劉 彬,周顯春,馬婭嵐
(華能重慶珞璜發(fā)電有限責任公司,重慶 402283)
大型熱力發(fā)電廠發(fā)電機普遍采用氫氣作為冷卻介質(zhì)。氫氣作為冷卻介質(zhì)的優(yōu)點是:密度小、傳熱系數(shù)大、絕緣性能好、電離現(xiàn)象微弱,但氫氣存在易燃易爆這一缺點。
火電廠普遍采用密封油系統(tǒng)形成比氫氣壓力更高的油環(huán)將氫氣封閉在發(fā)電機內(nèi)部。密封油系統(tǒng)分為單環(huán)式密封油系統(tǒng)和雙環(huán)式密封油系統(tǒng)。從理論上說,單環(huán)式密封油系統(tǒng)的油環(huán)既與氫氣接觸,又與空氣接觸,空氣和氫氣都要溶解到密封油中,也會從油中析出,容易造成空氣和氫氣混合,影響發(fā)電機內(nèi)部氫氣純度。雙環(huán)式密封油系統(tǒng)采用兩個油環(huán),分別密封空氣和氫氣,防止空氣和氫氣混合,保證發(fā)電機內(nèi)部氫氣純度穩(wěn)定。但生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)雙環(huán)式密封油效果并不理想???、氫側(cè)密封油串油非常容易發(fā)生,并且不容易解決,導致發(fā)電機內(nèi)部氫氣純度下降快。為了保證純度,運行人員需要排放部分較低純度的氫氣(98.0%以下),補充高純度的氫氣(99.9%),來提高氫氣純度,耗氫量巨大。本文采用降低密封油溫度的方法降低了密封油流量,減少空氣析出量,減緩了發(fā)電機內(nèi)部氫氣純度下降的速度,從而有效減少了頻繁補排氫產(chǎn)生的耗氫量。
某廠三期兩臺600 MW發(fā)電機密封油系統(tǒng)采用的是雙環(huán)式密封油系統(tǒng),氫側(cè)密封油和空側(cè)密封油各自有一路密封油回路。這種系統(tǒng)在密封瓦處空、氫側(cè)密封油是有接觸的,通過密封油系統(tǒng)的平衡閥調(diào)節(jié)空、氫側(cè)密封油壓力基本平衡(見圖1)。這樣,密封瓦處空、氫側(cè)密封油從理論上說是沒有油的交換??諅?cè)密封油雖然溶解有空氣等雜質(zhì)氣體,但是由于兩個回路壓力平衡,沒有油交換,在理想狀態(tài)下,空側(cè)密封油不能接觸到發(fā)電機里面的氫氣,油中的空氣不能對氫氣造成污染。雙環(huán)式密封油系統(tǒng)見圖2。
圖1 雙環(huán)式密封油系統(tǒng)
從設計上看,這樣的系統(tǒng)能夠維持發(fā)電機氫氣的純度長時間不會降低。而在生產(chǎn)實踐中,該廠的三期兩臺600 MW發(fā)電機組氫氣純度下降是很快的,以5#機為例,要求控制發(fā)電機氫氣純度在98.0%~98.5%。一般情況下,每35個小時左右,氫氣純度就會從98.5%降到98.0%以下,這時需要通過補排氫來提高發(fā)電機的氫氣純度。這既增加了運行人員的工作量,也浪費了大量的氫氣。2012年12月,5#機運行了31天,補氫和補排氫一共19次,其中16次是補排氫,絕大多數(shù)氫氣是消耗在氫氣提純上面。發(fā)電機氫氣純度下降快是三期機組氫氣消耗的主要原因。如果能夠控制氫氣純度下降的速度,就能夠有效減少氫氣的耗量。
圖2 密封瓦
2.1.1 空氣漏入系統(tǒng)
因為發(fā)電機內(nèi)部的氫氣壓力一般約0.40 MPa(g)[1],遠高于大氣壓力,環(huán)境中的空氣不會直接漏入發(fā)電機內(nèi)。
2.1.2 密封油含水超標
