秧未(天津石化熱電部,天津 300271)
3號(hào)汽輪機(jī)振動(dòng)超標(biāo)原因分析和解決辦法
秧未(天津石化熱電部,天津 300271)
通過分析3號(hào)汽輪機(jī)檢修數(shù)據(jù),并結(jié)合振動(dòng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)結(jié)果,分析出3號(hào)汽輪機(jī)振動(dòng)超標(biāo)的原因,并提出解決辦法。
汽輪機(jī);振動(dòng);聯(lián)軸器;瓢偏值
天津石化熱電部3號(hào)汽輪機(jī)原為武漢汽輪機(jī)廠CB25—90/ 41/13型單缸沖動(dòng)抽汽背壓式汽輪機(jī),因節(jié)能需要于2013年3月本體部分更換為杭州汽輪機(jī)廠B17-8.83/4.2(HGS71/40)型單缸反動(dòng)式背壓汽輪機(jī)。該機(jī)自2013年3月底改造后試運(yùn)以來,振動(dòng)及#2瓦溫度一直超標(biāo),雖公司多次組織專家診斷、檢修處理、甚至發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子在線做動(dòng)平衡,效果仍然不佳,目前該機(jī)仍帶病運(yùn)行。本文認(rèn)真梳理3號(hào)汽輪機(jī)檢修數(shù)據(jù)并結(jié)合振動(dòng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)結(jié)果,分析出振動(dòng)超標(biāo)的原因并提出解決辦法。
兩根轉(zhuǎn)子通過剛性聯(lián)軸器連接后,由于#2、3瓦處軸頸相距較近,考慮機(jī)械加工誤差,#3瓦揚(yáng)度值應(yīng)在0.10-0.15mm/m,而實(shí)測(cè)值為0.25 mm/m,可推斷出對(duì)輪端面出現(xiàn)了瓢偏。電機(jī)轉(zhuǎn)子較長(zhǎng)而且較重,材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)碳鋼,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子較短且輕,材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)合金鋼,在相同外力作用下,顯然發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子先受損。對(duì)輪直徑為610 mm,發(fā)電機(jī)對(duì)輪端面到#3瓦軸頸中心距離為650 mm,可估算出瓢偏值在10絲左右。
是什么力使發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子在聯(lián)軸器處的軸頭發(fā)生彎曲、對(duì)輪端面瓢偏值超標(biāo)呢?
在檢修中,取出下瓦檢查時(shí),為了趕工期或?yàn)榱耸∈拢诓唤忾_聯(lián)軸器螺栓的情況下,常在所修的軸瓦處將軸頸用天車吊起一定高度,然后將瓦取出。以檢修#4瓦為例,在#4瓦附近將大軸通過鋼絲繩用天車吊起時(shí),由于兩個(gè)轉(zhuǎn)子為一剛性軸,則大軸將會(huì)以#1瓦為支點(diǎn)逐漸抬高,由相似三角形性質(zhì)可求出#4瓦軸頸分別抬高50、40、30絲時(shí),#2、3瓦軸頸的抬高值。計(jì)算過程如下:
設(shè)#1-#4瓦軸頸抬起值分別為h1、h2、h3、h4,則h1=0,
h2÷h3=2916÷(2916+1425)=0.67,
h2÷h4=2916÷(2916+1425+5760)=0.29,
當(dāng)h4=50,40,30絲時(shí),可求出h3、h4,見表1,單位均為絲(0.01mm)。
表1 各軸頸抬高值
#1、2、3瓦頂部間隙在0.35-0.60 mm,以上抬起值理論上可能。由于整根轉(zhuǎn)子自身重力作用會(huì)產(chǎn)生一定的靜彎曲,實(shí)際數(shù)值應(yīng)偏小。但用天車起吊轉(zhuǎn)子,抬起值不好控制,極容易出現(xiàn)抬起值較大的情況。
從上表可以看出當(dāng)#4瓦軸頸抬起某值時(shí),會(huì)使#2、3瓦失去支撐作用,整根大軸的重量將由#4軸頸處的鋼絲繩和#1瓦承受,為方便計(jì)算,可將大軸簡(jiǎn)化為一簡(jiǎn)支梁,上部分別受各自轉(zhuǎn)子重量的均布荷載,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子重心在#3、4瓦重心間距的中點(diǎn),汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的重心在#1、2瓦中心間距的中點(diǎn)。
P2=16t,P1=5.25t,
換算為牛頓有,P2=16×1000×9.8=156800N,P1=5.25×1000× 9.8=51450N,
∑MB=0有,2880×P2+(5760+1425+2916÷2)×P1=V1×(2916+ 1425+5760)
V1=(2880×156800+8643×51450)÷(2916+1425+5760)= 88730 N,
整根轉(zhuǎn)子最薄弱點(diǎn)在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子對(duì)輪根部,該處軸頸直徑為270mm,距#1瓦中心4058mm,該截面與#1瓦間轉(zhuǎn)子受自重均布荷載作用。取該橫截面形心O為矩心,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器(含軸頭、螺栓、螺母)質(zhì)量為492Kg,由靜力平衡方程
∑Mo=0有,M=V1×4.058-51450×(4.058÷2)=88730×4.058-(51450+492×9.8)×2.029=245891N·m
該處圓的抗彎截面模量WZ=(π·d3)÷32=(3.14×0.273)÷32= 1.93×10-3,
該橫截面上的彎曲應(yīng)力為
δ=M÷WZ=245891÷(1.93×10-3)=127MPa
查閱廠家資料,轉(zhuǎn)子材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)碳鋼,其基本許用應(yīng)力值為140 MPa,計(jì)算出該截面的彎曲應(yīng)力小于基本許用應(yīng)力值,為什么還會(huì)出現(xiàn)變形呢?
