楊向同 呂拴錄,2 劉洪濤 劉軍嚴(yán) 石桂軍 徐永康吳富強(qiáng) 張 鋒 張 偉 郭海清
(1.塔里木油田 新疆 庫爾勒 841000;2. 中國石油大學(xué)材料科學(xué)與工程系 北京 102249)
某井88.9 mm×6.45 mm P110SS EU 油管在下井作業(yè)過程中發(fā)生了粘扣,油管作業(yè)隊認(rèn)為粘扣原因是油管黑皮扣多所致,要求更換油管。油田供應(yīng)部門挑選200多根黑皮扣較少的油管送井,結(jié)果還是粘扣。為防止油管發(fā)生粘扣事故,油田不得不停用了該批油管。為搞清油管粘扣原因,對該批油管抽樣進(jìn)行了上卸扣試驗。試驗結(jié)果表明,該批油管符合SPI Spec 5B[1]規(guī)定。
根據(jù)油管下井作業(yè)過程中存在的問題,該油田組織專家在LN632 井進(jìn)行了油管下井試驗。LN632 井為一口直井。油管串下部為47 根73. 0 mm × 7. 82 mm P110EU 油管,下深6 060 m ~6 514 m;上部為630 根88.9 mm×6.45 mm TN110SS-EU 油管,下深0 ~6 060 m。油管送到LN632 井之前經(jīng)過檢驗,螺紋接頭沒有損傷。
本文為LN 632 井油管下井試驗研究結(jié)果。
螺紋保護(hù)器具有保護(hù)油管螺紋接頭,防止油管螺紋接頭損傷的作用。油管不戴螺紋保護(hù)器從管架上推落到鋼質(zhì)跑道上,很容易使螺紋接頭變形,并損傷外螺紋接頭。油管外螺紋接頭端螺紋保護(hù)器脫落后,外螺紋接頭直接與鋼質(zhì)跑道接觸滑動摩擦,這會使外螺紋接頭小端摩擦損傷。一旦螺紋接頭變形或損傷,在上卸扣過程中很容易發(fā)生粘扣和錯扣事故[2、3]。
該油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,在準(zhǔn)備對扣之前,不得卸下油管端部的螺紋保護(hù)器。清洗干凈的油管螺紋應(yīng)戴上干凈的螺紋保護(hù)器,以免油管在管架上滾動和提升到井架時螺紋受到損傷。
井場管架上油管有相當(dāng)一部分螺紋保護(hù)器損壞(圖1),有些油管沒有戴螺紋保護(hù)器,螺紋接頭沾滿了泥沙。
實際作業(yè)過程中絕大多數(shù)油管能夠按要求戴上干凈的螺紋保護(hù)器。但個別工人將沒有戴螺紋保護(hù)器的油管直接從管架上推落到跑道上,并有幾根油管螺紋保護(hù)器脫落之后仍被拖行。
螺紋保護(hù)器損壞既與其本身質(zhì)量有關(guān),也與其搬運(yùn)操作有關(guān)。該批油管所用的螺紋保護(hù)器材料為塑料,塑料螺紋保護(hù)器在冬季韌性和強(qiáng)度差,在搬運(yùn)過程中受到碰撞后容易破損。如果采用鋼塑螺紋保護(hù)器,其韌性和強(qiáng)度會大幅度提高,可以有效防止螺紋保護(hù)器損壞。
圖1 螺紋保護(hù)器損壞及接箍表面泥沙形貌
油管接頭清洗不干凈,無法正確控制上扣質(zhì)量,容易發(fā)生粘扣。
該油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,應(yīng)卸下油管兩端螺紋保護(hù)器,用快干型溶劑類清潔劑和非金屬毛刷或銅刷徹底清洗螺紋。清洗后必須將清洗劑擦干凈。
該井采用洗衣粉溶液清洗,但清洗速度特別慢。經(jīng)征得廠家技術(shù)服務(wù)人員同意,整口井的油管全部先采用高壓蒸汽清洗,再采用洗衣粉溶液清洗。在清洗過程中個別作業(yè)工人采用鋼刷清洗螺紋,這是不允許的。因為用鋼刷清洗螺紋接頭,很容易損傷螺紋表面。技術(shù)專家指出用鋼刷清洗螺紋接頭存在的問題之后,作業(yè)隊馬上停止了這種作法。
損傷的螺紋接頭上扣連接很容易發(fā)生粘扣,無法保證接頭連接質(zhì)量。
該油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,應(yīng)仔細(xì)檢查螺紋。若發(fā)現(xiàn)螺紋有損傷,應(yīng)根據(jù)損傷程度及時修理或判廢。
