本溪市機(jī)電工程學(xué)校 袁小斐 王秋菊
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CONCEPT在篩焦系統(tǒng)中的研究與應(yīng)用
本溪市機(jī)電工程學(xué)校 袁小斐 王秋菊
【摘要】研究工業(yè)控制計(jì)算機(jī)在PLC篩焦過程控制系統(tǒng)中的應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)過程的實(shí)時監(jiān)視和管理主要依靠操作站,施耐德昆騰系列PLC控制器構(gòu)成控制站,采用CONCEPT2.6編程軟件實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場問題的處理及設(shè)備的啟動。本文主要介紹PLC在CONCEPT篩焦系統(tǒng)中的研究與應(yīng)用。
【關(guān)鍵詞】PLC;篩焦系統(tǒng);聯(lián)鎖啟動;實(shí)時控制
本鋼焦化廠篩焦系統(tǒng)主要是把經(jīng)過干熄焦?fàn)t冷卻后的焦炭,從干熄焦?fàn)t底通過震動給料器散落在刮板放焦機(jī)中,由刮板放焦機(jī)切送到皮帶機(jī)上,再經(jīng)過皮帶的逐級傳送到達(dá)篩焦樓頂部進(jìn)行篩焦處理。焦炭在大于25mm,10~25mm,0~10mm的粒度時分別入相應(yīng)的槽,經(jīng)過這幾級的篩選之后,篩焦樓內(nèi)的焦炭可以通過下部的帶式輸送機(jī),與煉鐵廠舊有帶式輸送機(jī)上相互連接,直接到達(dá)各個高爐直接使用。
這套篩焦系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了各設(shè)備之間的邏輯順序控制,對系統(tǒng)中料線的選擇及更改更加簡便快捷,確定進(jìn)行控制和管理,以及對系統(tǒng)的各個設(shè)備進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督控制。通過光線以及兩臺環(huán)網(wǎng)交換機(jī)與上位機(jī)通訊,通過CPU通訊與原有運(yùn)焦系統(tǒng)和煉鐵廠的皮帶系統(tǒng)的進(jìn)行信號交換。我們?yōu)榇私⒁粋€工程師站和兩個操作員站對篩焦過程控制系統(tǒng)的PLC進(jìn)行操作。控制站的PLC采用的是施耐德昆騰系列PLC控制器,設(shè)計(jì)和編程軟件用的是施耐德的CONCEPT2.6,上位機(jī)的人機(jī)界面采用的是西門子WINCC6.2 SP2軟件,通過OFS與PLC進(jìn)行鏈接。操作站的主要實(shí)現(xiàn)過程的實(shí)時監(jiān)視和管理。這篇文章主要闡述PLC在篩焦過程控制中的應(yīng)用。
篩焦系統(tǒng)屬于典型的以皮帶為主的連續(xù)性生產(chǎn)自動控制系統(tǒng),整個系統(tǒng)中皮帶通廊和篩焦樓內(nèi)粉塵較多,系統(tǒng)料線長,故障頻發(fā)。系統(tǒng)的主要特點(diǎn)為:設(shè)備數(shù)量多且不集中,料線冗長,環(huán)境惡劣,工藝流程連鎖條件較多。屬于交叉復(fù)雜過程控制,相對應(yīng)的邏輯關(guān)系比較復(fù)雜。如果采用傳統(tǒng)的電氣控制方式,則存在由于設(shè)備連鎖條件多導(dǎo)致現(xiàn)場的接線多、接頭更多、由此便給整個系統(tǒng)中增加了更多的故障點(diǎn),導(dǎo)致整套系統(tǒng)可靠性大大降低,維修量增大等一系列問題。
在整套控制系統(tǒng)中要求各種設(shè)備要快速的響應(yīng)系統(tǒng)給出的各種控制指令,控制系統(tǒng)中需要采集的模擬量信號也比較多,如重量,液壓,溫度電流,料位,流量等。針對篩焦車間粉塵較多的惡劣工作環(huán)境特點(diǎn),整個篩焦系統(tǒng)設(shè)備多而且分散的工作特點(diǎn),因此必須采用現(xiàn)場適應(yīng)性強(qiáng)和性能穩(wěn)定的PLC硬件來實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)場設(shè)備的遠(yuǎn)程操作和信號采集。綜合以上條件,我們選擇了施耐德旗下的昆騰系列PLC,采用冗余CPU作為篩焦系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的連鎖啟動和停止的順序控制的主站。其模塊化、無風(fēng)扇結(jié)構(gòu)使系統(tǒng)構(gòu)成靈活,易于用戶掌握和實(shí)現(xiàn)分布。實(shí)現(xiàn)對模擬量及開關(guān)量信號的處理,同時完成了與舊有篩焦系統(tǒng)和煉鐵廠皮帶系統(tǒng)的信號通信。
