化撬裝裝置,每一個(gè)處理單元均安裝在撬式基座上,且該基座上同時(shí)安裝有自動(dòng)加藥系統(tǒng)(例如破乳劑、PAC、PAM)、3級(jí)提升泵、加藥泵及其他輔助設(shè)備等。具體參數(shù)如下:加PAC計(jì)量泵額定輸出流量0~150 L/h,揚(yáng)程5m,額定功率0.55 kW,1用1備;加PAM計(jì)量泵額定輸出流量0~300 L/h,揚(yáng)程5m,額定功率0.55 kW,1用1備;加破乳劑計(jì)量泵額定輸出流量0~250 L/h,揚(yáng)程10m,額定功率1.1 kW,1用1備;PAC藥桶D 800mm×1500mm,PAC攪拌機(jī)額定功率0.75 kW;PAM藥桶D 1 200mm×1 500mm,PAM攪拌機(jī)額定功率0.75 kW;破乳劑藥桶D 1 200mm×1 500mm,破乳劑攪拌機(jī)額定功率0.75 kW;一級(jí)提升泵額定功率5.5 kW,1用1備;溶氣氣浮溶氣泵額定功率1.5 kW;溶氣氣浮刮渣機(jī)額定功率0.55 kW;電極氣浮裝置額定功率0.9 kW;微電解氧化反應(yīng)裝置額定功率1.12 kW;二級(jí)提升泵額定功率2.2 kW,1用1備;三級(jí)提升泵額定功率2.2 kW,1用1備;活性炭過(guò)濾器反洗泵額定功率15 kW,1用1備。
該組合工藝經(jīng)過(guò)40 d的調(diào)試運(yùn)行后,達(dá)到15 m3/d的處理量。滿負(fù)荷運(yùn)行階段(1個(gè)月)的運(yùn)行效果如表2所示。
表2 工程運(yùn)行效果
由表2可以看出,該組合工藝對(duì)洗罐廢水具有很好的處理效果,出水達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。
本工程調(diào)試結(jié)束后,投入正常運(yùn)行的運(yùn)行費(fèi)用如表3所示,運(yùn)行成本主要包括動(dòng)力費(fèi)、折舊費(fèi)、藥劑費(fèi)和人員工資等。
表3 運(yùn)行成本
(1)工程實(shí)踐表明,采用溶氣氣浮+電極氣浮+微電解氧化組合工藝處理此類高含油、高乳化洗罐廢水,工藝流程周期短,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,處理效果好。廢水中的油及COD平均去除率分別可達(dá)到96%和92.8%,出水水質(zhì)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)該組合工藝中溶氣氣浮單元承擔(dān)了廢水中大部分懸浮物的去除;電極氣浮單元利用電化學(xué)氧化還原過(guò)程及電物化絮凝等過(guò)程,對(duì)廢水中的油污、有機(jī)物和雜質(zhì)進(jìn)行分解、分離;最終的微電解氧化單元采用最新的微電解+Fenton氧化法將廢水中大分子難降解有機(jī)物進(jìn)行進(jìn)一步氧化分解,在降低廢水COD的同時(shí),大大提高了廢水的可生化性,保證了下游處理裝置的生化單元不受沖擊。
(3)該廢水處理工程中的各個(gè)處理單元采用整體撬裝一體化供應(yīng)模式,不僅能滿足工藝流程的要求,而且各處理單元位置合理、布局緊湊、工藝管道線路短,同時(shí)也減少了占地面積和進(jìn)行混凝土構(gòu)筑物施工的風(fēng)險(xiǎn),縮短了施工周期。項(xiàng)目運(yùn)行后達(dá)到預(yù)期的處理效果,噸水實(shí)際處理費(fèi)用僅需3.83元,處理后的出水保證了下游處理單元長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,取得了良好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。
[1]付麗麗,周思彤,祝雷.微電解-絮凝預(yù)處理含油乳化廢水的實(shí)驗(yàn)研究[J].工業(yè)水處理,2014,34(4):44-46.
[2]劉磊,劉永紅,王麗娜,等.微電解材料的制備及其廢水連續(xù)化處理工藝研究[J].工業(yè)水處理,2015,35(2):60-63.
[3]范榮桂,董雙雙,劉博,等.微電解-Fenton耦合處理重氮鹽廢水的實(shí)驗(yàn)研究[J].工業(yè)水處理,2015,35(3):57-61.
Case study on the project for the treatmentof tank washing wastewater containing high oiland highly em ulsified
LüQian1,WangWei1,LüHui1,Yang Haiyan1,Wu Xueliang2
(1.The Research InstituteofDushanziPetrochemicalCompany,Dushanzi833699,China;2.Sale,Marketingand Transportation Division,DushanziPetrochemicalCompany,Dushanzi833699,China)
The tank washingwastewater in a petrochemical company is characterized by high oil content,high COD,and waseriously emulsified.Byway of the process(dissolved air flotation+electrode flotation+micro-electrolytic oxidation),the removing ratesofoiland COD can reach 90%above.The integrative skid-mountedmode has been used for this process system,which is characterized by convenientconstruction.The combined process runssteadily,and hasgood treatmenteffects.The treatment cost isonly CN¥3.83/m3.The system effluentensures the downstream biochemical treatmentunitnot tobe shocked.
tankwashingwastewater;dissolved air flotation;electrode flotation;micro-electrolytic oxidation
X703.1
B
1005-829X(2016)06-0097-03
呂倩(1989—),助理工程師。電話:0992-3863146,E-mail:yjy_lq@petrochina.com.cn。
2016-04-01(修改稿)