穆朋剛,童 飛,蒲光榮,馬 鍵
(西安航天動力研究所,陜西西安710100)
貯箱增壓系統(tǒng)是液體火箭推進(jìn)系統(tǒng)的重要組成部分,用于貯箱增壓,以實現(xiàn)推進(jìn)劑按照一定壓力和流量對發(fā)動機(jī)的持續(xù)供應(yīng)[1-5]。采用高壓氣瓶貯氣、減壓系統(tǒng)減壓供氣的方法是上面級及姿軌控發(fā)動機(jī)常用的增壓方式[6-8],尤其在高空,環(huán)境溫度與地面差異較大,而溫度直接影響著增壓系統(tǒng)工作特性,會使貯箱及發(fā)動機(jī)的可靠性降低。因此,對貯箱增壓系統(tǒng)在不同溫度環(huán)境條件下的壓力特性進(jìn)行研究顯得十分必要。本文以某火箭推進(jìn)系統(tǒng)的增壓系統(tǒng)為研究對象,開展溫度參數(shù)對增壓系統(tǒng)的壓力特性影響的試驗研究,分析從室溫至-50℃低溫環(huán)境的系統(tǒng)壓力參數(shù)變化情況以及對系統(tǒng)提出適應(yīng)性改進(jìn)。試驗結(jié)論可為同類增壓系統(tǒng)設(shè)計及分析提供參考。
某貯箱增壓系統(tǒng)由氣瓶、高壓自鎖閥、緩沖閥、減壓閥、穩(wěn)壓閥、安全閥、泄壓閥、止回閥、貯箱止回閥等組件組成,系統(tǒng)組成圖見圖1,額定工況條件下系統(tǒng)各處的壓力見表1。
圖1 增壓系統(tǒng)組成圖Fig.1 Configuration diagram of tank pressurization system
貯箱增壓系統(tǒng)工作原理為:根據(jù)控制時序打開高壓自鎖閥,氣瓶內(nèi)的高壓氣體流經(jīng)緩沖閥,然后通過減壓閥和穩(wěn)壓閥兩級減壓,并經(jīng)多通分成兩路,一路通過止回閥和貯箱止回閥進(jìn)行三級減壓后對燃料貯箱增壓,另一路通過止回閥和貯箱止回閥進(jìn)行三級減壓后對氧化劑貯箱增壓。減壓閥和穩(wěn)壓閥均自帶安全閥,在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時自帶安全閥會自動打開放氣。此外,在穩(wěn)壓閥出口的多通上設(shè)置獨(dú)立的安全閥和泄壓閥:安全閥以小流量排氣的方式降低貯箱的關(guān)閉壓力;泄壓閥則在系統(tǒng)壓力異常過高情況下以大流量排氣方式保護(hù)貯箱安全。
表1 增壓系統(tǒng)額定參數(shù)Tab.1 Rating parameters of tank pressurization system
試驗系統(tǒng)如圖2所示。圖中,貯箱增壓系統(tǒng)由序號2~8組成;序號1,9~14為試驗單位配備產(chǎn)品;燃料路和氧化劑路節(jié)流圈分別用于模擬兩路推進(jìn)劑的體積流量;P1~P8依次為氣瓶、高壓自鎖閥、減壓閥、穩(wěn)壓閥、止回閥(兩路)和貯箱止回閥(貯箱壓力)出口壓力傳感器。注意:文中壓力參數(shù)均為表壓;試驗介質(zhì)為壓縮空氣。
圖2 試驗系統(tǒng)圖Fig.2 Diagram of test system
貯箱增壓試驗系統(tǒng)按圖2搭建。首先,在室溫環(huán)境下進(jìn)行系統(tǒng)額定工況壓力的調(diào)整,即使用節(jié)流圈模擬發(fā)動機(jī)額定工況推進(jìn)劑體積流量,然后調(diào)節(jié)穩(wěn)壓閥使貯箱止回閥出口壓力(p7,p8)為 0.45±0.01 MPa,零流量時 p7和 p8壓力為0.55±0.03 MPa。
