馬曉丹
(大慶油田有限責(zé)任公司測試技術(shù)服務(wù)分公司 黑龍江 大慶 163000)
油水井投產(chǎn)后隨著生產(chǎn)時間的不斷延長,開發(fā)方案的不斷調(diào)整和實施,特別是在實施注水[1]后開發(fā)的油藏,會使油水井油管、套管技術(shù)狀況逐漸變差,井下工具失效甚至損壞。井下工具的損壞及失效會嚴(yán)重影響注水、產(chǎn)液狀況,影響細(xì)分注水效果,使得高含水層注水得不到有效控制,層間矛盾得不到控制,進(jìn)而對套管破壞作用力更強(qiáng)。南4 -XX-更水XXX 井是一口更新井,原井由于N2 及S210 -12 兩處錯斷而報廢。那么這口更新井尤為值得關(guān)注,捋順井組關(guān)系、判斷地層壓力變化趨勢是測試人員需要攻關(guān)的方向。
南4 -XX-更水XXX 井是位于南4 -XX-水XXX井附近的更新井,南4 -XX -水XXX 井因套損而報廢,在更新前套損情況為:N4(234.2 m)變形、N2(912.4 m)錯斷、S210 -12(1 009.4m)錯斷。分析認(rèn)為該井區(qū)層間矛盾嚴(yán)重,是套損的高發(fā)區(qū)域。該更新井與原井開發(fā)層位相同,因此更新井也存在套損高發(fā)的潛在危險,應(yīng)對此類更新井給予更多的關(guān)注,應(yīng)捋順注采關(guān)系,并依靠合理分析探索預(yù)防套損的經(jīng)驗和方法。
南4 -XX-更水XXX 井2014 年注入剖面測井資料解釋結(jié)果如表1 所示,偏2、偏3、偏4 不吸水。如圖1 所示,絕大部分注入水由油管漏失部位1 139 m ~1 145 m進(jìn)入上部地層,漏失量為90. 57 m3/d,占全井的56.61%;第二、三、四級封隔器均失效,注入水由漏失處越過失效封隔器進(jìn)入地層。
查閱2010 年、2013 年注入剖面歷史資料,兩次資料均顯示油管無漏失、封隔器密封良好,主要吸水層SⅡ14,吸水量分別占全井的24.99%和24.02%;2014 年剖面資料顯示油管漏失、封隔器失效,未按配注方案進(jìn)行注水,注入水從漏失處竄入上部地層,層間矛盾加大,主要吸水層依然為SⅡ14,見表1,吸水量占全井的29.23%,說明SⅡ14 吸水能力較強(qiáng),容易形成注水的優(yōu)勢通道。
表1 南4 -XX-更水XXX 井注入剖面對比成果表
圖1 南4 -XX-更水XXX 井2014 年注入剖面測井資料(油管漏失示意圖)
南4 -XX-更水XXX 井是位于采油二廠薩東過渡帶一次加密的更新注入井,全井共射開33 個小層,射開砂巖厚度35.2 m,有效厚度6.3 m,射孔井段1 042.8 m~1 195.7 m。這是一口更新井,原井因為N2、S210 -12小層錯斷而報廢。通過查閱南4 -XX -更水XXX 井的橫向電測資料和固井質(zhì)量[2]資料,了解到雖然本井S210-12 小層并未射開,但是主吸水層S214 與S210 -12 小層距離僅為2 m,該段(1 100 m)固井質(zhì)量不好,若長期注水得不到有效控制,則會引起竄槽進(jìn)一步引發(fā)再次的套損。該油井平面上與5 口同層系產(chǎn)出井相鄰,分別為南4 -XX-BXX7 井、南4 -XX -BXX9 井、南4 -XX -BXX6 井、南4 -XX-SBXX0 井、南5 -XX-BXX0 井。
為了確定對該井的分析及判斷,于2014 年10 月進(jìn)行驗封,測試結(jié)果如表2 所示,驗封資料顯示該井第四級封隔器不密封,與剖面資料顯示一致。
表2 南4 -XX-更水XXX 井驗封報告
南4 -XX- 更水XXX 井井組柵狀圖如圖2 所示。該井在平面上與5 口油井連通,分別為南4 -X-丙X6、南4 -X -丙X7、南4 -XX -丙XX9、南4 -XX -斜丙XX0 及南5 -XX-丙XX0,其中連通最好南4 -XX-斜丙XX0。
圖2 南4 -XX-更水XXX 井井組柵狀圖
查閱小層沉積相相帶圖,發(fā)現(xiàn)南4 -XX-更水XXX井與南4 -XX-斜丙XX0 在S222 +3a、S213 以及S210b三個沉積單元連通最好。南4 - XX 斜丙XX0 井2010年、2013 年兩次產(chǎn)出剖面測井資料結(jié)果如圖3 所示,資料顯示S310 小層2010 年有產(chǎn)液顯示,但是2013 年資料顯示該小層不產(chǎn)液,因此懷疑是由于注入井井下工具失效導(dǎo)致S310b 不吸水,從而產(chǎn)出井該小層不產(chǎn)液。
南4 -XX-斜丙XX0 井的試井資料解釋結(jié)果如圖4所示,最后兩次測試壓力及導(dǎo)數(shù)上翹[3],解釋結(jié)果由均質(zhì)地層模型變?yōu)榫|(zhì)完全復(fù)合地層模型,內(nèi)區(qū)半徑由40.24 m 增加到79.47 m,流度比小于1。說明目前內(nèi)區(qū)好于外區(qū),因該井周圍均為注水井,判斷不應(yīng)是流體復(fù)合。
從油層發(fā)育狀況上看,雙對數(shù)曲線從均質(zhì)模型[4]到復(fù)合模型[5]的變化是由于產(chǎn)層的層間矛盾和平面矛盾突出,且主產(chǎn)層逐漸接替產(chǎn)出而造成,與測井資料反映的情況及分析判斷相符。
圖3 南4 -XX-斜丙XX0 井2010 年、2013 年產(chǎn)出剖面示意圖
圖4 南4 -XX-斜丙XX0 井歷年試井資料
1)盡快為南4 -XX-更水XXX 井作業(yè),保證井下工具完好、有效;重點監(jiān)測SⅡ10 -12 層段及相鄰層位注水情況,保證良好的注采關(guān)系,從而預(yù)防該層段套損。
2)保持該井注水壓力穩(wěn)定,并小于破裂壓力,從而保證井下工具完好、有效,達(dá)到細(xì)分注水的目的,保證良好的注采關(guān)系,合理開采。
3)套管及油管異常受力,使井下工具損壞及失效,導(dǎo)致層間矛盾加劇,強(qiáng)吸水層注水得不到有效控制,固井質(zhì)量差,容易誘發(fā)潛在的套損。
4)更新前套損報廢井,要做好更新后的保護(hù)。更新后不控制注水,會導(dǎo)致注采不平衡,長時間的平面、層間矛盾最終易誘發(fā)更新井套損。
5)通過長期、連續(xù)監(jiān)測井組注產(chǎn)剖面及測壓資料,詳細(xì)分析注產(chǎn)關(guān)系,可以判斷采出井的產(chǎn)層變化并為套損預(yù)防提供依據(jù)。
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