顏軍明 陳燦 王海衛(wèi) 史慶峰 蔣 翔 楊 剛 王贊娥
(中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)
傳感器拾取管道振動(dòng)信號(hào)。適用于管道振動(dòng)測量的傳感器類型主要有:位移傳感器(電渦流、差動(dòng))、速度傳感器(磁電、激光)、加速度傳感器,其中加速度傳感器因動(dòng)態(tài)線性范圍寬、質(zhì)量小、抗干擾能力強(qiáng)、耐用可靠等優(yōu)點(diǎn)在管道振動(dòng)測量中廣泛使用[1]。
管道振動(dòng)原始信號(hào)經(jīng)信號(hào)處理(信號(hào)放大、抗混濾波、模數(shù)轉(zhuǎn)換)后送入振動(dòng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),經(jīng)濾波、積分、快速傅里葉變換(FFT)處理,得到管道振動(dòng)速度峰值及振動(dòng)頻譜。
管道振動(dòng)測量結(jié)果評(píng)價(jià)依據(jù)ASME OM-S/G-2000 第3 篇《核電廠管系預(yù)運(yùn)行和初始起動(dòng)時(shí)的振動(dòng)試驗(yàn)要求》規(guī)范中的速度標(biāo)準(zhǔn)[2]。許用速度峰值表達(dá)式為:
式中,C1為補(bǔ)償管道特征跨度上集中質(zhì)量(如閥門等)影響的修正系數(shù);C2、K2為ASME 鍋爐和壓力容器規(guī)范規(guī)定的二次應(yīng)力、局部指數(shù),對(duì)于大多數(shù)管系C2K2≤4;C3為考慮管內(nèi)介質(zhì)和保溫層質(zhì)量的修正系數(shù),W 為單位長度內(nèi)的管道重量,Kg/m、WF為單位長度內(nèi)管內(nèi)介質(zhì)重量,Kg/m、WINS為單位長度內(nèi)的保溫層重量,Kg/m,對(duì)于無保溫且空的管道或蒸汽管道,C3=1;C4為考慮管道不同支撐形式的修正系數(shù),對(duì)于直跨兩端固定,C4取1.4;對(duì)于懸臂和簡支梁,C4取1.33;對(duì)于等弧Z 形彎頭,C4取0.74;對(duì)于等弧U 形彎頭,C4取0.83;C5為考慮偏離共振的強(qiáng)迫振動(dòng)的修正系數(shù),等于管跨一階自然頻率與主頻率之比;SA為ASME 鍋爐和壓力容器規(guī)范規(guī)定的交變應(yīng)力,MPa;α 為許用應(yīng)力折減系數(shù)。
將實(shí)際測得的管道振動(dòng)速度VP與計(jì)算所得Vallow進(jìn)行比較,若VP≤Vallow,則管道振動(dòng)合格;反之,管道振動(dòng)不合格。
管道振動(dòng)超標(biāo)后,結(jié)合管道振動(dòng)頻譜,從振源分析、運(yùn)行工況分析、支撐分析三個(gè)方面進(jìn)行管道故障診斷,提出管道振動(dòng)處理方案,處理方案現(xiàn)場實(shí)施后,重新進(jìn)行振動(dòng)測量驗(yàn)證方案是否有效。
圖1 汽動(dòng)泵入口管道振動(dòng)測點(diǎn)圖
以國內(nèi)某發(fā)電機(jī)組輔助汽動(dòng)給水泵(下簡稱汽動(dòng)泵)入口管道為例,該管道布置及振動(dòng)測點(diǎn)見圖1。小流量工況下,測點(diǎn)1 水平方向(1H)振動(dòng)幅值達(dá)119.5mm/s,超過管道振動(dòng)限值85mm/s,振動(dòng)不合格。
引起管道振動(dòng)的力稱之為激振力。綜合考慮該泵的情況,該泵激振力的來源主要有:
a)汽動(dòng)泵本體的振動(dòng)傳遞至入口管道。
b)入口管道內(nèi)流體流場不穩(wěn)定,產(chǎn)生激振力。
c)與入口管道相連的其他旋轉(zhuǎn)機(jī)械正常運(yùn)行產(chǎn)生振動(dòng)傳遞至入口管道。