試驗時,先打開高壓自鎖閥,待壓力穩(wěn)定后再打開電磁閥K2和K3。額定工況壓力特性調(diào)整結(jié)果見圖3。圖中,從左往右各曲線第一段值為零,表示高壓自鎖閥打開前(在時序16 s打開),系統(tǒng)尚未建壓;第二段和第四段水平段曲線為電磁閥K2和K3處于關(guān)閉狀態(tài),即模擬發(fā)動機(jī)工作前貯箱達(dá)到平衡狀態(tài)時的壓力,此時p7和p8均值分別為0.59 MPa和0.59 MPa;第三段水平段為電磁閥K2和K3打開后,即發(fā)動機(jī)以額定工況工作時貯箱壓力,此時p7和p8均值分別為0.46 MPa和 0.47 MPa。
圖3 額定工況壓力調(diào)整結(jié)果Fig.3 Curves under rated pressure conditions
進(jìn)行-30℃低溫環(huán)境的系統(tǒng)壓力特性試驗時,貯箱增壓系統(tǒng)(圖2中序號2~8)位于高低溫箱中,其他產(chǎn)品及設(shè)備位于高低溫箱外部;試驗介質(zhì)溫度為常溫。
氣源氣瓶壓力為30.5 MPa。依次打開高壓自鎖閥和電磁閥K2和K3,當(dāng)氣瓶壓力p1分別降為26 MPa,15 MPa和4 MPa時,同時關(guān)閉兩路電磁閥K2和K3。模擬增壓系統(tǒng)在額定工況工作過程曲線見圖4:工作流量時,貯箱止回閥出口壓力p7和p8均值分別為0.48 MPa和0.50 MPa;零流量時,p7和p8均值分別為0.64 MPa和0.65 MPa。與常溫環(huán)境條件下的系統(tǒng)壓力特性相比:工作流量時p7和p8均值超出常溫測量值0.02~0.03 MPa;零流量時p7和p8均值超出常溫測量值 0.05~0.06 MPa。
圖4 -30℃低溫下的壓力特性曲線Fig.4 Pressure curves at-30℃
進(jìn)行-50℃低溫的壓力特性試驗時,在打開高壓自鎖閥后,發(fā)現(xiàn)減壓閥后無法正常建壓,試驗曲線見圖5:高壓自鎖閥打開后約2.5 s減壓閥后壓力趨于穩(wěn)定,穩(wěn)定范圍在0.85~0.90 MPa之間,穩(wěn)壓閥后壓力約為0.85 MPa,此時泄壓閥和穩(wěn)壓閥自身的安全閥打開排氣,試驗進(jìn)行至28.4 s時對高壓自鎖閥實施關(guān)閉,試驗停止。系統(tǒng)出現(xiàn)上述現(xiàn)象的原因是:增壓系統(tǒng)處于極端低溫環(huán)境下,使穩(wěn)壓閥工作異常,其后壓力過高,超過泄壓閥的打開壓力,泄壓閥出現(xiàn)大量排氣,而排氣量大于緩沖閥限流孔通過的流量,使緩沖閥后壓力無法升高到正常工作狀態(tài),造成緩沖閥閥芯無法正常打開,最終導(dǎo)致整個系統(tǒng)工作異常。
在-50℃低溫特性試驗異常的前提下,逐漸提高增壓系統(tǒng)試驗溫度后進(jìn)行試驗。當(dāng)系統(tǒng)溫度分別在-45℃和-40℃時各進(jìn)行一次低溫特性試驗,發(fā)現(xiàn)減壓閥后仍無法正常建壓;當(dāng)溫度升至-35℃時,減壓閥后可以建壓,但建壓緩慢,大約為7.3 s。-45℃,-40℃和-35℃低溫條件下的壓力特性試驗曲線見圖6。
圖5 增壓系統(tǒng)在-50℃低溫下的壓力特性Fig.5 Pressure characteristics of tank pressurization system at-50℃
圖6 增壓系統(tǒng)在不同溫度下的壓力特性Fig.6 Pressure characteristics of tank pressurization system at different temperatures
