李東輝,南玉民
(西南石油工程有限公司重慶鉆井分公司,新疆輪臺(tái)841600)
塔河油田TK1210井井口套管磨損的處理及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
李東輝*,南玉民
(西南石油工程有限公司重慶鉆井分公司,新疆輪臺(tái)841600)
隨著塔河油田開發(fā)的加快,鉆井深度和周期隨之增加,特別是下完技術(shù)套管至全井完鉆的施工周期往往比其他井段用的時(shí)間要長(zhǎng),因此保護(hù)好技術(shù)套管,或者說(shuō)防止技術(shù)套管磨損在塔河油田是一項(xiàng)重要工作。從塔河油田TK1210井井口套管偏磨的處理過程入手,分析了整個(gè)處理過程中遇到的問題,重點(diǎn)研究處理方案的確定和預(yù)防套管磨損的措施。
套管磨損;塔河油田;TK1210井;經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
1.1 研究套管磨損的目的及意義
套管分為導(dǎo)管、表層套管、技術(shù)套管、油層套管和尾管等[1],下套管的主要任務(wù)是在地層與井口之間建立可靠的聯(lián)系通道,并能可靠地封隔開油、氣、水層,為油氣井長(zhǎng)期穩(wěn)定有效地進(jìn)行生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。尤其是技術(shù)套管,用來(lái)隔離坍塌地層及高壓水層,防止井眼擴(kuò)大,減少阻卡,以便后續(xù)鉆進(jìn)施工。技術(shù)套管還用來(lái)分隔不同壓力體系的地層,以便建立正常的鉆井液循環(huán)。它也為井控設(shè)備的安裝、防噴、防漏及懸掛尾管提供了條件,對(duì)油層套管還具有保護(hù)作用。下完技術(shù)套管至完鉆的周期往往比其他井段用的時(shí)間要長(zhǎng),一旦井口技術(shù)套管發(fā)生磨損,若處理不當(dāng)則可能導(dǎo)致整口井報(bào)廢[5],因此保護(hù)好技術(shù)套管,或者說(shuō)防止技術(shù)套管磨損在鉆井施工中是一項(xiàng)特別重要的工作,直接關(guān)系到油氣井的壽命。
1.2 套管磨損的主要危害
(1)導(dǎo)致套管抗擠、抗內(nèi)壓強(qiáng)度大大降低,極易導(dǎo)致套管擠毀,特別是在井口試壓及井控作業(yè)中;
(2)影響隨后的鉆井、完井及開采作業(yè)質(zhì)量及安全性;
(3)一旦磨損的套管發(fā)生變形或擠毀,極有可能導(dǎo)致整口井報(bào)廢;
(4)套管磨損往往造成鉆柱外徑磨小,降低其抗扭和抗拉強(qiáng)度,從而造成鉆桿早期降級(jí)、外螺紋接頭扭斷、內(nèi)螺紋接頭漲扣、刺漏等失效事故發(fā)生。
1.3 引起套管磨損的原因
(1)井身質(zhì)量不合格,狗腿度較大,套管彎曲嚴(yán)重,鉆具與套管的磨損就越嚴(yán)重;
(2)鉆機(jī)基礎(chǔ)不平,特別是老井側(cè)鉆。之外由于鉆機(jī)基礎(chǔ)施工質(zhì)量達(dá)不到要求,鉆進(jìn)過程中發(fā)生基礎(chǔ)下沉,井口不正,造成套管磨損;
(3)部分老鉆機(jī)找正裝置不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),井口找正困難;
(4)下完技術(shù)套管后鉆進(jìn)速度一般較慢,施工周期較長(zhǎng),無(wú)疑加劇了套管的磨損;
(5)部分套管質(zhì)量存在問題;
(6)鉆井井控設(shè)計(jì)不合理[2-3],不能采取有效的套管防磨措施。
2.1 事故經(jīng)過
TK1210井是由公司60822XNC井隊(duì)施工的一口開發(fā)井,本井為四開結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)井深6040m。在進(jìn)行三開鉆進(jìn)中鉆進(jìn)至5421.28m時(shí)因螺桿使用至后期泵壓異常起鉆,起鉆完檢修設(shè)備后換牙輪鉆頭下鉆,下鉆至6.92m(臺(tái)高6.7m)時(shí)遇阻反復(fù)多次不能通過,拆開防噴器檢查井口,發(fā)現(xiàn)9-5/8″套管在卡瓦座掛位置磨穿0.51m,套管變形。
2.2 處理方案
處理方案的確定必須使得恢復(fù)后的井口絕對(duì)安全,盡量保證井口套管的完好。根據(jù)之前施工概況可以確定井內(nèi)及之前套管座掛時(shí)存在以下幾點(diǎn):
