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      蒸餾裝置電脫鹽系統(tǒng)的改造和優(yōu)化

      2015-11-28 07:54:40劉小雋遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院遼寧錦州121001
      化工管理 2015年34期
      關(guān)鍵詞:脫鹽乳劑油水

      劉小雋(遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院,遼寧 錦州 121001)

      某石化公司常減壓蒸餾裝置加工遼河原油,同時摻煉大慶原油、海洋原油及部分外油。遼河重原油比重高、粘度大、易乳化、含水和固體雜質(zhì)量高。而部分外油酸值高、金屬含量高,相對劣質(zhì)。由于多種原油摻煉加工的復(fù)雜性,電脫鹽系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,脫鹽罐內(nèi)油水乳化嚴(yán)重,設(shè)備運(yùn)行電流大。脫后含水一般在0.8%左右,脫后含鹽多在5~12mg/l 之間,脫后指標(biāo)不合格,電脫鹽排水為黑色,排水帶油嚴(yán)重,使得原油加工設(shè)備嚴(yán)重腐蝕、下游生產(chǎn)裝置產(chǎn)品不合格等生產(chǎn)隱患,嚴(yán)重影響整個煉廠的長周期平穩(wěn)運(yùn)行。

      1 脫鹽脫水效果的影響因素

      原油電脫鹽是在一定條件下使乳化液破乳,再經(jīng)過沉降分離實現(xiàn)脫鹽脫水的過程。影響電脫鹽設(shè)備運(yùn)行效率的主要因素有溫度、電場、停留時間、破乳劑、注水量等。

      1.1 溫度

      提高脫鹽溫度,使原油粘度降低,減少水滴運(yùn)動阻力,有利于水滴運(yùn)動。溫度升高還使油水界面的張力降低,水滴受熱膨脹,使乳化液膜減弱,有利于破乳和聚結(jié),因此適當(dāng)提高溫度有利于破乳。但操作溫度過高,也會使電脫鹽運(yùn)行電流升高,甚至短路,同時原油中污水易產(chǎn)生汽化,在原油中難以脫除,形成乳化,且脫后原油含水超標(biāo)。

      1.2 破乳劑

      破乳劑是通過破壞原油乳化液中油水液膜達(dá)到破乳作用。破乳劑選擇不合適會造成原油乳化嚴(yán)重,乳化層厚度增加,油水分層厚度增加,油水分離差,達(dá)不到脫鹽效果;也容易使變壓器電流上升,電耗增加,變壓器使用壽命縮短,電極棒易擊穿,給裝置的平穩(wěn)運(yùn)行造成危害。

      1.3 電場

      原油乳化液通過高壓電場時,使水滴形成感應(yīng)電荷,帶電水滴相互碰撞而聚集成大水滴。水滴直徑愈大,原油和水的相對密度差愈大,沉降速度愈快。

      1.4 原油在電場中停留時間

      在高壓電場作用下破乳脫水后的原油自身具有導(dǎo)電率,在電場中停留過長,將增加設(shè)備的電能消耗,應(yīng)盡快離開電場。但停留時間過短,油水分離效果變差。

      1.5 注水量

      在原油中注入一定量的洗滌水,通常注水量應(yīng)為原油加工量的5%左右。目的是增大水滴的密度使之更易聚結(jié),并將懸浮在油中的鹽分溶解脫除。原油注入的新鮮水以軟化水為最佳,其次為酸性汽提水、凈化水,應(yīng)控制PH 值在6.5~7.5 之間,含鹽量小于50PPm。注水溫度越接近原油溫度,就越易使油水混合充分,不易產(chǎn)生乳化。

      1.6 混合強(qiáng)度

      油水混合強(qiáng)度增大,注入的洗滌水與原油能夠充分接觸,達(dá)到脫鹽脫水的目的。而混合強(qiáng)度超過臨界值時,水滴則變小,水滴與油滴形成牢固的乳化狀態(tài),變壓器運(yùn)行電流增加,不利于油水分離,因此要控制混合壓差,確保最佳混合強(qiáng)度。

      1.7 操作壓力

      當(dāng)電脫鹽罐內(nèi)操作壓力低于或接近操作溫度下水的飽和蒸汽壓時,原油中含水就易產(chǎn)生汽化,脫鹽系統(tǒng)產(chǎn)生擾動,導(dǎo)致原油中水難以脫除,脫后原油含水超標(biāo)。

      2 裝置技術(shù)改造和工藝優(yōu)化

      通過對裝置電脫鹽系統(tǒng)目前運(yùn)行狀況全面系統(tǒng)分析,從設(shè)備和技術(shù)、工藝操作條件等方面進(jìn)行改造和優(yōu)化,達(dá)到良好效果。

