于春濤 曲作明 劉鋒 趙德武
(1.中國石油吉林油田公司油氣工程研究院;2.中國石油吉林油田公司安全環(huán)保處;3.中國石油集團東方地球物理勘探有限責任公司華北物探處)
壓裂返排液弱凝膠深部調驅技術
于春濤1曲作明2劉鋒3趙德武2
(1.中國石油吉林油田公司油氣工程研究院;2.中國石油吉林油田公司安全環(huán)保處;3.中國石油集團東方地球物理勘探有限責任公司華北物探處)
針對壓裂返排液的特點,以聚丙烯酰胺為主劑,引入糠醛合成糠醛樹脂交聯(lián)劑,加入殺菌劑,在一定條件下形成弱凝膠體系,用于注水井調驅。考察了該壓裂返排液弱凝膠體系性能:室內研究確定最佳的弱凝膠體系配方,進行了熱穩(wěn)定性及耐鹽穩(wěn)定性評價。進行了壓裂返排液弱凝膠體系巖心封堵性能評價,凝膠體系在30~80℃具有較好的熱穩(wěn)定性,巖心封堵率大于80%,突破壓力達到2.7 M Pa,壓裂返排液弱凝膠體系對儲層具有較好的封堵性能?,F場應用10井次,應用壓裂返排液配置弱凝膠體系3.5萬m3,投入產出比1∶1.25,壓裂返排液重復利用,取得較好的環(huán)保效益及經濟效益。
壓裂返排液;弱凝膠;深部調驅;環(huán)保效益
壓裂是油氣井增產的主要措施之一,壓裂產生大量的返排廢液,含有胍膠、甲醛、石油類及其他多種添加劑,具有污染物成分復雜、含量高、中濁度、高C O D、高穩(wěn)定性等特點[1]?;厥蘸蟛荒苤苯舆M入地面系統(tǒng),需要投入大量資金處理,才能滿足回注要求。
為解決壓裂返排液難處理的問題,實現其高效環(huán)保處理,結合油田壓裂返排液的性能,采用化學方法處理壓裂返排液,制成調驅體系,用于注水井調驅[2],封堵注水竄流通道。該方法不僅可以解決壓裂返排液的處理難題,而且可對其進行進一步綜合利用,實現壓裂返排液既能環(huán)保處理又能有效再利用。
油田壓裂主要應用滑溜水與胍膠混合液,受地層條件、所采用壓裂液體系及現場施工工藝條件的影響,不同井場作業(yè)產生的壓裂返排液在組成和性質上存在著較大的差異。同時,壓裂施工過程中,壓裂液體系中破膠劑的破膠效果直接決定著返排廢液的黏度和高分子有機物的含量。當破膠不徹底時,高分子聚合物不能有效降解,壓裂返排液的黏度可能較高,這將增加其流動阻力,不利于其及時返排,而且造成返排液中的有機物含量增高,污染危害大[3]。另外,在壓裂廢液返排的不同階段(如壓裂放噴前期、中期和后期)所取的壓裂廢液在組成性質,如黏度、有機物含量、懸浮固體含量等方面可能存在較大的差異。
①水質成分比較復雜,污染物種類多,含量高,不同區(qū)塊和不同返排階段的壓裂返排液組成和性質存在較大的差異。
②隨著存放時間的增加,離子含量發(fā)生變化,鈣、鎂離子減少,形成沉淀,碳酸氫根離子減少,碳酸根離子增加,腐生菌和懸浮固體大幅增加。
③處理難度大,懸浮固體是常規(guī)含油污水處理中較難達標的項目,壓裂返排液組分的復雜性及性質的獨特性決定了其處理難度更大。
部分油井壓裂返排液成分分析見表1。
表1 部分油井壓裂返排液成分分析m g/L
從表1可以看出:不同油井壓裂返排液成分差異較大,但礦化度普遍較高。
2.1 弱凝膠體系研究思路
充分利用返排液成分特點,以聚丙烯酰胺為主劑,引入糠醛合成糠醛樹脂交聯(lián)劑,同時針對返排液含有大量細菌的特點,加入殺菌劑,在一定條件下形成弱凝膠體系,用于注水井調驅,封堵竄流通道,擴大注水波及體積,提高水驅開發(fā)效果[4]。
2.2 壓裂返排液弱凝膠體系性能評價
2.2.1 基本配方確定
保持其他藥劑含量不變,分別與800,1 000,1 200,1 500 m g/L的H P A M溶液配比,測定H P A M濃度對壓裂返排液弱凝膠體系性能的影響,結果見圖1。
圖1 HPA M濃度對壓裂返排液弱凝膠體系性能的影響