(1)上開9-5/8″套管固井重疊段為500m(表套)。
(2)9-5/8″套管固井采用雙級(jí)固井,雙級(jí)箍在1968m,在二級(jí)固井后座卡瓦調(diào)整座掛噸位時(shí)上提下放行程變化小(變化不超過40cm),但噸位變化大(110~280t)。
(3)固井后聲幅值如下(125m以上未測(cè)出):
25%~35%125~175m 200~225m
15%~25%280~290m 365~385m 470~520m
(4)從以上3條可看出套管本身自由段比較短,9-5/8″套管釋放后下沉僅為井口拉力下伸長(zhǎng)及套管自重下回縮兩部分,自由段按125m計(jì)算回縮僅為22cm(實(shí)際有可能比這更?。?,如果釋放9-5/8″套管不會(huì)有大的高度下沉。
(5)9-5/8″套管聯(lián)頂節(jié)長(zhǎng)為11.18m,入地3.19m,本身掏圓井能掏至聯(lián)頂節(jié)下部接箍。
根據(jù)以上5點(diǎn),綜合考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,制定出以下4套方案:
方案1:先割掉13-3/8″套管15cm驗(yàn)證9-5/8″套管是否回縮下沉,若不下沉或下沉在允許范圍內(nèi),可直接割13-3/8″套管至9-5/8″套管第一、二根連接接箍,上部套管焊接并烤接箍卸扣,然后用一根整套管焊接并緊扣,然后先坐套管頭卡瓦,再反向上提套管頭30~60t,焊接13-3/8″套管固定套管頭,并在環(huán)空灌水泥,保證套管接箍密封。本方案若能實(shí)施,不存在后患,僅破壞13-3/8″套管。
方案2:先割掉9-5/8″套管損壞部分,然后卸掉13-3/8″×9-5/8″套管頭,取掉9-5/8″套管懸掛器,之后換一段完好9-5/8″套管與井口對(duì)焊(保證試壓40MPa),然后裝13-3/8″×9-5/8″套管頭,井口提9-5/8″套管30~60t,坐好卡瓦之后裝9-5/8″×7″套管頭恢復(fù)井口。試壓驗(yàn)證密封性,試壓合格后繼續(xù)鉆進(jìn),若試壓不合格則將9-5/8″套管頭卡瓦焊在套管頭內(nèi)腔保證密封,試壓合格后恢復(fù)鉆進(jìn)。
存在的問題:由于破壞9-5/8″套管存在弱點(diǎn),又未破壞13-3/8″,9-5/8″套管上提噸位有限且不好座掛,不能保證密封性能。
方案3:先割掉一部分13-3/8″套管,去掉13-3/8″×9-5/8″套管頭和套管頭卡瓦后再割去9-5/8″損壞部分,坐套管頭卡瓦再反方向上提13-3/8″× 9-5/8″套管頭30t,焊接13-3/8″套管固定13-3/8″× 9-5/8″套管頭,試壓合格后繼續(xù)鉆進(jìn)。
存在的問題:(1)破壞13-3/8″套管。(2)整個(gè)井口下沉60~70cm。(3)井口多加裝一長(zhǎng)度合適的升高短節(jié)。(4)完井裝井口流程需挖鉆機(jī)主基礎(chǔ)。
方案4:先割掉9-5/8″套管損壞部分,去掉9-5/8″套管懸掛器,直接安裝9-5/8″×7″套管頭鉆進(jìn),完井后若不回接則下150~200m左右7″套管封固井口。
存在的問題:(1)損壞9-5/8″套管,并在下部鉆進(jìn)中存在再次磨套管的可能。(2)井口控制能力差。(3)損失部分7″套管。
2.3 處理過程
綜合上述處理方案的,經(jīng)研究決定采用方案1進(jìn)行處理,此方案最大的優(yōu)點(diǎn)為不存在后患,處理完后加裝9-5/8″×7″-70MPa套管頭,這樣既能防止下步施工繼續(xù)偏磨井口,又增加了井口的控制能力,具體處理過程為[4]:
先從9-5/8″套管內(nèi)部離13-3/8″×9-5/8″套管頭頂端面以下0.5m處割斷9-5/8″套管,然后從13-3/8″套管外部離13-3/8″×9-5/8″套管頭頂端面以下1.32m處割斷13-3/8″套管,接著卸掉13-3/8″×9-5/8″套管頭,去掉9-5/8″套管懸掛器,之后井隊(duì)組織人員挖圓井至4m深。之后從圓井底部割掉上部20″導(dǎo)管和13-3/8″套管,然后用套管液壓大鉗試卸最上部一根9-5/8″套管割余部分,卸掉后焊接修補(bǔ)之前割破的13-3/8″套管以及用雙公短節(jié)連接全新的13-3/8″×9-5/8″套管頭,并將其穿于一根新的9-5/8″套管上吊在井口。然后將新9-5/8″套管與井內(nèi)套管對(duì)緊扣(液壓套管鉗上扣扭矩14.3kN·m),接著上提9-5/8″套管80t(套管伸長(zhǎng)5cm)后,裝配套管頭卡瓦、焊接套管頭以下13-3/8″套管。然后釋放懸重至60t,套管下行8mm后不再下行,之后將剩余的60t懸重坐于卡瓦之上。坐好卡瓦后割9-5/8″套管安裝9-5/8″×7″-70MPa套管頭及防磨襯套。最后用水泥澆鑄13-3/8″套管與9-5/8″套管環(huán)空和之前挖開的圓井。安裝好井口后,對(duì)13-3/8″×9-5/8″× 7″-70MPa套管頭BT密封和BX160法蘭鋼圈進(jìn)行注脂試壓29MPa,穩(wěn)壓10min,無(wú)壓降,處理結(jié)束。
