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      天然氣蒸汽轉(zhuǎn)化制氫裝置節(jié)能降耗技術(shù)改造

      2016-03-20 11:07:38閆龍
      關(guān)鍵詞:原水制氫冷凝

      閆龍

      (遼河油田油氣工程技術(shù)處化工技術(shù)開發(fā)中心,遼寧盤錦124010)

      天然氣蒸汽轉(zhuǎn)化制氫裝置節(jié)能降耗技術(shù)改造

      閆龍

      (遼河油田油氣工程技術(shù)處化工技術(shù)開發(fā)中心,遼寧盤錦124010)

      對現(xiàn)有的10000m3/h天然氣蒸汽轉(zhuǎn)化制氫裝置的工藝流程進(jìn)行能耗分析,在此基礎(chǔ)上提出了節(jié)能降耗建議及改進(jìn)措施,新增了冷凝液回收系統(tǒng),通過升高原水溫度減少了濃水排放,PSA-H2裝置尾氣在用作燃料之前分離二氧化碳并將其提純作為一種產(chǎn)品。通過實施節(jié)能降耗改造,提高了裝置的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。

      天然氣;蒸汽重整;制氫;節(jié)能;改造;經(jīng)濟效益

      天然氣等烴類蒸汽轉(zhuǎn)化制氫已是很成熟的工藝[1-2],現(xiàn)今國外大部分制氫裝置采用此法,我國則是烴類蒸汽轉(zhuǎn)化制氫和煤氣化制氫并舉[3-4]。天然氣制氫與煤制氫相比,具有投資省,綜合能耗低,污染小,CO2排放少等優(yōu)點。氫氣是遼河油田油氣工程技術(shù)處的主營產(chǎn)品,采用天然氣蒸汽轉(zhuǎn)化生產(chǎn)工藝,其產(chǎn)值約占全處產(chǎn)值的80%左右。為了進(jìn)一步提高裝置的經(jīng)濟效益,需要對裝置進(jìn)行節(jié)能降耗方面的技術(shù)改造。通過對裝置工藝、流程及長期運行中存在的問題進(jìn)行分析,從冷凝液回收利用、提高脫鹽水站收率、PSA-H2尾氣CO2提純利用三個方面進(jìn)行節(jié)能降耗技術(shù)改造,提高了裝置的經(jīng)濟效益[5]。

      1 工藝?yán)淠夯厥?/h2>

      1.1 現(xiàn)狀分析

      根據(jù)生產(chǎn)要求在裝置負(fù)荷為100%時,工藝蒸汽量約12 t/h,其中過剩水蒸氣量約在8 t/h,這部分水蒸汽隨轉(zhuǎn)化氣的冷卻,最終成為工藝?yán)淠?。在壓力狀態(tài)下,其中溶解了一定量的CO2,所以工藝?yán)淠猴@酸性,對設(shè)備、管線有腐蝕性,不能直接作為脫鹽水站裝置的原水使用,因而原工藝設(shè)計中工藝?yán)淠罕恢苯优湃氲販现?,浪費了大量的水資源[3]。

      工藝?yán)淠旱膒H值為4~5、電導(dǎo)率為10~20μs/cm,pH值和電導(dǎo)率與脫鹽水站裝置的原水相比嚴(yán)重超標(biāo)。因此,利用工藝?yán)淠阂鉀Q的關(guān)鍵問題是解降低其pH值,使其能直接進(jìn)入脫鹽水站反滲透膜。

      1.2 改進(jìn)措施

      (1)鋪設(shè)一條∮50*3.5mm和∮108*4mm的管線將冷凝液引出。

      (2)增加一臺氣液分離器,將冷凝液中的氣體排除。

      (3)設(shè)置一臺解吸塔,依靠空氣中CO2分壓與工藝?yán)淠褐腥芙釩O2的飽和蒸氣壓之差進(jìn)行傳質(zhì),脫除其中溶解的酸性氣體CO2,降低工藝?yán)淠旱碾妼?dǎo)率。電導(dǎo)率由10~20μs/cm降到10μs/cm以下,pH值由4~5提高到7以上,從而使工藝?yán)淠航?jīng)處理后符合生產(chǎn)用脫鹽水指標(biāo),注入脫鹽水成品水罐。

      同時為了防止可燃?xì)怏w進(jìn)入CO2解吸塔與空氣接觸,設(shè)置了一個氣液分離器用以分離可能帶入的可燃?xì)怏w。解吸塔上部設(shè)計了一個除沫器,可以防止氣流外溢的過程中,夾帶液體影響環(huán)境。當(dāng)經(jīng)過處理的工藝?yán)淠翰环厦擕}水指標(biāo)時,就可以將其引入制氫裝置原有脫鹽水站的二級反滲透膜,依靠制氫裝置原有的脫鹽水系統(tǒng)對工藝?yán)淠哼M(jìn)一步再處理,回收工藝?yán)淠菏蛊溥_(dá)到生產(chǎn)用的脫鹽水指標(biāo),作為脫鹽水利用,提高工藝?yán)淠旱幕厥章?,?jié)約了大量的水資源。改進(jìn)流程見圖1。