以下原因仍可能使該軸頸變形:
(1)#3機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子曾于2004年返武漢汽輪發(fā)電機(jī)廠檢修軸頸,原廠家發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器端面瓢偏值嚴(yán)重超標(biāo)、達(dá)22絲,自聯(lián)軸器根部,軸頭出現(xiàn)彎折。經(jīng)電廠專業(yè)人員確認(rèn)后廠家加工端面使瓢偏值正常。該截面出現(xiàn)過變形,強(qiáng)度降低。
(2)各瓦及軸承座油檔間隙較小,頂部間隙為20絲左右。當(dāng)#4瓦處軸頸抬起過高時(shí),會(huì)使轉(zhuǎn)子在#3瓦軸承座油檔處受阻力,加大計(jì)算截面處的應(yīng)力,使其超出許用應(yīng)力而受損。
(3)軸頸加工時(shí)留下傷痕或材料自身存在缺陷,均會(huì)使截面強(qiáng)度降低。
聯(lián)軸器瓢偏值超標(biāo)后,以其為基準(zhǔn)找兩轉(zhuǎn)子中心,雖對(duì)輪中心對(duì)正很好,兩轉(zhuǎn)子中心仍會(huì)偏差較大。
2014年4月29日,#3機(jī)檢修后啟動(dòng),代負(fù)荷后#4瓦水平振動(dòng)升高、最大達(dá)6絲、垂直振動(dòng)也達(dá)4絲,#1瓦軸振在50μm以下,#2瓦溫度88℃。
5月8日,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子在線做動(dòng)平衡。做完動(dòng)平衡后,#4瓦水平振動(dòng)下至3絲,#1瓦軸振上升到98μm,而且低負(fù)荷時(shí)可達(dá)102μm,#2瓦溫度也上升至93℃左右。8月9日,#1高調(diào)門伺服閥故障,不得不關(guān)停該閥、開大其余閥門,機(jī)組#1瓦軸振下降至53μm,#2瓦溫度也下降至88℃左右,目前該機(jī)以此狀態(tài)運(yùn)行。
振動(dòng)頻譜以1倍頻為主,為中心不正特征。
機(jī)組長(zhǎng)期以此狀態(tài)運(yùn)行,會(huì)加大轉(zhuǎn)子疲勞受損,縮短其使用壽命。
從檢修數(shù)據(jù)和振動(dòng)特征綜合分析,判斷該機(jī)組振動(dòng)異常的原因是轉(zhuǎn)子中心不正,而聯(lián)軸器找中心時(shí)外圓和張口均在2絲以內(nèi),造成轉(zhuǎn)子中心不正的主要原因是聯(lián)軸器端面產(chǎn)生瓢偏。
(1)#3機(jī)應(yīng)安排一次檢修,檢查各瓦正常后,測(cè)量發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器端面瓢偏值,如其超標(biāo),應(yīng)判定為聯(lián)軸器軸頭又發(fā)生彎曲??蓢L試加工專用測(cè)量工具,聯(lián)軸器找正時(shí),端面找正以# 3瓦軸頸為基準(zhǔn)找汽輪機(jī)聯(lián)軸器端面,外圓找正以汽輪機(jī)聯(lián)軸器為基準(zhǔn)找發(fā)電機(jī)#3瓦處軸頸外圓,找好中心后,在對(duì)輪張口處加合適的不銹鋼墊片后上緊對(duì)輪螺栓。由于測(cè)量精度受專用工具剛度影響較大,能否成功難以斷定。最徹底的解決辦法是轉(zhuǎn)子返廠進(jìn)行精密測(cè)量后加工聯(lián)軸器端面,使瓢偏值正常,再做動(dòng)平衡。按以上處理后,聯(lián)軸器螺栓孔需重絞,并重配螺栓。
(2)應(yīng)修訂檢修規(guī)程,加入以下規(guī)定:對(duì)于剛性或半撓性汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,聯(lián)軸器螺栓未解開時(shí),嚴(yán)禁抬起轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器遠(yuǎn)端的軸頸。
#3汽輪機(jī)于10月初停運(yùn)檢修,測(cè)出發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子對(duì)輪瓢偏值達(dá)12絲,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子返廠檢修后,機(jī)組各瓦振動(dòng)達(dá)到優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)。
[1]陳維新.工程力學(xué)[M].北京:高等教育出版社,1997.
秧未,高級(jí)工程師,本科,現(xiàn)從事熱電廠設(shè)備管理工作。