譚建平,林 波,劉溯奇,吳志鵬
(中南大學(xué) 機電工程學(xué)院,高性能復(fù)雜制造國家重點實驗室,長沙 410083)
基于組合導(dǎo)航的超深礦井提升容器狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)
譚建平,林 波,劉溯奇,吳志鵬
(中南大學(xué) 機電工程學(xué)院,高性能復(fù)雜制造國家重點實驗室,長沙 410083)
針對淺礦井提升容器僅有速度和位置監(jiān)測,無姿態(tài)、沖擊和縱橫振動等監(jiān)測,不滿足超深礦井在超深、高速、重載工況下的安全監(jiān)測需求的問題,設(shè)計了一種捷聯(lián)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)(SINS)/旋轉(zhuǎn)編碼器/接近開關(guān)組合導(dǎo)航式提升容器狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)。通過IMU(慣性測量單元)測量容器加速度和角速度,由SINS解算出容器的速度、位置、姿態(tài)和縱橫振動等參數(shù),利用信息融合反饋校正SINS,提高監(jiān)測精度。完成了系統(tǒng)軟件設(shè)計和硬件搭建,并進(jìn)行模擬實驗,結(jié)果表明:系統(tǒng)豎直位置、橫移豎直位置和姿態(tài)的測量精度分別為30 mm、5 mm和0.4°,豎直位置精度不受提升鋼絲繩影響,解決了井筒內(nèi)GPS和地磁無法使用問題,是一種超深井提升容器狀態(tài)監(jiān)測的可行方案。
超深礦井;提升容器;狀態(tài)監(jiān)測;組合導(dǎo)航;慣性測量單元
隨著我國淺表層礦產(chǎn)資源的枯竭,部分礦山已超過1000 m深部開采,未來15~20年內(nèi),我國將有大批金屬礦山轉(zhuǎn)入深部開采。雖然我國已掌握800 m內(nèi)淺井提升技術(shù),但超過1000 m的提升裝備仍是空白,成為制約深部資源開發(fā)的瓶頸。目前正在研制的超深礦井大型提升裝備,設(shè)計提升高度 1500 m以上、速度18 m/s以上、載荷240 t以上,具有大尺度、強時變、柔性等特性。在超深、高速、重載下,提升容器產(chǎn)生的沖擊振動比淺井提升劇烈[1],容器在偏載或多繩提升下易發(fā)生傾斜,需監(jiān)測姿態(tài)并由浮動天輪調(diào)節(jié)。目前通過編碼器間接監(jiān)測位置的方式,因鋼絲繩的打滑、蠕動、纏繞半徑變化和彈性伸長等影響,誤差較大[2],因此需研制新型超深井提升容器監(jiān)測系統(tǒng)。
井筒環(huán)境復(fù)雜惡劣,濕度高并有嚴(yán)重淋水,溫度和氣壓變化大,電磁干擾強,粉塵污染嚴(yán)重,對井筒設(shè)備抗干擾能力要求極高。而SINS具有高頻、實時、測量參數(shù)多、成本低、抗干擾等優(yōu)點,通過高速積分解算出載體的速度、位置及姿態(tài)等信息[3],已經(jīng)在礦井設(shè)備和人員的位姿測量方面開展研究和應(yīng)用[4-5]。針對無GPS和地磁信號修正慣導(dǎo)系統(tǒng)累積誤差的問題,有學(xué)者引入外部修正信號,設(shè)計組合導(dǎo)航方案,大大提高了系統(tǒng)精度[6-7]。
結(jié)合罐籠環(huán)境及現(xiàn)有監(jiān)控系統(tǒng),設(shè)計了捷聯(lián)導(dǎo)航系統(tǒng)/旋轉(zhuǎn)編碼器/接近開關(guān)組合導(dǎo)航式提升容器監(jiān)測系統(tǒng),建立了監(jiān)測系統(tǒng)模型,采用信息融合對 SINS的進(jìn)行修正,可實時監(jiān)測提升容器速度、位置、姿態(tài)和沖擊振動等運行參數(shù),并通過實驗驗證了監(jiān)測系統(tǒng)的有效性。
1.1 狀態(tài)監(jiān)測原理
提升容器狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)采用組合導(dǎo)航技術(shù),通過融合SINS、旋轉(zhuǎn)編碼器和接近開關(guān)三種傳感器信息,實時監(jiān)測提升容器運行參數(shù),系統(tǒng)原理如圖1所示。
圖1 提升容器狀態(tài)監(jiān)測原理Fig.1 Schematic of hoisting container condition monitoring
取 SINS與容器固聯(lián)的坐標(biāo)系為載體坐標(biāo)系(b系),東北天(E-N-U)坐標(biāo)系為導(dǎo)航坐標(biāo)系(n系);容器頂部的IMU測量載體加速度和角速度,采用四元數(shù)法建立姿態(tài)矩陣?yán)脤?b系下的比力 fb轉(zhuǎn)換成n系下的比力fn,解算出容器的速度、位置、姿態(tài)和振動等參數(shù);利用聯(lián)合卡爾曼濾波算法[8]將SINS的速度和位置信息、編碼器速度與位置信息、接近開關(guān)位置信息和提升容器受到的約束信息[9]進(jìn)行融合,得到各參數(shù)的最優(yōu)估計,并反饋修正 SINS的速度、位置、姿態(tài)矩陣,同時在信號處理系統(tǒng)中對編碼器的速度和位置信號進(jìn)行修正。
