李海軍(中電投河南電力有限公司技術(shù)信息中心,河南 鄭州 450001)
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1?000?MW機組鍋爐省煤器輸灰系統(tǒng)改造
李海軍
(中電投河南電力有限公司技術(shù)信息中心,河南 鄭州 450001)
〔摘 要〕介紹了某發(fā)電公司2×1 000 MW超超臨界火力發(fā)電機組輸灰系統(tǒng)的概況;針對實際運行中存在的問題,對省煤器輸灰系統(tǒng)進行了改造,增加了1套鋼結(jié)構(gòu)灰倉系統(tǒng),使系統(tǒng)運行的安全經(jīng)濟性得到明顯提高。
〔關(guān)鍵詞〕省煤器;輸灰系統(tǒng);改造;節(jié)能
某發(fā)電公司2×1 000 MW超超臨界火力發(fā)電機組的輸灰系統(tǒng)采用正壓濃相飛灰輸送系統(tǒng)。為減輕鍋爐煙道內(nèi)脫硝催化劑的磨損,在催化劑前、省煤器下部設(shè)置灰斗,將粗灰單獨收集后輸送至空氣預(yù)熱器后的水平煙道內(nèi),隨鍋爐煙氣吹至電除塵器內(nèi)除塵。省煤器灰斗每爐8列共16個,每列前后灰斗共用1個壓力灰罐,每爐共8個0.5 m3壓力灰罐,分作A,B側(cè)2個獨立輸送單元。
電除塵器為3室5電場,每一電場設(shè)6個灰斗,并相應(yīng)地設(shè)置6個壓力灰罐。其中,1,2電場壓力灰罐容積為4 m3,3電場壓力灰罐容積為0.5 m3, 4,5電場壓力灰罐容積為0.2 m3。1,2電場每3個壓力灰罐組成1個輸灰單元,前后2個電場輸灰單元分別共用1根輸灰母管(DN250+DN300),以達到在1電場故障的情況下,2電場能替代1電場滿足除塵輸灰的需要。每臺爐2臺電除塵器的3,4,5電場輸灰單元共用1根輸灰母管(DN200+DN225),將灰輸至灰?guī)?。輸灰空壓機設(shè)計為7運2備。
鍋爐燃燒設(shè)計煤種及校核煤種均為平頂山煙煤,設(shè)計煤種的灰分是31.5 %,校核煤種的灰分為37.8 %。在實際運行中,所用煤種的年平均灰分為42 %,最高可達56 %,造成輸灰系統(tǒng)運行中異常頻發(fā)。
(1) 空氣預(yù)熱器后水平煙道支撐梁磨損嚴重。由于省煤器輸灰管道接至空氣預(yù)熱器后的煙道垂直管壁上,輸灰時粗灰氣流直接吹向煙道支撐梁。每次在鍋爐停運檢修期間,檢修人員進入煙道檢查,都會發(fā)現(xiàn)面向輸灰直吹面?zhèn)鹊闹瘟耗p嚴重,需進行加固處理。
(2) 高負荷情況下輸灰系統(tǒng)堵管頻繁。在負荷700 MW以下,輸灰系統(tǒng)運行比較正常;而當負荷慢慢上升至850 MW以上時,1,2電場輸灰單元的壓力灰罐裝灰量即使不足罐體一半,輸灰時間也會由正常情況下的120 s增大到300 s以上,甚至超過15 min而發(fā)出堵管報警,且排堵難度大、排堵時間長,嚴重影響了輸灰系統(tǒng)及電除塵器的安全運行。
在高負荷情況下輸灰系統(tǒng)輸灰困難甚至堵管的原因除高負荷時灰量大外,還與省煤器輸灰管道的設(shè)計和煙道布置有關(guān)。由于鍋爐設(shè)計有脫硝系統(tǒng),導(dǎo)致空氣預(yù)熱器與電除塵器入口之間的煙道存在一個凹段,水平煙道與電除塵器入口的高度差約10 m。在鍋爐負荷較低的情況下,因風(fēng)量小、風(fēng)速低,凹段處容易累積顆粒較大的粉塵;當負荷升高時,因風(fēng)量、風(fēng)速增大,這些大顆粒粉塵便會被攜帶至電除塵器,使得電除塵器入口煙氣含塵量額外增多,且比重較大,極易造成1電場輸灰單元發(fā)生堵管,同時也加劇了輸灰管道的磨損。
由于輸灰系統(tǒng)經(jīng)常在異常情況下運行,壓縮空氣消耗量大,其運行的經(jīng)濟性也受到嚴重影響。在實際運行中,為維持電除塵區(qū)域輸灰系統(tǒng)的安全,省煤器輸灰單元經(jīng)常被迫退出運行,如此又加大了對脫硝催化劑的耗損。
