■樊增建
〔第八師150團加工一廠,新疆石河子832000〕
提高機采棉加工質(zhì)量增加經(jīng)濟效益
■樊增建
〔第八師150團加工一廠,新疆石河子832000〕
2008年150團開始采用機采棉播種模式,無論是種植還是加工都是一個新的課題,加工的皮棉含雜大、外觀形態(tài)差、種植的產(chǎn)量也不高。通過近幾年的摸索,籽棉產(chǎn)量逐步增加,皮棉加工質(zhì)量有所提高,下面就種植、加工方面談一下筆者自己的認(rèn)識。
從150團加工一廠199生產(chǎn)線加工的小品種來看,品種的確有很大關(guān)系。有些品種在同樣的加工條件下,含雜率可以相差2個百分點,外觀形態(tài)也比較好;各項指標(biāo)都很好,而有的品種加工出來的皮棉很差,雜質(zhì)不易清理。150團目前品種較雜,大約有20多個,這些品種早、中、晚熟都有,播種時間也不同,成熟期不同而脫葉劑使用卻差不多,從而造成脫葉效果非常不一致,這一點從每年收的前幾車籽棉可以看到明顯的不同,致使加工困難、一致性差、質(zhì)量下降。由于打了脫葉劑以后,人為地迫使所有棉花同時成熟,使得棉花品質(zhì)下降,短纖增多,這一點對晚熟品種尤其明顯,因此,筆者認(rèn)為全團應(yīng)按照師市的要求確定品種、統(tǒng)一品種、統(tǒng)一模式,為提高棉花加工質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。
進場籽棉的水分直接影響加工質(zhì)量和產(chǎn)量,從而影響效益。水分大的籽棉必須要提高烘干溫度,過高的溫度影響籽棉的色澤,易出現(xiàn)火情,如果不能盡快加工還將發(fā)生霉變,造成極大浪費。同時,籽棉水分過大,雜質(zhì)不易清理,就是降低加工速度,效果也不盡人意并且?guī)黼姾脑黾?,材料消耗增加等不良后果?/p>
前幾年150團摻雜使假現(xiàn)象嚴(yán)重,這兩年有較大的改進,對于摻雜使假的人和事應(yīng)給予嚴(yán)厲打擊。籽棉中摻入的沙子、水對棉花加工設(shè)備會造成嚴(yán)重的損壞,甚至無法正常生產(chǎn)。在籽棉采下來后,應(yīng)最大限度地避免籽棉落地,一旦落地就可能摻入其它異物,給摻假者制造了機會,即使是不摻假就地卸籽棉,也容易將地膜滴灌帶進籽棉,清理過程極為困難,杜絕“三絲”必須從源頭抓、措施要嚴(yán)、落實要嚴(yán)。
棉花加工是一個系統(tǒng)工作,環(huán)環(huán)相扣。棉田是棉花加工廠的第一車間,它是棉花加工的第一環(huán)節(jié),如果第一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,后續(xù)的工作將會很麻煩,甚至不可逆轉(zhuǎn)。為此在籽棉在進入加工廠以前,應(yīng)該做好以下幾項工作。
1.選定適宜的品種,根據(jù)品種確定保苗株數(shù)、管理模式、脫葉劑使用時間和使用數(shù)量。
2.加大籽棉采摘的管理力度,做到脫葉劑有人管,采棉時有人看。每一車籽棉都要有負(fù)責(zé)人,成熟一塊采摘一塊,加工廠根據(jù)籽棉的情況分級分垛分軋,做到因花配車。
3.堅決執(zhí)行師市的決定,無論是散裝籽棉還是棉模的回潮率控制在12%以下,特別是棉?;爻甭蔬^大更容易發(fā)生霉變。
4.播種時杜絕彩棉種子流入白棉中,已混入的要人工揀拾干凈,防止進入白棉,造成較大的經(jīng)濟損失。
機采棉的加工是一個新課題,種植在摸索,加工更是在摸索,兵團在全國首先實現(xiàn)機采后,加工問題也沒有經(jīng)驗可借鑒,通過幾年的摸索得到以下幾點經(jīng)驗。
(一)工藝調(diào)整
過去是先烘干再清理,現(xiàn)在改為先清理后烘干。由于各種原因,150團機采棉含雜大,采用先烘干非常容易堵塞烘干塔,部分熱量烘干沙子塵土,而沙子塵土容易沉積在烘干塔內(nèi)部造成堵塞,如果先清理掉沙子、塵土就會減少烘干塔停機的幾率,增加了熱效率,提高了正車率。
(二)皮清機調(diào)整
加工的皮棉最終要適應(yīng)市場的需求,過去一味地要求降雜質(zhì),用雜質(zhì)的含量決定等級,3m長的齒條輥筒與排雜刀的間隙為1.6mm,這在實際操作工作中是比較困難的,對各部件的要求很高,軸承的振動、毛刷輥筒的平衡、齒條輥筒的平衡都對這間隙的調(diào)整起著關(guān)鍵作用,調(diào)整不好造成長度低、短纖高。紡織廠對雜質(zhì)要求不高,對皮棉長度短纖要求高,可以采取適當(dāng)調(diào)整排雜刀間隙,降低短纖。
(三)機采棉的雜質(zhì)清理
大的雜質(zhì)如鈴殼、棉稈等一般依靠提凈式籽清機完成,而在實際工作中發(fā)現(xiàn)其效果不盡人意,我們在棉籽中發(fā)現(xiàn)打碎的鈴殼、棉稈就是因為提凈式籽清機沒有將這些雜質(zhì)清理干凈造成的,所以將上部大U形齒條輥的塵棒由25mm增加至30mm,下部小U齒條按照標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,上部雖有少量的籽棉排雜,但下部的小U齒條輥完全可以回收,有一定效果,每一個小時清理1次皮清機,每兩個小時清理一次籽清機格條柵上的雜質(zhì)。
(四)負(fù)壓配棉改正壓配棉
2015年師市提出保長度、降短纖、絕三絲、提品質(zhì)的加工目標(biāo)。將皮棉含雜要求放在次要的位置,負(fù)壓配棉改正壓后可以大幅度降低功率消耗,提高正車率,減少了籽清機使用,對保長度起到了一定的作用。
(五)2015年保長度、降短纖、絕三絲、提品質(zhì)的做法
1.根據(jù)皮棉質(zhì)量,適時停用一臺皮清機。
2.降低鍋爐溫度,皮棉回潮率由過去的4%~5%,改為6%~7%,從而降低短纖,增加抗拉度,保住長度。
3.減少皮清機給棉羅拉彈簧壓力。
4.降低軋花機轉(zhuǎn)速以及喂花頻率,從而降低產(chǎn)量。
綜上所述,機采棉加工工藝不斷完善,水平在逐步提高。要想提高品質(zhì)、增加效益必須從源頭做起,從棉種抓起,推廣長度好、衣分高、易清理的品種,籽棉在機采后不落地,可以大量地降低三絲含量。進入加工廠后籽棉物理特性已成定局,加工廠的努力只能是稍有好轉(zhuǎn),不超決定的作用,加工出來的皮棉是面對紡織企業(yè),要按照市場的規(guī)律辦事。如果籽棉和皮棉都減少過度清理,能夠適應(yīng)市場要求,棉花加工廠何樂而不為呢?棉花產(chǎn)業(yè)只有上下共同努力各負(fù)其責(zé),才能使它產(chǎn)生最大的價值,從而增加職工收入和團場效益。