1.2 姿態(tài)模型
姿態(tài)矩陣是SINS的核心,用于比力轉(zhuǎn)換和姿態(tài)解算。采用四元數(shù)法進(jìn)行解算,利用旋轉(zhuǎn)角度φ和旋轉(zhuǎn)軸m構(gòu)造一個單位四元數(shù)Q,用b系繞m軸轉(zhuǎn)動一個φ角度表示b系相對于n系的方位:
式中:φ表示旋轉(zhuǎn)角度,cosα、cosβ、cosλ表示旋轉(zhuǎn)軸m與參考坐標(biāo)系軸間的方向余弦值。
從姿態(tài)矩陣可求出姿態(tài)角:
式中:θ為俯仰角,ψ為橫滾角,γ為航向角。
1.3 速度和位置模型
根據(jù)捷聯(lián)慣性導(dǎo)航的數(shù)學(xué)模型,結(jié)合提升容器運行特點,忽略姿態(tài)速率、提升容器高度等影響因素,優(yōu)化模型,提高解算速率,優(yōu)化后的模型為:
式中:ve、vn、vu為n系三軸速度,fe、fn、fu為n系下三軸比力,wie為地球自轉(zhuǎn)角速率,L為地理緯度,R為地球平均半徑,g為重力加速度。
解算式(1)得到速度,由式(2)對速度積分得到位置:
式中:L、E、H分別表示東、北、天方向位置,L0、E0、H0為對應(yīng)初始值,h為容器高度,T為采樣周期。
2.1 硬件設(shè)計
提升容器監(jiān)測系統(tǒng)由捷聯(lián)慣性導(dǎo)航裝置、地面處理裝置、旋轉(zhuǎn)編碼器、接近開關(guān)、5.8G無線通信系統(tǒng)和上位機組成,硬件結(jié)構(gòu)如圖2所示。
捷聯(lián)慣性導(dǎo)航裝置由 IMU和系統(tǒng)板組成,進(jìn)行防塵、防水、防電磁干擾處理后,安裝在提升容器頂部;采用FPGA采集IMU的加速度、陀螺儀、溫度和地面信號,并進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理,傳輸至DSP1進(jìn)行導(dǎo)航解算;采用5.8G無線網(wǎng)橋通信系統(tǒng)實現(xiàn)地面處理裝置與慣導(dǎo)裝置的數(shù)據(jù)傳輸;地面裝置采集接近開關(guān)和編碼器信號,并與慣導(dǎo)裝置信號進(jìn)行融合,得到速度和位置的最優(yōu)估計,再發(fā)送至提升容器和上位機。
2.2 軟件設(shè)計
圖2 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of system hardware
監(jiān)測系統(tǒng)的軟件主要由數(shù)據(jù)采集與處理、導(dǎo)航解算和信息融合三部分組成,主程序流程圖如圖3所示。
FPGA初始化后,讀取IMU數(shù)據(jù),并進(jìn)行溫度補償,然后讀取地面處理器數(shù)據(jù),存儲導(dǎo)航數(shù)據(jù),通過無線通信發(fā)送信息至上位機和地面裝置;FPGA初始化對準(zhǔn)后,從數(shù)據(jù)存儲器讀取數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)更新,更新姿態(tài)矩陣后,進(jìn)行導(dǎo)航解算,得到姿態(tài)、速度、位置信息;DSP1將接受到的提升容器信息與地面采集到的修正信息進(jìn)行信息融合,得到最優(yōu)速度和位置信息;由于姿態(tài)信息無法直接修正,可利用容器在井口停車時進(jìn)行對準(zhǔn)修正誤差。
3.1 模擬實驗臺
通過地面模擬實驗,驗證組合導(dǎo)航狀態(tài)監(jiān)控方法的可行性和監(jiān)控精度。由于提升容器懸空運動,難以測量振動偏移量和姿態(tài)角的真實值,為評定系統(tǒng)測量精度帶來困難。因此,采用水平運動代替提升運動,將地面作為基準(zhǔn)面,通過人為制造沖擊振動,產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)振動偏移量和傾斜角,用于對比研究測量值,模擬實驗臺如圖4所示。
圖4 狀態(tài)監(jiān)測模擬實驗平臺Fig.4 Experimental platform of condition monitoring
采用雙電機結(jié)構(gòu),一端電機模擬提升力,另一端模擬負(fù)載力;電機驅(qū)動卷筒纏繞鋼絲繩,拖動小車運動;卷筒軸上安裝編碼器,小車和地面上安裝接近開關(guān)和反射板;通過張緊鋼絲繩模擬柔性罐道的約束;通過地面設(shè)置斜坡板,模擬橫向振動;運行方向設(shè)為x軸,水平面內(nèi)與x垂直方向為y軸,z軸垂直于地面。
