摘 要:某站內(nèi)采用不同廠商生產(chǎn)的不同型號(hào)的2套備自投裝置,在特定情況下,裝置的動(dòng)作特性具有差異性,所以,出現(xiàn)了2套備自投裝置間的極差配合問(wèn)題。簡(jiǎn)要介紹了進(jìn)線跳閘后,重新合閘后加速引起兩級(jí)備自投裝置動(dòng)作異常的情況,分析了站內(nèi)配備的許繼NSP-40B微機(jī)型裝置和南瑞RCS-9652Ⅱ微機(jī)型裝置的詳細(xì)情況。通過(guò)相關(guān)試驗(yàn)明確了問(wèn)題的原因,并根據(jù)分析結(jié)果最終提出了對(duì)應(yīng)的排查和改進(jìn)建議。
關(guān)鍵詞:重合閘;備自投裝置;進(jìn)線故障;跳閘
中圖分類(lèi)號(hào):TM762.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.01.099
備用電源自投裝置(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“備自投”)可在主供電源失電時(shí)依照預(yù)設(shè)邏輯自動(dòng)投入備用電源,以提高供電可靠性。一般情況下,連云港地區(qū)110 kV變電站內(nèi)配有“主變及10 kV母聯(lián)自投”和“110 kV進(jìn)線及橋自投”2套裝置,以便在必要時(shí)提供多種備投方式。該裝置主要是由南瑞、南自、四方和許繼等廠家生產(chǎn)。
2套備自投間的極差配合問(wèn)題發(fā)生的比較少,只在特定運(yùn)行方式下特定型號(hào)的備自投裝置間出現(xiàn)。下面以110 kV某變電站為例,分析了110 kV進(jìn)線故障側(cè)開(kāi)關(guān)跳閘,重合閘后加速跳后導(dǎo)致2套不同廠家的備自投裝置動(dòng)作順序出錯(cuò)的問(wèn)題。
1 主接線方式和備自投運(yùn)行方式
1.1 110 kV母聯(lián)710備用電源自投
由圖1可知,733開(kāi)關(guān)、744開(kāi)關(guān)運(yùn)行,710開(kāi)關(guān)熱備用,投入110 kV母聯(lián)710開(kāi)關(guān)備自投。110 kV母線無(wú)壓變,裝置接入10 kV母線TVⅠ段、Ⅱ段三相電壓作為母線電壓判據(jù),接入110 kV線路壓變電壓作為進(jìn)線電壓判據(jù),裝置型號(hào)為許繼NSP-40B微機(jī)型。
1.1.1 充電條件
備自投投入工作后,無(wú)外部閉鎖開(kāi)入,10 kVⅠ段、Ⅱ段母線均有壓,710開(kāi)關(guān)跳位,733開(kāi)關(guān)和744開(kāi)關(guān)合位。
1.1.2 動(dòng)作過(guò)程
當(dāng)10 kVⅠ段母線失壓,733開(kāi)關(guān)無(wú)流,并且1號(hào)主變保護(hù)未動(dòng)作。自投啟動(dòng)時(shí),整定時(shí)限為3.6 s,跳開(kāi)733開(kāi)關(guān),確認(rèn)733開(kāi)關(guān)跳開(kāi)后,合閘延時(shí)0 s合橋710開(kāi)關(guān),自投完成。當(dāng)10 kVⅡ段母線失壓時(shí),動(dòng)作邏輯同上。
1.2 主變和10 kV母聯(lián)自投
兩變運(yùn)行,10 kV母聯(lián)110熱備用時(shí),投入10 kV母聯(lián)備自投。裝置型號(hào)為南瑞RCS-9652Ⅱ微機(jī)型。
1.2.1 充電條件
Ⅰ段、Ⅱ段母線均有壓,無(wú)外部閉鎖開(kāi)入,110開(kāi)關(guān)跳位,101開(kāi)關(guān)和102開(kāi)關(guān)合位且處于合后。
1.2.2 動(dòng)作過(guò)程