對下井的88.9 mm 油管螺紋清洗之后全部經(jīng)過進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)了許多損傷的螺紋接頭(圖2)。對于可以修復(fù)的8 根88.9 mm 損傷油管全部進(jìn)行了修理,對于不能修復(fù)的2 根88.9 mm 油管及時做了判廢處理。這樣既保證了下井油管的質(zhì)量,又避免了將大量可以修復(fù)的油管視為廢品報廢所造成的浪費(fèi)。
圖2 外螺紋接頭損傷形貌
螺紋脂具有潤滑、防止粘扣和填充密封的作用。螺紋脂的摩擦系數(shù)直接影響到上扣扭矩的選擇。
該油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,螺紋脂應(yīng)符合SY/T 5199《套管、油管和管線管用螺紋脂》[4]最新版本中規(guī)定的改進(jìn)型高壓螺紋脂要求。在對扣之前,應(yīng)擦干凈油管外螺紋表面殘余的清洗劑和臟物后均勻地涂上螺紋脂。
實際在前1 根~135 根油管使用的螺紋脂為LH -9806。從第136 根油管開始后面下井的所有油管螺紋脂全部為CS-5。所有入井油管螺紋接頭都均勻涂抹了螺紋脂。
對扣是非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié),對扣不當(dāng)容易導(dǎo)致螺紋碰傷、錯扣和粘扣[5、6]。對扣器具有引導(dǎo)油管外螺紋接頭與接箍內(nèi)螺紋同心和垂直對扣的作用,使用對扣器有利于保證對扣質(zhì)量。
該油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,應(yīng)采用對扣器對扣。在對扣時應(yīng)小心地下放油管,垂直對扣,以免損傷螺紋。如果對扣后油管柱向一側(cè)傾斜,則應(yīng)提起來清洗、檢查,用三角銼刀修理損傷的螺紋,然后仔細(xì)清除銼屑,并在螺紋表面重新涂上螺紋脂后再對扣。
本次油管開始下井時由于油管柱重量較輕,井架繃?yán)K沒有拉緊,吊起的油管與井口不同心,但由于采用了對扣器,又快又好地完成了所有73.0 mm 油管對扣作業(yè)。在88.9 mm 油管下井時隨著管柱重量增加,井架繃?yán)K拉緊后吊起的油管與井口已經(jīng)基本同心。但由于油管隊準(zhǔn)備的88.9 mm 油管對扣器型號與實際油管不符,所有88.9 mm 油管對扣時沒有使用對扣器,對扣特別困難。
引扣到位可以保證內(nèi)、外螺紋正確嚙合,防止粘扣和錯扣;引扣到位可以防止接箍挾持變形,防止粘扣和錯扣[7]。動力鉗挾持位置在接箍上部(圖3),引扣到位后外螺紋接頭和接箍同時承受挾持變形的力量,接箍不容易變形;不引扣,或者引扣不到位,挾持變形的力量全部由接箍承擔(dān),接箍容易變形,接箍變形后容易發(fā)生粘扣和錯扣。
圖3 動力鉗夾持位置
該油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,對好扣后應(yīng)當(dāng)使用引扣鉗轉(zhuǎn)動油管垂直引扣,或者用手轉(zhuǎn)動油管(僅限于規(guī)格≤73.0 mm的油管)垂直引扣,直到轉(zhuǎn)不動為止,以保證螺紋正常嚙合,不發(fā)生錯扣。
該井在油管引扣過程中,油管隊作業(yè)人員設(shè)法盡量保證了垂直引扣到轉(zhuǎn)不動為止。
上扣扭矩不當(dāng),容易發(fā)生脫扣事故[8~11],油管上扣控制方法是否妥當(dāng),可以通過卸扣檢查是否發(fā)生粘扣來檢驗。
該油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,動力鉗上應(yīng)當(dāng)裝備一個已知精度的、可靠的扭矩儀,并定期對其進(jìn)行標(biāo)定。動力鉗的扭矩采集系統(tǒng)誤差不能超過±10.0%,不能使用沒有定期標(biāo)定的動力鉗和扭矩儀。扭矩儀應(yīng)記錄油管規(guī)格、壁厚、鋼級、上扣扭矩、上扣圈數(shù)、作業(yè)時間等信息。作業(yè)隊?wèi)?yīng)及時將記錄結(jié)果歸檔。最初幾根油管連接時,應(yīng)控制上緊圈數(shù)上扣,以確定正常上緊所必須的扭矩。
