諸葛杰(茂名臻能熱電有限公司,廣東 茂名 525011)
一起磨煤機(jī)冷風(fēng)門邏輯組態(tài)的漏洞修改
諸葛杰
(茂名臻能熱電有限公司,廣東 茂名 525011)
摘 要:某電廠300MW機(jī)組的磨煤機(jī)運(yùn)行中因出口溫度高跳閘時(shí),其冷風(fēng)門會(huì)出現(xiàn)先關(guān)后開的現(xiàn)象,影響了磨煤機(jī)的安全。本文詳細(xì)介紹了造成該現(xiàn)象的原因和處理方法,提出并實(shí)施了相應(yīng)的整改措施。明確指出DCS邏輯組態(tài)存在漏洞是導(dǎo)致這一事件的主要原因,合理改進(jìn)DCS的控制邏輯、完善系統(tǒng)的功能,是控制該類事件的主要措施。
關(guān)鍵詞:邏輯組態(tài);漏洞;修改
隨著分散控制系統(tǒng)(DCS)在電廠中的普遍應(yīng)用,全面掌握DCS組態(tài)軟件的各項(xiàng)功能,能對(duì)設(shè)備進(jìn)行DCS組態(tài)成為熱控技術(shù)人員的一項(xiàng)基本技能,但在組態(tài)過程中,組態(tài)人員往往不注意組態(tài)技巧,使組態(tài)后的邏輯存在隱患,甚至影響到機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
某廠#6機(jī)組為國產(chǎn)300MW燃煤機(jī)組,DCS控制系統(tǒng)采用GE的新華控制工程有限公司的XDPS400+。在機(jī)組大修后機(jī)組總體運(yùn)行平穩(wěn),但經(jīng)一段時(shí)間運(yùn)行后發(fā)現(xiàn),當(dāng)某臺(tái)運(yùn)行中的磨煤機(jī)因出口溫度高(>90℃)跳閘時(shí),其冷風(fēng)調(diào)整門動(dòng)作與設(shè)計(jì)思想不符,總是先關(guān)小之后再開大,導(dǎo)致了磨煤機(jī)出口溫度嚴(yán)重超溫,此現(xiàn)象影響了磨煤機(jī)的安全運(yùn)行。由于大修中曾對(duì)磨煤機(jī)的冷熱風(fēng)門的邏輯進(jìn)行過修改優(yōu)化,基本可以確定是DCS的邏輯存在漏洞。
根據(jù)原邏輯的設(shè)計(jì)思想,在磨煤機(jī)處于運(yùn)行狀態(tài)時(shí),當(dāng)其出口溫度高(>90℃)跳閘的時(shí)候,超馳全開冷風(fēng)調(diào)整門,以達(dá)到降低磨煤機(jī)出口溫度的目的;當(dāng)煤層跳閘時(shí),超馳全關(guān)冷、熱風(fēng)調(diào)整門,以防止煤粉繼續(xù)吹入爐膛。在磨煤機(jī)的實(shí)際組態(tài)中,處于自動(dòng)控制狀態(tài)下的冷風(fēng)門的輸出指令是由磨煤機(jī)出口溫度的實(shí)際值與設(shè)定值的偏差來調(diào)節(jié)。
機(jī)組的控制系統(tǒng)采用新華控制工程有限公司的XDPS400+,其邏輯是由各種功能塊組合來實(shí)現(xiàn),每個(gè)功能的塊號(hào)不需人工賦予,而是根據(jù)調(diào)出的順序由小到大自動(dòng)生成了一個(gè)塊號(hào)。運(yùn)行中當(dāng)控制器進(jìn)行邏輯運(yùn)算時(shí)是對(duì)功能塊由小到大的順序進(jìn)行掃描,若輸出功能塊的塊號(hào)小于輸入的功能塊塊號(hào)時(shí),則先保持輸出值不變,再更新輸入值,待經(jīng)過下一掃描周期再更新輸出值。通過對(duì)磨煤機(jī)冷風(fēng)調(diào)整門相關(guān)參數(shù)的分析,冷風(fēng)門先關(guān)后開的現(xiàn)象可能與此有關(guān)。
通過分析原冷風(fēng)門邏輯中的各功能塊的細(xì)節(jié),發(fā)現(xiàn)存在兩方面的問題:
(1)選擇開關(guān)模塊的塊號(hào)大于其它的功能塊的塊號(hào),由此的導(dǎo)致結(jié)果是:當(dāng)出口溫度高時(shí),先觸發(fā)超馳開關(guān),將超馳指令輸出,而此時(shí)超馳指令還處于0,使輸出指令直接變?yōu)?,冷風(fēng)門關(guān)?。划?dāng)?shù)诙€(gè)掃描周期來臨,選擇開關(guān)刷新后,超馳指令變?yōu)?00。
(2)在選擇開關(guān)模塊中,由1變0速率限制的設(shè)置為缺省,相當(dāng)于沒有限制,指令輸入改變量直接反映到輸出;但由0變1速率限制的設(shè)置為100,即指令輸入改變量沒有直接反映到輸出,而是按100/min的速率逐漸變化。兩方面的問題疊加,即造成指令由工作值突為0,再由0逐漸開大至100%的現(xiàn)象,具體反映到實(shí)際情況就是磨煤機(jī)超溫跳閘后冷風(fēng)門先有個(gè)關(guān)小的過程,待指令值大于反饋值之后,冷風(fēng)門才逐漸開大直至100%。
(1)在邏輯組態(tài)中各功能塊要嚴(yán)格其排列順序,即遵循先數(shù)據(jù)采集、再邏輯運(yùn)算、最后邏輯運(yùn)算結(jié)果輸出的原則。該原則不僅在應(yīng)用在保護(hù)控制邏輯中,還要應(yīng)用在模擬量的控制邏輯中。確定了故障的原因后,將冷風(fēng)門邏輯中的“選擇開關(guān)”的功能塊號(hào)調(diào)至小于下面的“或”功能塊號(hào),這樣,就不會(huì)出現(xiàn)先觸發(fā)超馳開關(guān),再觸發(fā)超馳指令的現(xiàn)象。
(2)建議將輸出指令由0變1的速率限制由100改為缺省,使指令輸入改變量直接反映到輸出,這樣,由于新華DCS的頁面刷新頻率為500ms,即使未改變以上邏輯組態(tài)中各功能塊的塊號(hào),當(dāng)出現(xiàn)磨煤機(jī)出口溫度高跳閘的情況時(shí),會(huì)出現(xiàn)先置0再置100的指令,由于置0的時(shí)間只存在500ms,不會(huì)對(duì)運(yùn)行中的調(diào)整門造成實(shí)質(zhì)性的影響。
對(duì)磨煤機(jī)冷風(fēng)調(diào)整門的邏輯修改之后,模擬磨煤機(jī)出口溫度高的故障,冷風(fēng)門沒有再出現(xiàn)先關(guān)后開的現(xiàn)象,說明此次磨煤機(jī)冷風(fēng)調(diào)整門的邏輯修改是成功的,降低了磨煤機(jī)運(yùn)行中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
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中圖分類號(hào):TM761
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
作者簡(jiǎn)介:諸葛杰(1981-),男,廣東茂名臻能熱電有限公司,熱動(dòng)工程師,從事電力系統(tǒng)熱工控制與保護(hù)工作。