張敬高
(安徽中煙工業(yè)有限責任公司蕪湖卷煙廠,安徽 蕪湖 241002)
智能配電與監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用
張敬高
(安徽中煙工業(yè)有限責任公司蕪湖卷煙廠,安徽 蕪湖 241002)
采用監(jiān)控軟件、數(shù)據(jù)庫、報表軟件,通過智能化控制單元、電力網(wǎng)絡(luò)測量儀表等硬件,實現(xiàn)了對工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場的高、低壓開關(guān)設(shè)備自動化管理。
智能配電;監(jiān)控;現(xiàn)場總線;智能控制單元
隨著計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的日趨成熟,配電系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)測量、控制與監(jiān)控等功能智能化、網(wǎng)絡(luò)化是發(fā)展的必然趨勢,配電系統(tǒng)運行中的各種問題可以通過計算機有效解決。
蕪湖卷煙廠“都寶”卷煙生產(chǎn)線高、低壓配電監(jiān)控系統(tǒng)是采用IFIX軟件設(shè)計、編程的智能配電與監(jiān)控系統(tǒng)。監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置就地、配電控制室(工程師操作站)、能源計量中心三地監(jiān)控,三地采用獨立監(jiān)控模式,其中一地出現(xiàn)故障不會影響其他兩地的監(jiān)控。
主要監(jiān)控設(shè)備包括 10kV中壓配電柜、直流屏、干式變壓器、MR有載調(diào)壓裝置、低壓配電柜。監(jiān)控系統(tǒng)包括“都寶”卷煙生產(chǎn)線技改新上馬的9套PLC柜和觸摸屏,工程師兼操作員站,并向廠能源計量控制中心提供通信接口和點表,實現(xiàn)三地獨立的實時控制與監(jiān)控。
圖1 系統(tǒng)拓撲結(jié)構(gòu)圖
“都寶”卷煙生產(chǎn)線高、低壓配電監(jiān)控系統(tǒng)的拓撲結(jié)構(gòu)如圖1。該系統(tǒng)是以各種智能化控制單元、現(xiàn)場總線和控制PLC為基礎(chǔ)的分布式結(jié)構(gòu),按功能或區(qū)域進行劃分,模塊化設(shè)計,整個系統(tǒng)分為監(jiān)控管理層、通信控制層及設(shè)備測控層三層結(jié)構(gòu)。設(shè)備測控層主要包括現(xiàn)場的智能網(wǎng)絡(luò)儀表,智能I/O子站、計算機保護裝置、變壓器溫控儀和有載調(diào)壓控制器、直流屏等智能化單元;智能化單元通過多條現(xiàn)場總線接至通信控制層PLC,由PLC與現(xiàn)場各智能單元進行通信、控制以及實時數(shù)據(jù)的管理、歷史數(shù)據(jù)的保存,并向本地和能源計量中心監(jiān)控管理層提供開放的通信接口,實現(xiàn)整個控制系統(tǒng)的實時監(jiān)控。
1.監(jiān)控管理層
工程師兼操作員站操作系統(tǒng)為Windows XP Professional,采用IFIX5.0監(jiān)控軟件和SQL Server2000數(shù)據(jù)庫,報表軟件采用VB和Excel通過訪問數(shù)據(jù)庫進行報表編制,系統(tǒng)登陸和遙控操作均設(shè)置相關(guān)權(quán)限和密碼,每次登錄系統(tǒng)都做事件記錄,查詢和報表打印。
2.通信控制層
通信控制層采用西門子S7300PLC,選用自帶 P R O F I B U SDP現(xiàn)場總線接口的317系列CPU,將現(xiàn)場智能單元采用現(xiàn)場總線方式接入控制系統(tǒng)中。另外PLC配置以太網(wǎng)通信模塊,將智能高、低壓通過以太網(wǎng)接入觸摸屏(西門子MP377)、工程師兼操作員站和能源計量中心,實現(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備的三地監(jiān)控(圖1)。
3.設(shè)備測控層