該井開始下73.0 mm 油管時,試圖通過對幾根油管設(shè)定上扣扭矩,檢查上扣位置,來確定上扣扭矩,但發(fā)現(xiàn)扭矩儀顯示的扭矩值與實際相差甚遠(yuǎn)。根據(jù)扭矩儀誤差大的現(xiàn)狀,不得不采用引扣到位后,控制緊扣圈數(shù)上扣,最終目標(biāo)位置是外露扣為零。88.9 mm ×6.45 mm 110SS EU 油管下井時也采用同樣的控制方法。抽樣油管上扣及卸扣檢查結(jié)果見表1。
按API RP5C1 規(guī)定的最佳扭矩上扣之后外露扣為0(外螺紋大端有4 扣螺紋處在接箍鏜孔位置,不嚙合),API RP 5C1 推薦的最大上扣扭矩(4930 N·m)對應(yīng)位置為外露扣為-2 扣。從表1 可知,第3 根73. 0 mm ×5.51 mm 110 EU 油管卸扣后外螺紋大端最后一扣不完整螺紋已經(jīng)嚙合。這說明該接頭已經(jīng)多上扣4 圈,外螺紋最后1 扣已經(jīng)越過鏜孔位置,并與接箍螺紋嚙合。從該油管接頭上扣后外露扣為-4 扣推斷,上扣位置已經(jīng)比按最大上扣扭矩對應(yīng)的上扣位置多上2 扣,上扣扭矩至少已經(jīng)超過5 000 N·m,而扭矩儀計算機(jī)屏幕上實際顯示的扭矩僅1 830 N·m,動力鉗扭矩儀顯示值大約為實際扭矩的1/3。從第51 根88.9 mm ×6.45 mm P110 EU 油管上扣后外露扣為0 情況判斷,上扣扭矩應(yīng)當(dāng)是API 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的最佳上扣扭矩(5 430 N·m),而第1 次上扣之后扭矩儀計算機(jī)屏幕上實際顯示的扭矩僅1 400 N·m,第2 次上扣之后扭矩儀計算機(jī)屏幕上實際顯示的扭矩僅1 300 N·m,動力鉗扭矩儀顯示值大約為實際扭矩的23.9% ~25.8%。從以上試驗結(jié)果可知,該井所用的動力鉗所配的扭矩儀誤差太大,無法使用。如果采用該扭矩儀按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的扭矩控制扭矩上扣,所有的油管實際將會嚴(yán)重過扭矩上扣。
按照該油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作,4 根88.9 mm×6.45 mm P110 EU 油管,其中2 根外螺紋接頭分別有4 扣黑皮螺紋和6 扣黑皮螺紋,經(jīng)過一次上卸扣后檢查結(jié)果,油管螺紋接頭完好。
上扣速度過快會在內(nèi)、外螺紋接頭之間產(chǎn)生沖擊載荷。上扣速度越快,產(chǎn)生的沖擊載荷越大,越容易發(fā)生粘扣和錯扣。
該油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,上扣速度(10 ~15)r/min。
該井實際上扣選擇的是低檔,最大轉(zhuǎn)速為14r/min。上扣速度符合要求。
1)該批油管正常作業(yè)不會發(fā)生粘扣,庫存的該批油管可以使用。
2)油管鉗扭矩儀偏差很大,無法控制扭矩上扣。73.0 mm 油管上扣時顯示的扭矩大約為實際扭矩的1/3,88.9 mm 油管上扣時顯示的扭矩只有實際扭矩的23.9%~25.8%。在此情況下,采用引扣到位,控制圈數(shù)上扣,上扣目標(biāo)位置是外露扣為零,最終將油管柱安全下井。
3)嚴(yán)格執(zhí)行該油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),可以有效防止油管粘扣。
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