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    風(fēng)能煤矸分離器的探索及應(yīng)用

    2015-12-25 08:00:37劉國棟張軍峰
    中國高新技術(shù)企業(yè) 2015年31期
    關(guān)鍵詞:煤矸風(fēng)缸風(fēng)動

    劉國棟 張軍峰

    摘要:風(fēng)能煤矸分離器就是通過對DTⅡ-1000皮帶運輸機中間機架進行部分設(shè)計改造,安設(shè)風(fēng)能分煤矸裝置,解決單條皮帶運輸機難以分離煤炭和矸石的難題,對于提高煤炭質(zhì)量具有較好效果。文章對風(fēng)能煤矸分離器的探索及應(yīng)用進行了探討。

    關(guān)鍵詞:風(fēng)動煤矸分離器;皮帶運輸機;中間機架;風(fēng)能分煤矸裝置;煤炭;矸石 文獻標識碼:A

    中圖分類號:TD94 文章編號:1009-2374(2015)31-0046-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.31.022

    兗礦集團南屯煤礦是1973年建成投產(chǎn)的煤礦,年產(chǎn)300萬噸,地處山東鄒城市北宿鎮(zhèn)。經(jīng)過40多年的開采,煤炭資源趨向枯竭。為了可持續(xù)發(fā)展,南屯煤礦煤炭開采已向邊角煤和半煤巖儲量區(qū)發(fā)展。

    1 -350水平運煤系統(tǒng)簡介

    第一,南屯煤礦七采區(qū)運煤系統(tǒng)布置于-350水平回風(fēng)巷,由三部DTⅡ-1000皮帶運輸機連續(xù)搭接組成。各工作面運煤系統(tǒng)由順槽皮帶運輸機運至溜煤眼,通過溜煤眼漏煤至七采區(qū)主運煤皮帶系統(tǒng)至井口煤倉。

    第二,為提高產(chǎn)品質(zhì)量,不影響礦井信譽,需將掘進期間出的煤矸進行分離,煤矸經(jīng)回風(fēng)巷主皮帶運輸系統(tǒng)的風(fēng)能煤矸分離器分別運入煤倉和矸石倉。

    2 73上26工作面情況簡介

    該礦73上26工作面位于七采北部,西南部為七采西部回風(fēng)巷,東部為73上21及73上24工作面采空區(qū),北部靠近3上煤層風(fēng)氧化帶,南部為73上24工作面采空區(qū)。巷道兩側(cè)均為實體煤,沿施工方向巷道左側(cè)靠近3上煤層風(fēng)氧化帶,右側(cè)為待采煤層。煤層賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單,黑色,玻璃光澤,條帶狀結(jié)構(gòu),上部夾炭質(zhì)泥巖薄層,工作面北部受風(fēng)氧化影響煤層變薄。煤層普氏硬度為f=2~3。煤層厚度:3.0~6.6m,平均厚度:5.8m。煤層傾角:2°~8°,平均4°。為確保在風(fēng)氧化帶區(qū)域施工的安全,按懸吊理論計算錨桿參數(shù)。

    2.1 錨桿長度計算

    L=KH+L1+L2

    式中:

    L——錨桿長度,m

    K——安全系數(shù),一般取K=2

    H——冒落拱高度,m

    L1——錨桿錨入穩(wěn)定巖層的深度,m,一般按經(jīng)驗取0.5m

    L2——錨桿在巷道中的外露長度,m,一般取0.1m

    其中:

    式中:

    B——巷道開掘?qū)挾?,m,取巷道最寬荒斷面4.5m

    f——頂板煤巖堅固性系數(shù),根據(jù)地質(zhì)資料取3

    則:

    L=2×0.75+0.5+0.1=2.1

    2.2 錨桿間、排距計算

    通常間排距相等,取a:

    a=

    式中:

    a——錨桿間排距,m

    Q——錨桿設(shè)計錨固力,kN/根,取150kN/根

    H——冒落拱高度,m,根據(jù)上述計算,取0.58m

    r——被懸吊巖石的密度,kN/m3,取23.7kN/m3

    K——安全系數(shù),一般取K=2

    a==2.05

    2.3 錨固長度計算

    L0===2083.33

    式中:

    L0——錨固長度,mm

    L——樹脂藥卷長度,mm,取1000mm

    D——鉆孔直徑,mm,取28mm

    D1——樹脂藥卷直徑,mm,取25mm

    D2——錨桿直徑,mm,取22mm

    通過以上計算,頂部選用Φ22×2500mm KMG500左旋無縱筋等強螺紋鋼錨桿,兩幫選用Φ20×2200mm KMG400左旋無縱筋等強螺紋鋼錨桿或選用Φ20×2200mm MSGLD-335等強螺紋鋼錨桿。頂錨固劑選用CK25100型,1支/孔;幫錨固劑選用CK2880型,1支/孔。

    3 改裝風(fēng)能煤矸分離器原因

    該礦經(jīng)40多年開采后,不規(guī)則邊角煤和各采區(qū)保護煤柱成為不能輕易丟掉的回收資源,而為提高邊角煤回收率,確保產(chǎn)量最大化,技術(shù)部門設(shè)計工作面時,盡可能將掘進順槽設(shè)計在風(fēng)氧化帶附近,施工隊伍進場后,多數(shù)綜掘區(qū)隊面臨半煤巖巷道施工的局面,造成煤質(zhì)摻矸過多,煤炭質(zhì)量下滑,熱值降低,引起客戶投訴。