低壓控制PLC智能單元包括PMAC725網(wǎng)絡(luò)儀表和西門子ET200S現(xiàn) 場 I/O子站,網(wǎng)絡(luò)儀表和現(xiàn)場I/O子站采用DP現(xiàn)場總線接入低壓控制PLC。通過PMAC725網(wǎng)絡(luò)儀表采集三相電壓、三相電流、頻率、有功功率、無功功率、功率因素、有功電度、無功電度等數(shù)據(jù);通過ET200S智能I/O子站采集斷路器遠程寄本地狀態(tài)、分合閘狀態(tài)、檢修狀態(tài)、故障信號、合閘準備狀態(tài),并通過該子站實現(xiàn)斷路器遙控分、合閘的控制。
高壓控制PLC主要智能單元。包括REF542+微機綜合保護裝置,用于10kV開關(guān)柜進線、母線聯(lián)絡(luò)和饋線柜的遙信、遙測;ION7650電能計量裝置用于兩路10kV高壓進線的電度計量;MR有載調(diào)壓裝置、BWDK變壓器溫控儀智能單元等;直流屏控制器采用西門子S7200PLC。
圖2 斷路器遙控分、合閘
上述設(shè)備均自帶RS485通信接口(MODBUSRTU通信協(xié)議),采用現(xiàn)場總線,通過網(wǎng)關(guān)接入高壓控制PLC,實現(xiàn)高壓系統(tǒng)、直流屏和變壓器的全面監(jiān)控。通過REF542+微機保護裝置采集三相電壓、三相電流、頻率、有功功率、無功功率、功率因素、有功電度、無功電度等遙測數(shù)據(jù);斷路器的分合閘狀態(tài)、手車工作及試驗位狀態(tài)、接地開關(guān)分合閘狀態(tài)、彈簧儲能狀態(tài)、控制空開跳閘狀態(tài)、計算機保護告警和保護跳閘信號(如電流速斷、過流、變壓器超溫跳閘信號,變壓器高溫告警信號等);通過施耐德ION7650電能計量裝置用于兩路10kV進線回路的正向、反向有功電度和正向、反向無功電度的遙測;通過有載調(diào)壓控制器采集變壓器的檔位信號等;通過溫控儀采集變壓器的三相繞組溫度、傳感器故障和風機啟、停工作狀態(tài)信號;通過直流屏控制器采集交流進線電壓、控母線路上的電流和電壓、活化電流、電池溫度、正極母線和負極母線的絕緣電壓、單體電池電壓、直流屏充電狀態(tài)、直流輸出開關(guān)狀態(tài)和直流屏故障和告警信息等。
斷路器的通斷控制有自動控制、電動操作、手動操作三種方式,充分保證了系統(tǒng)運行的可靠性。每臺斷路器的運行及故障狀態(tài)均可在PLC柜觸摸屏和監(jiān)控計算機的大屏幕監(jiān)視器上用圖標和不同顏色表示斷路器的接通、分斷和故障狀態(tài)(圖2),同時伴有相關(guān)文字提示,以便值班工作人員及時處理。
主要運行參數(shù)如電壓、電流、變壓器溫度、有功功率、無功功率、功率因數(shù)以及用電量等參數(shù)均可進行自動測量和記錄。并在觸摸屏或計算機監(jiān)視器的相應(yīng)位置顯示這些參數(shù)的實時值,按要求定時記錄存盤。定時采集并存儲運行參數(shù),自動生成日負荷表、年報表。這些報表可以隨時調(diào)閱或打印。
在“都寶”卷煙生產(chǎn)線技改項目中引入智能配電監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)了在能源管控中心遠程操作和實時監(jiān)控全廠配電設(shè)備的運行狀態(tài),對現(xiàn)場的用電設(shè)備進行統(tǒng)一管理,免去了工作人員到現(xiàn)場記錄的繁瑣工作。實現(xiàn)對各種用電設(shè)備的歷史運行數(shù)據(jù)和狀態(tài)進行管理分析,便于維護人員明確設(shè)備狀況,制定設(shè)備維護計劃,減少工作人員數(shù)量,提高工作效率。同時,根據(jù)建立的電能計量體系,可以了解、分析全廠各個生產(chǎn)車間、生產(chǎn)設(shè)備、辦公樓等生產(chǎn)、生活用電設(shè)備的電耗,提出降耗計劃,采取節(jié)能降耗措施,逐步提高用電效率。
綜上所述,與蕪湖卷煙廠“都寶”卷煙生產(chǎn)線技改同步實施的高、低壓智能配電監(jiān)控系統(tǒng),設(shè)備完整,系統(tǒng)軟、硬件及控制技術(shù)先進、功能完備,該系統(tǒng)自2011年9月投運以來,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,操作維護便捷。
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1671-0711(2015)02-0047-03
2014-03-05)