周善征,楊青建,李國松
(山東勝利鋼管有限公司,山東 淄博 255082)
螺旋縫焊管生產(chǎn)過程中,要求帶鋼平穩(wěn)輸送。作為整個螺旋縫焊管機組的主動力設(shè)備,遞送機對于螺旋縫焊管機組生產(chǎn)的穩(wěn)定性起著重要的作用。遞送機打滑會使帶鋼在輸送過程中出現(xiàn)短暫停滯。打滑瞬間,內(nèi)、外焊電流突然增加,既會造成內(nèi)外焊燒穿、漏弧,還會因為焊瘤粘到焊墊輥而造成螺旋縫焊管表面壓坑等質(zhì)量缺陷問題。在此結(jié)合山東勝利鋼管有限公司螺旋縫焊管生產(chǎn)過程中出現(xiàn)遞送機打滑現(xiàn)象,分析遞送機打滑的原因,并提出了解決措施。
遞送機結(jié)構(gòu)如圖1所示,帶鋼從下輥和上輥中間穿過,壓下油缸作用在上輥兩端,在油缸的作用力下,使上下輥與帶鋼產(chǎn)生足夠大的摩擦力,進而帶動帶鋼向前走[1-2]。
在螺旋縫焊管生產(chǎn)過程中,遞送機打滑的主要原因和控制措施如下。
(1)對頭處焊縫余高過高或焊縫存在較大焊瘤。焊縫余高過高如圖2所示。
目前,國內(nèi)機組鋼板對頭時一般不銑坡口,直接采用單絲埋弧焊焊接而成,當焊接電流、電弧電壓、焊接速度控制不當時,易出現(xiàn)焊縫余高過高。另外,當對頭焊接過程中存在燒穿時,會在焊縫下側(cè)出現(xiàn)較大焊瘤。因此,當鋼帶的對接頭存在這兩種缺陷時,遞送輥會在該處出現(xiàn)爬坡打滑現(xiàn)象。
當對頭處焊縫余高過高引起遞送機打滑時,操作工人常在對頭縫處撒焊劑來減緩坡度,但焊劑經(jīng)擠壓后會粘在矯平輥或散落在鋼板表面,形成麻坑,嚴重影響鋼管質(zhì)量。因此,解決焊縫余高過高最好的辦法是選擇合理的焊接工藝參數(shù)(焊接電流、電弧電壓、焊接速度)和對壁厚較大的帶鋼端部采用銑坡口的方式[3-6];焊接余高過高時,則應(yīng)及時修磨;焊瘤較大時,則應(yīng)及時清理。
(2)鋼板壁厚不均。在實際軋制過程中鋼板壁厚會有偏差,當短距離壁厚偏差較大時,遞送機壓緊力將產(chǎn)生變化,導致遞送機出現(xiàn)打滑的現(xiàn)象。這種情況下,只需適當調(diào)整遞送機的壓緊力即可。
(3)管路泄漏、蓄能器氮氣不足造成遞送機壓緊力不足。當管路泄漏或蓄能器氮氣不足時,遞送機壓緊力降低而出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,此時只需排查掉泄漏點或及時補充蓄能器氮氣就能解決這一問題。
(4)液壓系統(tǒng)設(shè)計不合理造成遞送機工作中瞬間壓力不足[7]。
在2號機組原有的液壓系統(tǒng)中,油缸與蓄能器連接管路通徑為12 mm,且兩者之間的連接管路較長,當遞送機工作遇到壓力變化時,蓄能器補壓緩慢,油缸內(nèi)壓力瞬間變得很小,造成帶鋼打滑。
經(jīng)過計算遞送機液壓系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)和金屬管管道參數(shù),對原有液壓系統(tǒng)做出改進:將油缸與蓄能器的連接管路通徑由12 mm改為20 mm;將油缸油口由M22×1.5改為M33×2;縮短蓄能器與油缸之間的管路距離。改進后的液壓原理如圖3所示。
圖1 遞送機結(jié)構(gòu)示意
圖2 焊縫余高過高
圖3 改進后的液壓原理示意
調(diào)節(jié)遞送機上輥壓緊力時,關(guān)閉高壓截止閥6,打開高壓球閥5和8,調(diào)節(jié)減壓閥1到合適壓力,壓力穩(wěn)定后,關(guān)閉高壓球閥8,通過蓄能器提供壓力。該液壓系統(tǒng)管路簡單,工作性能穩(wěn)定;單向閥2密封效果較好,近似零泄漏,使液壓系統(tǒng)保壓時間較長;調(diào)整兩個減壓閥可以得到兩邊不同的壓力,防止帶鋼跑偏。
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