小車以0.5 m/s速度運行24 m,在運動路徑第8 m和16 m處安裝反射板,作為位置校正點;編碼器提供速度和位置校正,校正頻率1 Hz;IMU選用ADI的ADIS16362,采樣頻率300 Hz;DSP選用TI的C6748;FPGA采用Altera的CycloneII;采用岳陽千盟電子研究所的編碼電纜系統(tǒng)作為速度和位置標(biāo)定系統(tǒng),該系統(tǒng)動態(tài)精度為5mm;上位機數(shù)據(jù)更新頻率為50 Hz。
由于監(jiān)測系統(tǒng)在提升容器部分為捷聯(lián)慣導(dǎo)裝置,屬于自主導(dǎo)航,不依賴外部信號,抗電磁能力強,自帶溫度補償,進(jìn)行防水、防潮密封處理后,環(huán)境對其干擾極小,同時采用的5.8G無線網(wǎng)橋技術(shù)已在千米深井實現(xiàn)提升容器與地面通信,因此實驗中無需考慮井筒環(huán)境影響。
3.2 模擬實驗臺
監(jiān)測的參數(shù)有三軸加速度、位移、姿態(tài)角和x軸速度與位移,其中三軸加速度對應(yīng)提升容器三軸沖擊振動監(jiān)測,三軸位移對應(yīng)提升容器豎直位置和水平振動偏移量,三軸姿態(tài)角對應(yīng)提升容器橫滾、俯仰和航向角,x軸速度與位移對應(yīng)提升容器豎直提升速度與位移。下面對模擬平臺的x軸速度與位移、垂直振動偏移量和俯仰角進(jìn)行實驗分析。
3.2.1 運動方向位移監(jiān)測
為驗證算法的有效性,分別進(jìn)行SINS、SINS/接近開關(guān)、SINS/編碼器、SINS/接近開關(guān)/編碼器4種組合方式實驗,對比分析監(jiān)測精度;同時研究系統(tǒng)的冗余性,當(dāng)某傳感器失效時,對系統(tǒng)監(jiān)測精度的影響。將位置監(jiān)測值與編碼電纜的標(biāo)準(zhǔn)值對比,橫坐標(biāo)為實驗臺在水平運動方向的絕對位置值,縱坐標(biāo)為誤差值,得到運動方向位置誤差曲線如圖5所示。
由圖5可得:方案1誤差呈發(fā)散趨勢,最大誤差為188 mm;方案2位置誤差得到校正,最大誤差為46 mm,但速度未校正,位置誤差增速較快;方案 3進(jìn)行速度修正后位置誤差發(fā)散較慢,但位置累積誤差無法修正,最大誤差為55 mm。方案3融合速度和位置修正,誤差發(fā)散緩慢,累積誤差被校正,精度大大提高,最大誤差為25 mm,標(biāo)準(zhǔn)差最小,誤差穩(wěn)定。模擬實驗驗證了通過接近開關(guān)和編碼器修正慣導(dǎo)系統(tǒng)的方法,可有效解決井筒內(nèi)GPS和地磁不可用導(dǎo)致誤差累積問題。
3.2.2 垂直振動量監(jiān)測
圖5 x軸位置誤差曲線Fig.5 Position error curve of x axis
為衡量監(jiān)測系統(tǒng)振動測量精度,采用已知高度的斜坡板作為標(biāo)準(zhǔn)值,模擬垂直沖擊振動,與測量值對比。在運動方向第5 m、10 m、15 m位置依次放置截面為等腰梯形的三組不同尺寸斜坡板,斜坡板寬200 mm,等腰梯形上底長為100 mm,高分別為10 mm、20 mm、30 mm,底角分別為10°、20°、30°,搭載監(jiān)測系統(tǒng)的小車通過斜坡板后的局部監(jiān)測曲線如圖6所示。
圖6 垂直振動偏移量局部監(jiān)測曲線Fig.6 Local monitoring curve of vertical vibration offset
由圖6可知:斜坡板越高,其底角越大,沖擊振動越強烈,進(jìn)行多次實驗,最大誤差不超過5 mm;對不同沖擊,標(biāo)準(zhǔn)誤差近似,說明監(jiān)測系統(tǒng)可靠性好;運行過程和沖擊振動后的累積誤差通過信息融合可有效修正,誤差不隨運行和振動次數(shù)累積,因此系統(tǒng)可用于提升容器振動偏移量監(jiān)測。
3.2.3 俯仰角監(jiān)測
小車通過斜坡時受到?jīng)_擊振動,俯仰角變化較大,在兩個斜坡之間通過停車進(jìn)行初始對準(zhǔn),消除俯仰角累積誤差,小車通過斜坡板時的局部俯仰角監(jiān)測曲線如圖7所示,誤差分析如表1所示。
表1 俯仰角誤差分析Tab.1 Error analysis of pitching angles
由圖7和表1可知,進(jìn)行多次實驗,俯仰角最大誤差不超過0.4°,標(biāo)準(zhǔn)誤差不超過0.3°,可見利用井口停車進(jìn)行初始化對準(zhǔn)的方法可有效抑制運行過程和沖擊振動后的累積誤差。
圖7 俯仰角局部監(jiān)測曲線Fig.7 Local monitoring curve of pitching angle