通過室內試驗評價,得出壓裂返排液弱凝膠調驅體系的最佳配比:1 000 m g/L的H P A M+600 m g/L糠醛樹脂交聯(lián)劑+100 m g/L除氧劑硫脲,在此條件下,所成弱凝膠體系的黏度大于2 100 m Pa·s。
2.2.2 熱穩(wěn)定性能評價
溫度是影響弱凝膠體系性能的主要因素,保持弱凝膠體系配比不變,在30~100℃烘箱中進行養(yǎng)護,定期觀察弱凝膠體系黏度變化。結果顯示:溫度達到100℃,弱凝膠體系隨著時間的延長出現嚴重的脫水現象,黏度保持率較低。30~80℃弱凝膠保持整體性,黏度基本保持穩(wěn)定,因此壓裂返排液弱凝膠體系所形成的凝膠在30~80℃具有較好的熱穩(wěn)定性。壓裂返排液調驅體系熱穩(wěn)定性見圖2。
圖2 壓裂返排液調驅體系熱穩(wěn)定性
2.2.3 耐鹽穩(wěn)定性評價
保持弱凝膠體系配比不變,配置礦化度1 000,3 000,5 000,7 000,9 000,12 000 m g/L的溶液,考察礦化度對弱凝膠體系性能的影響,結果見圖3。試驗結果表明:凝膠黏度隨著礦化度的增加逐漸減小,礦化度從1 000 m g/L升至12 000 m g/L,凝膠黏度由2 100 M Pa·s降至1 400M Pa·s,下降幅度大于30%,主要是由于隨著礦化度的增加,屏蔽了聚合物分子鏈中取代基團的負電性,分子鏈之間的內摩擦力減小,導致分子鏈出現卷曲現象,參與交聯(lián)反應的基團減少,宏觀表現即為黏度逐漸降低[5],壓裂返排液礦化度小于10 000 m g/L,配置弱凝膠體系強度大于1 400 M Pa·s,適用于低滲儲層深部調驅。
圖3 礦化度對成膠性能的影響
2.3 壓裂返排液弱凝膠巖心封堵性能評價
巖心封堵試驗可以真實地反映堵劑在地層中的封堵性能,利用巖心流動試驗儀進行測試,向巖心內充入0.3倍孔隙體積弱凝膠溶液,在80℃恒溫烘箱中候凝48 h,測試封堵性能,通過試驗評價,巖心封堵率大于80%,突破壓力達到2.7 M Pa,壓裂返排液弱凝膠體系對儲層具有較好的封堵性能[6]。巖心封堵試驗測試數據見表2。
表2 巖心封堵試驗測試數據
在現場對壓裂返排液弱凝膠體系進行試驗。在注水井調驅應用10井次,應用壓裂返排液配置弱凝膠體系3.5萬m3,施工壓力上升3.7 M Pa,采取措施后注水壓力上升2.2 M Pa,吸水指數下降35%,達到了調驅設計目標。應用調驅措施有效解決了環(huán)保難題,且增產效果明顯,累計增產原油490 t。直接經濟創(chuàng)效178.7萬元,投入產出比1∶1.25。
①壓裂返排液成分復雜,含有大量的活性成分,加入交聯(lián)劑及殺菌劑形成弱凝膠體系,黏度大于2 100 M Pa·s,巖心封堵效率大于80%,長期穩(wěn)定性能好,適合在低滲儲層深部調驅。
②壓裂返排液弱凝膠體系研制成功,并在現場成功應用,不但減輕了目前返排液對環(huán)境的污染問題,而且能夠在注水井封堵竄流通道,調整吸水剖面。從措施效果看,技術經濟可行。
③充分利用壓裂返排液調驅,變廢為寶,有利于危險廢物“減量化、資源化”,而且也為油田綜合治理、降低生產成本提供了一項技術措施。
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(編輯 王薇)
10.3969/j.issn.1005-3158.2015.05.012
1005-3158(2015)05-0044-02
2015-09-06)
于春濤,2004年畢業(yè)西南石油學院應用化學專業(yè),高級工程師,現在中國石油吉林油田公司油氣工程研究院從事油田化學方面的研究工作。通信地址:吉林省松原市長寧北街618號油氣工程研究院油化所,138000