      圖1 回收工藝?yán)淠毫鞒?/p>

      1.3改造后節(jié)能降耗經(jīng)濟效益評價

      根據(jù)裝置實際運行參數(shù),過剩水蒸氣量約8t/h,軟化水12元/t,軟化水制脫鹽水收率93%,年生產(chǎn)時間8400h,工藝?yán)淠航?jīng)過二級反滲透膜處理收率98%,則:

      每年可回收脫鹽水:8×400×98%=65856 t。

      每年可降低成本:65856×12÷93%=84.98萬元。

      每年運行電費為:4×0.55×8400=1.848萬元。

      新增折舊:0.5萬元。

      年經(jīng)濟效益為:84.98-1.848-0.5=82.63萬元。

      2 提高脫鹽水收率

      2.1 現(xiàn)狀分析

      油氣處制氫裝置脫鹽水站主要是利用反滲透原理,將軟化水中大部分鹽份及有害雜質(zhì)除去,為制氫裝置提供合格的脫鹽水。

      2013年以前,制氫裝置脫鹽水站使用的原水為動力一公司的軟化水,夏季原水溫度在30℃左右,冬季水溫也能在20℃以上。2013年后,由于動力公司水井劃歸供水公司,軟化水溫度變化較大,夏季時水溫20℃左右,而冬季水溫一般在8℃左右,最低時僅5℃,使得脫鹽水站產(chǎn)水量大幅度下降,產(chǎn)水收率明顯降低,造成水資源浪費。原水溫度與產(chǎn)水率關(guān)系見表1。

      表1 原水溫度與產(chǎn)水率關(guān)系

      因此,在原水溫度低時,需要對原水進(jìn)行加熱,使得脫鹽水站在其他工序不變的前提下,提高脫鹽水收率,減少水資源的浪費。

      2.2 改進(jìn)措施

      在原水管線處增加一臺原水預(yù)熱器,提高原水溫度,減少濃水的排放量,增加產(chǎn)水量。

      2.3 應(yīng)用技術(shù)特點

      在原水預(yù)熱器處設(shè)有副線,根據(jù)原水溫度可以使用原水預(yù)熱器,也可以在原水預(yù)熱器故障情況下,不使用預(yù)熱器,方便切換,不影響正常生產(chǎn)。

      (1)考慮到兩種介質(zhì)直接換熱的溫差較大,避免對板式換熱器產(chǎn)生沖擊,因此在板式換熱器的入口處配備一個減溫減壓換熱器。

      (2)本裝置利用的熱源是轉(zhuǎn)化工序的副產(chǎn)物低壓蒸汽,平時低壓蒸汽是在放空的,因此此項改進(jìn)也增加廠區(qū)蒸汽利用率。

      (3)本裝置設(shè)有遠(yuǎn)傳溫度報警,可以方便操作工及時進(jìn)行調(diào)節(jié)。

      (4)增加原水預(yù)熱器后,原水溫度可根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)節(jié),提高了原水溫度,減少了濃水的排放量,顯著提高了產(chǎn)水的收率,很好的實現(xiàn)了降本增效的目的。

      (5)提高原水溫度后,保證一定的產(chǎn)水量的情況下,可以適當(dāng)降低膜前壓力,減少由于滲透壓力過高,對滲透膜的損壞。

      2.4 改造后節(jié)能降耗經(jīng)濟效益評價

      2013年9月實施改造后,2013年11月投入生產(chǎn)以來,隨著原水溫度的提高,增加了滲透液流量,產(chǎn)水收率明顯提高,減少了水資源的浪費,顯著提高了經(jīng)濟效益。

      蒸汽消耗為1.7t/h,由于制氫裝置副產(chǎn)蒸汽,因此不存在蒸汽生產(chǎn)費用。

      實施前,全年平均進(jìn)水溫度為15℃、產(chǎn)水收率按74%,轉(zhuǎn)化消耗脫鹽水為9t/h,裝置年運行時間8400h,年消耗原水為:(9×8400÷74%)=102162t。

      實施后,以35℃產(chǎn)水收率為93%,轉(zhuǎn)化消耗脫鹽水為9t/h,裝置年運行時間8000h,年消耗原水為:(9×8400÷93%)=81290t。