如果密封油含水超標,氫側(cè)密封油中的水氣就有可能進入發(fā)電機影響氫氣純度。檢查5#機氫干燥器運行正常,氫氣露點溫度都控制在-25~0℃[2],滿足生產(chǎn)要求,故影響氫氣純度的不是水氣。
2.1.3 空、氫側(cè)密封油串油
就地檢查5#機空、氫側(cè)密封油平衡閥指示都不在零位,顯示氫側(cè)壓力偏高。達到10 cm水柱(約1 kPa)超過了平衡閥要求的控制范圍±0.49 kPa。如果平衡閥指示準確的話,氫側(cè)密封油會向空側(cè)密封油串油,氫側(cè)的回油流量就會減少,氫側(cè)回油箱油位就會下降,補油閥就會開啟。就地檢查氫側(cè)回油箱補油管道是熱的,證明空側(cè)的密封油在向氫側(cè)補油。空側(cè)密封油中溶解的空氣也會進入氫側(cè)密封油。而氫側(cè)密封油在密封瓦處與氫氣接觸的時候,空氣就會析出進入氫氣中,從而影響氫氣純度。這似乎證明了氫側(cè)向空側(cè)串油的判斷。
2.1.4 氫側(cè)密封油箱排油閥關不嚴
在就地檢查中還發(fā)現(xiàn)氫側(cè)密封油箱排油管道發(fā)熱,說明排油管道有油流過(氫側(cè)密封油箱結(jié)構(gòu)見圖3)。按照氫側(cè)向空側(cè)串油來分析,氫側(cè)密封油箱的油位應該降低,不應該排油,而是補油。檢查到補油管道發(fā)熱是合理的,排油管道發(fā)熱不合理??赡艿脑蚴桥庞透∏蜷y3不能關嚴,導致氫側(cè)密封油通過排油管道進入空側(cè)密封油,這樣油箱油位下降,就需要通過開啟補油浮球閥4,向氫側(cè)密封油箱補充更多的空側(cè)密封油來維持氫側(cè)密封油箱油位正常。這又增加了空側(cè)向氫側(cè)補油的量,含有較多空氣的空側(cè)密封油混入了氫側(cè)密封油。
圖3 氫側(cè)密封油箱示意圖
到底是空側(cè)向氫側(cè)串油,還是氫側(cè)向空側(cè)串油;是補油浮球閥4內(nèi)漏還是排油浮球閥3內(nèi)漏?筆者做了以下試驗:
2013年3月28日15∶49,觀察氫側(cè)密封油箱油位,用記號筆在油位計上做好標記,如圖4所示。
圖4 試驗開始前氫側(cè)密封油箱油位
關閉氫側(cè)密封油箱補油手動閥1和排油手動閥2,觀察油位變化,如圖5所示。
圖5 停止補油和排油后油位上漲
16∶00觀察密封油箱油位上漲了一格,約3厘米。這說明在沒有補油和排油的情況下,油箱的油位會上漲。這就排除了氫側(cè)向空側(cè)串油的可能,而是空側(cè)向氫側(cè)串油。10分鐘內(nèi)油箱上漲了3厘米。
開啟氫側(cè)密封油箱底部排油手動閥2(保持補油手動閥1關閉),檢查排油浮球閥3能否關嚴。
16∶35 油箱油位下降到標記位置下3格半,還有持續(xù)下降的趨勢,見圖6。這說明油箱排油浮球閥3有內(nèi)漏。而且內(nèi)漏量較大,超過了空側(cè)向氫側(cè)串油量,造成了油箱油位下降。
圖6 油位下降3格半
開啟油箱補油手動閥1。
16∶39油位回到標記位置,見圖7。
圖7 油位恢復原位
檢查油箱排油手動閥2和補油手動閥1。
檢查發(fā)現(xiàn)排油閥2和補油閥1都發(fā)熱,見圖8。這時檢測排油管道溫度42 ℃,說明有密封油流過。結(jié)合上面的試驗,可以判定,氫側(cè)密封油箱排油浮球閥關不嚴,內(nèi)漏。排油球閥3內(nèi)漏造成油箱補油浮球閥4開啟向油箱補油。
通過以上分析,初步認定影響5#機氫氣純度的主要因素如下所示。