井口套管作為整口井的關(guān)鍵部位,確保其完整性對(duì)于一口井的成功完井及采油安全是至關(guān)重要的,本井井口套管的磨損應(yīng)引起大家的足夠重視,特別是在現(xiàn)場(chǎng)的施工中,即使是點(diǎn)滴工作未做到位,將造成不可挽回的損失,本井在導(dǎo)管施工中鉆遇礫石,鉆速特慢,由于鉆鋌重量有限,鉆進(jìn)時(shí)很難控制鉆壓,根據(jù)后續(xù)的施工表明,導(dǎo)眼打斜,并且井斜較大,加之鉆機(jī)本身找正困難,井口不正。之外在9-5/8″套管下完后至發(fā)現(xiàn)套管磨損,共進(jìn)行了5趟起下鉆,純鉆時(shí)間為460h,施工周期相對(duì)較長(zhǎng),綜合上述就造成了本井井口套管的偏磨。但最根本的原因是導(dǎo)眼打斜,此井段(0~50m)狗腿度較大,而50m過后井斜降低,故當(dāng)9-5/8″套管入井后在井口處是憋徑彎曲,這樣在鉆進(jìn)中鉆具始終貼在井口套管的,加之本井在工程設(shè)計(jì)中本開次未設(shè)計(jì)裝9-5/8″×7″套管頭,這樣就不能安裝防磨襯套,無(wú)疑加速了井口套管的偏磨。
本井在井口處理完后的鉆進(jìn)中鉆具組合里加入了FM系列的套管防磨接頭(見表1和圖1),使用效果較好,特別是在井身質(zhì)量較差井段下入套管后或定向井的施工中要注意整個(gè)井段套管的防磨,國(guó)內(nèi)好多重點(diǎn)井的套管變形導(dǎo)致整口井報(bào)廢可能不僅僅是套管強(qiáng)度設(shè)計(jì)偏低而造成的,可能主要是由于下入套管井段井身質(zhì)量差在鉆進(jìn)中套管磨損才導(dǎo)致變形的,其原因有待研究。本井在完井裝采油井口時(shí)發(fā)現(xiàn)井口9-5/8″套管還是有輕微偏磨,說(shuō)明之前的處理并未從根本上解決井口套管的偏磨,故在鉆進(jìn)中一定要保證井身質(zhì)量,否則后患無(wú)窮!通過本井套管的磨損發(fā)生及處理過程,得出如下一些教訓(xùn)和預(yù)防措施,望能在今后的鉆井施工中得到警示和采納。
(1)正常鉆進(jìn)過程中應(yīng)加強(qiáng)觀察,根據(jù)自身設(shè)備的情況增加井口找正的次數(shù),確保天車、轉(zhuǎn)盤、井口始終處于三點(diǎn)一線。
(2)在鉆進(jìn)過程中一定要確保井身質(zhì)量,特別是在導(dǎo)眼施工中,否則后患無(wú)窮。
(3)下入套管井段井身質(zhì)量差,特別是狗腿度較大時(shí),一定要做好套管磨損預(yù)防措施,根據(jù)之前很多現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐表明,在鉆具組合中加入適當(dāng)數(shù)量的FM系列的防磨接頭能很好地預(yù)防整口井套管的磨損。
(4)在條件允許的情況下一定要在井口安裝防磨襯套,這樣即使下部套管磨損,至少井口套管能得到保護(hù),這樣井口是永遠(yuǎn)能得到控制的。
表1 FM系列防磨接頭參數(shù)
圖1 FM系列防磨接頭
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[2]耿云鵬.塔河油田奧陶系油藏TK1210井鉆井工程設(shè)計(jì)[R].中石化西北油田分公司工程技術(shù)研究院,2007.
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[4]李東輝,戚晶晶.塔河油田奧陶系油藏TK1210井完井報(bào)告[R].2007.
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TE92
B
1004-5716(2015)01-0078-03
2014-11-01
2014-11-03
李東輝(1984-),男(漢族),甘肅會(huì)寧人,助理工程師,現(xiàn)從事石油鉆井的技術(shù)管理工作。