為了解決上述輸灰系統(tǒng)支撐梁和管道嚴重磨損、堵灰、壓縮空氣消耗量大等問題,同時為配合降低排煙溫度,降低粉塵比電阻,提高靜電除塵器除塵效率,該廠實施了省煤器輸灰系統(tǒng)改造。改造方案如下。
(1) 在2臺爐西側(cè)空地,各新增1套鋼結(jié)構(gòu)灰倉及配套輔助系統(tǒng),將省煤器輸灰系統(tǒng)出口改移至新建灰倉。如此可將省煤器下灰斗的存灰直接輸至灰倉,而不再進入煙道及電除塵器。
(2) 省煤器輸灰系統(tǒng)輸灰管道出力原設(shè)計為每爐20 t/h,改造后大于30 t/h。每爐設(shè)獨立2路輸灰單元至灰倉。輸灰管道采用鑄造一體結(jié)構(gòu)的耐磨雙套管,輸灰管道彎頭采用雙金屬耐磨彎頭。
(3) 新增灰倉有效容積為430 m3,直徑為10 m,配2臺布袋除塵器(1備1用)及2臺吸塵風(fēng)機(1 備1用);采用單錐型雙出口結(jié)構(gòu),分別接2臺加濕雙軸攪拌機;灰倉設(shè)固定料位計及隨機料位計共3個;每個灰倉錐體部分裝設(shè)3臺空氣炮,以保證灰倉卸灰時暢通。
(1) 避免了省煤器輸灰系統(tǒng)對空氣預(yù)熱器后水平煙道支撐梁的磨損。
(2) 改善了電除塵區(qū)域輸灰系統(tǒng)堵管的情況。省煤器輸灰系統(tǒng)改造后,省煤器后的粗灰直接輸至灰倉,大大減少了電除塵器入口粉塵粗灰顆粒的含量,減輕了電除塵器區(qū)域輸灰系統(tǒng)的壓力,滿負荷情況下1電場壓力灰罐裝灰量達罐體2/3以上,且輸灰時間不到200 s,輸灰系統(tǒng)運行穩(wěn)定性得到明顯提高。
(3) 減小了輸灰系統(tǒng)管道的磨損。與改造前相比,輸灰管道泄漏情況得到明顯改觀。改造前,粗灰管道每天平均泄漏5-6處,在負荷高的情況下,最多達20處;而改造后,1周僅泄漏2-3次,而且還是發(fā)生在管道焊縫處。
(4) 減少了輸灰用壓縮空氣的消耗量,節(jié)能效果顯著。改造后,省煤器輸灰系統(tǒng)能夠正常投運,通過優(yōu)化整個輸灰系統(tǒng)的運行方式,有效控制了堵管情況的發(fā)生,避免了壓縮空氣的無謂浪費。改造前,2臺機組在滿負荷情況下輸灰空壓機的運行數(shù)量為6-7臺,輸灰壓力維持在0.30-0.38 MPa;改造后,2臺機組在滿負荷情況下輸灰空壓機的運行數(shù)量為4-5臺,輸灰壓力為0.40-0.45 MPa。在負荷500-750 MW時,3-4臺輸灰空壓機就可以保證系統(tǒng)正常運行。
輸灰空壓機額定功率為400 kW,機組年利用小時為5 500 h,按節(jié)約2臺輸灰空壓機運行計算,則每年可節(jié)約電量為440萬kWh,按上網(wǎng)電價0.43 元/kWh計,每年可節(jié)約電費189.2萬元,節(jié)能效果顯著。
(5) 減小了電除塵器出口粉塵排放濃度。省煤器輸灰系統(tǒng)改造后,減小了電除塵器的除塵壓力。在滿負荷工況下電除塵器出口粉塵排放濃度由改造前的48 mg/Nm3降至44 mg/Nm3,減小了對脫硫吸收塔漿液的負面影響。
由于省煤器輸灰單元的介質(zhì)是顆粒比較大的粗灰,堵管和管道磨損問題比較突出。因此,輸灰管道的設(shè)計不易過粗,使用DN150以下的管子較為適宜,以避免管道過粗形成“空氣走廊”?!翱諝庾呃取辈粌H輸不走粉塵,還會浪費大量壓縮空氣。省煤器輸灰單元單獨設(shè)置灰倉,避免了大顆粒粉塵對后部煙道及低溫省煤器換熱面的磨損,減輕了電除塵器區(qū)域輸灰系統(tǒng)的運行壓力,有效提高了輸灰系統(tǒng)的運行效率,增強了節(jié)能效果,對燃用灰分較高、設(shè)計有省煤器輸灰系統(tǒng)的火電廠技術(shù)改造有一定借鑒意義。
李海軍(1973-),男,工程師,主要從事火電廠除灰脫硫技術(shù)管理工作,email:jzlihaijun8@163.com。
作者簡介:
收稿日期:2015-11-26。