(1)空側(cè)向氫側(cè)串油,空側(cè)密封油含有較多的空氣,串油后,空側(cè)密封油中的空氣混入氫側(cè)密封油。當氫側(cè)密封油接觸到氫氣的時候,比如在密封瓦處和消泡箱處,油中的空氣析出進入發(fā)電機氫氣中,造成氫氣純度下降。
圖8 檢查排油管道溫度
(2)氫側(cè)密封油箱排油閥內(nèi)漏,造成油箱油位下降,油箱補油浮球閥自動打開補油。這樣,空側(cè)密封油進入氫側(cè)密封油回路,然后油中空氣析出至氫氣中。
上面兩個原因造成了空、氫側(cè)串油,影響了氫氣純度。但是要處理好這兩個串油因素,不容易。原因如下所示。
(1)空、氫側(cè)密封油平衡表只能反映空、氫側(cè)密封油管道油壓取樣處的壓力平衡,密封瓦處空、氫側(cè)油壓不能被準確反映。比如此次檢查中,平衡表處顯示的是氫側(cè)密封油壓力高,但實際上是空側(cè)壓力密封油偏高,在向氫側(cè)串油。
(2)密封瓦呈環(huán)狀,可能某一點或者弧段的油壓處于平衡,而其他地方的油壓并不一定平衡。平衡表不能準確反映密封瓦處空、氫側(cè)油壓的平衡狀況。
(3)氫側(cè)密封油箱排油浮球閥內(nèi)漏,機組運行無法檢修。
(4)浮球閥是活動的,很難保證每次動作后都能嚴密關閉。
3.1.1 調(diào)節(jié)空、氫側(cè)密封油平衡閥,使平衡表顯示壓力平衡
筆者隨后對密封油空、氫側(cè)平衡閥(見圖9),依照平衡表顯示的差壓指示做調(diào)整,讓平衡表指示到零,控制空、氫側(cè)密封油壓力平衡,差壓為零。經(jīng)觀察,效果不明顯。主要原因如下所示:
(1)空、氫側(cè)密封油壓平衡表并不能準確反映密封瓦處的實際平衡情況,只能反映壓力測點位置的油壓。而測點位置在密封瓦附近的密封油進口管道上,所以平衡閥調(diào)節(jié)的是密封油管道上的壓力平衡,不是密封瓦內(nèi)的密封油壓力平衡。
(2)5#機空、氫側(cè)密封油串油主要不是發(fā)生在密封瓦處,而串油的發(fā)生主要是由氫側(cè)密封油箱排油閥不嚴密,內(nèi)漏造成。
圖9 密封油平衡閥
3.1.2 降低密封油溫度
通過調(diào)節(jié)平衡閥效果不明顯后,我們試圖從另外一個途徑來緩解氫氣純度下降速度——降低密封油溫度。
通過觀察氫氣純度下降的規(guī)律,發(fā)現(xiàn)機組停運后,氫氣純度下降的速度就會明顯下降。其原因是:發(fā)電機停運后,密封油系統(tǒng)仍然工作,發(fā)電機內(nèi)部氫壓沒有改變。發(fā)生變化的是停機后氫溫、密封油溫度下降。降低密封油溫度是很容易實現(xiàn)的,并且不用停機,不用改造設備。廠家提供的資料顯示,三期機組允許的密封油溫度是27~49 ℃。該廠三期密封油溫度平時控制在42~45 ℃左右,溫度控制范圍接近上限。
降低密封油溫度對氫氣純度有如下影響。
(1)密封瓦和軸之間的間隙越小,密封油流量就會越低;反之,密封油流量就會增大。流量越大,密封油攜帶并析出的空氣就越多,氫氣純度就下降越快。較低的密封油溫,由于熱脹冷縮的作用,可以使密封瓦與軸之間的間隙稍微縮小一些,有利于降低密封油的流量。
發(fā)電機軸與密封瓦之間間隙對串流量的影響如式(1)所示[3]:
式中,
Q為密封油間的串流量;Δp為空、氫側(cè)密封油微差壓;d為轉(zhuǎn)子軸徑;c為中間環(huán)和軸間的間隙;μ為透平油的動力粘度;l為中間環(huán)長度。
從式(1)中可以看出,密封油流量與密封瓦間隙的三次方成正比。間隙的稍微變化,對密封油流量影響會很明顯。密封油流量減小,這樣通過密封油析出到氫氣中的空氣量也相應減少。氫氣純度下降就會減慢。
