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      250 kt/a甲醇精餾改造項(xiàng)目總結(jié)

      2016-03-13 17:59:21朱新樓何淑虎吳飛宏宋振玖
      氮肥與合成氣 2016年5期
      關(guān)鍵詞:雜醇回收塔常壓塔

      劉 瓊 朱新樓 何淑虎 吳飛宏 宋振玖

      (江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司江蘇新沂221400)

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      250 kt/a甲醇精餾改造項(xiàng)目總結(jié)

      劉瓊朱新樓何淑虎吳飛宏宋振玖

      (江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司江蘇新沂221400)

      甲醇精餾裝置是甲醇生產(chǎn)的重要后續(xù)處理工藝設(shè)備,其能耗約占甲醇生產(chǎn)總能耗的20%。先進(jìn)、節(jié)能、高效的精餾裝置對(duì)降低甲醇生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力起著重要作用。

      1存在的問(wèn)題

      江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司甲醇精餾原采用三塔精餾工藝,甲醇精餾系統(tǒng)由預(yù)塔、加壓塔和常壓塔組成。預(yù)塔除去雜質(zhì)中的輕組分,再使用加壓塔、常壓塔來(lái)提純由預(yù)塔來(lái)的粗甲醇,能量利用比雙塔精餾工藝更合理、能耗更低。生產(chǎn)中加壓塔和常壓塔同時(shí)采出甲醇,并利用加壓塔頂部蒸汽的冷凝熱來(lái)加熱常壓塔再沸器中的甲醇液。目前,存在的主要問(wèn)題是:①精餾系統(tǒng)中余熱沒(méi)有充分利用,蒸汽消耗仍相對(duì)偏高;②雜醇、高級(jí)烷烴等采出后,甲醇含量較高,回收設(shè)施不齊全,導(dǎo)致甲醇損失較大,若返回系統(tǒng),甲醇質(zhì)量無(wú)法保證;③常壓塔塔底排放的廢水中甲醇含量較高(質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為1%),甲醇回收效果不佳;④由于排放的廢水中甲醇含量高及有其他雜醇、烷烴存在,廢水中COD質(zhì)量濃度達(dá)25 000 mg/L左右,非正常時(shí)甚至高達(dá)50 000~60 000 mg/L,廢水處理比較困難,環(huán)保問(wèn)題突出。

      2改造方案

      在原來(lái)三塔精餾工藝裝置的基礎(chǔ)上增加回收塔,即改為三塔+回收塔的四塔流程。四塔精餾工藝流程能充分優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò),使蒸汽和循環(huán)水的利用率達(dá)到最佳效果,實(shí)現(xiàn)節(jié)能和投資的最優(yōu)化。其主要特點(diǎn):①提高甲醇收率,減少損失、降低精餾成本;②合理利用生產(chǎn)余熱,降低蒸汽消耗;③可進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量;④降低廢水中COD含量,合理回收利用,處理后的凈水可送往造氣爐夾套使用,既節(jié)約除鹽水,又解決廢水處理問(wèn)題;⑤操作彈性增大,調(diào)節(jié)手段靈活,可控性增強(qiáng)。

      3工藝流程及主要工藝參數(shù)

      從常壓塔底部出來(lái)的含醇廢水經(jīng)回收塔進(jìn)料泵升壓、流量調(diào)節(jié)器控制流量后,送入回收塔進(jìn)一步提純。從回收塔頂部出來(lái)的甲醇?xì)怏w溫度約66 ℃,經(jīng)回收塔冷凝器冷凝冷卻至約40 ℃進(jìn)回收塔回流槽,再由回收塔回流泵升壓,其中一部分經(jīng)流量調(diào)節(jié)器控制流量后送回收塔塔頂作回流,另一部分經(jīng)液位調(diào)節(jié)器控制回流槽液位,作為產(chǎn)品送至精甲醇計(jì)量槽。若產(chǎn)品不合格,回收塔采出的精甲醇則返回粗甲醇貯槽作為原料。在靠近回收塔中下部的地方設(shè)有側(cè)線抽出,抽出的雜醇油經(jīng)雜醇油冷卻器冷卻至40 ℃后送入雜醇油貯槽,再由雜醇油泵送往貯罐區(qū)作為廢醇銷售?;厥账俜衅魉锜崃坑?.4 MPa低壓蒸汽提供,蒸汽的加入量由流量調(diào)節(jié)器控制。為了充分利用系統(tǒng)的余熱,將預(yù)塔給料換熱器中蒸汽改用系統(tǒng)中精甲醇冷凝液換熱,蒸汽消耗量明顯減少,降低了精餾系統(tǒng)蒸汽消耗。

      回收塔系統(tǒng)調(diào)整的主要工藝參數(shù):回收塔回流液溫度為40 ℃,回收塔塔頂壓力為0.01~0.02 MPa、塔底壓力為0.02~0.03 MPa,回收塔液位1/2~2/3,回流槽液位1/2~2/3。

      4創(chuàng)新點(diǎn)

      (1) 用加壓塔塔頂蒸汽冷凝熱作為常壓塔塔底再沸器熱源,總能耗比雙塔流程降低10%~20%;預(yù)塔加萃取水,可有效脫除粗甲醇中溶解的氣體。

      (2) 設(shè)計(jì)的加壓塔進(jìn)料,盡量降低進(jìn)料口與出料口的溫差,從而提高加壓塔和常壓塔的分離效率。

      (3) 增設(shè)的甲醇回收塔操作彈性大,操作靈活,可回收甲醇,降低廢水中COD和甲醇含量。

      (4)合理利用生產(chǎn)余熱,預(yù)塔給料換熱器中蒸汽改為系統(tǒng)中精甲醇冷凝液,蒸汽消耗量明顯降低,則精餾系統(tǒng)蒸汽消耗降低。

      5效益分析

      該甲醇精餾裝置已連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn),回收塔采出甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95%,可回收甲醇2 t/d左右,按年生產(chǎn)350 d、甲醇2 600元/t計(jì),年回收甲醇效益約182萬(wàn)元?;厥账U水中含甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤100×10-6,廢水經(jīng)處理后可直接送往造氣爐夾套使用,節(jié)約除鹽水約10 t/h,按除鹽水5元/t計(jì),則可節(jié)約除鹽水費(fèi)用約42萬(wàn)元,達(dá)到了節(jié)能減排的效果。另外,回收塔提出的雜醇油作為廢醇出售,也可增加經(jīng)濟(jì)效益。

      (收稿日期2015-06-05)

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