當(dāng)10 kVⅠ段母線失壓,10 kVⅡ段母線有壓,1號(hào)主變101開(kāi)關(guān)無(wú)流時(shí),并且1號(hào)主變后備保護(hù)未動(dòng)作,自投啟動(dòng)。經(jīng)過(guò)4.5 s延時(shí),跳開(kāi)1號(hào)主變101開(kāi)關(guān)。確認(rèn)101開(kāi)關(guān)跳開(kāi)后,延時(shí)0 s合10 kV母聯(lián)110開(kāi)關(guān)。當(dāng)10 kVⅡ段母線失壓時(shí),動(dòng)作邏輯同上。
1.3 說(shuō)明
當(dāng)110 kV母聯(lián)710開(kāi)關(guān)自投和10 kV母聯(lián)110開(kāi)關(guān)自投同時(shí)投運(yùn)時(shí),110 kV母聯(lián)710開(kāi)關(guān)自投動(dòng)作時(shí)限應(yīng)比10 kV母聯(lián)110開(kāi)關(guān)自投動(dòng)作時(shí)限低一個(gè)級(jí)差。
2 故障分析
核對(duì)裝置定值整定無(wú)誤后,10 kV母聯(lián)110開(kāi)關(guān)自投裝置動(dòng)作正確,110 kV母聯(lián)710開(kāi)關(guān)自投裝置未正確動(dòng)作。裝置事件記錄如下:
許繼NSP-40B微機(jī)型裝置:2013-10-18T18:51:14.322,備自投啟動(dòng);2013-10-18T18:51:15.504,備自投啟動(dòng)返回;2013-10-18T18:51:15.578,備自投啟動(dòng);2013-10-18T18:51:18.920,備自投啟動(dòng)返回;2013-10-18T18:51:18.924,710開(kāi)關(guān)接入異常;2013-10-18T18:51:37.506,備自投放電。
南瑞RCS-9652Ⅱ:2013-10-18T18:51:14.318,備自投啟動(dòng);2013-10-18T18:51:18.833,備自投動(dòng)作;2013-10-18T 18:51:18.887,101開(kāi)關(guān)跳開(kāi);2013-10-18T18:51:18.908,110開(kāi)關(guān)合上。
檢修人員在校驗(yàn)110 kV母聯(lián)710開(kāi)關(guān)自投許繼NSP-40B微機(jī)型裝置時(shí),使用“博電”系列PW31E型繼電保護(hù)試驗(yàn)裝置,采用“狀態(tài)序列”方式模擬輸入備自投裝置動(dòng)作時(shí)的二次電氣量。校驗(yàn)結(jié)果如下:①模擬110 kV進(jìn)線故障跳閘,對(duì)側(cè)線路保護(hù)不重合閘,則該裝置正確動(dòng)作并出口。②模擬110 kV進(jìn)線故障跳閘,進(jìn)線開(kāi)關(guān)重合閘,1.1 s后,在10 kVⅡ段PT輸入0.1 s,瞬間恢復(fù)電壓,幅值大于備自投無(wú)壓定值Udz。裝置啟動(dòng)延時(shí)4.7 s后動(dòng)作,初步判斷為裝置邏輯因恢復(fù)電壓導(dǎo)致延時(shí)中斷。這時(shí),當(dāng)電壓再次消失時(shí),可重新計(jì)時(shí)。改變不同定值多次試驗(yàn)后驗(yàn)證了這一判斷。③重復(fù)上述模擬試驗(yàn),加長(zhǎng)時(shí)限瞬間恢復(fù)電壓,模擬重合閘成功,備自投裝置在10 kVⅡ段PT電壓恢復(fù)后動(dòng)作返回,邏輯正確。
校驗(yàn)10 kV主變和母聯(lián)備自投南瑞RCS-9652Ⅱ微機(jī)型裝置,結(jié)果與上述3種模擬情況相同。從試驗(yàn)結(jié)果中發(fā)現(xiàn),所有動(dòng)作邏輯和出口均正確。在模擬第二種情況時(shí),南瑞RCS-9652Ⅱ微機(jī)型裝置延時(shí)不中斷,動(dòng)作正確。
3 檢修結(jié)論