(2)密封油溫度下降,油的粘性增大,從式(1)中可以看出密封油的流量Q與密封油的動力粘度μ成反比。粘性越大,密封油的流量就越小。
上述兩個原因分析在生產(chǎn)上可以驗證。發(fā)電機組運行時,油溫較高,就地觀察密封油流量較大。機組停運后,密封油溫度也隨著發(fā)電機溫度下降而降低,在現(xiàn)場的密封油流量表可以觀察到密封油流量明顯低于機組運行時。
2013年1月28日,將5#機密封油溫度從45 ℃降到40 ℃,觀察發(fā)電機軸承振動沒有異常變化。1月29日,將密封油溫度從40 ℃降到37 ℃。油溫下調(diào)后,通過觀察,發(fā)現(xiàn)氫純度下降變緩了,見圖10(曲線1是氫氣純度變化曲線;曲線2和曲線3重合在一起,是空側(cè)密封油、氫側(cè)密封油溫度)。
圖10 氫純度和密封油溫度曲線
調(diào)節(jié)前,發(fā)電機補排氫的頻率大約是每33~35小時補排一次。調(diào)節(jié)后第一次補排后純度提升得比較高,約99.0%,(正常情況下是提升到98.5%左右)。經(jīng)歷了94個小時,氫氣純度下降到98.0%以下后,才第二次補排。經(jīng)查,這期間有一次補氫操作,向發(fā)電機內(nèi)部補充了一定量的氫氣,對純度有影響,故這次補排周期不能作為研究對象。隨后,兩次補排氫的間隔時間是56小時和60小時。經(jīng)過二月份一個月的觀察,把密封油溫度控制在37℃,多數(shù)情況下是60小時補排一次,個別時候出現(xiàn)了較長時間的時間間隔。在這一個月的觀察周期內(nèi),5#發(fā)電機氫氣耗量明顯下降。以下是化學專業(yè)提供的補排氫數(shù)據(jù)(見表1)。
表格1 5#機2013年一、二月耗氫對比 Nm3
簡單估算,平均每日耗氫量減少了45.6%左右。二月份比一月份少耗氫約500 Nm3??梢钥闯觯档兔芊庥蜏囟?,對發(fā)電機氫氣純度下降減緩效果明顯。
密封油溫度的降低要考慮到機組振動的變化。有可能由于密封瓦間隙變小,密封瓦和軸出現(xiàn)摩碰,使轉(zhuǎn)子振動上升。在對振動沒有影響的前提下保持較低的溫度,從現(xiàn)場實踐來看,對控制氫氣消耗量作用明顯。
4月初,將三期6#機密封油溫度降低,也取得同樣的效果。統(tǒng)計2013年某廠三期機組耗氫量,較2012年減少了9 057 Nm3,占2012年三期機組耗氫量的1/3。
(1)某廠雙環(huán)式密封油機組耗氫量大的原因在于串油,而產(chǎn)生串油的原因復雜,比如密封瓦串油、氫側(cè)密封油箱串油等等,機組運行時很難杜絕串油現(xiàn)象。
(2)較低的密封油溫度,冷卻密封瓦,使密封瓦與軸之間的間隙減小,降低了密封油流量,減少了密封油攜帶空氣的總量。
(3)較低的密封油溫度,增大了密封油的粘性,減少了密封油流量,降低了密封油攜帶空氣總量。
(4)通過實踐表明,在不影響機組振動的情況下,保持較低的密封油溫度,可以在沒有解決串油的情況下,有效地降低氫氣純度下降的速度,從而減少頻繁補排產(chǎn)生的耗氫量。
[1] 張泳濤,廖開友,等.珞璜電廠三期集控運行規(guī)程(輔機部分)[S] .重慶:華能重慶珞璜發(fā)電有了公司,2010.
[2] 中華人民共和國電力工業(yè)部.DL/T 651-1998. 氫冷發(fā)電機氫氣濕度的技術要求[S] .北京:中國電力出版社,1998.
[3] 張廼彭,龍?zhí)煊?,況文仲.工程流體力學 [M] .重慶:重慶大學出版社,1992.