試驗過程如下:-45℃壓力特性試驗在15.7 s時開始,高壓自鎖閥打開后,減壓閥后壓力逐漸穩(wěn)定,減壓閥后壓力在0.86 MPa左右,穩(wěn)壓閥后壓力約為0.83 MPa,系統(tǒng)仍未正常建壓;-40℃試驗在474.5 s時開始,高壓自鎖閥打開后,減壓閥后和穩(wěn)壓閥后均仍未正常建壓,其壓力值與-40℃時試驗無明顯改善;-35℃特性試驗在916.1 s時開始,高壓自鎖閥打開7.3 s后,減壓閥后壓力穩(wěn)定在2.26 MPa,穩(wěn)壓閥后壓力穩(wěn)定在0.80 MPa,在該溫度下,打開關(guān)閉高壓自鎖閥3次,均實現(xiàn)增壓系統(tǒng)的正常工作。因此,可以得出:-35℃的低溫環(huán)境是增壓系統(tǒng)在不采取任何措施情況下能正常工作的最低溫度,此時雖然增壓系統(tǒng)能正常工作,但系統(tǒng)的各參數(shù)值明顯高于室溫試驗值。
通過對貯箱增壓系統(tǒng)在-50℃低溫環(huán)境下技術(shù)歸零分析,具體原因為:增壓系統(tǒng)工作環(huán)境溫度較低,壓縮空氣在增壓過程中流經(jīng)一系列節(jié)流部位,氣體溫度不斷下降,使系統(tǒng)各組件實際溫度低于環(huán)境溫度,造成穩(wěn)壓閥膜片的溫度(膜片材料橡膠的脆化溫度為-60℃)達(dá)到其脆化溫度,導(dǎo)致穩(wěn)壓閥實際出口壓力偏離正常設(shè)計值,從而引起穩(wěn)壓閥后的泄壓閥和穩(wěn)壓閥自身的安全閥打開排氣,而排氣流量大于緩沖閥限流孔通過的流量,緩沖閥閥芯無法打開,整個增壓系統(tǒng)則無法正常工作。通過上述,提出改進(jìn)措施:(1)增加緩沖閥限流孔孔徑,從原設(shè)計值的Φ0.7 mm增加至Φ0.9 mm;(2)對穩(wěn)壓閥采用功率為25 W電加溫器進(jìn)行加熱。
進(jìn)行驗證試驗時:高低溫箱保持-50℃低溫,系統(tǒng)達(dá)到熱平衡后,穩(wěn)壓閥閥體溫度為-28.1℃,高于最低溫度要求-35℃,表明電加溫器的加熱效果是合理的。試驗時先打開高壓自鎖閥,后打開電磁閥K2和K3。試驗驗證曲線見圖7。高壓自鎖閥打開后發(fā)現(xiàn)(時序20 s時):緩沖閥正常打開,減壓閥和穩(wěn)壓閥后均可建壓,同時觀察到減壓閥在高壓自鎖閥打開瞬間有較大壓力波動,瞬間峰值達(dá)2.72 MPa,穩(wěn)定后的貯箱止回閥出口壓力p7和p8均值分別為0.60 MPa和0.61 MPa;打開電磁閥K2和K3(時序81.7 s時),減壓閥和穩(wěn)壓閥后壓力正常,貯箱止回閥后壓力p7和p8均值分別為0.48 MPa和0.49 MPa,較常溫偏高約0.02~0.04 MPa;而當(dāng)電磁閥K2和K3關(guān)閉后(時序102.4 s時),兩路貯箱止回閥關(guān)閉壓力較常溫情況偏高,p7和p8均值分別達(dá)0.75 MPa和0.79 MPa,此種情況出現(xiàn)在增壓過程中突然中斷一段時間然后繼續(xù)增壓,這對單次啟動發(fā)動機(jī)的實際工作過程是不可能發(fā)生的。另外,通過對仿真計算及多次試驗驗證,增大緩沖閥的節(jié)流孔徑后,使緩沖閥打開時間有所縮短,對整個系統(tǒng)壓力特性無明顯影響。
圖7 增壓系統(tǒng)改進(jìn)后在-50℃低溫下的壓力特性Fig.7 Pressure characteristics of improved tank pressurization system at-50℃
通過對某貯箱增壓系統(tǒng)在常溫和低溫環(huán)境的壓力特性試驗研究,可得出如下結(jié)論:
1)常溫條件下,貯箱增壓系統(tǒng)工作正常,隨著環(huán)境溫度的降低,系統(tǒng)壓力特性發(fā)生改變,相同試驗工況下,低溫環(huán)境的壓力特性明顯高于常溫。
2)原貯箱增壓系統(tǒng)能工作的最低溫度為-35℃,但此時系統(tǒng)壓力特性過高,給貯箱帶來安全隱患。通過采取相應(yīng)改進(jìn)措施(增加緩沖閥限流孔孔徑和對穩(wěn)壓閥加熱),有效解決了增壓系統(tǒng)在-50℃低溫環(huán)境下的使用問題。
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