小流量工況下,汽動(dòng)泵轉(zhuǎn)速約為8400 轉(zhuǎn)/分,其產(chǎn)生的激振頻率主要是8400/60=140Hz;與汽動(dòng)泵入口管道相連的旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備為輔助電動(dòng)給水泵,電動(dòng)給水泵額定轉(zhuǎn)速為2980 轉(zhuǎn)/分,其產(chǎn)生的激振頻率主要為2980/60=49.7Hz。
經(jīng)查看振動(dòng)超標(biāo)時(shí)振動(dòng)頻譜,頻譜主要頻率成分為21.36Hz,未見明顯的49.6Hz、140Hz 頻率及倍頻的峰值,由此可以確定汽動(dòng)泵入口管道的振動(dòng)不是汽動(dòng)泵本體、與進(jìn)口管道相連的其他旋轉(zhuǎn)機(jī)械正常運(yùn)行引起的。同時(shí),考慮到汽動(dòng)泵運(yùn)行工況為小流量,小流量工況下的流場一般不穩(wěn)定,因此汽動(dòng)泵入口管道振動(dòng)激振力最有可能來源于入口管道內(nèi)流體流場的不穩(wěn)定。
不穩(wěn)定流場能產(chǎn)生寬頻能量帶。當(dāng)管道的固有頻率落在能量帶中,且與能量帶中幅值較高的頻率成分一致時(shí),便產(chǎn)生共振。汽動(dòng)泵入口管道振動(dòng)超標(biāo)后,對(duì)未充水情況下的入口管道進(jìn)行敲擊測試,測得的管道固有頻率約為20Hz,與振動(dòng)超標(biāo)頻譜中振動(dòng)主頻基本一致,因此,我們認(rèn)為汽動(dòng)泵入口管道振動(dòng)超標(biāo)的主要原因?yàn)楣舱瘛?/p>
經(jīng)現(xiàn)場查看管道支撐,發(fā)現(xiàn)W229.306 支架與底板存在間隙,現(xiàn)場安裝情況見圖2,不能約束管道-Z 向位移,而該支架設(shè)計(jì)為滑動(dòng)支撐,現(xiàn)場支架狀態(tài)與設(shè)計(jì)功能不符合。
在無法改變管道中流體狀態(tài)的前提下,消除共振故障的方法是提高管道的固有頻率,讓管道的固有頻率避開不穩(wěn)定流場產(chǎn)生的能量帶中幅值較高的頻率成分。管道固有頻率的調(diào)整主要通過調(diào)整管道剛度和質(zhì)量來實(shí)現(xiàn),考慮系統(tǒng)的運(yùn)行工藝要求和現(xiàn)場安裝條件,改變管道固有頻率以改變管道支撐形式和位置最為可行、有效。結(jié)合汽動(dòng)泵入口管道現(xiàn)場支架情況,建議先處理W229.306 支架缺陷,主要處理措施如下:在W229.306 底板下墊入U(xiǎn)C 板,消除底板與支架之間間隙,使支架功能滿足設(shè)計(jì)要求,調(diào)整后支架狀態(tài)見圖2。
圖2 W229.306 支架調(diào)整前后對(duì)比圖
現(xiàn)場支架調(diào)整后,小流量工況下1H 測點(diǎn)的振動(dòng)幅值降至56.1mm/s,管道振動(dòng)合格。振動(dòng)合格后汽動(dòng)泵入口管道振動(dòng)主頻增加至31.13Hz,有效避開了小流量工況下管道激振頻率。
對(duì)管道進(jìn)行振動(dòng)測量、分析和評(píng)價(jià),可以檢測出系統(tǒng)的薄弱點(diǎn)及預(yù)測系統(tǒng)中可能出現(xiàn)的過量振動(dòng),為管道系統(tǒng)的安全、可靠運(yùn)行奠定良好基礎(chǔ)。另外,根據(jù)對(duì)振動(dòng)超標(biāo)管道的實(shí)際處理經(jīng)驗(yàn),管道支架的設(shè)計(jì)及安裝是否符合要求是引起管道振動(dòng)超標(biāo)的主要因素,需要在機(jī)組設(shè)計(jì)和安裝階段引起足夠的重視。
[1]李德葆,陸秋海.工程振動(dòng)試驗(yàn)分析[M].北京:清華大學(xué)出版社,2004:3,24-33.
[2]ASME BPVC-ⅢASME 鍋爐和壓力容器規(guī)范:第Ⅲ卷[S].1998.
[3]ASME OM-S/G-2000 第3 篇 核電廠管系預(yù)運(yùn)行和初始起動(dòng)時(shí)的振動(dòng)試驗(yàn)要求[S].