篩焦工段共有32點(diǎn)數(shù)字量輸入模板30多塊;32點(diǎn)數(shù)字量輸出模板20多塊,8點(diǎn)模擬量輸入模板15塊。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,中央處理單元選用140CPU53414B冗余系統(tǒng),利用光線中繼器與除塵地面站系統(tǒng),以及104轉(zhuǎn)運(yùn)站,108轉(zhuǎn)運(yùn)站3個PLC遠(yuǎn)程站相連,共用一個上位機(jī)操作站。
篩焦系統(tǒng)共有6個機(jī)架,分布在4個PLC柜子中。其中兩個PLC柜位于32#變電所,另兩個PLC柜分別位于104轉(zhuǎn)運(yùn)站和108轉(zhuǎn)運(yùn)站,曬焦除塵系統(tǒng)有2個機(jī)架,位于篩焦除塵地面站內(nèi)。
采用RI/O分支器 MA-0185-100及RI/O干線電纜進(jìn)行通訊。
為了確保篩焦系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行,控制系統(tǒng)必須滿足以下幾點(diǎn)要求:
(1)控制方式分為三種,即現(xiàn)場手動操作;上位機(jī)單體設(shè)備手動操作;上位機(jī)部分設(shè)備聯(lián)鎖操作;
(2)為了保證無堆料、壓料的情況發(fā)生,各個料線中的設(shè)備在啟停過程中,要根據(jù)設(shè)備“逆啟順?!钡脑瓌t合理設(shè)置時間延時;生產(chǎn)過程中,當(dāng)某一料線中某一臺設(shè)備發(fā)生故障時,其上層設(shè)備應(yīng)該無延時立即停止,下層設(shè)備延時按順序逐級停止;
(3)實(shí)現(xiàn)與原有運(yùn)焦系統(tǒng)和煉鐵廠皮帶系統(tǒng)的正常通信;采集煉鐵廠接口皮帶的運(yùn)行信號和發(fā)送給原有運(yùn)焦系統(tǒng)接口皮帶的運(yùn)行信號,對報警,開關(guān)機(jī)時間,上煤量等做出實(shí)時詳細(xì)記錄,以及顯示各條料線的運(yùn)行情況。
2.1系統(tǒng)模型建立
在整個篩焦控制系統(tǒng)中,上位機(jī)采用研祥系列工控機(jī),系統(tǒng)中采用WINCC制作人機(jī)交互界面,兼作故障報警、報表等,對設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時采樣。首先通過現(xiàn)場操作箱選擇現(xiàn)場手動操作和上位機(jī)操作兩種操作方式。再通過人機(jī)交互界面選擇畫面手動或畫面連鎖操作,結(jié)果通過OFS軟件送入PLC中。CPU根據(jù)收到的控制指令,通過各種模塊將指令送到現(xiàn)場設(shè)備中。在控制各個設(shè)備運(yùn)行的同時,采集該設(shè)備的各種狀態(tài)信息, 并且通過CPU再發(fā)送給上位機(jī),實(shí)現(xiàn)事故停車處理功能并實(shí)現(xiàn)上位機(jī)聲音報警,如果觸發(fā)連鎖停機(jī)調(diào)節(jié)則快速響應(yīng)指令,設(shè)備連鎖停車。通過這樣的上位機(jī)與PLC下位機(jī)的相互之間的密切配合,實(shí)現(xiàn)整個篩焦系統(tǒng)的監(jiān)測和控制功能。
2.2程序的開發(fā)
篩焦控制系統(tǒng)的編程采用的軟件是CONCEPT2.6,Concept是Quantum,產(chǎn)品專用的配置工具。使用方便靈活,通過梯形圖編程可以對各種參數(shù)進(jìn)行設(shè)定、監(jiān)測各種設(shè)備狀態(tài)、故障查詢等功能。本系統(tǒng)分成若干模塊,根據(jù)工藝流程,設(shè)備的種類,不同的塊中有不同的設(shè)備,不同的塊中有不同的料線,方便維護(hù)查找。
在各個設(shè)備聯(lián)鎖啟動之前,系統(tǒng)會自動判斷各個設(shè)備的啟動條件是否滿足啟動要求。聯(lián)鎖啟動要求設(shè)備都處于“中央操作”時,并且滿足各種聯(lián)鎖條件才可以聯(lián)鎖啟動。若設(shè)備都處于滿足聯(lián)鎖啟動條件時,就可以在畫面上點(diǎn)擊聯(lián)鎖啟動按鈕,啟動過程中,為防止皮帶壓料的情況出現(xiàn),則要求經(jīng)延時后按順序逆料流啟動該料線上的設(shè)備。延時過程中,預(yù)警鈴預(yù)警,同時啟動與設(shè)備相關(guān)的除塵設(shè)備。設(shè)備運(yùn)行后,開關(guān)量輸入模板采集到現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行信號,傳送給上位機(jī),上位機(jī)的操作員就可以對現(xiàn)場設(shè)備情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。