      改造后年節(jié)約原水為:102162-81290=20872t。

      原水按12元/t計,年節(jié)約原水成本:20872×12= 25萬元/a。

      新增折舊:0.2萬元/a。

      年節(jié)約成本為:25-0.2=24.8萬元/a。

      3 PSA-H2尾氣CO2提純改造

      3.1 現(xiàn)狀分析

      油氣處天然氣制氫裝置PSA-H2尾氣量為Qn= 3500m3/h,其中φ(CO2)≈30%,即Qn(CO2)≈1050m3/h。原設(shè)計中將這部分尾氣作為燃料氣進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐的燃料系統(tǒng)燃燒。由于CO2屬于不可燃?xì)怏w,因此,進(jìn)入燃料氣系統(tǒng)再隨煙道氣排放要帶走大量的熱量,能源浪費較為嚴(yán)重。為了降低能量消耗,經(jīng)過研究論證新增了PSA-H2尾氣提純CO2工藝,回收尾氣中CO2。

      3.2改進(jìn)措施

      增加一套PSA-CO2裝置,將PSA-H2解吸氣引入該裝置,生產(chǎn)工業(yè)級CO2,銷售盈利,產(chǎn)生的精脫氣,CO含量較高,可以作為燃料為轉(zhuǎn)化制氫工序提供熱量。

      3.3 改造后節(jié)能降耗經(jīng)濟效益評價

      增加回收工藝后,年產(chǎn)CO210000t,產(chǎn)值340萬元,效益如下:

      減少燃料天然氣消耗:6.6×104m3/a。

      節(jié)約成本:(6.6×1.67)=11萬元/a。

      該改造總創(chuàng)效為:340+11=351萬元/a。

      4 結(jié)論

      (1)通過空氣降低工藝?yán)淠褐蠧O2分壓,脫除冷凝液中CO2,新增冷凝液回收工藝,使回收后的工藝?yán)淠鹤鳛槊擕}水供制氫裝置循環(huán)利用,年節(jié)約脫鹽水65856t,增效82.63萬元。

      (2)通過提高原水溫度,繼而提高反滲透膜的滲透率,減少了濃水的排放量,產(chǎn)水收率由74%提高至93%,年節(jié)水20872t,增效24.8萬元。

      (3)通過新增PSA-H2尾氣提純CO2工藝,降低了尾氣中CO2含量,提高了轉(zhuǎn)化爐爐膛的燃燒效率,減少了燃料天然氣的消耗6.6萬m3/a,CO2回收1萬t/a,增效351萬元/a。

      對原有制氫裝置進(jìn)行的三方面節(jié)能降耗技術(shù)改造成功,節(jié)能降耗成果為458.43萬元/a。

      [1]孫蘭霞,閆維鵬,谷海峰,等.8×104m3/h制氫裝置催化劑運行現(xiàn)狀分析[J].天然氣化工·C1化學(xué)與化工,2014,39(4): 41-44.

      [2]姜薇,馬瑞,趙峰,等.天然氣水蒸汽轉(zhuǎn)化制氫的Aspen plus模擬分析[J].天然氣化工·C1化學(xué)與化工,2013,38 (1):57-59.

      [3]劉書朋.煤和天然氣制氫工藝技術(shù)經(jīng)濟分析[J].煉油技術(shù)與工程,2010,40(7):56-58.

      [4]李慶勛,劉曉彤,劉克峰,等.大規(guī)模工業(yè)制氫工藝技術(shù)及其經(jīng)濟性比較[J].天然氣化工·C1化學(xué)與化工,2015,40 (1):78-82.

      [5]黃振藝,顧冠斌.變壓吸附制氫工藝中氫氣質(zhì)量下降原因及對策[J].冶金動力,2011,(6):19-21.

      Energy saving and consumption reduction retrofits in a hydrogen plant by natural gas steam reforming

      YAN Long
      (Chemical Technology Development Center of Liaohe Oilfield Oil and Gas Engineering Technology Division,Panjin 124010,China)

      The energy consumption for a 10000m3/h hydrogen plant by natural gas steam reforming was analyzed,based on which,the energy saving suggestions and improvement measures were proposed,including adding a process condensate recovery system,raising the temperature of raw water to reduce the discharge of concentrated water,and separating and purifying carbon dioxide as a product from the tail gas of PSA-H2unit before it is used as a fuel.The energy saving retrofits improve both economic and environmental benefits of the plant.

      natural gas;steam reforming;hydrogenation production;energy saving;retrofit;economic profit

      TE6;TQ116.25

      :B

      :1001-9219(2016)03-95-03

      2016-02-19;

      :閆龍(1988-),男,學(xué)士,工程師,電話15942794519,電郵pjyan_long@163.com。

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