      2.1 優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò)流程

      原油改為經(jīng)兩路并聯(lián)換熱,再合為一路進(jìn)入電脫鹽罐,為防止產(chǎn)生局部汽化或混合過程中有乳化現(xiàn)象,盡量縮小兩路換熱后原油溫度,確保兩路原油換熱后溫差不大于5℃。裝置電脫鹽前的最佳換熱溫度控制在128~138℃,同時優(yōu)化注水的換熱流程,將水溫度控制在不低于123℃。

      2.2 采用多點破乳

      裝置使用新型油溶性破乳劑,采用多點注入破乳技術(shù),原油進(jìn)裝置前已經(jīng)注入破乳劑,通過管線和換熱器,使原油與破乳劑經(jīng)過充分接觸后,充分發(fā)揮油溶性破乳劑的性能,強(qiáng)化破乳脫水過程。

      2.3 改進(jìn)進(jìn)油管和罐內(nèi)反沖洗系統(tǒng)

      對脫鹽罐的進(jìn)油分布管重新設(shè)計,使之加粗和加長,并將進(jìn)油分布管和分配槽位置提高,使原油在罐體內(nèi)均勻分配,充分利用整個罐體。由于所加工的原油含有大量泥沙及固體沉降物,需要定期對脫鹽罐內(nèi)進(jìn)行反沖洗,因此,將原罐上排水口擴(kuò)徑并設(shè)計成漏斗型,便于泥沙的排出。

      2.4 罐內(nèi)油水界位的控制

      通常一級、二級脫鹽罐油水界面高度控制在距罐底1250~1350mm,即下面四個看窗全部為清水,第五個看窗為油水,上面四個看窗保持全油。最低看窗距離罐底500mm,確保有效觀察罐內(nèi)油水界面的實際高度及排水含油狀況。當(dāng)DCS顯示油水界面產(chǎn)生突變、顯示值短時間內(nèi)連續(xù)波動,而變壓器的運(yùn)行電流沒有明顯上升趨勢時,儀表測量值顯示可能不準(zhǔn)確,即可以實際看窗的指示為準(zhǔn)。

      3 電脫鹽運(yùn)行數(shù)據(jù)分析

      選取電脫鹽系統(tǒng)連續(xù)5 個月運(yùn)行數(shù)據(jù)如下:

      從上表可以看出,技術(shù)改造后,經(jīng)過精細(xì)操作,電脫鹽運(yùn)行效果良好,平均含鹽和含水量達(dá)到了較好水平。

      4 電脫鹽系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)核算

      4.1 節(jié)約電的經(jīng)濟(jì)效益

      裝置現(xiàn)有六臺電脫鹽罐,電流約下降200A,年加工小時按8000 小時計算,每度電的價格0.50 元,所以節(jié)約電產(chǎn)生的效益是:200×380×6÷1000×8000×0.50 =182 萬元。

      4.2 使用破乳劑的經(jīng)濟(jì)效益

      采用UD-10 破乳劑每噸1 萬元,年消耗破乳劑124 噸,即每年需124 萬元;現(xiàn)在采用SXF-36 破乳劑,每噸4.75 萬元,以15ppm 注入量,按照加工420 萬噸原油計算,15×10-6×420×104×4.75 =299 萬元,因此,加工成本較過去上升299-124 =175 萬元。

      4.3 加強(qiáng)脫水的經(jīng)濟(jì)效益

      以250 萬噸加工量的常減壓裝置為例,含水1%蒸發(fā)后需消耗7900J/h,1 噸油=1000 萬大卡,1 萬大卡=41860J,1 噸油的價格約等于3000 元。所以按照常減壓加工420 萬噸原油、年加工800 小時計算,含水1%蒸發(fā)后需要消耗的費(fèi)用:7900÷41 860÷1000×8000×3000÷250×420 =761 萬元。

      過去平均脫后含水0.71%,15ppm 破乳劑注入量原油平均脫后含水可達(dá)0.28%,下降0.43%,所以加強(qiáng)脫水產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為:761×0.43 =327 萬元。

      技術(shù)改造總投資為200 萬元,設(shè)備折舊7.14%/年,年折舊費(fèi)為14.28 萬元,以上計算可知本次技改后,常減壓裝置全年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為:182-175 +327-14.28 =319.72 萬元/年。

      5 結(jié)語

      常減壓電脫鹽系統(tǒng)經(jīng)過技術(shù)改造,同時采用高效油溶性破乳劑,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),脫后含鹽含水量及電脫鹽環(huán)保指標(biāo)達(dá)到要求,電耗顯著降低,可以實現(xiàn)直接經(jīng)濟(jì)效益319.72 萬元,為裝置節(jié)能降耗、平穩(wěn)運(yùn)行、降低裝置腐蝕提供保障,也確保為下游裝置輸送優(yōu)質(zhì)原料,提高了企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。

      [1]李杰,孫曉林.燃料油生產(chǎn)技術(shù)[M].ISBN:9787122142429,2012(9).

      [2]趙全明,劉家凱,等.電脫鹽系統(tǒng)優(yōu)化操作[J].遼寧化工,2013(3),248-249.

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