某些情況,系統(tǒng)需停車時,可以在上位機(jī)中點(diǎn)擊聯(lián)鎖停止按鈕,使系統(tǒng)停止。按照料線順停的工藝要求,設(shè)備延時逐一停止,皮帶上存料排空后,最后停止相應(yīng)設(shè)備的除塵系統(tǒng)。設(shè)備停止后,上位機(jī)設(shè)備運(yùn)行信號消失,等待任務(wù)指令的再一次下達(dá)。
如果遇見突發(fā)事件,上位機(jī)發(fā)出“急?!泵?,所有的設(shè)備則在較短的時間內(nèi)接收到停止命令。PLC接收到上位機(jī)的停止命令后使設(shè)備停止運(yùn)行,停止中的系統(tǒng),所有設(shè)備運(yùn)行信號消失。等待任務(wù)指令的再一次下達(dá)。中控室的操作臺面上還有一個“緊急停止”旋鈕,當(dāng)整套設(shè)備需要緊急停止時,拍下該按鈕后系統(tǒng)立即停止運(yùn)行。
2.3實(shí)現(xiàn)功能
在整個篩焦系統(tǒng)的控制中,每個料線中多個設(shè)備之間存在一定的聯(lián)鎖關(guān)系。同時料線和料線直接還存在一定得聯(lián)鎖關(guān)系。在功能實(shí)現(xiàn)過程中,把各個設(shè)備之間的聯(lián)鎖關(guān)系放在單獨(dú)的程序塊中進(jìn)行編程,設(shè)備的基本控制根據(jù)設(shè)備的地理分布進(jìn)行集中。
編程基本實(shí)現(xiàn)以下功能:
(1)PLC接受輸入信號中的過程變量,然后按照組態(tài)數(shù)據(jù)的要求對輸入信號進(jìn)行處理和計(jì)算并傳送輸出信號至最終控制元件。
(2)連鎖控制功能的通過梯形邏輯圖,對采集的現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,通過程序的組合,調(diào)節(jié)控制現(xiàn)場各個設(shè)備的啟動停止時序來實(shí)現(xiàn)。
(3)上位機(jī)軟件可以對模擬量提供趨勢記錄和報表管理,開關(guān)量故障點(diǎn)有報警記錄。
本系統(tǒng)是以本鋼焦化廠焦二車間篩焦、除塵過程新建工程為實(shí)際案例,提供給現(xiàn)場操作人員具有科學(xué)性的操作指導(dǎo),節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的效率,解決了自動化生產(chǎn)過程中的綜合問題,以節(jié)能為原則,開發(fā)了一套施耐德昆騰系列PLC的控制系統(tǒng),提高了焦化生產(chǎn)過程控制水平。通過對現(xiàn)場設(shè)備的調(diào)試及運(yùn)行,均實(shí)現(xiàn)了對篩焦過程軟件和硬件的監(jiān)視與控制。
此系統(tǒng)在本鋼焦化廠焦二車間運(yùn)行1年多,從現(xiàn)場運(yùn)行的一切狀況來看,以及除塵設(shè)備的除塵效果,基本完成了最初的設(shè)計(jì)要求,取得了良好的效果。
在對現(xiàn)場的深入了解及項(xiàng)目研究的調(diào)試過程來看,自動控制系統(tǒng)在制造系統(tǒng)中普及的重要性讓我有了深刻的體會。在生產(chǎn)制造過程中有大量數(shù)據(jù)進(jìn)行需要我們?nèi)パ芯亢头治?,利用研究和分析的結(jié)果使我們的生產(chǎn)流程得到更好調(diào)整和優(yōu)化,可以預(yù)見,PLC系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的集成必將更加緊密,并很可能以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析與決策功能同時在一個系統(tǒng)中得以實(shí)現(xiàn)。另一方面,PLC系統(tǒng)的發(fā)展一直是與工業(yè)過程控制息息相關(guān),它主要有體積更小,速度更快,功能更強(qiáng),價格更低,大型網(wǎng)絡(luò)化,可靠性、兼容性高等特點(diǎn),正朝著多功能方面發(fā)展。