    4 工作原理及創(chuàng)新點

    該裝置根據(jù)DTⅡ-1000皮帶運輸機清煤器的清煤原理,在皮帶運輸機上皮帶底下安裝多個直托輥,皮帶運輸機上面安設(shè)風(fēng)缸控制的煤矸分離器隔板。該卸料隔板采用20~45mm厚度牛筋板,加工成全斷面1.7m,安裝角度為55°~60°。當(dāng)皮帶運輸機運行時,靠有傾斜角度的卸料隔板,強制利用卸料隔板把物料刮到皮帶運輸機的一側(cè),起到矸石分離的作用。

    該卸料裝置采用風(fēng)缸控制,固定出煤出矸時間,實現(xiàn)了控制半機械化。

    DTⅡ-1000皮帶運輸機上皮帶內(nèi)的2個一組槽形托輥改造成直托輥并加密。在上膠帶上加工制作卸料板裝置,該卸料板裝置為可拆卸式并加裝牛筋皮子。該卸料裝置安裝風(fēng)閥、風(fēng)缸,采用風(fēng)能帶動風(fēng)缸動作;需要分煤時,將風(fēng)動風(fēng)缸拉動皮帶機分煤器,實現(xiàn)了煤矸

    分流。

    5 方法步驟

    第一,加工卸料板,將牛筋清煤皮固定在隔離板上。該卸料裝置安裝有風(fēng)缸,利用風(fēng)缸拉動。需要煤矸分離時,利用風(fēng)能將風(fēng)動風(fēng)缸拉動皮帶機分離器,實現(xiàn)了控制半機械化,能夠隨時改變風(fēng)動煤矸分離器的起落,起到改變煤矸的運輸方向。此方法簡單易行,易于操作。

    第二,在距煤矸分離點部位8m長度范圍內(nèi),將原皮帶機的三組上托輥更換為直托輥(改為直托輥后,卸料板與膠帶緊貼,刮矸效果較好),安裝到改造的框架上,間隔0.6m,共安裝10組,確保上膠帶達到一個平面運輸?shù)囊螅员阌谂c風(fēng)動煤矸分離器卸料板接觸平直,更全面地分離煤矸。endprint

    第三,在風(fēng)能分離器底部、底膠帶上方安裝防止來回煤的擋煤板,長度超過風(fēng)動分離器兩端不低于1m。這樣有效防止風(fēng)動分離器刮掉的煤矸掉入底膠帶上拉回煤,減少皮帶運輸機機尾煤矸清掃的工作量。

    第四,連接好風(fēng)閥控制管路,利用風(fēng)缸控制分離器卸料靴的抬起和落下,控制煤和矸石的運輸路線,達到煤矸分離的效果。實現(xiàn)半自動化控制,人工操作簡單

    易行。

    第五,安裝風(fēng)能煤矸分離器后,當(dāng)掘進迎頭出煤時皮帶機正常運轉(zhuǎn),當(dāng)出矸時,將該風(fēng)動煤矸分離器卸隔板落下,這樣矸石會順利通過分離器,灌入矸石倉,實現(xiàn)了矸石不灌入溜煤眼的目的,起到了煤矸分離的

    效果。

    第六,安裝上DTⅡ-1000皮帶運輸機風(fēng)動煤矸分離器后,解決了由于掘進期間的矸石太多而影響煤質(zhì)的

    難題。

    6 實施安裝

    第一,清理巷道底板,平整安裝分離器前后15m范圍內(nèi)的浮煤和雜物,以便安裝分離器時巷道平整。

    第二,打設(shè)起吊錨桿。起吊錨桿均采用Ф22mm×1500mm的KMG400螺紋鋼錨桿,起吊錨桿根據(jù)現(xiàn)場實際情況由專人布置。

    第三,確定安裝位置,將基準線在安裝分離器的巷道頂?shù)装迕黠@位置上標識清楚。

    第四,根據(jù)設(shè)計,安裝改造成可以安裝直托輥的皮帶兩側(cè)邊梁。

    第五,采用5噸手拉葫蘆共同將整個分離器整體吊高直安裝位置,利用頂板上方打設(shè)的錨桿將整個機身吊掛平直,各連接件的螺栓應(yīng)擰緊,確保整個分離器的穩(wěn)定性。然后將風(fēng)缸固定,接好風(fēng)源。

    第六,安裝完皮帶機分離器后,鋪放上、下膠帶,合茬膠帶。

    第七,開動皮帶機頭部張緊絞車,調(diào)節(jié)膠帶張力至適宜程度,即可開空車試運轉(zhuǎn)調(diào)整。

    第八,安裝過程中,設(shè)計人員在現(xiàn)場指揮,班長負責(zé)班組成員在安裝設(shè)備時的安全,形成統(tǒng)一指揮機制,確保皮帶機分離器的安裝、固定、調(diào)試階段的安全。

    該風(fēng)能煤矸分離器試用后,實現(xiàn)了操作半機械化,減少了員工體力消耗,切實提高了煤質(zhì),取得了較好的實用效果。

    參考文獻

    [1] 孫科.600MW燃煤機組鍋爐排煙溫度偏高的原因分析[J].電站系統(tǒng)工程,2013,(4).

    [2] 朱曉華,章敬泉,李鵬飛,韓志強.鈣硫比對燒結(jié)煙氣循環(huán)流化床脫硫效率的影響[J].環(huán)境工程,2011,(3).

    [3] 劉丹瑤,張成,夏季,陳剛.大容量鍋爐爐內(nèi)噴鈣輔助脫硫系統(tǒng)可行性研究[J].熱能動力工程,2012,(4).

    作者簡介:劉國棟(1975-),男,山東濰坊人,兗礦集團南屯煤礦綜掘一區(qū)政工師,助理工程師,研究方向:工程管理。

    (責(zé)任編輯:陳 倩)endprint

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