結(jié)合超深礦井井筒環(huán)境,設(shè)計了基于組合導(dǎo)航的提升容器狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng),增加了提升容器的加速度、姿態(tài)和沖擊振動等狀態(tài)參數(shù)的監(jiān)測,及時預(yù)警振動過大和傾斜故障,避免了現(xiàn)有裝置因鋼絲繩伸長、打滑、纏繞半徑變化等導(dǎo)致的誤差問題,解決了井筒內(nèi)GPS和地磁無法使用導(dǎo)致的誤差累積的問題。系統(tǒng)提升位置、沖擊振動偏移量和姿態(tài)監(jiān)測精度分別在30 mm、5 mm和0.4°以內(nèi),提高了提升容器的安全性和可靠性,為實現(xiàn)超深礦井開采創(chuàng)造有利條件。
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Condition monitoring system of ultra-deep mine hoisting container based on integrated navigation
TAN Jian-ping, LIN Bo, LIU Su-qi, WU Zhi-peng
(State Key Laboratory of High Performance Complicated Manufacturing, School of Mechanical and Electrical Engineering, Central South University, Changsha 410083, China)
In view that the hoisting container of shallow mine can not meet ultra-deep mine safety monitoring requirements in situation of long distance, high speed and heavy load due to being not able to monitor the attitude, impact, transverse & longitudinal vibration, etc., an integrated hoisting container condition monitoring system of strapdown inertial navigation system(SINS)/rotary encoder/proximity switch was designed to improve the monitoring accuracy, in which the acceleration and angular velocity of container were measured by IMU(inertial measurement unit), while the velocity, position, attitude and transverse & longitudinal vibration of container were calculated by SINS, and the SINS was corrected by information fusion. The system’s software and hardware were accomplished and tested on simulation experiment table. Experiment results show that the system’s vertical position, traverse move and attitude measurement precision are 30 mm, 5 mm and 0.4° respectively, and the vertical position precision is not affected by mine depth and wire rope, which solves the unavailable problem of the GPS and geomagnetic in mine shaft. The system is a feasible method for condition monitoring of ultra-deep mine hoisting container.
ultra-deep mine; hoisting container; condition monitoring; integrated navigation; IMU
U666.1
A
1005-6734(2016)02-0185-05
10.13695/j.cnki.12-1222/o3.2016.02.009
2016-01-08;
2016-03-30
國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(973計劃)(2014CB049400)
譚建平(1963—),男,教授,博士生導(dǎo)師。E-mail: jptan@163.com