湯瓊芬,查國正
(云南天安化工有限公司合成車間,云南安寧650309)
云南天安化工有限公司50萬t/a合成氨裝置采用Shell粉煤氣化技術,以煤為原料生產合成氨,于2008年6月建成投產,有效氣體(CO+H2)的生產能力為140 000 m3/h。2013年初發(fā)現(xiàn)變換系統(tǒng)出口CO含量逐步增加,噸氨有效氣消耗明顯增加,查歷史數(shù)據分析發(fā)現(xiàn)同等負荷情況下氨產量減少。
本文試圖通過對合成氨裝置有效氣體凈化系統(tǒng)運行數(shù)據的分析,找出影響噸氨有效氣體消耗的主要因素,進而提出降低噸氨有效氣體消耗的有效措施與對策。
2012年9月至2013年3月25日,在同等負荷的情況下,有效氣、新鮮氣及噸氨有效氣消耗的實際情況見表1所示。
表1 裝置噸氨有效氣消耗趨勢Table 1 Unit of per ton of ammonia effective gas consumption trends
從表1可知,2012年4個月的噸氨有效氣平均值為2 010 m3,2013年 2月至 2013年3在同等負荷下噸氨有效氣消耗為2 040 m3,上升了30 m3。
在不同負荷的情況下,噸氨有效氣消耗與產量的關系,見表2、表3、表4所示。
表2 有效氣負荷為126 000 m3/h時的合成氨產量Table 2 Effective gas load 126 000 m3/h when ammonia production
表3 有效氣負荷為128 000 m3/h時的合成氨產量Table 3 Effective gas load 128 000 m3/h when ammonia production
表4 有效氣負荷為130 000 m3/h時的合成氨產量Table 4 Ammonia production with effective gas load 130 000 m3/h
針對裝置噸氨有效氣消耗高的問題,對裝置進行漏點排查,同時對前期數(shù)據進行收集比對,最后確定了以下幾方面的影響因素。
2013年1月,裝置檢修后,第一變換爐更換頂部催化劑。在降低變換水氣比運行過程中發(fā)現(xiàn)二、三變催化劑活性下降,最終,變換出口CO含量明顯升高。詳見表5。
表5 不同時間段變換出口處CO的質量分數(shù)Table 5 Mass fraction of CO at transform exit at the different time period
由表5看出,2013年2月1日~2月18日,三變出口中CO的質量分數(shù)由1.23%升至1.47%。折算成氨,則因變換催化劑的影響,每天損失氨約7.7 t。
2013年2月19日,變換系統(tǒng)通過優(yōu)化調整,提高變換入口蒸汽1.5 t/h,將第二變換爐煤氣分配閥從56%小到44.5%,增加進入第一變換爐的工藝氣量。
2013年2月19日~3月4日,三變出口中CO質量分數(shù)與上年10月份對比,由1.23%升至1.37%。折算成氨,則每天損失氨約4.51 t。
2013年3月5日~3月18日,三變出口中CO質量分數(shù)與上年10月份對比,由1.23%升至1.39%。折算成氨,則每天損失氨約5.16 t。
2013年3月21日~3月25日,三變出口中CO質量分數(shù)與上年10月份對比,由1.23%升至1.33%。折算成氨,則每天損失氨約3.22 t。
2013年1月,開車后,從第三變換爐出口及氨洗塔入口的CO含量監(jiān)測數(shù)據分析中發(fā)現(xiàn),變換煤氣換熱器存在內漏,詳細情況見表6所示。
表6 不同時間對CO含量監(jiān)測的結果Table 6 Monitoring of CO content results at different time
從表6得知,2012年11月6日~3月4日,第三變換爐出口和氨洗塔入口的CO質量分數(shù)差值在0.08%左右,折算成氨,則每天損失約在2.58 t。
3月20日后,變換煤氣換熱器內漏更加明顯。3月21日~3月25日,三變出口和八塔入口的CO質量分數(shù)差值在0.48%左右,折算成氨,則每天損失約在 15.47 t。
2013年1月12日~2月24日分子篩程控閥的監(jiān)控數(shù)據見表7所示。從表7中看出,2013年1月12日~2月24日程控閥內漏未發(fā)展。分析再生氣中H2的質量分數(shù),平均在1%左右,因此計算的損失氨量在1 t/d。
表7 分子篩內漏泄漏監(jiān)控數(shù)據Table 7 Drain leakage monitoring data within sieve
1)兩洗閥門內漏
兩洗閥門內漏的監(jiān)測數(shù)據詳見表8。
從表8看出,甲醇洗入口氫耗量變化不大,說明甲醇洗進口至合成氣壓縮機入口工藝氣損耗并沒有增加。因此對近期有效氣消耗的增加影響不大。
2)放空閥及開車放空管線排查
第一變換爐開工管線的兩個放空閥閥后管道溫度72℃,判斷為閥門內漏。經加盲板處理,閥后溫度降到28℃,內漏修復;變換爐安全閥及根部閥閥后管道溫度70℃,加盲板后,閥后管道降至28℃,內漏修復;分子篩泄壓閥內漏(閥后管道掛霜嚴重)漏量無法確定。
表8 兩洗閥門內漏監(jiān)測數(shù)據Table 8 Leakage monitoring data within two wash valves
除以上原因外,粗煤氣中的有效氣量有所下降,這也是氨產量降低的原因之一。同時,各單元主要流量計測量精準情況也影響氨產量的計算。另外,裝置中主工藝管道上的導淋、閥門、法蘭等微漏,也可能造成有效氣損失。
綜合以上分析,在同等負荷下,降低有效氣的無效消耗處理措施如下:
1)在正常生產中,嚴格控制變換系統(tǒng)各項指標,尤其是變換爐的床層溫度,避免床層超溫運行而影響催化劑活性。如果催化劑活性下降過快,擇機對變換催化進行部分或全部更換。
2)每周對第三變換爐出口及氨洗塔入口的CO含量進行一次分析。通過對比,判斷煤氣換熱氣是否內漏,如出現(xiàn)內漏,應擇機對泄漏的換熱管進行檢修或更換設備。
3)定期分析程控閥有無內漏情況,如有內漏,應盡快協(xié)調處理。
4)對系統(tǒng)安全閥及放空閥閥后管道進行溫度檢測,分析放空閥閥后導淋處氣體組分,根據溫度變化及氣體組分分析判斷是否內漏,如有內漏應及時聯(lián)系檢修人員進行調校處理。
5)定期聯(lián)系儀表人員對各單元流量計進行校驗,對偏差較大的流量計應更換。
通過對系統(tǒng)的檢修及更換催化劑,閥門內漏消除、催化劑活性增加,使大部分CO在預變換爐進行反應,確保變換爐出口CO含量在工藝指標范圍內。有效氣負荷為125 000 m3/h時合成氨產量變化情況見表9。從表9看出,噸氨消耗明顯下降,相同負荷下噸氨有效氣消耗下降,氨產量明顯增加。
表9 有效氣負荷為125 000 m3/h時合成氨產量Table 9 Ammonia production with effective gas load 125 000 m3/h