沈國棟 夏博文 陳 宇
(淮南平圩第三發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽 淮南 232089)
600MW汽輪機(jī)組改造后出現(xiàn)問題的分析和處理
沈國棟 夏博文 陳 宇
(淮南平圩第三發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽 淮南 232089)
介紹了安徽淮南平圩發(fā)電有限責(zé)任公司2#機(jī)600MW汽輪機(jī)組改造后存在的一些問題,并對(duì)問題進(jìn)行分析、研究,同時(shí)提出了處理方法。
通流面積;軸承載荷;進(jìn)氣量;汽缸變形;密封鍵
安徽淮南平圩發(fā)電有限責(zé)任公司一期工程2#機(jī)組是引進(jìn)西屋公司第一代600MW原型機(jī)組技術(shù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造的亞臨界、一次中間再熱、單軸、四缸、四排汽、反動(dòng)凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)N600-16.7/537/537-I。由于其設(shè)計(jì)技術(shù)落后,經(jīng)濟(jì)性較差,故對(duì)該機(jī)組通流進(jìn)行全三維改造,改造后高中壓缸效率均達(dá)到或接近設(shè)計(jì)值。但還存在一些問題。
1.高壓通流面積偏大
(1)原因分析
在進(jìn)行閥門全開(VWO)試驗(yàn)時(shí),由于受到發(fā)電機(jī)功率(不大于640MW)的限制,試驗(yàn)降參數(shù)運(yùn)行,新蒸汽壓力曾一度降至15.5MPa,額定參數(shù)為16.7MPa,由此判斷為高壓通流面積偏大。
(2)處理措施
對(duì)于高壓通流面積偏大的問題,采取的改進(jìn)方法為在運(yùn)行1年后對(duì)高壓缸進(jìn)行開缸大修,將G08型機(jī)組高壓前三級(jí)隔板面積更換為新型的75型機(jī)組高壓前三級(jí)隔板面積;G08型機(jī)組調(diào)節(jié)級(jí)1#、3#噴嘴各堵4只,部分進(jìn)汽度由0.2465753減小到0.219178。改進(jìn)過后,機(jī)組最大進(jìn)汽量由2179t/h減小到2103/h,解決了高壓通流面積偏大的問題。機(jī)組投運(yùn)后,軸向推力有所增加。原設(shè)計(jì)最大139kN,最小58kN,改后最大263kN,最小244kN,但還在機(jī)組允許范圍之內(nèi)。具體數(shù)據(jù)見高壓調(diào)節(jié)級(jí)調(diào)整前后軸向推力數(shù)據(jù)比較表1。
2.機(jī)組在運(yùn)行中投順序閥困難
表1 高壓調(diào)節(jié)級(jí)調(diào)整前后軸向推力數(shù)據(jù)比較
(1)原因分析
機(jī)組在運(yùn)行中投順序閥困難,對(duì)此問題的分析為主要是受閥門開啟順序和軸承承載不合理的影響。為此做了大量工作,針對(duì)不同的閥門開啟順序,分析軸承承載的變化如下。
①G08原設(shè)計(jì)閥門開啟順序3—4—1—2,軸承載荷和進(jìn)汽量的關(guān)系如圖1a、1b。
圖1(a) G08進(jìn)氣閥開啟順序:3-4-1-2的設(shè)計(jì)軸承載荷與進(jìn)氣量關(guān)系曲線
圖1(b) G08進(jìn)氣閥開啟順序:3-4-1-2的設(shè)計(jì)軸承載荷方向與進(jìn)氣量關(guān)系曲線
②改進(jìn)后方案一,75型閥門開啟順序3—2—4—1,軸承載荷和進(jìn)汽量的關(guān)系如圖2a、2b。
圖2(a) 75型進(jìn)氣閥開啟順序:3-2-4-1的設(shè)計(jì)軸承載荷方向與進(jìn)氣量關(guān)系曲線
圖2(b) 75型進(jìn)氣閥開啟順序:3-2-4-1的設(shè)計(jì)軸承載荷與進(jìn)氣量關(guān)系曲線
③改進(jìn)后方案二,75型閥門開啟順序3—2—1—4,軸承載荷和進(jìn)汽量的關(guān)系如圖3a、3b。
(2)處理措施
通過上述分析判斷,采用改進(jìn)方案一,75型閥門開啟順序?yàn)?—2—4—1。解決了投順序閥困難的問題。
圖3(a) 75型進(jìn)氣閥開啟順序:3、2、1、4的設(shè)計(jì)軸承載荷與進(jìn)氣量關(guān)系曲線
圖3(b) 75型進(jìn)氣閥開啟順序:3、2、1、4的設(shè)計(jì)軸承載荷方向與進(jìn)氣量關(guān)系曲線
3.運(yùn)行中低壓5、6段抽汽溫度偏高
(1)原因分析
低壓缸5、6抽汽溫度升高現(xiàn)象是由低壓1#內(nèi)缸水平中分面變形所引起的可能性很大,由于1#內(nèi)缸水平中分面張口,導(dǎo)致低壓進(jìn)汽直接漏入5、6段夾層,使5、6抽汽溫升高。經(jīng)過對(duì)同類機(jī)組的調(diào)研和分析判斷,引起低壓缸水平中分面變形的主要原因如下。
①抽真空問題
抽真空使汽缸受較大合力,導(dǎo)致中分面變形,是引起漏汽的一個(gè)因素。這對(duì)內(nèi)缸影響是較小的,并會(huì)均勻分布在四周基架上。
②剛性問題
低壓外缸中部通過密集的螺栓與低壓外缸兩端連接,低壓外缸中部由于內(nèi)部的撐管較少,因而剛性較差。在機(jī)組啟動(dòng)抽真空時(shí),由于內(nèi)外壓差使汽缸承受較大的外力,引起水平中分面變形。
綜上所述,不論是何種因素,切斷低壓進(jìn)汽和5、6段之間的泄漏通道是解決運(yùn)行機(jī)組5、6抽汽溫偏離設(shè)計(jì)值的最佳途徑。
(下轉(zhuǎn)P48頁)
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