由相關(guān)分析和試驗(yàn)論證結(jié)果可知,導(dǎo)致2套備自投裝置間配合出錯(cuò)的主要原因是,當(dāng)110 kV進(jìn)線和橋自投所采用的許繼NSP-40B微機(jī)型裝置啟動(dòng)延時(shí)后,沒(méi)有設(shè)置相關(guān)程序判斷瞬間出現(xiàn)的幅值高于無(wú)壓定值的恢復(fù)電壓,導(dǎo)致延時(shí)中斷并在電壓瞬間消失后重新計(jì)時(shí),實(shí)際動(dòng)作時(shí)限變?yōu)檎〞r(shí)限+進(jìn)線重合閘時(shí)間定值+進(jìn)線重合閘后加速時(shí)限。而10 kV母聯(lián)備自投采用的南瑞RCS-9652Ⅱ微機(jī)型裝置則在瞬間恢復(fù)電壓出現(xiàn)后不會(huì)中斷延時(shí),使得110 kV母聯(lián)710開(kāi)關(guān)自投動(dòng)作實(shí)際時(shí)限比10 kV母聯(lián)110開(kāi)關(guān)自投動(dòng)作時(shí)限高一個(gè)級(jí)差,進(jìn)而出現(xiàn)了備自投動(dòng)作不正確的情況。
裝置利用“檢進(jìn)線電壓投”功能采集兩路進(jìn)線線路的壓變B相電壓作相應(yīng)判定。由整定規(guī)則可知,110 kV進(jìn)線和橋自投不判進(jìn)線有壓,所以,現(xiàn)場(chǎng)裝置未接入,并且將此功能控制字至“0”,即許繼NSP-40B型裝置的延時(shí)中斷現(xiàn)象與“檢進(jìn)線電壓投”功能設(shè)定無(wú)關(guān)。
4 措施和建議
由分析結(jié)果可知,為了使該站110 kV母聯(lián)710開(kāi)關(guān)自投與10 kV母聯(lián)110開(kāi)關(guān)自投正確配合,修改10 kV母聯(lián)110開(kāi)關(guān)備自投動(dòng)作時(shí)限,由4.5 s改為6.2 s,大于110 kV母聯(lián)710開(kāi)關(guān)自投實(shí)際動(dòng)作時(shí)限,滿(mǎn)足了“110 kV母聯(lián)710開(kāi)關(guān)自投動(dòng)作時(shí)限比10 kV母聯(lián)110開(kāi)關(guān)自投動(dòng)作時(shí)限低一個(gè)級(jí)差”的整定規(guī)則。
針對(duì)此問(wèn)題,校驗(yàn)、排查所有其他在役備自投裝置發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司的ⅠSA-358G備自投裝置也存在這個(gè)問(wèn)題,即裝置啟動(dòng)延時(shí)受重合閘恢復(fù)電壓的影響會(huì)重新計(jì)時(shí)。鑒于此,建議廠家升級(jí)裝置軟件。
新建或技改變電站備自投設(shè)備時(shí),應(yīng)考慮許繼NSP-40B和深瑞ⅠSA-358G備自投裝置中存在的問(wèn)題,并在定值整定過(guò)程中考慮這方面的因素。
在今后校驗(yàn)備自投裝置的工作中,建議增加模擬進(jìn)線開(kāi)關(guān)重合閘出現(xiàn)較高瞬間恢復(fù)電壓的情況,以驗(yàn)證裝置的延時(shí)邏輯是否正確。如果有條件,例如某站2套備自投裝置使用了不同廠家生產(chǎn)的不同型號(hào)的產(chǎn)品,則建議進(jìn)行裝置間的整體動(dòng)作配合試驗(yàn)。
參考文獻(xiàn)
[1]賀家李.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)原理與實(shí)用技術(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2009.
作者簡(jiǎn)介:孫濤(1990—),男,江蘇連云港人,助理工程師,主要從事電力系統(tǒng)二次系統(tǒng)檢修工作。
〔編輯:白潔〕